小型五級旋風預熱器窯的改造
漢中公路建材有限責任公司的前身是城固縣貓山水泥廠,1998年該公司對其廠進行購并,并將原有的1條Φ2.5m/2.7m×42m杭州型立筒預熱器窯改為Φ2.8m/2.7m×42m五級旋風預熱器窯,水泥生產能力由原來的4萬t/a提高到了6萬t/a。為了充分發(fā)揮該系統的作用,進一步提高回轉窯的產量,2001年6月由陜西省建材設計研究院采用預分解技術對燒成系統進行改造,使熟料產量由原來的8t/h提高到14t/h(設計產量13t/h),熟料熱耗由原來的5370kJ/kg降至3964kJ/kg(設計熟料熱耗4180kJ/kg),取得了顯著的經濟效益。
本文就燒成系統改造情況作一介紹,供參考。
1 改造內容
1.1 分解爐的設計與選擇
根據窯尾框架及位置,將分解爐設計為噴騰管道式分解爐,見圖1。該分解爐爐體由低速段和高速段組成,這2部分結合起來才能滿足煤粉燃燒和生料分解所需的爐容積,保證煤粉燃盡和生料的分解率。設計分解爐時,采用爐體變徑和拐彎變向等方法使整個爐體分成若干節(jié)。這樣既克服了噴騰爐或管道內氣體和物料勻速管流引起的弊病,又增加了氣料間的速度差,有利于傳熱和煤粉燃燒及生料分解。
該分解爐設計用煤量為系統燒成用煤量的48%~52%,設計入窯分解率為85%左右,分解爐的風速為6.0m/s,管道部分風速為13~15m/s,爐的總容積為85m3,物料在爐內的停留時間為3~5s。
1.2 單筒冷卻機的改造
將原來的Φ2.2m×22m單筒冷卻機(生產能力11t/h)改為Φ2.5m/2.2m×22m,其中Φ2.5m擴大端的長度為12.6m,同時對單筒冷卻機內部結構做了適當改進。
1.2.1 適當增加耐火磚區(qū)長度
由于耐熱鋼揚料斗工作溫度越高,所受到的磨損、腐蝕就越大,特別是在高于900℃時,熟料存在較強的堿蝕作用,其損壞更為頻繁。因此在單筒冷卻機的前段,適當延長耐火磚區(qū),縮短揚料斗區(qū)。這雖對單筒冷卻機熱效率、降低出口熟料溫度不利,但對提高單筒冷卻機的運轉率卻十分有利。
1.2.2 增加揚料裝置,降低熟料溫度
為了降低熟料溫度,充分發(fā)揮單筒冷卻機熱回收效率,在單筒冷卻機中部、變徑段和尾部分別安裝了破碎齒揚料板、螺旋揚料板、槽型揚料板和弧型揚料板,保證了出料溫度不高于環(huán)境溫度200℃。
1.3 三次風管的設計
根據現場情況,將三次風管的進風口設在窯頭罩的正上方,以7°的仰角伸向窯尾分解爐燃燒室進風口。根據計算,三次風管抽風量約為11000m3/h(標況),風速為4~5m/s,因而三次風管的外徑考慮為Φ1200mm,有效內徑為Φ850mm。
1.4 吹堵系統的改進
增加分解爐后,考慮到C4筒錐體下部及分解爐彎管處容易出現堵料,分別在兩處增加雙環(huán)壓縮空氣吹堵管,并將吹堵時間由4s改為6s。原各級筒吹堵間隔時間20min改為:C2筒60min,C3筒20min,C4筒8min,分解爐彎管處12min。經過改進后,預熱器系統基本上再沒有出現堵料現象。
1.5 煤粉制備及煤粉計量系統的改造
原煤粉制備采用Φ1.5m×5.7m管磨,一些小鋼球、鋼段被帶入煤粉倉,并通過噴煤管噴入窯內,導致三風道噴煤管磨損嚴重,噴嘴風翅變形,內外風無法調整,經常出現沖刷窯皮現象,1根噴煤管最多使用2個月就得修補更換。因而將原管磨改為Φ1.7m×2.5m風掃磨,一級收塵選用Φ1.35m高效旋風除塵器,二級選用原來的MDC45-5防爆除塵器。改造后煤磨的電耗由原來的90kWh/t降到65kWh/t,噴煤管的使用壽命由原來的2個月延長到1年以上,回轉窯的運轉率比以前大有提高。
原喂煤計量系統采用沖板流量計,由于該設備質量不過關,導致計量失準,入窯煤量忽大忽小。我們將分解爐喂煤及回轉窯喂煤計量設備都采用螺旋計量秤,并采用微機調整和監(jiān)控喂煤量的大小,從而保證了喂煤的穩(wěn)定性。
2 試生產期間工藝參數的調整
2.1 配料方案的選擇
增加分解爐后該系統與五級旋風預熱器相比具有固相反應集中,燒成溫度高等特點。因此應配有相適應的配料方案。
改造前熟料率值為:KH=0.92±0.01,SM=2.1±0.1,IM=1.2±0.1。改造后在采用“兩高一中”的配料方案的大原則下,又考慮該廠冷卻系統采用單筒冷卻機,二次風溫要比篦冷機低100~200℃,故SM值不能太高,一般取2.3~2.4為宜。生產中控制:KH=0.89±0.02,SM=2.3±0.1,IM=1.4±0.1,實踐證明三率值指標是比較理想的。
3 生產操作中的幾點體會
3.1 實現合理用風保證窯爐用風量平衡
生產操作中,要求穩(wěn)定喂入生料量和煤量,并要調節(jié)好系統用風量,使系統的各個部分壓力、溫度相對穩(wěn)定。生產中體會到,若要增強燒點火力,采用增加窯頭用煤量的方法易導致窯內煤粉不完全燃燒現象,特別是窯尾出氣口氣體的空氣過剩系數α<1.0時,窯內的還原氣氛極易導致窯尾結皮堵塞。若分解爐用煤量過大,使得入窯分解率達95%以上,這樣會增加分解爐負荷,造成窯尾系統整體溫度過高,而窯內燒成溫度不夠,導致熟料升重偏低,fCaO升高,影響熟料質量。經過一段時間摸索,認為三風道噴煤管一次風量比例控制在13%~15%為宜。窯尾過剩空氣系數α應控制在1.05~1.15之間,分解爐出口空氣過剩系數α應控制在1.10~1.20較合適。
3.2 保證入窯分解率是提高產量的關鍵
試產初期,由于操作工不熟練,入窯物料分解率只有60%左右,造成熟料不是欠燒就是C4筒錐體堵塞,因而減少了料流量。通過一段時間探索,認為引起上述原因主要是調節(jié)失控,入窯煤量過大,使分解爐沒有充分發(fā)揮作用,通過及時調整喂煤量(窯爐喂煤量原為54∶46,變?yōu)?0∶50),同時適當開大三次風管調節(jié)閥門,使得窯尾溫度控制在900℃以上,出分解爐的溫度達到870℃左右時,分解爐內煤粉燃燒完全,入窯物料分解率可保證在80%~85%。
3.3 參照熱工儀表,實現量化控制
試產初,有的崗位工不習慣儀表操作,而是憑經驗判斷窯況,出現過2次誤判。因此要求崗位工隨時觀察熱工儀表,實現量化控制。一般情況下,生產正常,各部位風溫、風壓參數范圍見表1。當系統出現紊亂,上述參數超過正常范圍,崗位工應及時調整。一般說來只要精心調整窯頭罩壓力、窯尾溫度、分解爐出口溫度、C1筒出口溫度和壓力,使這5個參數盡快正常,預熱器其它各級的溫度和壓力隨著微調整煤、料量即可自然回到正常范圍。
3.4 提高窯轉速,實施“薄料快轉”
試產期間,將窯的轉速由1.0~1.5r/min調整到2.5~3.5r/min,熟料產質量明顯上升,窯皮堅固而不易脫落,熟料球致密,升重合格率明顯提高。
4 不足之處
1)單筒冷卻機進料端采用了迷宮式密封裝置,實踐證明不太合適,單筒冷卻機進料端所濺出來的物料多為顆粒狀熟料,落入迷宮后很容易造成排料不暢,而發(fā)生卡阻,使單筒冷卻機運行阻力增大。目前準備將迷宮式密封改為壓條式密封。
2)窯尾高溫風機(風量為70000m3/h)沒有更換,正常生產時,風機風門開度都在70%~75%,基本上能滿足生產要求。若開度稍大一點就會引起風機振動或跳閘,限制了窯產量的進一步提高。若有條件可將風機更換。
5 技改效果及經濟效益
該項目停產施工2個月,于2001年10月25日投入試生產,總投資225萬元。試生產期間窯系統主要熱工參數見表2,熟料主要技術經濟指標見表3。
注:改造前后為2001年5月份平均值;改造后為2001年11月20日~12月17日正常生產期間平均值。
從表2中看出,窯系統進行改造后收到了良好的效果,窯與單筒冷卻機的效率比較理想。從表3中可看出,熟料產量超過設計產量1.02t,熟料產量增幅為75.25%,熟料熱耗降幅為27%,熟料電耗降幅為18%。照此計算,每年可增產水泥5.6萬t,增加效益168萬元,熟料成本較改造前降低了26元/t,每年節(jié)省262萬元,總計每年增加效益450萬元,半年內可收回投資,經濟效益十分可觀。
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