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煅燒溫度和時間對熟料質量的影響

  影響熟料質量方面因素很多,但熟料在窯內煅燒是最重要環(huán)節(jié)之一。熟料礦物形成實際上是在液相量出現(xiàn)以后進行的。液相主要有氧化鐵、氧化鋁、氧化鈣所組成(包括其他次要組分氧化鎂、氧化鉀、氧化鈉等),在高溫液相作用下,C2S逐漸溶解于液相中與f-cao化合成C3S,隨著溫度升高和時間延長,C3S晶核不斷形成,小晶體逐漸長大,最終形成阿里特晶體。完成熟料的燒結過程。
  實踐證明,C3S的生成,如果熟料配料時三率值KH、N、P適當,生料成分穩(wěn)定的條件下,主要取決于熟料煅燒溫度、液相量、液相性質以及形成晶體反應時間。本文重點介紹熟料煅燒溫度和晶體反應時間對熟料強度的影響。
  淮海中聯(lián)水泥有限公司2#窯是由南京凱盛水泥設計院設計,2005年3月投產的5000t/d熟料生產線,2007年8月公司利用現(xiàn)有1條日產5000t/d熟料生產線的窯尾、窯頭廢氣余熱,配套建設了1*9MW的純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)。
      該廠3、67月份窯系統(tǒng)工藝參數(shù)平均臺帳(一)

  6月與3月份工藝參數(shù)對比。CO平均值下降-44.12ppm。二次風溫上升+25.2℃. f-cao合格率上升+5.81%,在同等喂料量情況下窯速降低-0.3rpm,主窯皮長度增加+3.10m;由于窯皮厚度較3月份降低(見表五)。窯內填充率下降窯功率同比降低-120A。其它參數(shù)無明顯變化。熟料3天、7天、28天強度分別增加+1.38 Mpa、+5.59 Mpa、+4.19Mpa,液相量略有增加+0.1%。通過參數(shù)對比分析:CO平均值下降和二次風溫以及f-cao合格率上升,都能說明窯系統(tǒng)通風狀況較好,二、三次風比例合適,窯內煅燒溫度同比較高;在同等喂料量情況下由于窯速降低和主窯皮長度增加,延長了熟料在窯內煅燒時間,使熟料礦物結晶更加完全,熟料強度提高明顯。
  6月與7月份工藝參數(shù)對比。CO平均值持平。二次風溫分別上升+15.0℃. f-cao合格率上升+9.23%,在同等喂料量情況下窯速相同,主窯皮長度增加+0.8m;窯皮厚度值持平(見表五),其它參數(shù)無明顯變化。熟料3天、7天、28天強度分別增加+1.18 Mpa、+2.29 Mpa、+1.89Mpa,液相量略有增加+0.04%。通過參數(shù)對比分析: CO平均值持平和二次風溫以及f-cao合格率上升,都能說明窯系統(tǒng)用風狀況合適,窯內煅燒溫度保持較高;主窯皮長度略有增加,說明通過適當延長主窯皮長度,來延長熟料在窯內煅燒時間,熟料強度會有所改善。
  一、熟料煅燒溫度、液相量
  液相出現(xiàn)溫度,即系統(tǒng)最低共融溫度與組分的成分和性質有關。在CaO-Si2O3-Fe2O3四元系統(tǒng)中,最低共融溫度1338℃,由于生料中含有氧化鎂、氧化鉀、氧化鈉等次要組分,因此最低共融溫度1250℃,1260℃液相開始出現(xiàn),1300--1450℃ C3S開始形成,1450℃以上C3S形成非常迅速。此溫度稱之熟料煅燒溫度。隨著溫度上升,液相量逐漸增加,粘度降低。有利益熟料C3S形成,熟料質量較好。但過高的液相量會給煅燒操作帶來困難,如結大塊、結圈或燒流損壞設備等。一般熟料在煅燒階段液相量為20--30%。因各企業(yè)系統(tǒng)工況和設備差異,液相量的確定要根據(jù)本企業(yè)實際情況進行控制。在正常溫度下液相量一般控制在22-26%。在系統(tǒng)工況正常情況下,液相量可偏中上限控制,這樣有利于C3S形成,我廠液相量控制在25-26.5%。
  從表一對比分析可以得出,6月份窯系統(tǒng)二風溫提高和熟料f-cao合格率上升,表明窯內煅燒溫度的提高。保證和適當提高窯內煅燒溫度對熟料質量有利。
  熟料在窯內煅燒溫度與生料易燒性、噴煤管設計、煤粉質量等都有關系;系統(tǒng)用風是否合理(總風量大小、二、三次風比例)對窯內溫度也有不同程度影響。所以窯內溫度合理掌握,在生產運行中需要多方面考慮,根據(jù)某一因素變化作適當調整,在動態(tài)中尋找平衡,且不可死板硬套。
  我廠在保證窯內煅燒溫度方面有以下措施:
  1、在控制煤粉質量方面
  我公司使用的是國產噴煤管,煤工業(yè)分析(表二)根據(jù)生產需要我們制定了煤粉與細度對應關系(表三),緩解因煤粉水分上升帶來的不利影響。當煤粉Aad上升時,煤粉細度也適當降低。


  在原煤水分超出磨機設計要求時,為降低煤粉水分,在保證磨機安全運行基礎上,可根據(jù)原煤揮發(fā)份適當提高磨機出口溫度進行規(guī)范:見(表四)

  2、保障總風量與料量合理配合,在窯系統(tǒng)達到或超過設計產能后控制依據(jù):C1旋風筒出口O2含量:1.9-2.5%;CO含量:≤350ppm; C1出口溫度在≤330℃。
  3、二、三次風比例配合問題,我們正常情況下三次風閘板開度在50-60%;在線控制分解爐出口溫度和C5下料管溫度之間,一般控制解爐出口溫度比C5下料管溫度高10-20℃,嚴禁出現(xiàn)溫度倒掛現(xiàn)象,如果出現(xiàn)倒掛現(xiàn)象,說明煤粉在分解爐內燃燒不好,這時可適當增加三次風量或改善煤粉質量進行必要控制。。
  4、控制窯頭二次風溫≥1030℃,溫度窯尾溫度控制在1150±50℃,當發(fā)現(xiàn)窯尾溫度偏高或二次風溫偏低時,適當減少窯內通風量。窯頭二次風溫、窯尾溫度高低除與窯內通風大小有關外,與窯頭用煤量、煤粉質量以及燃燒器本身設計性能等都有關。
  二、燒成時間
  C3S形成不僅需要煅燒溫度,還要有一定時間(一般在10-20min),熟料煅燒時間與合適的溫度梯度場、燒成帶長度、窯轉速、窯襯內徑、窯斜度等有關,煅燒時間與燒成帶窯長度成正比,與窯轉速、窯襯內徑、窯斜度成反比。
  合適的溫度梯度場,即達到燒成溫度1300--1450℃后的火焰要有一定長度,沒有明顯的峰值出現(xiàn)。使物料在正常燒成溫度的時間延長,避免包殼熟料出現(xiàn),這種熟料結粒正常,一般在¢20-30mm,但熟料破開后會發(fā)現(xiàn),外部裹有一環(huán)致密堅硬的外殼,內部熟料顏色與外部一致,但密實度較外部差。這類熟料多數(shù)因為窯內溫度較高,但溫度場分布不均,是明顯的短焰急燒熟料。這類熟料在正常燒成溫度場內停留時間較短。質量方面表現(xiàn)為f-cao往往較低,但熟料28天強度不高,長時間存放容易出現(xiàn)粉化現(xiàn)象。在這種煅燒環(huán)境下燒成帶局部溫度上升,會造成耐火磚使用周期下降。
  合理的窯皮長度、平整度是表明窯內溫度梯度是否合適的標志。
  物料在正常情況下通過窯內所用時間:
  t = 11.4L/(n.Di.S)
  式中t---運動時間min
  L---燒成帶窯長度m
  n----窯轉速r/min
  Di---窯襯內徑m
  S---窯斜度°
    熟料在(表一)三種情況下燒成帶停留時間與窯速、窯皮長度之間關系(表五)

  從表五中可以看出,第一種情況熟料在燒成帶停留時間最短僅9.09min,3月與6月情況相比平均縮短-1.86min;7月與6月情況相比平均縮短-0.33min。綜合表一、表五分析,主窯皮長度增加0.80m、3.1m和在同等喂料量情況下窯速降低約0.3rpm,都會延長熟料在窯內的煅燒時間。而適當延長熟料在燒成帶停留時間,使熟料礦物晶體發(fā)育更加完全,可在一定程度上提高熟料強度和穩(wěn)定熟料質量。
  三、結論
  正常結粒熟料的形成需要足夠的熟料燒成溫度和時間,而熟料燒成溫度和燒成時間又與生料易燒性、煤粉質量、燒成帶長度、厚度以及窯速等有關。在正常生產運行中,企業(yè)應根據(jù)實際生產工藝狀況,及時調整系統(tǒng)有關工藝參數(shù),以保障熟料能在合適的溫度梯度范圍內停留足夠的煅燒時間,形成結晶良好的熟料礦物成分,已達到穩(wěn)定或提高熟料質量的目的。

編輯:姜立東

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