優(yōu)化配料方案,玩轉(zhuǎn)變廢為寶--“金點子”為中聯(lián)水泥降本增效添動力
今年以來,江蘇徐州中聯(lián)水泥緊盯年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)任務(wù),踐行三精管理(經(jīng)營精益化、管理精細(xì)化、組織精健化),按照“一切成本皆可控”理念,強化成本節(jié)約意識,深挖降本增效“金點子”,為生產(chǎn)經(jīng)營添動力。
面對異常嚴(yán)峻的水泥市場形勢,徐州中聯(lián)將配料優(yōu)化作為挖潛創(chuàng)效的突破口,結(jié)合礦山石灰石品質(zhì)特點、市場原料價格變化、配料工藝要求等,以穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量為核心,在經(jīng)過反復(fù)市場調(diào)研、配料試驗的基礎(chǔ)上,不斷優(yōu)化配料方案,持續(xù)推進大宗固體廢棄物資源化利用,在實現(xiàn)降低生產(chǎn)成本的同時,也為社會循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。
再生石膏--再生石膏為一般工業(yè)固廢,主要成分為SiO2、SO3、Al2O3,經(jīng)反復(fù)試驗,利用公司現(xiàn)有的干法水泥生產(chǎn)工藝,能夠?qū)⒃偕鄰U棄物中蘊含的有害物質(zhì)分解轉(zhuǎn)化,搭配爐渣用于生料配料,可部分替代石膏及硅鋁質(zhì)材料,既保證生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定又大幅降低生產(chǎn)成本。經(jīng)粗略計算,使用再生石膏配料年可創(chuàng)效1000萬元。
流化床粉煤灰--流化床粉煤灰比表面積高、活性好,28天活性指數(shù)達到90%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于普通粉煤灰,可部分替代礦粉直接作為水泥摻合料使用。經(jīng)研究比對,在水泥磨中混合使用流化床粉煤灰,可降低入磨物料細(xì)度,提高磨機臺時,降低熟料配比,提產(chǎn)降本效果明顯。徐州中聯(lián)通過配料調(diào)整以及“多摻少磨”等技術(shù)創(chuàng)新,磨機臺時提高超15%,水泥單日生產(chǎn)突破了7000噸的目標(biāo),同比增長約21.5%,熟料配比下降2個百分點。
脫硫石膏--為進一步提升熟料、水泥質(zhì)量穩(wěn)定性和適應(yīng)性,徐州中聯(lián)堅持技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新,不斷優(yōu)化配料方案,通過摻加脫硫石膏配料調(diào)整熟料硫堿比,熟料質(zhì)量大幅提升,與外加劑相容性明顯好轉(zhuǎn),提高了礦山綜合利用率,有效緩解了礦山資源緊缺的現(xiàn)狀。同時,改善了窯系統(tǒng)的結(jié)皮狀態(tài),為穩(wěn)定窯熱工制度、延長窯運轉(zhuǎn)周期提供了有力保障。2023年,實現(xiàn)了礦山石灰石自給自足和綜合利用,有效延長了礦山使用年限,較去年節(jié)約配料成本3000余萬元,降本增效成果顯著。
公司生產(chǎn)品質(zhì)部部長王麟提到:“未來水泥市場競爭壓力仍然巨大,對于我們而言,將繼續(xù)在穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量和降本增效上下功夫,保持產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢,積極創(chuàng)新、利用新技術(shù)、新材料、新設(shè)備和新方法,推動公司全流程成本精益管理上水平。”
編輯:方蒙青
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com