輥壓機水泥半終粉磨工藝系統(tǒng)增產(chǎn)調試
輥壓機水泥半終粉磨工藝系統(tǒng)增產(chǎn)調試
鄒偉斌 中國建材工業(yè)經(jīng)濟研究會水泥專業(yè)委員會(100024)
鄒 捷 南京工業(yè)大學粉體科學與工程研究所 (210009)
題要:本文總結了ZC公司5000t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線,水泥制成工序采用輥壓機、V型靜態(tài)選粉機、雙分離高效選粉機、雙倉管磨機組成的半終粉磨閉路工藝系統(tǒng)增產(chǎn)調試過程,調整中以“分段粉磨”理論及系統(tǒng)工程方法為指導依據(jù),并對粉磨系統(tǒng)中各段存在的技術問題進行了診斷分析,制定并實施了相應的改進措施,充分挖掘粉磨系統(tǒng)中每一段生產(chǎn)潛力,最終達到增產(chǎn)、降耗的目的。
關鍵詞:輥壓機 半終粉磨系統(tǒng) 雙分離高效選粉機 增產(chǎn)調試
1.水泥粉磨工藝線基本概況
ZC公司5000t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線,兩套水泥成品制備系統(tǒng)均配用160-140輥壓機+V型靜態(tài)分級機(V型選粉機)+雙分離高效選粉機+Φ4.2×13m雙倉管磨機組成的半終粉磨閉路工藝;其具體工藝流程為:物料經(jīng)過配料站由高速板鏈斗式提升機輸送至穩(wěn)流稱重倉,進入輥壓機擠壓后通過V型選粉機分級出細粉(<80um以下顆粒占70%-85%、<45um以下水泥成品顆粒所占比例約為55%以上),V型選粉機細粉出口聯(lián)接下進風的雙分離高效選粉機(負壓抽吸式進入高濃度布袋收塵器收集成品),首先分離出由輥壓機擠壓過程中產(chǎn)生的成品,分選出成品后的粗粉輸送至管磨機粉磨,出磨物料經(jīng)輸送設備由上部喂入雙分離高效選粉機再次分選。在輥壓機、管磨機兩段正常運行后,雙分離高效選粉機承受下部(V選出口)及上部(由管磨機磨尾輸送的)兩股料流,同時進行分選。我們可以將輥壓機水泥半終粉磨工藝系統(tǒng)理解為:它是傳統(tǒng)聯(lián)合粉磨工藝系統(tǒng)的另一個變種,輥壓機半終粉磨工藝系統(tǒng)與輥壓機聯(lián)合粉磨工藝系統(tǒng)各有其技術特點、均可使粉磨系統(tǒng)增產(chǎn)能力達到70%-200%甚至200%以上、節(jié)電幅度達20%-30%。
該半終粉磨工藝系統(tǒng)與傳統(tǒng)聯(lián)合粉磨工藝系統(tǒng)相比,須采用一臺物料處理能力較大的輥壓機和一臺喂料、分選能力大的下進風雙分離高效選粉機,V型選粉機與雙分離高效選粉機則共用一臺系統(tǒng)風機,取消了聯(lián)合粉磨系統(tǒng)中一臺循環(huán)風機與旋風收塵器(雙旋風筒或單旋風筒)及部分管道和輸送設備,減少了設備數(shù)量及維護點,維修成本降低。此外,該半終粉磨系統(tǒng)中直接采用高濃度布袋收塵器收集由輥壓機段擠壓所產(chǎn)生的及管磨機段粉磨后生產(chǎn)的水泥成品,避免了大量<45um細粉進入管磨機內部,導致細磨倉出現(xiàn)“過粉磨”所引起的研磨體及襯板表面嚴重粘附現(xiàn)象,使管磨機系統(tǒng)始終保持較高而穩(wěn)定的粉磨效率。
由于水泥成品經(jīng)過高濃度布袋收塵器收集,后續(xù)管道與系統(tǒng)風機中的粉塵濃度顯著降低,徹底消除了傳統(tǒng)聯(lián)合粉磨工藝系統(tǒng)中導致管道與循環(huán)風機葉輪磨損嚴重的因素,降低了系統(tǒng)設備磨損并減少了裝機功率,設備磨耗量明顯降低、整個系統(tǒng)粉磨電耗低。
該系統(tǒng)的管磨機段既可由閉路粉磨流程轉換為開路粉磨流程、亦可由開路粉磨流程轉換為閉路粉磨流程,實現(xiàn)了一套粉磨系統(tǒng)可開、可閉的靈活轉換與調節(jié),轉換操作簡單、快捷。
在輥壓機水泥半終粉磨工藝系統(tǒng)中,當后續(xù)管磨機系統(tǒng)為開路方式操作時,即輥壓機段創(chuàng)造的成品與開路管磨機粉磨系統(tǒng)生產(chǎn)的成品共同混合入庫,成品顆粒級配范圍比閉路操作時要寬;
當后續(xù)管磨機系統(tǒng)為閉路方式操作時,即輥壓機段創(chuàng)造的成品與閉路管磨機粉磨系統(tǒng)生產(chǎn)的成品共同混合入庫,成品顆粒級配范圍仍然比開路操作時要窄,且由輥壓機制造的水泥顆粒球形度非常低,其顆粒形貌多呈不規(guī)則的長條狀、多角形等;采用輥壓機高效率料床粉磨設備制得的水泥顆粒分布范圍相對集中(窄),即顆粒粒徑更均勻,均勻性系數(shù)n值增大,顆粒之間空隙增多,水泥粉體顆粒堆積密度就小,難以形成最緊密堆積,當達到相同流動度時需要多加水,水則變成了填充物,充填于水泥顆粒之間的空隙、穴道,導致水泥標準稠度需水量增大;水泥制成系統(tǒng)的粉磨效率越高,對增產(chǎn)、節(jié)電越有利,但成品水泥需水量增大現(xiàn)象則會越突出,這就是造成半終粉磨閉路工藝系統(tǒng)水泥標準稠度需水量偏大的主要原因之一;此外,該系統(tǒng)因輥壓機段擠壓生產(chǎn)的水泥中≤5um以下微細顆粒含量較高、成品水泥比表面積與抗壓強度一般均偏高,為綜合利用工業(yè)廢棄物,大摻量制備復合水泥、降低水泥生產(chǎn)成本創(chuàng)造了先決條件,但該粉磨系統(tǒng)應用中須權衡水泥使用性能與系統(tǒng)高效、增產(chǎn)、節(jié)電等幾個方面的關系,并對系統(tǒng)中相關控制參數(shù)、管磨機內部結構以及所用混合材料品種等做出相應調整,以使水泥成品性能滿足混凝土制備技術要求。
該系統(tǒng)中管磨機磨尾配置有單獨的通風、收塵設備,收塵風機采用變頻調速控制,便于生產(chǎn)過程中磨內通風量的調節(jié)與操作。(系統(tǒng)工藝流程見圖一)
輥壓機水泥半終粉磨工藝系統(tǒng)主輔、機設備配置及技術性能參數(shù)見表1:
表1 水泥半終粉磨工藝系統(tǒng)主、輔機設備配置及技術性能參數(shù)
圖一 水泥半終粉磨閉路工藝系統(tǒng)流程圖[Page]
2.生產(chǎn)調試中遇到的問題
2.1輥壓機工作輥縫較小
投產(chǎn)調整初期,由于入輥壓機熟料中含有較多黃心、粉料,導致工作輥縫偏小,只有28mm左右,輥壓機主電機工作電流較低(46A左右),即使調節(jié)入料斜插板比例(75%左右),工作電流變化不大,輥壓機擠壓出力能力較差。
2.2輥壓機工作壓力偏低
受輥壓機工作輥縫偏小的影響,工作壓力上不去,擠壓效果較差,輥壓機工作壓力在8.5MPa左右波動,擠壓后細粉明顯偏少。
2.3脫硫石膏水份大
由于入輥壓機的脫硫石膏水份達到8%-12%不易下料、計量,稱重倉粘附、掛壁現(xiàn)象嚴重,甚至造成擠壓后的料餅進入V型選粉機內部不易散開,影響分級效果。
2.4管磨機做功能力差
由雙分離高效選粉機分離出成品后的入磨物料(粗粉)比表面積平均在100m2/kg(95m2/kg ---105m2/kg)左右,而在管磨機有效長度12.5m范圍內研磨體做功少,出磨水泥比表面積僅在185m2/kg左右,計算得知:每米研磨體粉磨出的比表面積為185m2/kg-100m2/kg/12.5m=6.8m2/kg/m,說明管磨機段研磨能力不足;
一般來講,帶有雙分離高效選粉機的水泥半終粉磨系統(tǒng),由于預先分離出成品,入磨物料中的細粉量極大地減少,較好地避免了細粉在磨內產(chǎn)生的“過粉磨”與細磨倉研磨體與襯板表面粘附現(xiàn)象,研磨體磨細做功能力提高,每米研磨體創(chuàng)造出磨物料比表面積能力至少應≥10m2/kg/m;
2.5兩臺選粉機用風量小
因處于設備磨合期,輥壓機段與管磨機段做功能力均不理想,即擠壓處理與研磨兩段的成品量不足,以致不能增加V選與雙分離高效選粉機拉風量,一般在80%-85%左右。中控操作增加系統(tǒng)風機風量時,造成水泥成品比表面積低、細度粗;由此判斷:輥壓機與管磨機兩段創(chuàng)造成品量低時,系統(tǒng)風機拉風量必須降低,最終導致系統(tǒng)產(chǎn)量低、電耗較高;
3.技術分析及處理措施
3.1輥壓機工作壓力及輥縫
高壓、慢速、過飽和喂料是輥壓機料床擠壓粉磨技術特性,除國外粉磨生產(chǎn)線設計、應用輥壓機水泥終粉磨工藝(國內目前只應用于生料終粉磨,節(jié)電效果顯著),在國內水泥制成工序輥壓機只是在水泥聯(lián)合粉磨系統(tǒng)中承擔半終粉磨(或預粉磨)的任務,經(jīng)施以雙輥之間的高壓力(≥150MPa)擠壓后的物料,其內部結構產(chǎn)生大量的晶格裂紋及微觀缺陷、<2.0mm及以下顆粒達到65%以上,其中<80um、<45um以下細粉含量增多(顆粒裂紋與粒度效應),分級后的入磨物料粉磨功指數(shù)顯著下降(15%-25%),易磨性明顯改善;因后續(xù)管磨機一倉破碎功能被移至磨前,相當于延長了管磨機細磨倉,可充分發(fā)揮研磨體對物料的磨細能力,從而大幅度提高了系統(tǒng)產(chǎn)量,降低系統(tǒng)粉磨電耗。
輥壓機水泥半終粉磨工藝系統(tǒng)(或聯(lián)合粉磨工藝系統(tǒng))的共同特點是:輥壓機及分級設備的投入,實現(xiàn)了系統(tǒng)中的“分段粉磨”,必須充分發(fā)揮輥壓機系統(tǒng)料床粉磨的技術優(yōu)勢及其較大的處理能力,輥壓機段做功越多,對系統(tǒng)增產(chǎn)節(jié)電越有利;輥壓機的吸收功耗越多,后續(xù)管磨機段節(jié)電效果越顯著;輥壓機吸收功耗一般在7.5kwh/t-13kwh/t,在此范圍內吸收功耗越多,管磨機段節(jié)電幅度越大?;疽?guī)律是:輥壓機吸收功多投入1kwh/t,則后續(xù)管磨機系統(tǒng)節(jié)電1.5kwh/t--2kwh/t;
在相對穩(wěn)定的工藝條件下,輥壓機工作壓力越大,擠壓處理物料過程中產(chǎn)生的粉料越多,成品量顯著增加,被分離出的合格品也越多。
首先,對入輥壓機熟料采取多庫搭配措施,多采用顆粒狀、減少粉狀料;其次,稱重倉必須保持一定的倉容,料位比例一般控制在70%-80%,以有效形成入機料壓,實現(xiàn)過飽和喂料,確保擠壓效果;同時將輥壓機工作壓力由8.0MPa-9.0MPa,調整至10.0MPa-11.0MPa;輥壓機工作輥縫由原27mm--29mm,調整至30mm--34mm;入料斜插板比例拉開至85%以上,以實現(xiàn)過飽和喂料;調整后輥壓機主電機工作電流(額定電流76A)由44A--50A(58%-66%)提高至54A--60A(71%--79%)擠壓做功能力顯著提高,經(jīng)由V型選粉機分級后的物料R80um、R45um篩余量明顯減少,比表面積提高,合格品比例大幅度增加。
3.2脫硫石膏水份及下料處理
進廠脫硫石膏水份較大,實施入堆棚預先存放措施、分批周轉取用。將存放較長時間且含有一定水份(<5%)的脫硫石膏與顆粒較大的石灰石按照一定比例搭配(1:1)混勻入配料庫,庫壁內錐體及筒體內壁部分采用表面光潔度優(yōu)良、耐磨性能良好的超高分子量聚乙烯板敷貼,處理后庫壁光滑、物料不粘壁,下料效果較好;
3.3V型選粉機及雙分離高效選粉機用風量,
在半終粉磨系統(tǒng)中,由于V型選粉機與雙分離高效選粉機兩臺粗、細分級設備共用一臺高濃度布袋收塵器和一臺系統(tǒng)風機,在滿足水泥質量控制指標的前提下,應盡量采用大風操作方式,最大程度上將輥壓機段及管磨機段創(chuàng)造的成品分選出來,系統(tǒng)風機的拉風比例由原85%提高至90%以上(根據(jù)實際生產(chǎn)狀況,在V型選粉機入料口上方增設打散棒,以形成均勻、分散的料幕;同時關閉了最上部一排進、出風導流板,有效延長物料分級路線與分級時間,提高V選出口物料的比表面積)。
3.4管磨機研磨體級配及通風參數(shù)
管磨機的特點是磨細能力有余而粗碎能力較差,而由輥壓機+V型靜態(tài)分級設備組成的磨前預粉磨系統(tǒng),能夠充分發(fā)揮輥壓機高效率料床粉磨優(yōu)勢,高壓擠壓(>150Mpa)處理后的入磨物料易磨性明顯提高,管磨機一倉的粗碎功能已移至磨外由輥壓機完成,可縮短一倉并延長細磨倉有效長度,提高磨細能力。物料在輥壓機段處理時產(chǎn)生的成品已被V型選粉機與雙分離高效選粉機預先分選出來,粗粉再進入管磨機粉磨,由此實現(xiàn)了良好的“分段粉磨”。生產(chǎn)實踐早已證明:采用“分段粉磨”工藝比一段粉磨工藝所需能量更低、系統(tǒng)增產(chǎn)、節(jié)電效果更顯著。
管磨機一倉采用提升能力較好的曲面階梯襯板,安裝應用篩分隔倉板(同心圓狀、粗篩縫寬度6.0mm、內篩縫寬度2.0mm),出磨篦板(同心圓狀、篦縫寬度6.0mm,內部設置料、鍛分離內篩板,內篩板篦縫寬度4.0mm)。為了更好的使用微型研磨體、充分激活微型研磨體的粉磨能量,消除“滯留帶”(研磨死區(qū))的不良影響、提高細研磨能力、在磨內多創(chuàng)造成品,細磨倉采用五波峰小波紋襯板,增大襯板與微鍛之間的提升摩擦力,在有效長度方向均布安裝了5圈活化環(huán)(活化環(huán)高度1100mm、自隔倉板位置起至磨尾出料篦板之間,每隔1.75m安裝一圈)。
投產(chǎn)初期,由于設備磨合及研磨體級配等方面的原因,管磨機粉磨效果較差,我們根據(jù)入磨物料細度、比表面積等參數(shù),重新設計、調整了各倉級配,改進前、后級配方案見表2:
表2 改進前、后各倉研磨體級配
在管磨機段粉磨過程中,主要依靠研磨體的“集群研磨效應”實現(xiàn)物料磨細;管磨機的粉磨效率與磨內研磨體總表面積的0.6-0.7次方成正比關系,即研磨體總表面積越大,與物料接觸時的集群研磨能力越好,粉磨效率越高,在單位時間、有效長度內創(chuàng)造的成品量越多,越有利于系統(tǒng)增產(chǎn)、節(jié)電;為此,我們在調整細磨倉級配時,有意識增加了Φ10mm×10mm微鍛43t,相應地減少較大規(guī)格Φ18mm×18mm及Φ14mm×14mm鍛;經(jīng)粗略計算,磨內研磨體級配改進后,一倉鋼球在裝載量及填充系數(shù)不變的前提下,平均球徑由27.3mm降至25.82mm,較調整前凈增加研磨面積83.4m2;細磨倉平均鍛徑由13.42mm降至11.89mm,裝載量由180t增至188t,填充系數(shù)由31.8%提高到33.1%,細磨倉微鍛凈增加研磨面積1783.35m2、兩倉合計增加研磨總表面積1886.75m2,磨內研磨體研磨面積較調整前綜合提高21.62%,管磨機段粉磨效率顯著提高;
同時,我們根據(jù)磨機主電機及主減速機的驅動功率富裕系數(shù),合理增加細磨倉微鍛研磨體裝載量、增大填充率,能夠有效提高微鍛的總研磨面積,提高細磨倉內微型研磨體對物料的細研磨能力;總之,在管磨機段必須凸顯“磨內磨細”為根本要素;
出磨物料(入雙分離高效選粉機之前)比表面積的高低,可以較好地衡量其中成品量所占比例及研磨體做功效率??傊瞿ケ缺砻娣e越高,說明管磨機段研磨體有效做功能力越好,水泥顆粒分布中的顆粒粒徑整體向下移,即向小粒徑下移,平均粒徑減小,成品顆粒比例增加,由雙分離高效選粉機分選出的合格品量則顯著提高。
調整研磨體級配后,出磨物料比表面積達到289m/kg,已接近一般成品水泥的比表面積,在管磨機有效長度范圍內平均每米研磨體創(chuàng)造比表面積為:289m2/kg-100m2/kg/12.5m=15.12m2/kg/m,比調整前提高了8.32m2/kg/m,凈提高幅度達122.35%。
管磨機通風參數(shù)的調整:磨尾收塵風機風量由28HZ下降至23HZ、磨內凈空風速由1.01m/s降至0.83m/s、磨尾出口負壓由-1100Pa降至-800Pa~ -900Pa,以有效延緩物料流速,增加物料在磨內細磨時間,降低出磨物料中粗顆粒比例、提高水泥成品含量。中控操作應與生產(chǎn)現(xiàn)場結合,以“磨頭不冒灰-保持負壓、入口不溢料-料流暢通、磨機不飽磨-磨音正常、磨尾不跑粗-比表提高、溫度不上升-通風順暢”;為控制原則;調整后,出磨水泥溫度一般在103℃-110℃之間,管磨機主電機(進相后)運行電流一般控制在224A-230A之間波動為宜。[Page]
4.輥壓機料床擠壓粉磨能量利用率比管磨機高出3-5倍,尤其對進入管磨機前物料的預處理,擠壓過程中所產(chǎn)生的部分成品先由V選粗分級再經(jīng)雙分離高效選粉機二次分級與收集,選粉機回料(入磨的粗粉顆粒)已具備“粒度效應”(入磨物料粒徑細)及“裂紋效應”(晶格裂紋缺陷多),易磨性顯著改善,邦德粉磨功指數(shù)降低15%-25%,送入后續(xù)管磨機研磨,可有效消除磨內過粉磨及粘附現(xiàn)象,大幅度提高管磨機的磨細能力,從而實現(xiàn)粉磨過程良好的分段,每一段均能夠充分發(fā)揮各自的粉磨技術優(yōu)勢、提高系統(tǒng)產(chǎn)量、降低粉磨電耗。
5.改進后的效果
改進前、后水泥粉磨系統(tǒng)技術經(jīng)濟參數(shù)對比見表3、表4:
表3 改進前、后V選進入雙分離高效選粉機物料參數(shù)
表4 改進前、后水泥產(chǎn)量及系統(tǒng)粉磨電耗對比
由上表可知:系統(tǒng)改進后P.C32.5級水泥較改進前增產(chǎn)60t/h、增幅34.29%;電耗降低7.9kwh/t、節(jié)電幅度21.49%、比表面積提高15m2/kg;
P.O42.5級水泥較改進前增產(chǎn)40t/h、增幅25%;電耗降低6kwh/t、節(jié)電幅度15.79%、比表面積提高5m2/kg;通過合理的改進與調整,該半終粉磨工藝系統(tǒng)增產(chǎn)、節(jié)電效果顯著,水泥實物質量指標較改進前有所提高;
6.結束語
6.1分段粉磨工藝電耗比一段粉磨工藝電耗更低,高效分級設備的應用,使輥壓機水泥半終粉磨(或輥壓機水泥聯(lián)合粉磨)工藝系統(tǒng)實現(xiàn)了良好的“分段粉磨”;系統(tǒng)中的每一段之間的接口都很重要,診斷其中存在的技術問題可運用分段粉磨理論與系統(tǒng)工程方法分析解決;經(jīng)過一段時間的生產(chǎn)磨合,系統(tǒng)運行會更順暢,設備運轉效率將顯著提高,本系統(tǒng)設備運轉率達90%以上;
6.2輥壓機水泥半終粉磨(或輥壓機水泥聯(lián)合粉磨)工藝系統(tǒng),均由幾個子系統(tǒng)(分段)組成,第一段(輥壓機)物料預粉磨非常重要,是整個粉磨系統(tǒng)增產(chǎn)、節(jié)電的技術關鍵,必須充分發(fā)揮輥壓機高效料床粉磨的技術優(yōu)勢,摸索出該系統(tǒng)中輥壓機適宜的工作壓力、工作輥縫、兩臺主電機運行電流、V型選粉機及雙分離高效選粉機用風等最佳技術參數(shù);輥壓機系統(tǒng)投入的功耗越多,擠壓做功效果越顯著,該半終粉磨(或聯(lián)合粉磨系統(tǒng))工藝系統(tǒng)節(jié)電幅度越大;
6.3經(jīng)雙分離高效選粉機分離成品后的入磨粗粉已具備“粒度效應”(入磨粒徑細)及“裂紋效應”(晶格裂紋多),易磨性顯著改善,邦德粉磨功指數(shù)降低15%-25%,送入后續(xù)管磨機研磨的物料中45um以下細粉明顯減少,可有效消除過粉磨及研磨體、襯板工作表面粘附現(xiàn)象,大幅度提高管磨機的磨細做功能力。
6.4“磨內磨細為根本”,應合理調整管磨機研磨體級配,尤其是細磨倉的研磨能力,充分挖掘第二段(管磨機)的增產(chǎn)潛力,提高研磨體研磨總表面積及其“集群研磨效應”、每米多創(chuàng)造合格品的能力與適宜的磨機通風參數(shù),提高出磨物料比表面積,增加出磨成品顆粒含量,為雙分離高效選粉機有效分選創(chuàng)造先決條件;
6.4改進后,該半終粉磨工藝系統(tǒng)生產(chǎn)能力可達150萬噸/年以上,按兩個不同品種、等級水泥平均節(jié)電6.95kwh/t計算,年節(jié)電1042.5萬kwh,以平均電價0.60元/kwh計,年節(jié)電效益可達625.5萬元。
參考文獻
1.鄒偉斌 《水泥粉磨系統(tǒng)優(yōu)化分析與探討》,《四川水泥》2011.4-5期
2.鄒偉斌《水泥聯(lián)合粉磨系統(tǒng)故障原因與解決措施》,《新世紀水泥導報》2012.3期
編輯:劉冰
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