水電九局半干式制砂工藝?yán)塾?jì)節(jié)約資金2億多元
近日,在全國(guó)總工會(huì)開(kāi)展的3月份“全國(guó)職工節(jié)能減排活動(dòng)月”中,水電九局砂石分局研究開(kāi)發(fā)的大型環(huán)保人工砂石系統(tǒng)半干式制砂工藝,因技術(shù)含量較高、創(chuàng)新性強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著,榮獲“全國(guó)職工節(jié)能減排優(yōu)秀合理化建議”稱號(hào)。
該新工藝屬于自主創(chuàng)新、環(huán)境保護(hù)高新技術(shù),其特點(diǎn)為“先濕后干、干濕結(jié)合、以破代磨、節(jié)能降耗、綠色環(huán)保”,改變了傳統(tǒng)的棒磨機(jī)制砂工藝。“以破代磨”,即在對(duì)半成品分級(jí)的同時(shí)用高壓水沖洗各種級(jí)配的骨料,除去表面所裹的泥粉,骨料分級(jí)、脫水后,選擇合適粒徑的骨料作為制砂料源,采用立軸式制砂機(jī)制砂,加砂水、粉砂回收利用,嚴(yán)格控制制砂工藝各個(gè)環(huán)節(jié)的含水率,從而達(dá)到半干式制砂。
采用半干式制砂工藝可以同時(shí)避免我國(guó)傳統(tǒng)的干法和濕法制砂工藝存在的缺陷,不僅解決了幾十年來(lái)國(guó)內(nèi)未能很好解決的環(huán)境保護(hù)問(wèn)題(可以消除粉塵大氣污染和廢水排放,砂、水回收利用率達(dá)到85%以上),同時(shí)還有效解決了人工砂細(xì)度模數(shù)、石粉含量和含水率的問(wèn)題,為水電工程建設(shè)提供了高質(zhì)量的砂石骨料。在索風(fēng)營(yíng)水電站大壩碾壓混凝土配合比中降低了6%的粉煤灰摻量,與傳統(tǒng)工藝技術(shù)相比,可節(jié)約投資15~20%;在云南云鵬水電站砂石系統(tǒng)運(yùn)行中,成功利用同一工藝流程和同一套設(shè)備加工反濾料,刷新了國(guó)內(nèi)空白;在云南蘇家河口水電站大型硬巖砂石系統(tǒng)運(yùn)行中,有效解決了硬巖制砂中存在的系列難題;在烏江沙沱水電站砂石系統(tǒng)運(yùn)行中,經(jīng)過(guò)深化研究,整個(gè)系統(tǒng)基本實(shí)現(xiàn)智能化控制。
經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著。水電九局運(yùn)用“半干式制砂工藝”,在國(guó)內(nèi)建成五座(索風(fēng)營(yíng)、沙坨、思林、光照、蘇家河口水電站)大型環(huán)保人工砂石生產(chǎn)系統(tǒng),在生產(chǎn)運(yùn)行中,累計(jì)節(jié)約用水3816萬(wàn)噸,節(jié)電9540萬(wàn)度,減少粉塵和污水排放1272萬(wàn)噸,節(jié)約資金23913萬(wàn)元。
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