煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)優(yōu)化的實踐應(yīng)用
摘要:本文介紹了煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)優(yōu)化的技術(shù)原理和技術(shù)方案,分析了采用窯尾分解爐高強還原燃燒控制技術(shù)可實現(xiàn)將回轉(zhuǎn)窯內(nèi)熱力型NOx高強還原,大大降低了NOx生產(chǎn)量,結(jié)合在山東省某水泥集團5000噸熟料生產(chǎn)線的實踐應(yīng)用,通過對分解爐燃燒器、三次風(fēng)管、四級下料點在分解爐分布系統(tǒng)的優(yōu)化,采用煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)優(yōu)化后可大大降低NOx本體濃度46%以上,在相同NOx控制指標下可節(jié)約氨水用量54%以上,同時可實現(xiàn)NOx控制指標在50mg/m3以內(nèi)的超低排放標準,煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)優(yōu)化大大降低了NOx排放濃度和排放總量,降低了氨水用量和脫硝成本,具有顯著的經(jīng)濟效益和社會效益。
關(guān)鍵詞:煙氣脫硝;NOx;還原燃燒;超低排放。
1. 前言
隨著環(huán)境保護工作形勢的日益嚴峻,NOx作為重點管控指標之一,新型干法水泥回轉(zhuǎn)窯內(nèi)的燒結(jié)溫度高,過??諝饬看?、NOx排放濃度高且灰量大使其脫硝工程面臨著艱巨的挑戰(zhàn)。目前用于水泥回轉(zhuǎn)窯NOx排放的控制技術(shù)大多采用選擇性非催化還原技術(shù)SNCR,但SNCR技術(shù)脫氮效率低,日常投入費用太高,給企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營增加了較重的經(jīng)濟負擔。本文介紹了煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)優(yōu)化的技術(shù)原理和技術(shù)方案,通過采用窯尾分解爐高強還原燃燒控制技術(shù)可實現(xiàn)將回轉(zhuǎn)窯內(nèi)熱力型NOx高強還原,大大降低了NOx生產(chǎn)量,結(jié)合在山東省某水泥集團5000噸熟料生產(chǎn)線的實踐應(yīng)用,實現(xiàn)了采用煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)優(yōu)化后可大大降低NOx本體濃度56%以上,在相同NOx控制指標下可節(jié)約氨水用量58%以上,煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)優(yōu)化大大降低了NOx排放濃度,降低了氨水用量和脫硝成本,具有顯著的經(jīng)濟效益和社會效益。
2. 煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)技術(shù)原理
2.1 煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)技術(shù)原理
煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)采用分解爐高強還原燃燒控制技術(shù)和窯頭窯尾用煤量優(yōu)化控制技術(shù),使煤粉在分解爐內(nèi)全部分解,形成大量的CO、CHi、H2、HCN和固定碳等還原劑,將窯內(nèi)產(chǎn)生的熱力型NOx強力還原成N2,從而大幅度減少窯尾煙氣的NOx含量,降低NOx的本體濃度,達到脫硝的目的。
2.2 煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)優(yōu)化原則
煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)優(yōu)化在降低NOx本體濃度的同時,通過對分解爐燃燒器、三次風(fēng)管、四級下料點在分解爐分布系統(tǒng)的優(yōu)化,實現(xiàn)了分解爐內(nèi)風(fēng)、煤、料的混合均勻分布,避免分解爐內(nèi)局部高溫,優(yōu)化分解爐內(nèi)的熱工分布制度,還原回轉(zhuǎn)窯內(nèi)的NOx生成量,減少分解爐內(nèi)燃料型NOx的生成量。其中對分解爐燃燒器、三次風(fēng)管、四級下料點的優(yōu)化原則如下:
(1)煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)優(yōu)化對分解爐燃燒器的優(yōu)化原則是高固氣比煤粉輸送技術(shù);保證煤粉入分解爐分散效果;保證煤粉入分解爐的覆蓋區(qū)域和停留時間。
(2)煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)優(yōu)化對三次風(fēng)管的優(yōu)化原則是保證脫硝效果的同時保證煤粉完全燃燒;即保證還原劑與NOx的還原反應(yīng)時間;同時保證三次風(fēng)在分解爐內(nèi)的停留時間,保證煤粉的完全燃燒。
(3)煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)優(yōu)化對四級下料點的優(yōu)化原則是保證分解爐內(nèi)不產(chǎn)生局部高溫;保證分解爐內(nèi)不結(jié)皮;保證下料管不結(jié)皮堵塞;保證不塌料。
3. 煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)優(yōu)化技術(shù)方案
山東省某水泥集團5000噸熟料生產(chǎn)線是南京設(shè)計院設(shè)計5000噸/天熟料生產(chǎn)線,熟料實際產(chǎn)量5800噸/天,標準煤耗102kg/t熟料,現(xiàn)有脫硝系統(tǒng)采用選擇性非催化還原技術(shù)SNCR,NOx控制在150mg/m3以內(nèi),氨水平均用量在700kg/h。窯系統(tǒng)存在SNCR技術(shù)脫硝效率低,氨水用量偏大,煤耗偏高,日常投入環(huán)保費用偏高。2021年2月我公司進行了煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)優(yōu)化的技術(shù)改造,技術(shù)改造的前提是保證現(xiàn)有熟料產(chǎn)質(zhì)量,優(yōu)化窯況工藝參數(shù),技術(shù)改造的目的是降低NOx的本體濃度,節(jié)約SNCR氨水用量。煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)優(yōu)化方案如下:
3.1 生產(chǎn)現(xiàn)狀和主要工藝參數(shù)
(1)煙氣脫硝主要技術(shù)指標
(2)窯況主要工藝參數(shù)
(3)窯尾送煤風(fēng)機配置參數(shù)
3.2分解爐窯尾燃燒器優(yōu)化方案
(1)窯尾送煤風(fēng)機參數(shù)優(yōu)化
采用高固氣比煤粉輸送技術(shù),采用變頻調(diào)節(jié)減少入分解爐冷風(fēng)量,一方面可以節(jié)約熟料煤耗,同時冷風(fēng)量的減少使氧氣的帶入量降低,有利于還原區(qū)的創(chuàng)建。具體使用運行參數(shù):流量:60m3/min;壓力:25-30kpa;功率:90kw。
(2)窯尾送煤管道的優(yōu)化
窯尾送煤主路管道改為外徑ф245mm(內(nèi)徑ф229),一分二路送煤管道改為ф180mm(內(nèi)徑ф164),二分四路送煤管道改為ф146mm(內(nèi)徑ф130)。送煤管道的優(yōu)化是獲得最佳的固氣比,穩(wěn)定送煤氣流,保證送煤量的均勻穩(wěn)定,有利于分解爐溫度環(huán)境的穩(wěn)定,可獲得均勻穩(wěn)定的NOx還原區(qū)。
(3)分解爐燃燒器和位置的優(yōu)化
更換旋流擴散型分解爐燃燒器,由原來的兩點送煤優(yōu)化為四點送煤,安裝位置由原來的三次風(fēng)管位置處送煤優(yōu)化在分解爐縮口上方1米位置,即優(yōu)化后在分解爐縮口上方1米水平位置均布四個旋流擴散型分解爐燃燒器。如圖1所示為旋流擴散型分解爐燃燒示意圖;如圖2所示為優(yōu)化后分解爐燃燒器安裝位置圖。
圖1 旋流擴散型分解爐燃燒器示意圖
圖2 優(yōu)化后分解爐燃燒器安裝位置圖
3.3 三次風(fēng)管優(yōu)化方案
優(yōu)化三次風(fēng)管入分解爐位置,將現(xiàn)有三次風(fēng)管在分解爐錐部位置處提高3.5米,提高到分解爐柱體位置處,便于還原區(qū)的創(chuàng)建。如圖3所示為原三次風(fēng)管位置示意圖;如圖4所示為優(yōu)化后三次風(fēng)管位置示意圖。
圖3 原三次風(fēng)管位置示意圖
圖4 優(yōu)化后三次風(fēng)管位置示意圖
3.4 C4下料管及下料點優(yōu)化方案
優(yōu)化C4下料管和四級下料點,將現(xiàn)有C4雙系列單管下料優(yōu)化為雙系列雙管下料,對C4上、下料比例進行調(diào)整,將C4下料管下部下料點優(yōu)化在分解爐錐部位置并安裝撒料板,C4下料管上部下料點優(yōu)化到新三次風(fēng)管上方并安裝撒料板。如圖5所示為原四級下料管示意圖;如圖6所示為優(yōu)化后四級下料管示意圖:
圖5 原四級下料點示意圖
圖6優(yōu)化后四級下料點示意圖
3.5 煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)改造工程圖
(1)煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)改造安裝總工程圖如圖7所示:
圖7 窯尾燒成系統(tǒng)安裝總工程圖
(2)三次風(fēng)管安裝工程圖如圖8所示:
圖8 三次風(fēng)管安裝工程圖
(3)四級下料管安裝工程圖如圖9所示:
圖9 四級下料管安裝工程圖
(4)分解爐燃燒器安裝工程圖如圖10所示:
圖10分解爐燃燒器安裝工程圖
4. 煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)優(yōu)化實踐應(yīng)用及效果
4.1煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)優(yōu)化實施方案
依照煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)優(yōu)化的技術(shù)方案,對分解爐燃燒器、三次風(fēng)管、四級下料點在分解爐分布進行了優(yōu)化施工,整個項目改造從項目設(shè)計、施工監(jiān)理、工藝調(diào)試一體化設(shè)計方案,項目改造共消耗鋼材近60噸,耐火材料100噸,整個項目工期20天,其中停窯15天。
4.2煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)優(yōu)化效果
煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)優(yōu)化改造完成后,一次投料成功,熟料產(chǎn)質(zhì)、量按預(yù)定投料方案按期達標,窯尾分料系統(tǒng)、送煤系統(tǒng)運行正常,窯況工藝穩(wěn)定,煙室及分解爐錐部未發(fā)生異常結(jié)皮。
(1)熟料產(chǎn)、質(zhì)量,窯況工藝穩(wěn)定性
優(yōu)化改造前投料量為平均370-380t/h,熟料3天強度平均32Mpa,優(yōu)化改造后投料量平均380-390t/h,熟料3天強度平均32Mpa,煙氣脫硝優(yōu)化改造前后熟料產(chǎn)、質(zhì)量不受影響。優(yōu)化改造后窯況工藝穩(wěn)定,預(yù)熱器系統(tǒng)無出現(xiàn)結(jié)皮、堵塞、塌料現(xiàn)象,窯尾燃燒器下移和四級下料管下移后提高了分解爐的容積,提高了煤粉和物料在分解爐的停留時間,預(yù)燃器系統(tǒng)熱工工藝更加穩(wěn)定,平均投料量提高10t/h。
(2)脫硝效率及氨水節(jié)約量:
煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)優(yōu)化改造后本體濃度大幅度降低,平均NOx本體濃度由原810mg/m3降低至435mg/m3,實現(xiàn)降低NOx本體濃度46%以上,配合SNCR噴氨系統(tǒng),改造前NOx控制指標在100mg/m3以內(nèi);平均氨水用量在1000-1200kg/h;技術(shù)改造后NOx控制指標在100mg/m3以內(nèi),平均氨水用量在550-600kg/h;相同NOx控制指標下,實際節(jié)約氨水量在54%左右。
改造后,氨水消耗指標同比大幅下降,平均每日日氨水消耗量節(jié)約12噸,全年按300天運行時間計算,可節(jié)約氨水3600噸,預(yù)計全年實現(xiàn)經(jīng)濟效益252萬元以上。
煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)優(yōu)化技術(shù)改造前后主要工藝參數(shù)對比如下:
表2煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)優(yōu)化改造前后主要工藝參數(shù)對比表
圖11中控現(xiàn)場圖
圖12脫硝系統(tǒng)中控現(xiàn)場圖
5. 結(jié)論
本文通過對煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)優(yōu)化技術(shù)原理和實施方案進行了詳實的分析,通過在山東省某水泥集團5000噸熟料生產(chǎn)線的實踐應(yīng)用,獲得如下結(jié)論:
(1)煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)改造通過優(yōu)化分解爐燃燒器、三次風(fēng)管、四級下料點在分解爐分布的位置,采用分解爐高強還原燃燒控制技術(shù)可實現(xiàn)將回轉(zhuǎn)窯內(nèi)熱力型NOx高強還原,大大降低了NOx生成量,可降低NOx本體濃度56%以上。
(2)實踐證明,煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)優(yōu)化技術(shù)改造相對成熟,也是目前進一步降低NOx排放本體濃度節(jié)約氨水用量的有效途徑,采用煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)優(yōu)化改造后,相同NOx控制指標下,實際節(jié)約氨水量在58%以上,大大降低了氨水用量和脫硝成本,經(jīng)濟效益和環(huán)保改善效果明顯。
編輯:余丹丹
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