3200t/d熟料生產(chǎn)線燒成系統(tǒng)技改實踐
山西某集團水泥建材有限公司生產(chǎn)線于2013年建成投產(chǎn),設(shè)計能力為3200t/d,原生產(chǎn)線燒成系統(tǒng)采用單系列五級旋風(fēng)預(yù)熱器在線分解爐,回轉(zhuǎn)窯ф4.3m×64m。為充分挖掘原有裝備的潛力、進一步降低系統(tǒng)能耗、提升燒成系統(tǒng)的各項技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo),2020年該公司與德國洪堡KHD合作,引進洪堡的技術(shù)對燒成系統(tǒng)進行熱工標(biāo)定和診斷分析,出具有針對性的改造方案,利用洪堡的多項專利技術(shù),熟料產(chǎn)量、單位熱耗、系統(tǒng)阻力均取得了極大改善,經(jīng)濟效益和社會效益明顯。
改造前工廠的狀況及存在的主要問題
一、工廠改造前的基本狀況
該生產(chǎn)線采用煙煤為燃料,煤質(zhì)較好,原、燃材料的化學(xué)分析見表1、表2、表3。改造前燒成系統(tǒng)熱耗指標(biāo)偏高、篦冷機冷卻效果不好,改造前的燒成系統(tǒng)各項指標(biāo)及參數(shù)見表4。
二、主要問題分析
1.原預(yù)熱器系統(tǒng)采用單系列五級旋風(fēng)預(yù)熱器,為使預(yù)熱器達到熟料4950t/d,對現(xiàn)有預(yù)熱器系統(tǒng)一些關(guān)鍵部件進行升級改造和更換。
2.經(jīng)過計算,高溫風(fēng)機、窯主驅(qū)動、燃燒器不能滿足在系統(tǒng)增加熟料產(chǎn)量后的設(shè)備選型的要求能力。
3.冷卻機篦床的面積為80.46 m2,提產(chǎn)前單位負(fù)荷是47.8t/(d.m2),篦冷機規(guī)格偏小,篦床單位負(fù)荷較高。已不適合進一步增加熟料產(chǎn)量。
改造內(nèi)容
1、分解爐擴容改造
充分利用了預(yù)熱器框架的原有空間,分解爐整體加高了一層,并使用了德國洪堡KHD的PYROBOX分解爐燃燒裝置,以改善分解爐的燃燒。分解爐改造示意圖見圖1。
2、C1~C5翻板閥和撒料箱更換
為降低系統(tǒng)內(nèi)漏風(fēng)、提高旋風(fēng)筒分離效率,將現(xiàn)有C1~C5翻板閥更換為動作靈活、鎖風(fēng)效果好的具有德國洪堡KHD專利技術(shù)的新型翻板閥,新型翻板閥的形式見圖2-1;同時對各級撒料箱更換成KHD可調(diào)節(jié)型撒料箱,并對撒料箱位置、結(jié)構(gòu)進行了調(diào)整和優(yōu)化,撒料箱形式見圖2-2。
3、內(nèi)筒
為了提高預(yù)熱器系統(tǒng)的各級分離效率,將預(yù)熱器各級旋風(fēng)筒的現(xiàn)有內(nèi)筒,更換成德國洪堡KHD新型分離效率高、壓損低的內(nèi)筒。
4、旋風(fēng)筒頂部
德國洪堡KHD設(shè)計將4級和5級旋風(fēng)筒的頂部高度適當(dāng)增加,并相應(yīng)的增加4級和5級旋風(fēng)筒進風(fēng)管的高度。旋風(fēng)筒頂部改造后示意圖見圖3。
5、一級雙旋風(fēng)筒
將預(yù)熱器現(xiàn)有的雙旋風(fēng)筒更換成兩個KHD最新一代的C1高效旋風(fēng)筒,以適應(yīng)熟料提產(chǎn)后的要求,改造后示意圖見圖4。
6、回轉(zhuǎn)窯
回轉(zhuǎn)窯主電機功率提高到630kw,回轉(zhuǎn)窯的最高轉(zhuǎn)速提高到5r/min。以實現(xiàn)薄料快燒,進一步深挖回轉(zhuǎn)窯的潛力。
7、高溫風(fēng)機
根據(jù)洪堡PyroPro計算書,按照提產(chǎn)后高溫風(fēng)機的風(fēng)量和壓力,更換成2600KW電機及配套風(fēng)機。
8、燃燒器
更換成德國洪堡最新一代的燃燒器,具有旋流風(fēng)、直流風(fēng)調(diào)整靈活、推力大、火力大、生產(chǎn)適應(yīng)性強。
9、篦冷機改造
篦冷機改為步進式篦冷機,篦床有效冷卻面積提高到105.4m2,提產(chǎn)后篦床負(fù)荷:46.9m2/t.d。
10、其他輔助系統(tǒng)
與燒成系統(tǒng)上下游配套的生料磨、熟料拉鏈機和入庫斗提等輔助系統(tǒng)進行適當(dāng)改造和能力提升,使之與燒成系統(tǒng)所需能力相匹配。
改造后的效果
燒成系統(tǒng)改造前后主要指標(biāo)對比詳見下表5。從此表可以看出改造后熟料產(chǎn)量從3852t/d增加到4950t/d,提產(chǎn)幅度為28.5%,在大幅度提產(chǎn)情況下預(yù)熱器的阻力僅提高了700 Pa,系統(tǒng)降阻的效果非常明顯,同時預(yù)熱器的出口煙氣溫度下降了約20℃;冷卻機的應(yīng)用,使二、三次風(fēng)溫提升明顯,燒成系統(tǒng)熟料單位熱耗從原來的778kcal/kg-熟料,降低到728kcal/kg-熟料,實現(xiàn)了提產(chǎn)、節(jié)能、降耗的改造預(yù)期目標(biāo)。
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