加長(zhǎng)型三風(fēng)道噴煤管在高海拔地區(qū)預(yù)分解窯上的應(yīng)用
2.1 工藝設(shè)計(jì)思想
針對(duì)NSP窯幾乎無(wú)冷卻帶、出窯熟料溫度高達(dá)1400℃左右的特點(diǎn),為了防止溫度過(guò)高的熟料在窯下料斜坡上“掛蠟”和盡量降低入單冷機(jī)的熟料溫度,我廠與設(shè)計(jì)院研究,決定采用三風(fēng)道噴煤管并比原來(lái)的設(shè)計(jì)加長(zhǎng)了2m。
2.2 原設(shè)計(jì)三風(fēng)道噴煤管系統(tǒng)工藝流程
原設(shè)計(jì)三風(fēng)道噴煤管系統(tǒng)工藝流程(見(jiàn)圖1)。
圖1 三風(fēng)道噴煤管系統(tǒng)工藝流程圖
1.三風(fēng)道噴謀管;2.外風(fēng)閥;3.內(nèi)風(fēng)閥;4.安全風(fēng)機(jī);5.高壓離心風(fēng)機(jī);橡膠軟管;7.喂煤富勒泵;8.喂煤羅茨風(fēng)機(jī)
工作原理簡(jiǎn)述:由羅茨風(fēng)機(jī)來(lái)的高壓風(fēng)與由富勒泵來(lái)的煤粉匯合后經(jīng)輸送管道和橡膠軟管進(jìn)入三風(fēng)道噴煤管煤風(fēng)道;高壓離心風(fēng)機(jī)產(chǎn)生的風(fēng)經(jīng)橡膠軟管后一部分進(jìn)入噴煤管外風(fēng)道,另一部分進(jìn)入內(nèi)風(fēng)道,各風(fēng)道風(fēng)量由內(nèi)外風(fēng)閥控制,出噴煤管的煤粉與從內(nèi)風(fēng)道來(lái)的旋流風(fēng)強(qiáng)烈混合后,被從外風(fēng)道來(lái)的軸流風(fēng)包裹入窯燃燒。
2.3 原三風(fēng)道噴煤管系統(tǒng)有關(guān)技術(shù)參數(shù)
?。?)三風(fēng)道噴煤管 長(zhǎng)5.2m(未加長(zhǎng)前為3.2m),喂煤量:2~6t/h。
?。?)高壓離心風(fēng)機(jī) 風(fēng)量:6594m3/h,全壓:15kPa。
(3)安全冷卻風(fēng)機(jī) 風(fēng)量:4510m3/h,風(fēng)壓:1.96kPa,風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速:2900r/min。
?。?)L61LD喂煤羅茨風(fēng)機(jī) 風(fēng)量:25m3/min,升壓:49kPa;電機(jī)轉(zhuǎn)速:980r/min;電機(jī)功率:37kW。
3 調(diào)試時(shí)暴露出的問(wèn)題和處理措施
3.1 窯前容易長(zhǎng)煤粉圈
原加長(zhǎng)型三風(fēng)道噴煤管在調(diào)試時(shí)主要表現(xiàn)為窯前容易長(zhǎng)煤粉圈,有時(shí)幾個(gè)小時(shí)便在窯口附近結(jié)起一個(gè)很大的前圈,嚴(yán)重影響了回轉(zhuǎn)窯的通風(fēng),同時(shí)熟料fCaO升高,質(zhì)量不穩(wěn)定,經(jīng)常停窯打前圈,現(xiàn)場(chǎng)觀察到火焰軟弱并有下垂現(xiàn)象,嚴(yán)重時(shí)肉眼可看到煤粉落到窯前熟料中呈現(xiàn)點(diǎn)狀藍(lán)色螢火,并感覺(jué)到煤粉出噴煤管不連續(xù),當(dāng)煤粉多時(shí)窯前出現(xiàn)短時(shí)正壓,但此時(shí)煤粉計(jì)量表顯示喂煤穩(wěn)定故排除噴煤不連續(xù)的原因是下煤不穩(wěn)定,噴煤管用風(fēng)時(shí)壓力表顯示外風(fēng)最大只能調(diào)到9kPa,因此火焰長(zhǎng)度調(diào)節(jié)困難。
針對(duì)該系統(tǒng)所暴露的問(wèn)題,結(jié)合工藝裝備的情況進(jìn)行了分析,我們認(rèn)為是煤風(fēng)風(fēng)速過(guò)低及一次風(fēng)風(fēng)壓過(guò)低引起的。
3.1.l 煤風(fēng)風(fēng)速計(jì)算
按風(fēng)機(jī)銘牌風(fēng)量可計(jì)算出煤風(fēng)風(fēng)速
Q煤 25
V煤=────=───────=19.0(m/s)
S煤 60×0.0219
考慮到風(fēng)機(jī)送風(fēng)管路的漏風(fēng)和風(fēng)機(jī)的實(shí)際出風(fēng)量,該風(fēng)速還會(huì)更低,此風(fēng)速與正常的煤風(fēng)風(fēng)速(20~30m/s)相比偏低,這可能是導(dǎo)致噴煤管內(nèi)出煤不連續(xù)的原因。
3.1.2 凈風(fēng)風(fēng)機(jī)風(fēng)壓校核
由于滇西廠地處海拔2142m處,該處大氣壓力只有78kPa,故原風(fēng)機(jī)銘牌風(fēng)壓雖為15kPa,但如考慮到大氣壓的影響,該風(fēng)壓要降低許多,在調(diào)試時(shí)該風(fēng)機(jī)表頭顯示風(fēng)壓最大值只到9kPa。由于海拔高度的增加,使風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓降低了很多,計(jì)算僅為11.56kPa,如再考慮到噴煤管本身的阻力,則風(fēng)壓還要降低,這與實(shí)際所顯示的情況完全相符,由于在該系統(tǒng)中凈風(fēng)風(fēng)機(jī)選用了高壓離心風(fēng)機(jī),故風(fēng)量由于風(fēng)壓不高的原因可能將會(huì)大大減少,從而引起內(nèi)外風(fēng)風(fēng)速過(guò)低,造成火焰調(diào)整困難,煤粉燃燒不良。
通過(guò)以上分析,造成原三風(fēng)道噴煤管發(fā)生上述不利情況的原因是:煤風(fēng)風(fēng)速過(guò)低只等于16m/s;一次風(fēng)風(fēng)壓過(guò)低,計(jì)算風(fēng)壓只到11.56kPa。
3.l.3 三風(fēng)道喂煤系統(tǒng)的改造
根據(jù)上面的分析,我們對(duì)喂煤羅茨風(fēng)機(jī)及一次風(fēng)機(jī)做了更換改造,改造后的兩風(fēng)機(jī)性能參數(shù)如下:
L61LD羅茨風(fēng)機(jī)風(fēng)量39m3/min,升壓78.4kPa,轉(zhuǎn)速1480r/min,電機(jī)功率90kW。
一次風(fēng)機(jī)9-12No.9D,風(fēng)量6667m3/h,風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速2900r/min,全壓21719Pa,電機(jī)功率75kW。
改造后煤風(fēng)風(fēng)速由原來(lái)的19m/s提高到29.6m/s,一次風(fēng)實(shí)際風(fēng)壓由9kPa提高到15kPa,經(jīng)過(guò)改造后三風(fēng)道噴煤管的火焰形狀、溫度很快得到了扭轉(zhuǎn),窯前煤粉燃燒快,火焰形狀調(diào)節(jié)靈活,窯前起火提溫快,煤粉圈大大減輕,熟料質(zhì)量得到較好控制。
3.2 三風(fēng)道噴煤管火焰掃磚
該加長(zhǎng)型三風(fēng)道噴煤管經(jīng)過(guò)以上改造解決了很多問(wèn)題,但是在一段時(shí)期內(nèi),窯內(nèi)頻繁出現(xiàn)火焰掃磚現(xiàn)象,有時(shí)剛換上的新磚不到一個(gè)月便得重新挖補(bǔ),在火焰下部4m左右常出現(xiàn)直徑在20~60cm,深度在5~15cm的小坑,我們認(rèn)為是火焰形狀發(fā)生變化,而原因在噴煤管的結(jié)構(gòu)上。
在出現(xiàn)火焰掃磚時(shí),火焰形狀很不理想、調(diào)整極其困難、現(xiàn)場(chǎng)觀察火焰明顯發(fā)散,甚至有“發(fā)叉”現(xiàn)象,整個(gè)火焰在噴煤嘴周向分布不均,一邊火焰區(qū)燃燒激烈,另一邊感覺(jué)旋流風(fēng)明顯過(guò)大,外風(fēng)包不住內(nèi)風(fēng),我們發(fā)現(xiàn)噴煤管的結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化,如圖2所示,d4比d3大,正常情況下d3=d4=6mm,發(fā)生掃磚時(shí)d3=4mm,d4=8mm,d3、d4是外風(fēng)道徑向?qū)挾?,外風(fēng)道發(fā)生變形的原因可能是:①裝配時(shí)存在著誤差;②由于該噴煤管加長(zhǎng)了2m,并且煤管外面包了一層厚度10cm的澆注料,澆注料總重達(dá)l.8t,懸臂由4m增至6m,受高溫環(huán)境的影響,噴煤管外風(fēng)套發(fā)生變形下垂,從而使d4大于d3,間隙變大的地方阻力變小,間隙變小的地方阻力變大,風(fēng)速也將有較大的差異,風(fēng)速太小的地方便包不住呈旋流狀態(tài)的內(nèi)風(fēng),火焰必將發(fā)散,極易損傷窯皮,窯皮掉后就損傷至耐火磚,使火磚出現(xiàn)坑狀“雞窩”。
圖2 三風(fēng)道噴煤管結(jié)構(gòu)示意圖
1.澆注料;2.外風(fēng)道;3.煤風(fēng)道;4.內(nèi)風(fēng)道;
5.風(fēng)翅;6.中心管;7.外風(fēng)管;8.支承掛鉤
另外我們還發(fā)現(xiàn)圖中d1、d2的尺寸大小與火焰形狀有著密切的關(guān)系,d1變大火焰變長(zhǎng),d1變小火焰變粗;d2變大火焰變粗,反之則變細(xì)。我們將d1、d2分別調(diào)整為50mm和40mm,當(dāng)d1、d2尺寸合適時(shí)亦會(huì)使火焰形狀不理想,嚴(yán)重時(shí)會(huì)損傷窯皮及耐火磚。
根據(jù)出現(xiàn)的問(wèn)題,我們對(duì)噴煤管外風(fēng)套分別從三個(gè)方向進(jìn)行了固定,使外風(fēng)道在任何情況下不會(huì)出現(xiàn)不均勻的現(xiàn)象,即使噴煤管再發(fā)生變形也只會(huì)出現(xiàn)整體下垂而不會(huì)使各風(fēng)道間隙發(fā)生變化,處理后,一年多的生產(chǎn)實(shí)踐中未出現(xiàn)風(fēng)道不均而引起火焰掃窯皮的問(wèn)題,同時(shí)窯產(chǎn)質(zhì)量、運(yùn)轉(zhuǎn)率等都得到了不同程度的提高,見(jiàn)表l。
表1 使用加長(zhǎng)型噴煤管前后的生產(chǎn)情況
項(xiàng)目 |
窯產(chǎn)量 (t/d) |
窯運(yùn)轉(zhuǎn)率 (%) |
熱耗(kJ/kg) |
熟料28d抗壓強(qiáng)度 (Mpa) |
C1出口溫度 (℃) |
改造前 1995.6~12 |
1050 |
30 |
3720 |
65.8 |
~330 |
改造后 1996.1~1997.8 |
1150 |
74 |
3637 |
68.4 |
320 |
注:產(chǎn)量、運(yùn)轉(zhuǎn)率、強(qiáng)度等值均為月平均值;改前運(yùn)轉(zhuǎn)率低的原因是機(jī)械設(shè)備故障較多。
4 加長(zhǎng)型三風(fēng)道噴煤管的其它作用
由于該三風(fēng)道噴煤管活動(dòng)范圍大,伸入窯內(nèi)最大可達(dá)2m,退可縮至距窯口1.6m,使用十分方便,主要表現(xiàn)在以下幾點(diǎn)。
4.1 冷窯點(diǎn)火升溫時(shí)的應(yīng)用
冷窯點(diǎn)火升溫時(shí),為使窯燒成帶得到較好的預(yù)熱升溫,可將噴煤管退至距窯口約1m的地方,因?yàn)槔涓G點(diǎn)火時(shí),入窯二次風(fēng)溫極低,煤粉燃燒速度慢,一般情況下黑火頭較長(zhǎng),過(guò)渡帶及燒成帶末端的窯體溫度往往比燒成帶正?;瘘c(diǎn)下的溫度高,說(shuō)明煤粉燃燒由于溫度低發(fā)生后移,而正常的火點(diǎn)下窯皮沒(méi)有得到很好的升溫。當(dāng)投料時(shí)火焰被壓縮至正?;瘘c(diǎn),而火點(diǎn)下溫度較低,故剛投料時(shí)很容易發(fā)生“竄料”現(xiàn)象,操作上為避免出現(xiàn)“竄料”,不得不降低初始投料量和降低窯速,影響了窯達(dá)到正常投料的時(shí)間,故如升溫時(shí)將煤管退至距窯口1m左右的地方,由于窯燒成帶得到較好預(yù)熱升溫,投料后,火焰的壓縮對(duì)燒成帶影響不大,窯能較快地達(dá)到正常投料量,縮短了不正常的時(shí)間。
4.2 發(fā)生掉窯皮及處理前后圈的作用
在煅燒過(guò)程中,由于窯內(nèi)熱工制度發(fā)生變化,故有時(shí)燒成帶窯皮會(huì)發(fā)生被燒薄或燒掉的現(xiàn)象,對(duì)此問(wèn)題應(yīng)用該加長(zhǎng)型噴煤管進(jìn)退活動(dòng)范圍大的特點(diǎn),當(dāng)發(fā)現(xiàn)燒成帶部位筒體溫度升高異常時(shí),可將煤管退出或伸入,避開(kāi)耐火磚薄弱處,再加以內(nèi)外風(fēng)調(diào)節(jié)手段,采取相應(yīng)措施,一般均能取得良好效果,尤其是對(duì)燒成帶前部發(fā)生排窯皮時(shí),效果最好,同樣當(dāng)窯內(nèi)長(zhǎng)前后圈時(shí),采取類似的辦法進(jìn)行處理,效果要比未加長(zhǎng)的三風(fēng)道噴煤管好。
4.3 保護(hù)窯口及窯口護(hù)鐵的作用
現(xiàn)代預(yù)分解窯窯內(nèi)一般幾乎無(wú)冷卻帶,有的廠家窯皮甚至長(zhǎng)到窯口部位,由于出窯熟料溫度高,故此部位的窯口護(hù)鐵受高溫氧化腐蝕和高溫熟料磨損,故損壞極快,有的廠家半年就需更換一次,因窯口護(hù)鐵更換困難且周期較長(zhǎng),故嚴(yán)重影響了回轉(zhuǎn)窯的運(yùn)轉(zhuǎn)率,我廠在正常情況下加長(zhǎng)型三風(fēng)道噴煤管伸入窯內(nèi)1m左右,窯內(nèi)一般有1.5~2m的冷卻帶,大大降低了出窯熟料的溫度,改善了窯口護(hù)鐵的工作環(huán)境,延長(zhǎng)了窯口護(hù)鐵的使用壽命,1號(hào)窯從1995年6月點(diǎn)火到1997年9月已經(jīng)安全運(yùn)行了近26個(gè)月,窯口護(hù)鐵依然完好無(wú)損,同時(shí)出于出窯熟料溫度較其它廠均低,故我廠窯筒體變形非常小,每次砌磚都很順利,表2為幾個(gè)預(yù)分解窯生產(chǎn)廠的出窯熟料溫度對(duì)比。
表2 幾個(gè)預(yù)分解窯生產(chǎn)廠的出窯熟料溫度對(duì)比
廠名 |
寧國(guó) |
耀縣 |
江西 |
新疆 |
滇西1號(hào) |
滇西2號(hào) |
溫度(℃) |
1380 |
1380 |
1380 |
1400 |
1280 |
1250 |
4.4 加強(qiáng)生料預(yù)熱
當(dāng)冷窯升溫投料時(shí),盡管預(yù)熱器內(nèi)氣流溫度趨于正常,但由于滇西廠地處高海拔地區(qū),各級(jí)預(yù)熱器都比海拔低的同規(guī)模的生產(chǎn)線的預(yù)熱器大,預(yù)熱器耐火材料儲(chǔ)熱都不足,故剛投料時(shí)各級(jí)預(yù)熱器溫度下降過(guò)大,導(dǎo)致剛投料時(shí)的生料預(yù)熱分解不好,應(yīng)用加長(zhǎng)型噴煤管可部分彌補(bǔ)此點(diǎn)不足,剛投料幾個(gè)小時(shí)內(nèi)將煤管移至窯口附近,以延長(zhǎng)物料在窯內(nèi)的停留時(shí)間,加強(qiáng)生料在窯內(nèi)的預(yù)燒,此措施在實(shí)踐中有一定意義。
5 加長(zhǎng)型噴煤管伸縮時(shí)的注意事項(xiàng)
該加長(zhǎng)型噴煤管雖然調(diào)節(jié)靈活,但是移動(dòng)時(shí)必須注意其調(diào)節(jié)方法,否則會(huì)產(chǎn)生不利影響。
?。?)當(dāng)煤管大幅度移動(dòng)時(shí)要注意調(diào)整火嘴在窯斷面上的位置,因?yàn)楦G是有斜度的,而煤管一般是水平的,滇西廠窯斜度為4%,當(dāng)煤管由窯口往里推進(jìn)2m時(shí),噴煤嘴在窯面的位置降低了8cm,所以必須重新調(diào)整火嘴位置,否則產(chǎn)生嚴(yán)重后果,同樣當(dāng)煤管后撤時(shí)也應(yīng)注意此點(diǎn)。
?。?)根據(jù)使用經(jīng)驗(yàn),正常煅燒時(shí),火嘴往窯里推進(jìn)窯尾溫度會(huì)增加,推進(jìn)越多增加越明顯,反之則尾溫降低,故操作時(shí)應(yīng)密切注意窯尾溫度。
(3)根據(jù)經(jīng)驗(yàn),煤管如需大幅度后撤,則操作上應(yīng)采取相應(yīng)措施,如一次回撤過(guò)大易導(dǎo)致窯內(nèi)熱工制度發(fā)生大的波動(dòng),影響熟料煅燒質(zhì)量,故如不是特別需要,如燒圈或避開(kāi)高溫火點(diǎn)時(shí),應(yīng)分成幾次移動(dòng),每次之間應(yīng)有一定時(shí)間間隔。
?。?)煤管在窯內(nèi)伸入較大時(shí),要注意勤觀察窯內(nèi)情況,密切注視火嘴上方的窯皮,否則大塊窯皮落下時(shí)易損傷火嘴,當(dāng)處理前后圈時(shí)應(yīng)特別注意。
?。?)因?yàn)槊汗芴L(zhǎng)故停窯時(shí)應(yīng)注意調(diào)整一次風(fēng)量冷卻噴煤管,同時(shí)應(yīng)將煤管盡量回撤,以免煤管受高溫影響而變形下垂。
6 結(jié)束語(yǔ)
加長(zhǎng)型三風(fēng)道噴煤管在應(yīng)用時(shí)應(yīng)充分考慮高海拔對(duì)風(fēng)機(jī)壓力的影響和煤管的裝配精度兩個(gè)問(wèn)題,在兩個(gè)問(wèn)題都能得到合理解決和應(yīng)用方法正確的情況下,則加長(zhǎng)型三風(fēng)噴煤管比未加長(zhǎng)的三風(fēng)道噴煤管更多的優(yōu)點(diǎn)。
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