礦渣粉磨技術(shù)進(jìn)展
礦渣粉磨技術(shù)主要分為球磨、輥壓機(jī)和輥磨三種系統(tǒng)。球磨系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)是技術(shù)要求低,操作簡單,缺點(diǎn)是電耗高,烘干能力有限。輥壓機(jī)系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)是電耗省,缺點(diǎn)是沒有烘干能力,完全靠外圍設(shè)備進(jìn)行烘干,系統(tǒng)工藝較復(fù)雜。輥磨系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)是電耗低,與輥壓機(jī)系統(tǒng)相當(dāng),烘干能力強(qiáng),可以烘干20%以上的水分,系統(tǒng)工藝簡單,不足之處是主機(jī)設(shè)備要進(jìn)口,投資高。因此應(yīng)用最多的還是輥磨系統(tǒng),至今礦渣和水泥終粉磨輥磨全球已銷售了100多臺,礦渣磨和水泥磨各半。
我國首套礦渣輥磨系統(tǒng)是臺灣水泥股份有限公司與安徽海螺集團(tuán)合資的安徽朱家橋水泥有限公司的礦渣/水泥生產(chǎn)線,該項(xiàng)目從1997年籌建,于2000年7月份投料試生產(chǎn),2000年底正式生產(chǎn)。工程設(shè)計(jì)由天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)院承擔(dān)(其中控制系統(tǒng)由海螺自行設(shè)計(jì)完成),主機(jī)采用萊歇公司(Loesche)供貨的LM46C/S2+2輥磨,主機(jī)設(shè)備價4000多萬人民幣。原設(shè)計(jì)分別粉磨制備P.Ⅰ型純硅水泥和礦渣粉,再按1:1的比例配置PS425礦渣水泥。投產(chǎn)后為滿足新標(biāo)準(zhǔn)和市場的需要,主要生產(chǎn)銷售PS42.5礦渣水泥和商品礦渣粉。
同時,上海寶鋼集團(tuán)下屬的寶田新型建材有限公司籌建的礦渣輥磨系統(tǒng)亦于2000年底投入運(yùn)行,隨后武鋼、唐鋼等多家鋼鐵集團(tuán)和部分水泥企業(yè)也進(jìn)口了輥磨粉磨礦渣。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),到目前為止,進(jìn)口的礦渣輥磨接近30臺套,50%以上的設(shè)備已投入運(yùn)行,這意味著世界上有一般的礦渣輥磨銷售到中國。
2、礦渣粉磨技術(shù)研究
天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院從1998年開始礦渣粉磨技術(shù)的研究,并確立了題為“高細(xì)粉磨設(shè)備開發(fā)”的研科研項(xiàng)目,主要利用試驗(yàn)輥磨進(jìn)行高細(xì)礦渣粉磨試驗(yàn)。考慮到粉磨礦渣所需的壓力較高,在改進(jìn)加壓系統(tǒng)的同時,將磨輥的寬度從75mm改為50mm,這樣可以保證試驗(yàn)時的壓輥投影壓力達(dá)到1600kN/m2,另外專為試驗(yàn)設(shè)計(jì)了配套的高效籠型選粉機(jī)。
試驗(yàn)的首要目的是探索利用TRM型輥磨制備5000cm2/g細(xì)度礦渣粉的可能性,然后研究壓力、擋料圈高度和選粉機(jī)轉(zhuǎn)速等有關(guān)參數(shù)。試驗(yàn)結(jié)果證明:
3、TRMS礦渣輥磨開發(fā)
礦渣輥磨的基礎(chǔ)是原料用TRM輥磨技術(shù)。天津院從八十年代初開始了輥式磨的開發(fā)研制工作,在不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、吸收國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,先后開發(fā)設(shè)計(jì)了TRM14、TRM17、TRM22、TRM25、TRM3641、TRM3841等規(guī)格的生料輥磨系列產(chǎn)品。特別在近年,2500tpd和3000tpd生產(chǎn)線配套的TRM輥磨取得新的進(jìn)展。礦渣磨和生料磨在整體結(jié)果方面相近,但是在具體細(xì)節(jié)參數(shù)方面還存在較大差別。
輥壓:壓力是輥磨設(shè)計(jì)的關(guān)鍵參數(shù),生料粉磨實(shí)際需要的最佳磨輥投影壓力為500~700kN/m2,粉磨礦渣時需要的最佳壓力在1000kN/m2以上,因此傳動配置和粉磨機(jī)構(gòu)強(qiáng)度有較大不同。
磨損特性:礦渣含有一定量的金屬鐵,磨蝕性較大,磨輥輥套和磨盤襯板的耐磨處理至關(guān)重要。另外,系統(tǒng)設(shè)計(jì)時應(yīng)考慮多重除鐵,除鐵效果越好,磨損件的使用周期越長。
選粉機(jī)的要求:根據(jù)礦渣粉的細(xì)度要求,選粉機(jī)轉(zhuǎn)子的線速度應(yīng)足夠高,使礦粉成品比表面積在4000~6000cm2/g范圍內(nèi)可調(diào);并且轉(zhuǎn)子密封效果要好,能有效地避免粗顆粒進(jìn)入成品;再者,選粉機(jī)本身也要有良好的抗磨性能。
烘干功能:出渣池的礦渣水分在20%以上,存放一定時間以后可能降低到10~15%,磨機(jī)仍要求有較強(qiáng)的烘干能力。根據(jù)熱平衡計(jì)算確定需要的熱風(fēng)量,由此精心設(shè)計(jì)通風(fēng)單元。
2003年,杭鋼集團(tuán)爐料公司通過調(diào)研,計(jì)劃建設(shè)一條年產(chǎn)30萬噸礦渣微粉生產(chǎn)線,并成立了杭州紫恒礦微粉有限公司。為了降低工程投資,決定采用國產(chǎn)設(shè)備。經(jīng)過與天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院多次探討,2003年底雙方簽訂了年產(chǎn)30萬噸礦渣微粉的主機(jī)供貨和系統(tǒng)設(shè)計(jì)合同。
對于杭州紫恒來說,選用國產(chǎn)輥磨的決策難度較大。一方面,如果成功對于企業(yè)本身可以節(jié)省上千萬元的投資,對于行業(yè)開創(chuàng)了使用國產(chǎn)設(shè)備粉磨礦渣的先例,具有較大的社會效益。然而一旦失敗,損失更大,可能達(dá)到數(shù)千萬元。對于天津院來說,雖然在技術(shù)方面經(jīng)過大量的研究分析,但畢竟是國產(chǎn)首臺,如果失敗,將對天津院乃至行業(yè)帶來不良影響。
4、主機(jī)設(shè)備及系統(tǒng)流程
礦渣輥磨TRM3131S采用了全新的磨輥磨盤配合方式,物料在進(jìn)入粉磨區(qū)域前先進(jìn)行預(yù)壓實(shí)、排氣,保證料層的形成;設(shè)計(jì)可調(diào)高度的擋料圈和磨內(nèi)噴水系統(tǒng)有利于料層的穩(wěn)定;配備的動靜態(tài)組合式高效選粉機(jī)可以便調(diào)節(jié)成品細(xì)度和粒度級配;液壓裝置的背壓系統(tǒng)可以調(diào)節(jié)彈簧剛度,有利于磨機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行。磨機(jī)的參數(shù)性能如下:
磨盤直徑 φ3000mm
礦渣輥磨系統(tǒng)流程參見圖3。原礦渣儲存于聯(lián)合儲庫中,由抓斗送入喂料倉,經(jīng)計(jì)量皮帶秤、皮帶輸送機(jī)、三道鎖風(fēng)閥喂入輥磨,在輥磨中物料隨著磨盤的旋轉(zhuǎn)從其中心向邊緣運(yùn)動,同時受到磨輥的擠壓而被粉碎。粉碎后的物料在磨盤邊緣處被從風(fēng)環(huán)進(jìn)入的熱氣體帶起,粗顆粒落到磨盤再粉磨,較細(xì)顆粒被帶到選粉機(jī)進(jìn)行分選,粗粉也返回到磨盤再粉磨,合格細(xì)粉被帶入袋式收塵器收集作為成品,成品細(xì)度可通過改變選粉機(jī)轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速進(jìn)行調(diào)節(jié)。部分難磨的大顆粒物料(包括鐵渣)落入風(fēng)環(huán),通過吐渣口進(jìn)入外循環(huán)系統(tǒng),并經(jīng)過除鐵后再次進(jìn)入輥磨與新喂物料一起粉磨。出收塵器的成品通過空氣輸送斜槽、提升機(jī)等設(shè)備送入到成品庫中。
烘干用熱風(fēng)由燃起熱風(fēng)爐提供。煉鐵產(chǎn)生的高爐煤氣經(jīng)過較長的管道引至磨旁的熱風(fēng)爐系統(tǒng),燃燒產(chǎn)生的熱氣體進(jìn)入磨機(jī),實(shí)施對入磨物料的烘干和輸送作用,入爐煤氣量可以根據(jù)要求的風(fēng)溫進(jìn)行調(diào)節(jié),出磨氣體通過收塵器凈化后由系統(tǒng)風(fēng)機(jī)排入大氣,其中一部分循環(huán)入磨。這也是首次采用高爐煤氣作為烘干熱源,具有調(diào)節(jié)簡便、清潔環(huán)境、占地面積少和節(jié)約能源的特點(diǎn)。
系統(tǒng)中設(shè)計(jì)了三道除鐵裝置:計(jì)量秤后的第一條皮帶設(shè)有帶式除鐵器,經(jīng)過兩處轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)后的第三條皮帶設(shè)有另一臺帶式除鐵器,物料循環(huán)系統(tǒng)中設(shè)有一臺精細(xì)除鐵器,這三道除鐵裝置可以有效地除去礦渣中的鐵件,降低設(shè)備的磨損。
系統(tǒng)采用計(jì)算機(jī)集中控制,監(jiān)測全部的設(shè)備參數(shù)和工藝參數(shù),并實(shí)施連鎖保護(hù)。控制室還裝備工業(yè)電視,可對現(xiàn)場關(guān)鍵部位進(jìn)行監(jiān)控,降低事故率。
2005年6月系統(tǒng)投料試生產(chǎn),生產(chǎn)初期出現(xiàn)料層不穩(wěn)、細(xì)度控制不理想等問題,后通過對設(shè)備和工藝系統(tǒng)進(jìn)行整改,問題得到解決。8月廠院雙方聯(lián)合對該系統(tǒng)的產(chǎn)量電耗等技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行了考核,考核結(jié)果表明,本系統(tǒng)的實(shí)際運(yùn)行指標(biāo)優(yōu)于設(shè)計(jì)值,達(dá)到同類進(jìn)口設(shè)備的運(yùn)行指標(biāo)。
項(xiàng)目 |
設(shè)計(jì) |
運(yùn)行 |
校正 |
產(chǎn)量, t/h |
45 |
44.6 |
52 |
比表面積, cm2/g |
4200-4500 |
4987
(R45m=0.4%) |
4500 |
主機(jī)電耗,kWh/t |
33 |
32.4 |
27.5 |
選粉機(jī)電耗,kWh/t |
2 |
1.2 |
1.1 |
風(fēng)機(jī)電耗,kWh/t |
10 |
10 |
8.7 |
系統(tǒng)電耗,kWh/t |
45 |
43.6 |
37.3 |
為了保證產(chǎn)品的性能指標(biāo),生產(chǎn)中比表面積按4500cm2/g以上控制,考核期間平均值接近5000cm2/g,而且45m的篩余只有0.4%。另外,7天和28天的活性指數(shù)分別達(dá)到87~99%和97~107%,達(dá)到S95礦渣粉標(biāo)準(zhǔn)。按照比表面積對產(chǎn)量的影響關(guān)系,換算到4500cm2/g時產(chǎn)量比設(shè)計(jì)值高17%,電耗低13%。
6、問題處理
6.1 磨機(jī)振動
杭鋼煉鐵廠使用的是小高爐,爐況穩(wěn)定性差,所產(chǎn)礦渣中含有較多渣塊,這種渣塊的特點(diǎn)是粒度大,易磨性差,磨蝕性強(qiáng),進(jìn)入磨機(jī)后容易引起磨輥跳動,破壞料層,加劇磨機(jī)振動。另外因?yàn)橐啄バ圆?,造成外循環(huán)料增多,影響了料層的穩(wěn)定。整改中在皮帶轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)增設(shè)了一臺振動篩,篩除這些渣塊,從而保證了磨機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行。
6.2 選粉機(jī)的調(diào)整
投產(chǎn)初期,產(chǎn)品比表面積較低,細(xì)度較粗,提高選粉機(jī)轉(zhuǎn)速后效果不明顯,而且加重的選粉機(jī)的負(fù)荷。整改期間調(diào)整導(dǎo)風(fēng)葉片的角度,加大氣體的漩流作用,再次生產(chǎn)時選粉機(jī)的負(fù)荷下降,調(diào)節(jié)方便,產(chǎn)品粒度級配合理。
磨機(jī)外循環(huán)物料中含有礦渣細(xì)粉,細(xì)粉與濕的新料混合時會水化結(jié)塊,從而造成喂料溜管的堵塞,影響運(yùn)轉(zhuǎn)。后來在入磨喂料溜管處安裝一臺空氣炮,定時清堵,問題得以解決。
磨機(jī)的外循環(huán)系統(tǒng)設(shè)計(jì)為閉路循環(huán),循環(huán)料從磨機(jī)排出經(jīng)拉鏈機(jī)入斗式提升機(jī),然后經(jīng)過超精細(xì)除鐵器入磨。閉路循環(huán)的缺點(diǎn)是有異物時排不出來,外循環(huán)料過多或者需要將磨盤料清空時也排不出來。磨機(jī)的外循環(huán)量不能太多,否則磨機(jī)料層不穩(wěn),振動加劇,磨機(jī)工況惡化。與生料輥磨不同,礦渣停料后必須馬上抬輥,在沒有新喂料的情況下,外循環(huán)料難以形成料床,因此在外循環(huán)系統(tǒng)中增設(shè)了外排裝置。
7、展望
國產(chǎn)輥磨用于礦渣粉的制備這還是第一次,從目前的運(yùn)行結(jié)果看,性能指標(biāo)超過預(yù)期值,達(dá)到同類進(jìn)口設(shè)備的運(yùn)行指標(biāo),但是,有些方面如磨損問題還需進(jìn)一步優(yōu)化改進(jìn)。天津院將認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn),深入研究關(guān)鍵問題,使國產(chǎn)礦渣輥磨形成系列產(chǎn)品,并拓展終粉磨輥磨應(yīng)用領(lǐng)域,節(jié)約能源。
原作者: 柴星騰 聶文海
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