南崗集團(tuán)霍城水泥廠加大設(shè)備技改提升企業(yè)競爭力
為應(yīng)對激烈的市場競爭和確保生產(chǎn)線設(shè)備穩(wěn)定受控、提高運行質(zhì)量,南崗集團(tuán)霍城水泥廠在今年的工作中一手抓生產(chǎn)經(jīng)營,一手抓設(shè)備技改,把加強(qiáng)設(shè)備檢修、技術(shù)改造作為應(yīng)對市場挑戰(zhàn),降低能耗的一項重要舉措,不斷加大設(shè)備技術(shù)改造力度,為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供動力。今年該廠累計投入二百多萬元資金對生產(chǎn)線進(jìn)行進(jìn)行了更新改造,通過廣泛開展技術(shù)改造和技術(shù)創(chuàng)新活動,有力地提升了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力。
該廠窯筒體經(jīng)過多年的運行磨損嚴(yán)重,降低了設(shè)備運轉(zhuǎn)率,增大了能耗。今年該廠以設(shè)備大修、技改為抓手,把窯頭、尾系統(tǒng)電收塵、冷風(fēng)套、窯筒體、篦冷機(jī)等涉及工藝、成本、安全等多項設(shè)備確定為重點技術(shù)改造升級項目。投入150多萬元對篦冷機(jī)進(jìn)行改造,改造后的篦冷機(jī)實施已經(jīng)一個多月,設(shè)備運行參數(shù)表明技改實施成功,收益甚佳。改造后的篦冷機(jī)內(nèi)通風(fēng)狀況得到良好改善,運行效率進(jìn)一步提高,篦冷機(jī)三次風(fēng)再利用提高到50-80度,使出窯熟料溫度下降,窯運轉(zhuǎn)率提高到92%以上,臺時產(chǎn)量與技改前有所大幅度的提高。
該廠在加大技術(shù)改造的同時還在精細(xì)管理和節(jié)本增效方面狠下功夫,在積極推廣使用變頻器等節(jié)能新產(chǎn)品的同時,堅持在小技小改上做文章,持續(xù)改進(jìn)工藝設(shè)備和技術(shù)。燒成車間今年在大修工作中,組織人員把立磨鎖風(fēng)閥技改為無動力翻板,減少了因磨損嚴(yán)重每2年就得更換一個鎖風(fēng)閥的老大難問題,目前通過使用效果良好,僅此一項為企業(yè)節(jié)約購買鎖風(fēng)閥費用10000余元,并且還減少了一臺30kW的電機(jī),年均節(jié)約電量約為109421千瓦;可節(jié)約電費41579元;調(diào)配庫上的輸送皮帶機(jī)在露天容易形成粉塵,特別是遇到刮風(fēng)下雨雪的天氣,更是給員工造成大的勞動強(qiáng)度,車間將皮帶機(jī)技改為下料溜子直接入庫,這一技改減少了一臺7.5kW的電機(jī),解決了設(shè)備運轉(zhuǎn)率低、揚塵、員工工作量和成本,年均可節(jié)約電量約為21888千瓦時,電費8317元。通過持續(xù)推進(jìn)技改和對新型節(jié)能技術(shù)的推廣應(yīng)用,有力促進(jìn)了該廠的節(jié)能降耗工作,實現(xiàn)了節(jié)能增效,而且有效改善了職工的生產(chǎn)、工作環(huán)境,使企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭能力顯著提高。
編輯:許玉婷
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