煤矸石代粘土質(zhì)原料在預(yù)分解窯上的應(yīng)用
前言
煤矸石是采煤和洗煤過(guò)程中所排出的固體廢棄物,是一種在成煤過(guò)程中與煤層伴生的一種含碳量較低,比煤堅(jiān)硬的黑灰色巖石,具有低發(fā)熱量,一般為3000×4.18kj/kg左右,其主要化學(xué)成分為SiO2:50%~60%,Al2O3:15%~25%,與粘土的化學(xué)成分相似。某預(yù)分解窯廠針對(duì)煤矸石的這種特性,利用煤矸石和粘土質(zhì)原料的化學(xué)成分相近并能釋放一定的熱量的特性,用其代替粘土質(zhì)原料和部分燃料在預(yù)分解窯上生產(chǎn)水泥熟料。下面著重就利用煤矸石代替粘土質(zhì)原料在預(yù)分解窯上煅燒水泥熟料的實(shí)踐體會(huì)進(jìn)行分析總結(jié)。
1、用煤矸石代粘土配料試燒水泥熟料
煤矸石配料比粘土配料的生料活化能降低了許多,可提高生料的預(yù)燒溫度,且煤矸石中的可燃物也有利于硅酸鹽等礦物的熔解和形成,此外煤矸石配的生料表面能高,硅鋁等酸性氧化物易于吸收氧化鈣,可加速硅酸鈣等礦物的形成?;诤侠砝觅Y源、節(jié)能降耗的目的,某1000t/d預(yù)分解窯廠對(duì)煤矸石代粘土試燒水泥熟料進(jìn)行了嘗試。
1.1對(duì)煤矸石的預(yù)均化處理
煤矸石成分波動(dòng),可能會(huì)引起生料成分波動(dòng),影響燒成熟料的質(zhì)量;發(fā)熱量的波動(dòng)既影響成分,又影響操作。為此,對(duì)煤矸石進(jìn)行了預(yù)均化處理,首先對(duì)煤矸石堆放點(diǎn)質(zhì)量情況分布的調(diào)查,反復(fù)進(jìn)行化學(xué)分析、堆放時(shí)間等綜合分析。其次將進(jìn)廠煤矸石,一層層的平鋪堆高初步混合,配料使用時(shí)豎取,經(jīng)破碎機(jī)破碎,皮帶運(yùn)輸機(jī)、提升機(jī)送入預(yù)均化庫(kù),使煤矸石充分混合,經(jīng)多點(diǎn)下料,皮帶機(jī)輸送入煤矸石配料庫(kù),待配料使用,此時(shí)煤矸石化學(xué)成分已達(dá)到相對(duì)穩(wěn)定。煤矸石均化前后其SiO2波動(dòng)情況見(jiàn)表1。
表1 均化前后煤矸石SiO2波動(dòng)情況
1.2重視發(fā)熱量的影響
煤矸石既是燃料又是原料,因?yàn)槊喉肥幸欢ǖ陌l(fā)熱量,在分解爐及窯內(nèi)燃燒可以起到提高生料溫度加強(qiáng)預(yù)燒的作用。如果燃燒不完全,產(chǎn)生還原氣氛,反而對(duì)煅燒起不良影響。為此,要求在不過(guò)分降低燒成溫度和拉長(zhǎng)火焰的情況下,適當(dāng)加大風(fēng)量,提高空氣過(guò)剩系數(shù),以保證入窯生料中的可燃物盡量發(fā)揮作用。
1.3防止煤矸石鍛燒中的結(jié)皮
該公司采用煤矸石代粘土配料在預(yù)分解窯上進(jìn)行了試燒,通過(guò)試燒,預(yù)熱器有經(jīng)常結(jié)皮堵塞的現(xiàn)象,窯內(nèi)結(jié)圈、結(jié)球厲害,生產(chǎn)不能正常進(jìn)行,致使產(chǎn)質(zhì)量大幅下滑,經(jīng)過(guò)認(rèn)真總結(jié)分析,決定從以下方面著手進(jìn)行解決。
?。?)為盡可能地避免預(yù)熱器結(jié)皮堵塞,適當(dāng)降低C1出口溫度為300℃,降低分解爐出口溫度為840-850℃,降低入窯物料分解率為80%~85%,降低窯尾煙室溫度為950-1000℃。經(jīng)過(guò)摸索確定分解爐用煤占窯爐總用煤量的60.5%比較適宜。
?。?)關(guān)于窯速的控制,窯速要提起來(lái),要根據(jù)窯投料量和窯內(nèi)煅燒狀況及時(shí)調(diào)整窯速,避免厚料層操作,采用薄料快轉(zhuǎn)的煅燒方法進(jìn)行水泥熟料的煅燒,從而盡可能地避免結(jié)圈、結(jié)球,窯速由3.6rpm提高到3.9rpm。
(3)嚴(yán)格控制進(jìn)廠原煤的質(zhì)量均齊穩(wěn)定,加強(qiáng)原煤的預(yù)均化措施,要根據(jù)原煤的熱值和灰分產(chǎn)率及時(shí)調(diào)整生料質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn),保證配料方案中有盡可能多的C3S含量和適量的f-CaO含量,將熟料f-CaO控制目標(biāo)放寬到一定尺度,即1.0≤f-CaO≤2.5,經(jīng)試驗(yàn)證明這樣不會(huì)影響熟料的安定性,控制熟料中適量的f-CaO含量可以避免因追求較低的f-CaO含量而過(guò)分提高窯內(nèi)溫度,減少配煤過(guò)剩的可能,從而避免大量煤灰不均勻摻入熟料中造成窯內(nèi)結(jié)圈等不正常工況。
?。?)為了避免有害成分的循環(huán)富集,減輕預(yù)熱器和窯系統(tǒng)結(jié)皮、結(jié)圈的可能,將含高堿、高硫、高氯的窯尾收塵回灰,作為混合材摻入水泥中,而不摻入原料或生料中,對(duì)緩解窯內(nèi)結(jié)圈等將發(fā)揮重要作用,作為回轉(zhuǎn)窯的窯灰也是水泥混合材的一種,其性能介于活性混合材與非活性混合材之間,是可以用作水泥混合材的,但摻量不宜過(guò)大,一般控制在5%左右,采用煤矸石配料在1000t/d預(yù)分解窯上煅燒水泥熟料的相關(guān)控制參數(shù)見(jiàn)表2。
表2煤矸石配料相關(guān)控制參數(shù)及熟料煤耗和強(qiáng)度
2、煤矸石配料的效果
?。?)由于煤矸石具有助磨作用,故能改善生料易磨性,提高生料產(chǎn)量,降低生料磨電耗。該廠生料磨為CRM2650立式磨,主電機(jī)功率900kw,采用煤矸石配料前生料產(chǎn)量為100t/h,采用煤矸石配料后產(chǎn)量提高到120t/h,一噸生料可節(jié)約1.5度電,立磨運(yùn)行時(shí)間一天按20小時(shí),一月按25天計(jì)算,一個(gè)月可節(jié)約90000度電。
?。?)能改善生料的易燒性,由于煤矸石含砂量比粘土或頁(yè)巖的含砂量少,難燒的結(jié)晶二氧化硅少,生料的易燒性好,燒成反應(yīng)速度快。其次,煤矸石中含有部分活性碳,燃燒時(shí),從內(nèi)部加熱使其礦物中的硅和鋁迅速加熱活化。
?。?)由于煤矸石具有一定的發(fā)熱量,故采用煤矸石配料生產(chǎn)水泥熟料,降低了水泥煤耗和生產(chǎn)成本。未采用煤矸石配料前熟料標(biāo)煤耗為110kg/t,采用煤矸石配料后熟料標(biāo)煤耗為97kg/t,熟料實(shí)際產(chǎn)量為1200t/d,一月按25天計(jì)算,一個(gè)月可節(jié)約390t標(biāo)煤。
?。?)減少環(huán)境污染。
3、結(jié)束語(yǔ)
通過(guò)在1000t/d預(yù)分解窯上利用煤矸石代替粘土質(zhì)原料進(jìn)行生料配料,煅燒水泥熟料的實(shí)踐說(shuō)明,只要方法得當(dāng)、措施得力,是切實(shí)可行的。采用煤矸石代粘土配料,經(jīng)測(cè)算年消耗煤矸石50000噸左右,其熱值按3000kj/kg計(jì)算,年可節(jié)標(biāo)煤5000噸左右。不僅可以改善生態(tài)環(huán)境,符合社會(huì)可持續(xù)發(fā)展原則,而且具有廣闊的市場(chǎng)應(yīng)用前景與實(shí)際意義。
編輯:姜立東
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