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預(yù)分解窯生產(chǎn)美標(biāo) AS M C 1 5 O V型水泥熟料

引 言 

隨著預(yù)分解技術(shù)在我國的快速發(fā)展和成熟.預(yù)分解窯生產(chǎn)線的工藝配置、工藝管理不斷進(jìn)步和完善。熟料產(chǎn)量、質(zhì)量的提高和熟料三率值的合理匹配有著較大的聯(lián)系.山東山水水泥集團(tuán)安丘山水水泥有限公司(以下簡稱安丘山水)選擇“三高”配料方案應(yīng)用于日產(chǎn)5 000噸熟料生產(chǎn)線普通硅酸鹽水泥熟料生產(chǎn).即KH:0.92±0.02,n=2.60±0.10,p=1.50±O.10,以高C2S、高硅酸鹽礦物含量、早強(qiáng)高強(qiáng)的熟料質(zhì)量滿足出口海外和青島市場的水泥熟料需求。然而.要用預(yù)分解窯生產(chǎn)特種水泥熟料.則必須改變這一常規(guī)配料方案。如生產(chǎn)ASTM C150 V型硅酸鹽水泥熟料(以下簡稱美國V型熟料),該熟料主要指標(biāo)類似于中熱水泥熟料和抗硫酸鹽水泥熟料.則必須采用“高鐵含量、低鋁氧率”的配料方案。該配料方案的特點是在熟料燒成過程中液相黏度減?。A(yù)分解窯內(nèi)易形成熟料大塊.對熟料質(zhì)量和窯內(nèi)熱工制度的穩(wěn)定均會帶來不良影響:同時,由于氧化鐵含量的大幅度增加和鋁氧率的降低.還會引起液相形成溫度下降.容易使得過渡液相較早出現(xiàn).從而導(dǎo)致預(yù)熱器和煙室斜坡結(jié)皮堵塞。安丘山水為滿足美國V型水泥出口需求.利用預(yù)分解窯的技術(shù)優(yōu)勢.在日產(chǎn)5 000噸熟料生產(chǎn)線生產(chǎn)該特種水泥熟料獲得成功。本文就此生產(chǎn)實踐過程淺談一下個人體會. 

1  配料方案的確定及試生產(chǎn)控制措施 

1.1  配料方案的確定和原燃材料的選擇     

綜合考慮新型干法窯的工藝特點,結(jié)合美國V型熟料的特殊要求和安丘山水生產(chǎn)道路水泥熟料的經(jīng)驗.在制訂配料方案時,充分考慮由于較大幅度的降低熟料鋁氧率可能帶來的影響.適當(dāng)提高熟料硅酸率。具體熟料率值及有關(guān)生產(chǎn)參數(shù)控制指標(biāo)見表1。    

 石灰石原料采用當(dāng)?shù)馗哝V石灰石,硅鋁質(zhì)原料利用當(dāng)?shù)匕采劫|(zhì)熔融火山碎屑巖(鋁質(zhì)砂巖),鐵質(zhì)原料利用當(dāng)?shù)罔F礦石尾礦.燃料使用山西山陰煤炭。生產(chǎn)用原材料化學(xué)成分及煙煤工業(yè)分析結(jié)果見表2、表3。 

1.2試生產(chǎn)控制措施    

 對于普通硅酸鹽水泥熟料向美國V型熟料生產(chǎn)過渡.我們技術(shù)人員進(jìn)行了充分的研究認(rèn)為,由于兩個配料方案之間差別較大.無論質(zhì)量控制指標(biāo)還是工藝控制參數(shù).都將作出較大的調(diào)整,工藝狀態(tài)和熟料質(zhì)量等方面容易出現(xiàn)較大波動。常規(guī)措施有兩種:一是準(zhǔn)備好美國V型熟料所需原材料.在規(guī)定的時間進(jìn)行配料制備生料:二是從普通硅酸鹽水泥熟料所需生料向美國V型熟料逐漸過渡到位。兩種方法的差別在于過渡期的長短,我們考慮在過去的生產(chǎn)實踐中.日產(chǎn)5 000g 

巨熟料預(yù)分解窯較其它小的窯型對配料方案變化的適應(yīng)性較強(qiáng)的特點.與其長時間的過渡適應(yīng)不如使指標(biāo)盡快到位,并且在生產(chǎn)工藝適應(yīng)性、參數(shù)控制方面進(jìn)行認(rèn)真準(zhǔn)備,采用了第一種方案.直接配備生料人窯煅燒。我們在停生料磨之前先將生料庫幾乎空出.然后直接制備美國V型熟料所需生料,這樣,出磨生料在一、二小時即可迅速入窯。當(dāng)然.這期間出磨生料質(zhì)量(三率值)的穩(wěn)定性尤其重要.這得益于安丘山水良好的原燃材料大型預(yù)均化系統(tǒng)和伊堡庫良好的的生料均化效果。 

2關(guān)鍵工藝參數(shù)的確定與控制     

在對美國V型熟料生產(chǎn)進(jìn)行充分的理論研究準(zhǔn)備的前提下,經(jīng)過試生產(chǎn)初期短時間的實踐摸索.主要工藝參數(shù)的控制很快適應(yīng)和穩(wěn)定。 

2.1  入窯物料分解率     

我們綜合考慮了高溫易使美國V型熟料過渡液相過早出現(xiàn)而產(chǎn)生結(jié)皮堵塞.中控室在適當(dāng)控制分解爐出口溫度的同時.控制人窯物料表觀分解率在90%左右,最高不超過94%。在生產(chǎn)實踐巾.常出現(xiàn)因為人窯物料分解率過高達(dá)96%.熟料立升重降低.質(zhì)量下降。分析認(rèn)為.由于分解率過高.也就是生料預(yù)燒較好,使液相提前出現(xiàn)。窯內(nèi)碳酸鹽分解帶縮短,同相反應(yīng)帶相應(yīng)拉長.使化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)物活性降低.從而導(dǎo)致熟料升重降低.熟料實物質(zhì)量下降。 

2.2分解爐出口溫度    

 這一過程變量反映了人窯物料分解率的高低和分解爐內(nèi)煤粉燃燒和CaC03分解反應(yīng)的平衡程度。預(yù)分解窯煅燒該高鐵方案過程中,物料液相黏度低.在溫度較高時,易提前產(chǎn)生液相。形成黏性物料,在預(yù)熱器、窯尾煙道等處極易結(jié)皮引起堵塞。針對這些情況.應(yīng)該嚴(yán)格控制分解爐出口溫度。生產(chǎn)硅酸鹽水泥熟料時的分解爐出口溫度一般控制在8800(:左右.而生產(chǎn)美國V型、道路等水泥熟料時,我們控制分解爐出口溫度在850 

8800(:之間.以抑制物料在煅燒進(jìn)程中過渡液相過早出現(xiàn).避免料粉牢固粘結(jié)在器壁上,減少結(jié)皮堵塞情況的發(fā)生。同時,操作過程中分解爐溫度不能過低.否則易導(dǎo)致物料分解緩慢,反應(yīng)平衡失調(diào),單顆粒物料回旋下降緩慢.生料在分解爐內(nèi)運行速度降低,停留時間延長.增加了爐內(nèi)負(fù)荷,使?fàn)t內(nèi)壓差增大,造成分解爐塌料.從而造成窯內(nèi)熱工制度的不穩(wěn)定。因此,操作上要注意分解爐出口溫度、三次風(fēng)溫、喂煤量以及煤粉質(zhì)量.及時根據(jù)具體情況進(jìn)行調(diào)整。 

2.3  窯尾溫度    

 一般情況下,C2A、C4F形成液相的溫度為l 100~1 200℃ 

當(dāng)Mg0含量較高時該溫度范圍可能更低。有關(guān)研究表明.當(dāng)窯尾溫度超過1 100℃時將有大量的液相熔體出現(xiàn),而該熔體的黏度較稀。從而導(dǎo)致窯尾縮口、炯室斜坡粘結(jié)生料形成結(jié)皮,導(dǎo)致生料粉粘結(jié)包裹形成小球.熟料顏色即使好看,但因為黃心顆粒使熟料fCa0偏高.在窯頭加煤不起作用,反而加劇成大球.引起窯況惡化。至窯簡體后半部,即使引起結(jié)塊的特征礦物已經(jīng)減少或消失.由于高鐵配方熟料礦物提前形成和熔體較多較?。紝⒓庸檀髩K,使之不易碎散。通常表現(xiàn)為窯尾負(fù)壓降低甚至出現(xiàn)正壓,這就是普通硅酸鹽水泥熟料窯尾溫度為什么控制在1 050。C左右的道理.嚴(yán)禁超過1 l 00℃。對于煅燒高鐵配方的美國V型熟料.對于窯尾溫度更要嚴(yán)格控制在950~l 050℃以內(nèi)。 

3美國V型波特蘭水泥熟料性能分析 

用新型干法窯生產(chǎn)美國V型水泥熟料和普通硅酸鹽水泥熟料的化學(xué)成分及率值、礦物組成及物理性能對比見表4、表5。     

由表4、表5可知,新型干法窯生產(chǎn)的美國V型熟料與普通硅酸鹽水泥熟料相比.除28天強(qiáng)度降低2.2MPaPb,其它對比指標(biāo)沒有較大差異,均滿足美國V型水泥的技術(shù)要求,外方進(jìn)行水泥試驗后較滿意。 

4  結(jié)論     

安丘山水用預(yù)分解窯生產(chǎn)美國V型水泥熟料獲得成功.2006年l 1月份lO天時間生產(chǎn)美國V型熟料近6萬噸.這證明了安丘山水已經(jīng)能夠生產(chǎn)ASTMC150各類型的波特蘭水泥熟料,和預(yù)分解窯生產(chǎn)中熱、抗硫酸鹽、道路等等特種水泥熟料是完全可行的.也為安丘山水大量生產(chǎn)特種水泥熟料打下了良好的基礎(chǔ)。     

由于采用高鐵低鋁配料.熟料IM值由正常時的1.4降為O.8.熟料燒結(jié)范圍變窄,熱工制度的穩(wěn)定是確保熟料質(zhì)量穩(wěn)定的關(guān)鍵,因此,中控員操作要精細(xì),對主要工藝參數(shù)控制要快捷到位,同時,原燃材料及生料質(zhì)量的穩(wěn)定性也尤為重要。 

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2024-12-30 00:56:16