我公司原料粉磨設備采用丹麥史密斯公司的 ATOX AM—R 37.5立式輥磨,于2004.年3月份進 行生產調試,很快便達產達標。運行2年多來,因各 種原因出現(xiàn)過異常情況,現(xiàn)從操作的角度介紹當時 我廠的處理方法和經驗體會。
1物料波動
我廠采用四組分配料:石灰石、砂巖、鐵粉和粉 煤灰,前3種物料人磨粉磨,粉煤灰則直接喂人粗粉 分離器旋風筒進口。由于石灰石配比一般>85%,用量大,其成分的波動直接影響磨機運行。
1.1石灰石含土量多及含水量大
有時石灰石品質差,含土量多、含水分大。物料 人磨后,料層會突然下降,磨機震動上升,主電動機 電流減小起伏,差壓持續(xù)增大,出磨溫度驟降。
分析原因:①這種粉料流動性強,人磨后不易在 磨盤上形成料層,易打滑;②這種粉料又極易被噴[] 環(huán)處的熱風吹起,上下往復于磨腔內,使差壓不斷增 大,因含水分大,使出磨風溫下降采取措施:抑制差壓,提高入磨風溫,穩(wěn)定料層是關鍵。在不停止對磨內喂料的情況下,可先抬輥(避免磨機震停。ATOX磨輥在條件允許時可隨時抬/落輥),大幅度降低選粉機轉速,使差壓盡快恢復到正常值(待運行正常后再慢慢提回轉速),提高入磨風溫15~20℃(調整窯尾噴水量大小快速有效),降低碾磨壓力,增加喂料量,看好時機重新壓輥。表l列出第一次調整前后各參數(shù)對比情況。
1.2入磨石灰石粒度過大
ATOX磨要求人磨石灰石粒度≤80mm,當粒度達到100~130rnm時,大量大塊石灰石人磨后,磨機便逐漸出現(xiàn):料層起伏下降,震動不穩(wěn),主電動機電流增高,吐渣量增大,出磨風溫上升。
分析原因:ATOX磨是一種柱輥平盤磨,碾磨壓力由磨輥垂直作用于磨盤,粒度過大的石灰石不能被磨輥充分擠壓和碾磨,反而使磨輥震動,而原先固有的料層也隨著碾磨快速削減;經噴口環(huán)下落的大塊石灰石在刮料腔內越聚越多,現(xiàn)場也明顯聽到里面有異音,主電動機電流增高,此時磨機的碾磨負荷增大。
采取這些措施后,磨機的運行會慢慢好轉,但有時還達不到理想的狀態(tài)。此時若將入磨風溫大幅下降l 5~20℃(調節(jié)窯尾噴水量),磨機運行會較快趨于平衡穩(wěn)定。分析:①前面所提的措施有效,但力度不夠,大幅降溫是強有力的輔助調節(jié);②較低的風溫、較慢的風速在一定程度上緩解和消除了磨內一些異常情況。第二次調整前后各參數(shù)對比見表2。
2 工藝、設備原因及分析
進入2005年9月,粉磨系統(tǒng)的運行很不穩(wěn)定,立磨喂料量曾一度跌至l 60t/h,且伴隨著一系列不正常的現(xiàn)象:喂料量超低,外循環(huán)量超大,主電動機電流較高;料層超厚,差壓偏??;選粉機軸承溫度偏高,其電流偏?。怀瞿ワL溫偏高,成品細度較粗。
2.1 系統(tǒng)漏風問題
三大漏風點:①物料人磨下料口處。此處原有的回轉下料器,在使用過程中一直不順暢(由于大塊石灰石等異物卡停、物料黏濕板結堵塞、電器和設備故障等原因),后棄置未用,而在其旁邊改加一旁路下料溜子,該處無鎖風裝置。②吐渣口處。原吐渣振動輸送磨損不能正常使用,改為吐渣皮帶,吐渣下料口處不能有效密封。⑧粉煤灰斜槽下料廠]人旋風筒進口風管處有一鎖風裝置,后因磨損等原岡不能有效工作。其他管道也有漏風。漏風影響系統(tǒng)走風的穩(wěn)定,加重系統(tǒng)阻力,增大設備的能耗。
2.2 窯尾高溫袋除塵器工作不順暢
高溫袋除塵器因設計富余量不足、設備故障、日常維護等原因長期間歇性(日寸好時壞)處于清灰效果不佳、設備阻力大的狀態(tài)(高溫袋除塵器進口負壓較長一段時間處于一50—.70Pa),嚴重時整個粉磨系統(tǒng)出現(xiàn)正壓(此時必須停磨人工清灰),使磨系統(tǒng)通風受阻,進而在一定程度上制約著磨內風量、風速等的調控效能,影響了整個系統(tǒng)的通風。
以上兩個問題使入磨風量不穩(wěn)、風速降低、物料不能及時有效輸送出磨,這也是造成磨機外循環(huán)量大、差壓小、喂料量低和出磨風溫高的原因之一。
2.3 選粉機導向葉片磨損
選粉機導向葉片已到使用后期,出現(xiàn)大面積不同程度的磨損以及掉落的現(xiàn)象。這種情況使其導引氣流通過的功效大大降低,帶料旋風在此處變得紊亂,不能勻速通過導向葉片進入內部籠式旋轉體。這種紊亂的帶料旋流有幾個特點:①本身比正常投料量時帶料少,自身溫度高,表現(xiàn)為出磨風溫高,選粉機軸承溫度偏高,但選粉機電流偏??;②旋轉體受力不均,表現(xiàn)為選粉機軸承(尤其是下軸承)溫度高;③攜帶的物料易被打落,回粉偏大,表現(xiàn)為料層厚,出磨風溫高;④影響下部噴口環(huán)處熱風旋升,表現(xiàn)為吐渣量大且有粉料,差壓偏小。
2.4磨輥和磨盤襯板的磨損
到2005年7月時,隨著磨輥襯板和磨盤襯板磨損的日益加重,磨輥襯板的外緣和磨盤襯板的對應部分均出現(xiàn)凹陷加深的現(xiàn)象。磨機突出反應是:料層上不來,外循環(huán)量增大。此時對磨輥襯板進行調頭處理,之后磨機運行情況明顯改善。到9月,調頭后的磨輥襯板外緣磨損得已與內緣相差無幾,嚴重時出現(xiàn)“掉塊”現(xiàn)象。這大大降低廠磨機的碾磨效率,再加上上面所提到的原因,表現(xiàn)為外循環(huán)量的增大,料層厚,主電動機電流偏高,喂料自然難以提高。
3 解決措施
經過分析研究,證明在操作上提高產量是可行的。關鍵兩點:①穩(wěn)定控制料層在(30±5)mm(當料層>40mm,磨系統(tǒng)便很快進入前面提到的異常現(xiàn)象),減少吐渣量;②拉大磨內通風量,提高風速,減小物料在磨內的滯留時間,平衡產出物料量。具體措施:①根據(jù)人磨皮帶電流勤加減喂料量,控制和穩(wěn)住料層。如:當產量投至2l Ot/h,入磨皮帶電流在37—39A波動。當>39A,減少5t/h喂料量;當<37A,增加5t/h喂料量;②入磨皮帶是可調速皮帶,將其轉速由l 450r/min減至l 430r/rnin。適當降低皮帶轉速,滯緩物料人磨,使磨內已有物料充分碾磨,既控制料層,又減少吐渣,還有利于成品細度的控制;⑧循環(huán)風機進口風門開度由50%提至60% 。第三次調整前后各參數(shù)對比見表3。
4 結束語 經過調整,磨喂料量仍可提高至200~220t,/h。當然,此種方法也有弊端:①操作員壓力大,調整頻繁;②料層控制偏薄,磨機震動偏大,設備隱患大。但這種操作的確解了燃眉之急。后來隨著選粉機導向葉片的修復,磨機運行有所好轉。2006年伊始,公司對整個粉磨系統(tǒng)進行大修,磨系統(tǒng)重新運行后一直較平順穩(wěn)定。