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NS-A型分解爐存在問題分析及改進(jìn)建議

某水泥廠于1994年建成1條Φ2.5m×40m帶四級(jí)預(yù)熱器的窯外分解窯生產(chǎn)線,設(shè)計(jì)能力為13t/h,設(shè)計(jì)熱耗為3871kJ/kg。該生產(chǎn)線投產(chǎn)以來(lái),設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率偏低,生產(chǎn)不穩(wěn)定(如分解爐大量沖料時(shí)有發(fā)生),遲遲不能達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)。雖經(jīng)過該廠多年努力改造,對(duì)設(shè)備局部尺寸進(jìn)行調(diào)整,但生產(chǎn)能力僅達(dá)設(shè)計(jì)產(chǎn)量的80%。  
  
為了較為清楚地了解NS-A型分解爐系統(tǒng)(包括分解爐、斜煙道、豎煙室)的三維氣體流場(chǎng)、物料運(yùn)動(dòng)行為及系統(tǒng)壓降等情況,作者制作了為該廠NS-A型分解爐尺寸十分之一的冷態(tài)模型。用該裝置進(jìn)行了一系列試驗(yàn),并根據(jù)測(cè)試結(jié)果作出了分析。  

1 分解爐冷模試驗(yàn) 

   
1.1 分解爐單體冷模結(jié)構(gòu)及試驗(yàn)流程 
NS-A型分解爐的冷模試驗(yàn)流程如圖1,表1列出了分解爐系統(tǒng)冷模結(jié)構(gòu)尺寸。 
   

圖1 NS-A型分解爐的冷模試驗(yàn)流程 
模擬窯氣體從窯尾煙道進(jìn)入豎煙室,三次風(fēng)管的風(fēng)送入NS-A型分解爐后,經(jīng)過斜煙道,進(jìn)入豎煙室與窯氣混合?;旌虾蟮臍怏w進(jìn)入C4。收下的物料經(jīng)下料管喂入窯內(nèi)(冷模試驗(yàn)是用集料斗將物料收下);氣體則經(jīng)旋風(fēng)筒出口進(jìn)入袋除塵器凈化后排入大氣。 
1.2 NS-A分解爐的阻力特性 
  
維持窯氣進(jìn)風(fēng)量與三次風(fēng)風(fēng)量的比值為1∶1(實(shí)際生產(chǎn)中風(fēng)量比值為1.0∶1.3)。改變進(jìn)入爐和窯的風(fēng)量,測(cè)得爐氣和窯氣阻力,所得數(shù)據(jù)及計(jì)算結(jié)果列于表2。從表2可以看出,在風(fēng)量相同的情況下,爐氣阻力ΔPc高于窯氣阻力ΔPk。同時(shí),我們也可以看出,在本試驗(yàn)范圍內(nèi),歐拉數(shù)Eu接近常數(shù),氣體的流動(dòng)已完全進(jìn)入第二自?;鲃?dòng)區(qū)域,能完全模擬實(shí)際生產(chǎn)氣體流動(dòng)情況。另外,由于有穩(wěn)定的Eu準(zhǔn)數(shù),可以推導(dǎo)出2路氣體的流動(dòng)阻力系數(shù)ζ,根據(jù)爐氣的Eu準(zhǔn)數(shù)為21.3及窯氣的Eu準(zhǔn)數(shù)為8.73,可計(jì)算出流動(dòng)阻力系數(shù)分別為: 
  爐氣:ζc=42.6;窯氣:ζk=17.5。  

通過計(jì)算可知,爐氣的流動(dòng)阻力系數(shù)是窯氣流動(dòng)阻力系數(shù)的2.4倍。而且,無(wú)論是ζk還是ζc,與國(guó)內(nèi)其他類型分解爐相比都較低。 

1.3 物料與氣體在NS-A分解爐內(nèi)的停留時(shí)間 
  
保持窯氣風(fēng)量Qk與爐氣風(fēng)量Qc比為1∶1,測(cè)定分解爐內(nèi)物料平均停留時(shí)間τm和氣體平均停留時(shí)間τg。由測(cè)量值算得停留時(shí)間比τm/τg、標(biāo)準(zhǔn)偏差S及相對(duì)方差σ2,見表3。  
從表3可以看出,隨著Uav的加大,τm下降,而τm/τg基本不發(fā)生變化。由此可見,該分解爐內(nèi)氣流對(duì)物料的裹協(xié)作用是因氣速的增大而增強(qiáng)的,氣速增加導(dǎo)致物料停留時(shí)間減小。這樣無(wú)論對(duì)煤粉燃燒還是對(duì)生料CaCO3的分解均不利。因此在操作中單純地通過提高風(fēng)量來(lái)提高喂料量,在現(xiàn)有的條件下不僅無(wú)利而且有害。 

1.4 NS-A型分解爐模型內(nèi)氣體流動(dòng) 
  
測(cè)得模型爐內(nèi)氣速分布如圖2所示。由圖2可以看出,模型爐內(nèi)氣體流動(dòng)軸向速度遠(yuǎn)大于另2個(gè)分量,流場(chǎng)顯示該爐型屬于噴騰型分解爐。分解爐進(jìn)口附近的區(qū)域,中間部位軸向速度較高,壁面附近氣流作逆向運(yùn)動(dòng)。由于三次風(fēng)是通過彎管后進(jìn)入爐內(nèi)的,且有出風(fēng)口的影響,軸向速度分布在0~180°斷面上和在90~270°斷面上不完全對(duì)稱。圓柱體上部軸向速度的最大值低于下部的。這表明隨著氣流上升,軸向速度逐漸變均勻。爐錐體的喇叭口處還存在著一個(gè)渦流區(qū)。同時(shí),在爐頂部,由于爐頂對(duì)氣流的彈射作用在邊壁形成區(qū)域較大的渦流。

 
由于該爐型的進(jìn)出口均無(wú)產(chǎn)生旋流的結(jié)構(gòu),因此在模型大部分空間內(nèi)幾乎測(cè)不到切向速度。但在爐錐體部位,由于強(qiáng)烈的噴騰氣流所帶來(lái)的渦旋,產(chǎn)生了局部的旋流。但對(duì)軸向速度而言切向速度很小,可以忽略。 
  
在錐體及與錐柱相接處有較大的徑向速度,且都是離心的。這就使得被主氣流噴騰的物料向周邊撒落。碰到邊壁的物料會(huì)沿著錐壁下滑到噴騰區(qū),被主氣流再次噴吹。氣流進(jìn)入到分解爐柱體后,徑向速度逐漸減少,不易測(cè)量。在分解爐出口處,徑向速度再次增大,且是向著出口方向。 
  
總之,從流場(chǎng)結(jié)果來(lái)看,模型爐內(nèi)大部分軸向速度均勻。似乎有理由推測(cè)原型NS-A爐內(nèi)溫度分布均勻。這一方面使得爐體阻力較小。另一方面,由于氣體攜裹物料的能力較強(qiáng),使得物料與氣流運(yùn)動(dòng)的相對(duì)速度較小,爐內(nèi)物料的停留時(shí)間較短,因此,不利于物料-氣體換熱。爐頂?shù)幕亓鲄^(qū)及錐體部分的回旋紊流區(qū)有強(qiáng)化物料與氣體換熱的作用。 

1.5 NS-A型分解爐模型內(nèi)料氣分布 
  
在爐體內(nèi)物料的分散比較好,除了錐體部分,爐內(nèi)幾乎不存在物料的濃相區(qū)和稀相區(qū),有利于溫度均勻分布。圖3是觀察到的爐內(nèi)料-氣的運(yùn)動(dòng)方式。從分解爐出口開始通過斜煙道,直至豎煙室,大量的氣流沿著邊壁運(yùn)動(dòng),從而使得物料一出分解爐就主要是以成團(tuán)聚合的方式沿著邊壁流動(dòng),出現(xiàn)了物料的高濃度相區(qū)。因此物料進(jìn)入斜煙道及豎煙室后,料-氣換熱的作用大大地降低,爐系統(tǒng)的有效容積利用率也減少了。這也可以證明該分解爐系統(tǒng)整體設(shè)計(jì)不很合理。 
   

2 某水泥廠NS-A型分解爐改進(jìn)建議 

   
2.1 分解爐結(jié)構(gòu)及操作參數(shù) 
通過對(duì)該廠窯系統(tǒng)全面的熱工標(biāo)定,得到了其分解爐結(jié)構(gòu)及操作參數(shù)(見表4)。  

注:原三次風(fēng)管入口設(shè)計(jì)尺寸為Φ160mm,后經(jīng)改造為Φ600mm;原豎煙室進(jìn)口設(shè)計(jì)尺寸為930mm×930mm,后經(jīng)多次改動(dòng)為650mm×650mm。 
  
表5列出了幾個(gè)廠離線型分解爐部分操作參數(shù)對(duì)比。


從表5可以看出,NS-A型分解爐無(wú)論是入口風(fēng)速還是截面風(fēng)速都比較低,進(jìn)口三次風(fēng)溫只有620℃,比其它廠低,這對(duì)煤粉燃燒不利。而其出口溫度卻比其他廠高20~30℃。C3筒出口物料100%進(jìn)入NS-A型分解爐,也比其他廠高。原因可能是物料的分解與燃料的燃燒不完全同步。 
  
因?yàn)檫M(jìn)口三次風(fēng)溫度低,導(dǎo)致煤粉的燃燒速度慢,CaCO3粒子周圍氣體溫度不超過830℃,CaCO3就不可能發(fā)生大量的分解。氣體溫度上升,煤粉開始燃燒,放出大量的熱量,生料CaCO3分解也會(huì)加速。但是這時(shí)燃煤發(fā)熱量比較大,造成出口氣體溫度較高,而生料分解率不高。實(shí)際測(cè)定表明,該分解爐的表觀分解率只有71.33%。從風(fēng)量、風(fēng)溫上看,NS-A型分解爐都偏低,這都必須通過改造來(lái)解決。 

2.2 分解爐結(jié)構(gòu)的合理性 
  
實(shí)際生產(chǎn)中,分解爐截面風(fēng)速為3.82m/s,經(jīng)計(jì)算,物料在爐中的停留時(shí)間只有7.2s。遠(yuǎn)低于一般分解爐的停留時(shí)間。如果為了增產(chǎn),分解爐的用風(fēng)量增大,則停留時(shí)間會(huì)相應(yīng)縮短。為了保證物料與氣體在爐中有足夠停留時(shí)間,應(yīng)擴(kuò)大現(xiàn)有分解爐爐容,才能滿足提高產(chǎn)量的要求。 
  
爐內(nèi)氣體流場(chǎng)的形式不僅影響氣固間的能量交換,而且也直接影響了物料在爐內(nèi)的停留時(shí)間。爐內(nèi)氣體流場(chǎng)測(cè)試表明,在爐錐體進(jìn)口處存在強(qiáng)烈的氣固流動(dòng)及回旋流動(dòng),在爐頂出口也有較大的渦流,這都有加強(qiáng)氣-固動(dòng)量傳遞的作用。在柱體部位上氣流分布較為平穩(wěn),爐柱體上每一斷面的物料濃度及溫度分布比較均勻,沒有明顯的濃相區(qū)和稀相區(qū)及局部高溫區(qū)。但是煤粉燃燒在軸向上產(chǎn)生一個(gè)較高的溫度梯度。正因?yàn)樵跔t中部氣體沒有強(qiáng)烈的紊流,不利于煤粉及生料的完全反應(yīng)。這也要求該種分解爐應(yīng)有較大的爐容。 
  
測(cè)量發(fā)現(xiàn)在爐的出口、爐頂至斜煙道及豎煙室的流場(chǎng)分布不合理,物料的偏流現(xiàn)象十分嚴(yán)重。高濃度物料沿著器壁運(yùn)動(dòng),出現(xiàn)了明顯的濃相區(qū)。實(shí)際上這部分反應(yīng)器成為物料的通道,從而降低了分解爐系統(tǒng)的有效容積。為了克服這一缺陷,應(yīng)將原來(lái)氣流流出分解爐的方式改成垂直向上出分解爐。 

2.3 合理分配爐、窯氣流的比例 
  
熱工標(biāo)定測(cè)得爐、窯氣的比例為1.47∶1。因此從冷卻機(jī)進(jìn)入系統(tǒng)的風(fēng)三分之二進(jìn)入了爐里。在這個(gè)前提下,才保證了分解爐有足夠的噴騰能力。 
  
總之,為了能夠提高窯系統(tǒng)的風(fēng)量,同時(shí)保證2路風(fēng)的合理比例,在改造分解爐后,必須合理地設(shè)計(jì)窯尾縮口與分解爐入口結(jié)構(gòu)。 

2.4 對(duì)分解爐內(nèi)物料沖料現(xiàn)象分析 
  
實(shí)際生產(chǎn)中的進(jìn)口處風(fēng)速處于下限,截面風(fēng)速偏小。從物料的運(yùn)動(dòng)特點(diǎn)來(lái)看,被高速氣流噴騰吹散的物料有一部分向周壁分解,并沿錐壁下落。同時(shí),從C3筒卸下的物料以較高的速度下沖,與撒落到邊壁后下滑的物料一起形成局部物料濃相區(qū),當(dāng)物料濃度高達(dá)一定值后就會(huì)發(fā)生沖料現(xiàn)象。這一現(xiàn)象在實(shí)驗(yàn)室的冷模試驗(yàn)中也出現(xiàn)了。試驗(yàn)表明,一定的風(fēng)量只能承載一定的料量,當(dāng)超過某一物料加載極限時(shí),氣流就不能很好地分散物料,并頻繁發(fā)生沖料現(xiàn)象。 
  
冷模試驗(yàn)中觀察了在不同進(jìn)口條件下,物料加載的情況。試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),分解爐發(fā)生沖料的主要原因,是由于C3筒下料口卸出過多較高速度且成團(tuán)的物料對(duì)噴騰區(qū)的沖擊作用,周壁撒落的物料的影響是次要因素。為了保證卸料不直接沖擊噴吹區(qū),需要在下料口適當(dāng)位置加裝合理的分散裝置。觀察試驗(yàn)發(fā)現(xiàn):不加分散裝置,進(jìn)口速度在30m/s時(shí),當(dāng)設(shè)定固氣比為0.8時(shí)就會(huì)發(fā)生沖料現(xiàn)象,而加裝了分散裝置,在同樣的條件下,設(shè)定固氣比可以達(dá)到1.2也不發(fā)生沖料現(xiàn)象,這一現(xiàn)象有力地證明了分解爐沖料是由于過多的喂料量引進(jìn)的。加入分散裝置將有效地防止分解爐塌料,同時(shí)粉料的分散狀況也得到改善。因此建議在分解爐改造時(shí)設(shè)計(jì)安裝合理的分散裝置。 

3 小結(jié) 

  冷態(tài)模型試驗(yàn)與實(shí)際運(yùn)行的分析表明,應(yīng)對(duì)該分解爐系統(tǒng)在以下幾方面進(jìn)行改造: 
  
1)爐內(nèi)氣體流動(dòng)阻力較小,不利于燃料燃燒及生料CaCO3分解。 
  
2)要提高燒成系統(tǒng)的產(chǎn)量,現(xiàn)有的NS-A型分解爐的爐容不能滿足要求,必須增大爐容,使物料在爐內(nèi)的停留時(shí)間增加4s以上。 
  
3)為了防止分解爐塌料,保證分解爐安全穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn),一是在進(jìn)料口處安裝合適的分散裝置;二是恢復(fù)C3筒下的分料閥的分料作用,在生產(chǎn)中通過調(diào)整分料閥的開度,實(shí)現(xiàn)進(jìn)入分解爐與豎煙室的物料合理分配,保證系統(tǒng)穩(wěn)定生產(chǎn)。 
  
4)在改造NS-A分解爐時(shí),根據(jù)爐、窯的各自功能和改造后的生產(chǎn)能力,及爐、窯系統(tǒng)的阻力系數(shù),確定出合理的爐、窯氣比例,同時(shí)應(yīng)在窯煙室縮口處恢復(fù)調(diào)節(jié)風(fēng)量閘門,以利于調(diào)整爐、窯氣比例。 
  
目前,該廠通過改造已將水泥熟料生產(chǎn)線的生產(chǎn)能力提高到了14.5t/h。 

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