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煤磨熱風(fēng)管道的改造

我公司有2條1000t/d濕磨干燒水泥生產(chǎn)線,在一線工程技改擴(kuò)建過程中,保留了原有的煤粉制備系統(tǒng),為了進(jìn)一步減少能耗,降低成本,我們停用原系統(tǒng)中的熱風(fēng)爐,改用熱風(fēng)管道從篦冷機(jī)抽取熱風(fēng)至2臺(tái)Φ2.4m×3m煤磨。由于熱風(fēng)溫度只有180~200℃,后來又改為從窯頭罩直接抽取熱風(fēng)。盡管如此,由于沒有對(duì)熱風(fēng)進(jìn)行凈化,熱風(fēng)中含有大量的熟料細(xì)顆粒,加劇了對(duì)風(fēng)管和噴煤管的磨損。同時(shí)由于灰分的增加,也影響煤粉的質(zhì)量,造成熱工制度的不穩(wěn)定,給正常生產(chǎn)帶來不良影響。結(jié)合在一線改造中的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),2000年年底,我們對(duì)二線工程煤磨熱風(fēng)管道進(jìn)行了徹底的改造。  

1 改造方案 

1)窯頭罩取風(fēng) 
  
一線工程中的煤磨熱風(fēng)管道長(zhǎng)度只有22m左右,Φ2.4m×(4+2)m煤磨雖然篦冷機(jī)出口熱風(fēng)溫度在300℃以上,可經(jīng)過管道散熱后至煤磨的熱風(fēng)溫度僅有180℃左右,加上原煤水分大多在10%以上,最高時(shí)達(dá)15%~18%,進(jìn)磨熱風(fēng)溫度偏低,造成煤粉細(xì)度、水分都達(dá)不到工藝技術(shù)要求,且產(chǎn)量也急劇下降。而二線工程的熱風(fēng)管道總長(zhǎng)約有55m,熱損失更大,因此將熱風(fēng)管道改為直接從窯頭罩取風(fēng)。 
  
2)增加沉降室并將窯頭罩出口處風(fēng)管做成“∧”形彎頭 
  
為了對(duì)熱風(fēng)進(jìn)行凈化,我們?cè)黾恿顺两凳?。沉降室直徑?000mm,高度為2500mm,灰斗高度為1150mm,其工作原理同旋風(fēng)除塵器。含塵熱風(fēng)在此處得到了很好的凈化。沉降室的布置應(yīng)盡可能放在低位,根據(jù)二線工程現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,我們將沉降室布置在位置比較低的熟料鏈斗機(jī)尾部的上方。收集下來的灰塵可直接溜到熟料鏈斗機(jī)。為了防止漏風(fēng),在沉降室灰斗出口處安裝了雙層重錘鎖風(fēng)翻板閥。窯頭罩出口處風(fēng)管做成“∧”形彎頭,既可以防止積灰,又可以防止大顆粒灰塵進(jìn)入熱風(fēng)管道。 
  
3)管道內(nèi)壁打澆注料 
  
由于出窯頭罩風(fēng)溫接近1000℃,原一線風(fēng)管鋼板使用不到1個(gè)月就氧化裂開,且焊補(bǔ)困難,散熱過快,加上熱風(fēng)中含有大量的高溫熟料細(xì)顆粒,對(duì)風(fēng)管的磨損相當(dāng)大。因此,我們?cè)谧愿G頭罩至沉降室的熱風(fēng)管道內(nèi)壁打了1層澆注料,以防管道磨損。原設(shè)計(jì)熱風(fēng)管道的直徑為800mm,風(fēng)速大約為25m/s,能很好地防止管道積灰。為了保證此風(fēng)速,我們將管道直徑做成1000mm,內(nèi)壁打厚度為100mm的澆注料。為了便于搬運(yùn)和吊裝,將每段管道做成2.5~3m長(zhǎng)。 
  
4)加裝波紋補(bǔ)償器 
  
設(shè)備的開停機(jī),使得熱風(fēng)管道時(shí)冷時(shí)熱。在一線工程中,曾出現(xiàn)過多次由于熱脹冷縮致使管道破裂、漏風(fēng),導(dǎo)致入磨熱風(fēng)溫度偏低。此外,還可能使窯頭罩產(chǎn)生嚴(yán)重變形,影響系統(tǒng)正常運(yùn)行。因此,在改造過程中,我們?cè)跓犸L(fēng)管道的關(guān)鍵部位增加波紋補(bǔ)償器,以消除由于熱脹冷縮帶來的不利影響。 
  
5)熱風(fēng)管道的保溫 
 
 由于熱風(fēng)管道的輸送距離長(zhǎng)55m左右,熱損失很大,所以保溫工作顯得十分重要。從窯頭罩到沉降室這段風(fēng)管,在其內(nèi)壁打了100mm厚度的澆注料。而從沉降室到煤磨(含沉降室),采用海泡石基保溫材料對(duì)管道進(jìn)行保溫,保溫層厚度為40mm,為保證入磨熱風(fēng)的溫度提供了保障。 

2 改造效果 

  經(jīng)過檢查,熱風(fēng)管道運(yùn)行了3個(gè)多月,幾乎毫無(wú)損傷,每天可收下4~5t的熟料細(xì)顆粒,煤粉的灰分也比原來減少了2.5%左右,對(duì)三通道噴煤管的磨損也大大減少,熱工制度的穩(wěn)定給整個(gè)工程順利達(dá)產(chǎn)提供了保證。熱風(fēng)管道進(jìn)行保溫,可減少熱損失,特別是取風(fēng)點(diǎn)的改變,為煤磨提供穩(wěn)定的、經(jīng)過凈化的熱風(fēng),為原煤的烘干提供了穩(wěn)定足夠的溫度。入磨風(fēng)溫可以通過冷、熱閥門進(jìn)行控制,溫度一般控制在400℃左右,最高可達(dá)450℃左右。這樣便可以讓煤磨保持在良好的工作狀態(tài)下運(yùn)行,提高了煤磨的產(chǎn)量和質(zhì)量,煤粉的水分達(dá)到了技術(shù)要求。 

3 幾點(diǎn)建議 

  
1)根據(jù)我們的使用經(jīng)驗(yàn),如果風(fēng)管外層要考慮保溫的話,則風(fēng)管內(nèi)壁澆注料的厚度只要50mm左右即可。這樣,既保證了管道的耐磨性,也方便吊裝。 
  
2)管道保溫采用40mm海泡石基保溫材料比較理想,也可采用巖棉進(jìn)行保溫,建議其厚度在200mm以上。打澆注料的管道熱損失較大(表面溫度很高),最好也要進(jìn)行外保溫,如果澆注料的厚度為50mm左右,熱損失會(huì)更大,更要進(jìn)行外保溫。 
  
3)增加沉降室是熱風(fēng)凈化的關(guān)鍵所在,其位置要盡可能低,且盡量靠近窯頭罩,以縮短打澆注料的熱風(fēng)管道,減輕吊裝勞動(dòng)強(qiáng)度。有條件的話,可將沉降室再做大一些,讓熱風(fēng)得到更好的凈化。 
  
4)經(jīng)常檢查管道的氧化磨損、漏風(fēng)和沉降室的收塵情況,確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行。 

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