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“高摻電石渣煅燒水泥熟料”通過技術(shù)鑒定

合肥設(shè)計(jì)院 · 2007-11-14 00:00 留言

     由合肥水泥研究設(shè)計(jì)院承擔(dān)的“高摻電石渣煅燒水泥熟料新型干法工藝的研究”項(xiàng)目,于2007年11月11日在安徽省合肥市通過由中國建筑材料聯(lián)合會組織的專家鑒定。

     來自中國建筑材料聯(lián)合會、國家發(fā)展和改革委員會、中國化工集團(tuán)、中國建筑材料聯(lián)合會科技教育委會、中國水泥協(xié)會、中材國際工程股份有限公司、天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院、南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院、山東水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站、安徽皖維高新材料股份有限公司、安徽省建材科研設(shè)計(jì)院等單位的11位專家在認(rèn)真審閱鑒定文件、聽取項(xiàng)目組和用戶的匯報(bào)后,一致認(rèn)為:

     1、提供的資料齊全,數(shù)據(jù)可靠,符合鑒定要求。

     2、針對化工行業(yè)濕排電石渣對環(huán)境的污染問題,研發(fā)了高摻電石渣煅燒水泥熟料“干磨干燒” 新型干法工藝,提高了電石渣的資源化利用水平。

     3、開發(fā)了電石渣預(yù)烘干裝備,解決了準(zhǔn)確配料、儲存、輸送以及生料磨烘干能力不足問題;針對電石渣水份大、粒度細(xì)的特性,開發(fā)了烘干與粉磨能力相匹配的立式磨;針對高摻電石渣生料的煅燒特性,開發(fā)了適合于高摻電石渣生料的窯尾預(yù)分解系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了高摻電石渣生料在預(yù)分解系統(tǒng)中的正常運(yùn)行。
高摻電石渣“干磨干燒”新型干法工藝,降低了系統(tǒng)的能耗,減少了二氧化碳的排放。整個工藝系統(tǒng)配置合理。

    4、經(jīng)在山東淄博寶生環(huán)保建材有限公司1200 t/d熟料生產(chǎn)線兩年多的穩(wěn)定運(yùn)行證明,該技術(shù)先進(jìn)可靠。
生料中電石渣替代石灰石的比例≥75%、熟料綜合熱耗:4096kJ/kg-cl、熟料綜合電耗:60 kWh/t、熟料質(zhì)量滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,熟料28天抗壓強(qiáng)度≥58.2MPa、熟料燒成系統(tǒng)年運(yùn)轉(zhuǎn)率:87.3%。年利用電石渣30萬噸,年減排二氧化碳15萬噸。

    5、研究開發(fā)的高摻電石渣“干磨干燒”新型干法工藝為國內(nèi)首創(chuàng),其節(jié)能減排指標(biāo)居國內(nèi)領(lǐng)先水平。
建 議:

     (1) 進(jìn)一步提高生料中電石渣摻量,力爭全部替代石灰石。

     (2) 高摻電石渣“干磨干燒”新型干法工藝應(yīng)盡快推廣應(yīng)用。 

     合肥水泥院院長徐寧,總工程師包瑋,科技委副主任蕭劍明,設(shè)計(jì)分院院長姚強(qiáng),科研設(shè)計(jì)管理部部長袁益寧、副部長丁奇生、科研主管施德祥,以及該項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人和成員等參加了鑒定會。

      該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為:唐根華、丁奇生;項(xiàng)目成員為:衛(wèi)耕、包先法、馬林、田之文、縱振海、肖其中、崔冬梅、周宏建。


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