嘉興粉煤灰不再“輕舞飛揚(yáng)”
煙囪見(jiàn)不到煙,地面干凈無(wú)塵;廠(chǎng)區(qū)樹(shù)木的綠葉顏色鮮艷,樹(shù)葉上根本見(jiàn)不到一般燒煤企業(yè)常見(jiàn)的那層煤灰,甚至連灰塵都不太多,這是記者在位于秀洲區(qū)王江涇鎮(zhèn)的嘉興錦江熱電有限公司見(jiàn)到的情景。據(jù)了解,該公司自去年投入950萬(wàn)元對(duì)傳統(tǒng)的除塵裝置進(jìn)行技改后,不但大大減少了粉煤灰對(duì)環(huán)境的污染,而且通過(guò)銷(xiāo)售處理過(guò)的粉煤灰,年增經(jīng)濟(jì)效益300余萬(wàn)元。
負(fù)責(zé)企業(yè)環(huán)保工作的帥昌林介紹,他們公司每年需要燃燒35萬(wàn)噸至40萬(wàn)噸的煤,所產(chǎn)生的煤灰量約有10萬(wàn)噸。以前采用的是傳統(tǒng)的水膜脫硫除塵技術(shù),以濕化粉煤灰的辦法來(lái)達(dá)到除塵目的,但這種做法會(huì)使粉煤灰因含有過(guò)多水分而降低綜合利用價(jià)值,只能用于鋪設(shè)公路,每噸價(jià)格只有十幾元。而且這種方法的除塵率并不高,僅為97.9%,未能除盡的煤灰會(huì)通過(guò)煙囪排到空中形成影響空氣質(zhì)量的飄塵。附近老百姓經(jīng)常為此投訴說(shuō),洗好的衣服上總會(huì)留下一點(diǎn)一點(diǎn)的黑煤灰。
“如今就大不一樣了。”提起新改造的電除塵加脫硫塔裝置,帥昌林的語(yǔ)氣頗為得意。他解釋說(shuō),采用電除塵后,產(chǎn)生的粉煤灰能保持干燥,而干煤灰可成為生產(chǎn)水泥的基本原料,每噸市價(jià)可達(dá)45元左右,僅此一項(xiàng),每年就可比原先增收300余萬(wàn)元,而且除塵效果提高到了99.5%以上,把飄塵對(duì)周邊環(huán)境的影響降到了最低。
在廠(chǎng)區(qū),記者還發(fā)現(xiàn),在大型除塵裝置的末端有幾根管子通向運(yùn)河對(duì)岸的一家水泥廠(chǎng)。工作人員魏峰明告訴記者,那是嘉興錦江建材有限公司,和熱電公司同屬錦江集團(tuán)?!叭ツ赀M(jìn)行技改時(shí),集團(tuán)在運(yùn)河對(duì)岸投資8000萬(wàn)元新建了這座年產(chǎn)100萬(wàn)噸水泥的建材公司,熱電公司產(chǎn)生的粉煤灰全部通過(guò)這幾條密閉管道直接輸送過(guò)去,既節(jié)省了成本,又避免了粉煤灰在運(yùn)輸過(guò)程中對(duì)空氣產(chǎn)生的二次污染?!倍\江建材公司副總經(jīng)理吳晨還告訴記者,因?yàn)榉勖夯揖哂幸欢ɑ钚?,添加它后不僅能提高水泥質(zhì)量,而且還能提高生產(chǎn)效率,每臺(tái)機(jī)器每小時(shí)可多生產(chǎn)水泥3到5噸。”
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