Φ4m×43m短窯窯尾漏料原因的探討
我廠2000t/d熟料生產(chǎn)線于1992年投產(chǎn),1999~2000年Φ4m×43m短窯窯尾漏料始終影響著生產(chǎn)。針對此問題,我廠采取了多種措施,使窯尾漏料現(xiàn)象基本消除?,F(xiàn)結(jié)合窯尾的結(jié)構(gòu)特點來探討漏料的原因。
1 窯尾部件結(jié)構(gòu)
由圖1所示,窯尾主要部件為托磚環(huán)、勺狀環(huán)、彈簧杠桿式密封裝置及窯尾煙室固定環(huán)等。
圖1 窯尾部件結(jié)構(gòu)
1.托磚環(huán);2.勺狀環(huán);3.舀料勺;4.彈簧杠桿式密封裝置;5.煙室固定環(huán);6.澆注料;7.托盤;8.耐火磚
1.1 托磚環(huán)、勺狀環(huán)
托磚環(huán)與回轉(zhuǎn)窯筒體延伸的錐形部分連接,并用來支撐回轉(zhuǎn)窯內(nèi)的最后一行耐火磚(或澆注料),設(shè)計要求砌磚后的高度為470mm(見圖1)。在勺狀環(huán)與回轉(zhuǎn)窯末端連接的凹部,設(shè)舀料勺,它可將由廢氣流帶入勺狀環(huán)內(nèi)的物料收集起來,通過回轉(zhuǎn)窯的轉(zhuǎn)動把物料重新倒入窯內(nèi)。舀料勺由空氣來冷卻。
1.2 彈簧杠桿式密封裝置
窯尾密封主要由窯尾煙室固定環(huán)上的固定摩擦圈和一周若干塊隨窯回轉(zhuǎn)的扇形活動摩擦圈組成來實現(xiàn)。活動摩擦圈由鉸鏈支撐于勺狀環(huán)延伸的部分,借助于拉力彈簧和杠桿機(jī)構(gòu),把扇形的活動摩擦圈壓向固定摩擦圈上,保持緊密接觸。
1.3 煙室固定環(huán)
煙室固定環(huán)為窯尾煙室同回轉(zhuǎn)窯的交界部分,其環(huán)向法蘭上裝有固定摩擦圈,內(nèi)部設(shè)有空氣冷卻的托盤,托盤由耐熱鋼制成,上部澆筑一定斜度的澆注料,由C5下來的物料由此滑入窯內(nèi)。
2 窯尾漏料的分析
2.1 部分窯尾部件損壞
舀料勺主要是對廢氣流帶進(jìn)勺狀環(huán)的物料進(jìn)行收集,它的收集量是非常有限的。如果托盤和托磚環(huán)上的耐火磚發(fā)生損壞,入窯物料就會大量進(jìn)入勺狀環(huán)內(nèi),當(dāng)物料量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過舀料勺的提升量時,便會從密封件處溢出形成窯尾漏料。若是托盤發(fā)生損壞,窯尾就會持續(xù)漏料,必須停窯進(jìn)行處理;若是托磚環(huán)上的耐火磚發(fā)生損壞,窯尾就不一定持續(xù)漏料,但耐火磚損壞程度越嚴(yán)重,窯尾相對越易漏料。窯尾漏料量也和窯筒體的上下竄動有關(guān),通常窯筒體下竄比上竄漏料量要多(上下竄動的最大距離為50mm)。例如在2000年8月20日前后,入窯生料量最低減至90t/h時(設(shè)計140t/h),窯尾仍連續(xù)漏料,而且當(dāng)窯筒體竄至下部時,漏料更為嚴(yán)重。22日停窯后檢查發(fā)現(xiàn),托磚環(huán)上的耐火磚基本損壞,并且托盤也被局部燒壞,經(jīng)過處理后,窯系統(tǒng)投料量重新恢復(fù)至140t/h以上。
2.2 窯尾端物料填充率過高
從這2年的運轉(zhuǎn)中也發(fā)現(xiàn),當(dāng)窯尾部件完好時,窯尾也存在漏料。主要現(xiàn)象是:①有時僅加減10t/h料量,窯尾就可能出現(xiàn)漏料;②當(dāng)清理煙室、分解爐下部結(jié)皮后,窯尾開始漏料,但基本上在半小時之內(nèi)又恢復(fù)正常,多次觀察認(rèn)為,主要是大量清理的結(jié)皮瞬間入窯造成。綜合以上現(xiàn)象及前述托磚環(huán)上耐火磚損壞造成窯尾漏料的分析,很明顯看出窯尾端物料填充率過高是窯尾漏料的實質(zhì)原因。
2.2.1 窯尾端設(shè)計物料最大填充率的計算
由設(shè)計的托磚環(huán)上耐火磚高度為470mm,計算窯尾端設(shè)計物料最大填充率ψ(見圖2):
因窯內(nèi)耐火磚厚度為200mm,故R=1800mm
H=R-470=1330mm
Φ=arccos(H/R)=42.36°
M=R×sinΦ=1213mm
ψ=〔(2Φ/360)πR2-(2M×H/2)〕/πR2
=7.68%
2.2.2 窯尾端物料堆積填充率的計算
根據(jù)回轉(zhuǎn)窯內(nèi)物料填充率計算公式:
ψ=(0.0376×G×α1/2)/(S××γ×n)
式中:
G———單位時間內(nèi)通過某帶的物料量,t/h。經(jīng)取樣檢測C5下料管入窯物料分解率在90%~95%之間時,入窯物料燒失量在4.3%左右(取4.3%),窯尾端G=(生料投料量/生料料耗)×(100/(100-4.3))(生料料耗為1.68);
α———物料休止角,入窯生料取35°;
S———回轉(zhuǎn)窯的斜度,為2°;
Di———回轉(zhuǎn)窯某帶的有效內(nèi)徑,窯尾端為3.6m;
γ———通過回轉(zhuǎn)窯某帶物料的容積密度,入窯生料取1.1t/m3;
n———回轉(zhuǎn)窯轉(zhuǎn)速,r/min。
那么由上式可以計算不同窯速、不同窯系統(tǒng)投料量時,物料從C5下料管入窯后,在窯尾端堆積的填充率,結(jié)果見表1。
2.2.3 窯尾端物料填充率超過其設(shè)計最大填充率的分析
通過以上分析計算可看出:①當(dāng)窯速≥2.9r/min時,物料從C5下料管入窯后,在窯尾端堆積的填充率均小于窯尾端設(shè)計最大填充率;②當(dāng)窯系統(tǒng)投料量不變時,窯速越高,窯內(nèi)物料填充率越低,反之則越高;③僅從C5下料管入窯物料的料量來考慮,窯尾端設(shè)計最大填充率的取值是合理的。那么為什么窯尾端物料填充率又會超過其設(shè)計最大填充率呢?在窯尾漏料期間,從窯筒體掃描曲線上可以發(fā)現(xiàn)窯內(nèi)主窯皮長度基本上都在25~27m,而在1999年前窯內(nèi)主窯皮僅在19~23m。同時結(jié)合2000年9月25日停窯前后的觀察結(jié)果:回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)投料量低于140t/h時,窯尾沒有漏料現(xiàn)象,而投料量高于140t/h時,窯尾有漏料現(xiàn)象。26日窯內(nèi)檢查測量主窯皮在26m處,其最厚處窯皮達(dá)620mm,平均厚度在500mm以上??梢杂嬎阃8G前26m處物料在窯內(nèi)有效內(nèi)徑內(nèi)的填充率為15.5%,AB的高度為556mm,見圖3。
為便于分析問題同時又不影響問題分析的結(jié)果,假設(shè)圖3中的料面DE呈水平狀態(tài)。于是再進(jìn)行以下分析:在窯內(nèi)某一長度距離內(nèi),物料的填充率未發(fā)生變化時,從窯尾到窯頭方向每前移1m,窯內(nèi)料面高度(料面高度指料面相對于基準(zhǔn)水平面的高度)大約會下降3.5cm(因窯筒體有3.5%的斜度)。所以窯運轉(zhuǎn)時,26m處料面高度應(yīng)為回轉(zhuǎn)窯0~26m內(nèi)料面的最高點。26m之后,窯內(nèi)料面高度就可能存在以下3種情況(如圖4):①當(dāng)AC<DE時,在窯尾端堆積形成的料面高度為窯內(nèi)最高料面點,這時不會造成窯尾漏料;②當(dāng)AC≥MN時,由于C點料面過高,雖然窯本身轉(zhuǎn)動和斜度的存在,但還會使其后面的物料水平堆積至窯尾端造成窯尾漏料;③當(dāng)DE<AC<MN時,雖從C點開始物料水平堆積至窯尾端,但不會造成窯尾漏料。經(jīng)計算,停窯前26m處料面高度AC為1256mm,而MN為1249mm,AC>MN,易造成窯尾漏料。可見窯內(nèi)窯皮過長過厚是造成窯尾端物料填充率超過其設(shè)計最大填充率的原因。同時可以發(fā)現(xiàn)上述3種情況中,AM越大,窯尾漏料的可能性就越小。也就是說長徑比小的預(yù)分解窯要比長徑比大的窯尾容易出現(xiàn)漏料。
1)石灰石的變化對窯皮長度和厚度的影響
1999年4月在窯系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)中,窯筒體前4~7m始終窯皮較薄,筒體溫度在300℃以上,而正常為230~280℃,主窯皮長度在25~27m之間波動,而且較厚。物料易燒性好,fCaO低(4月平均0.44%),窯頭用煤量相對較少,窯臺產(chǎn)易于提高,但提高后窯尾漏料嚴(yán)重??墒腔剞D(zhuǎn)窯噴煤管的工藝狀況、入窯煤粉質(zhì)量、煅燒操作及生料的配料均未發(fā)生變化(1997年前粘土質(zhì)原料大多數(shù)時間僅用砂頁巖配料,1997年后粘土質(zhì)原料用砂頁巖∶燒粘土=1∶1搭配配料,生料易燒性有較大改善,窯皮長度略有延長。熟料率值控制為KH 0.89~0.91,n 2.5±0.1,P1.6±0.1比較合適)。后來在進(jìn)廠艾礦石灰石中發(fā)現(xiàn)螢石,使熟料最低共熔溫度降低,液相提前出現(xiàn),造成窯皮變長增厚。針對這種情況采取適當(dāng)提高熟料KH值,降低Fe2O3含量,控制窯尾溫度等措施,窯系統(tǒng)投料量提高后,窯尾漏料量稍有減少,但仍然存在。1999年10月后開始使用低成本的柳礦石灰石代替部分艾礦石灰石配料,到2001年代替量已增至18%。對減少石灰石含螢石造成的窯尾漏料有明顯的緩解作用。
2)電石渣的使用對窯皮長度和厚度的影響
1999年6月我廠用電石渣代替部分艾礦石灰石配料煅燒熟料,從電石渣的化學(xué)成分來看(見表2),其有害成分較少,但水分較大(20%以上)而且60%以上為10~50μm顆粒組成的細(xì)粉,流動性能差,化學(xué)活性較好。起初代替量為3%,又未連續(xù)使用,窯系統(tǒng)煅燒基本上沒有多大反映。8~9月開始連續(xù)使用,代替量提高到6%~10%,配料率值未做調(diào)整,電石渣雖然和石灰石搭配入碎石庫,但出碎石庫入調(diào)配庫前的搭配比例不容易控制,造成入窯生料成分波動較大,但易燒性仍較好,fCaO較低,窯內(nèi)窯皮又被拉長,并且窯內(nèi)大球較多,窯尾漏料嚴(yán)重。如1999年9月7日,電石渣代替石灰石達(dá)10%時,投料量僅為130t/h,窯尾還長時間出現(xiàn)漏料現(xiàn)象。2001年6~9月用電石渣(電石渣僅能在每年5~10月使用)代替部分艾礦石灰石配料時,保證電石渣5%的穩(wěn)定摻量,適當(dāng)提高熟料KH值后(KH=0.90~0.93),窯尾基本上無漏料現(xiàn)象。
3)過渡帶耐火材料對窯皮長度和厚度的影響
1996~1998年窯過渡帶主要使用鎂鋁尖晶石磚,使用周期為6~8個月,1999年至今主要使用AZM耐磨磚,使用周期12個月以上。起初AZM耐磨磚鑲砌位置距窯口最近距離為24.2m,1999年1月距窯口23m處出大球,致使該處的鎂鋁尖晶石磚被磨薄造成紅窯,后把AZM耐磨磚鑲砌距窯口21.2m處,明顯發(fā)現(xiàn)該磚的掛窯皮性能優(yōu)于鎂鋁尖晶石磚,給窯皮的增長變厚創(chuàng)造了條件。后經(jīng)生產(chǎn)廠家對該磚的化學(xué)成分進(jìn)行了調(diào)整,2000年11月在22.2~27.0m段更換后,取得了較明顯的效果。
4)煅燒操作對窯皮長度和厚度的影響
在窯系統(tǒng)操作時,窯頭喂煤量不宜過多,否則煤粉在燒成帶末端不完全燃燒沉積后,易造成窯皮厚度的增加。2000年為鼓勵操作員盡量控制窯頭喂煤量,制定了煤耗考核辦法,有利于窯皮厚度的降低。
從前述分析可知回轉(zhuǎn)窯窯速越高,窯內(nèi)物料填充率相應(yīng)越低,窯尾不易漏料。同時窯速提高后,減少了物料在窯皮上的再粘附,降低了窯皮厚度。我廠在投料量不變的情況的下,窯速降低了0.2~0.3r/min后,2~3個班后窯皮明顯增厚,所以回轉(zhuǎn)窯的快轉(zhuǎn)對減少窯尾漏料非常重要。
3 結(jié)論
1)短窯窯內(nèi)窯皮過長過厚,使物料產(chǎn)生堆積,導(dǎo)致了窯尾端物料填充率的升高,而窯尾端物料填充率過高又是窯尾漏料的實質(zhì)原因。
2)長徑比小的預(yù)分解短窯,由于窯內(nèi)物料的堆積,比長徑比大的預(yù)分解窯易出現(xiàn)窯尾漏料問題。因此短窯窯尾的工藝設(shè)計應(yīng)考慮這一問題。
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