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利用煤矸石代替粘土燒制水泥熟料

煤矸石成分與粘土相似,而且具有一定熱值,除此之外,大部分煤矸石內(nèi)含有各種微量或少量組分,如S、Cu、Zn等,所有這些均有利于提高水泥熟料質(zhì)量,降低能耗。本文從工藝角度出發(fā),并結(jié)合某廠應(yīng)用實踐,論述利用煤矸石代替粘土燒制水泥熟料所應(yīng)注意的工藝問題。

1 原燃料成分及生產(chǎn)工藝條件

  
1.1 原燃料成分
  該廠各材料平均化學(xué)成分及不同礦點煤矸石成分見表1~表4。

表1 原材料平均化學(xué)成分 (%)
材料名稱 Loss CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaF2 Σ
石灰石 42.66 52.43 1.25 0.60 0.65 1.95 99.54
鐵 粉 6.44 3.88 15.44 7.33 61.38 0.50 95.37
粘 土 7.78 1.56 59.67 16.53 9.41 1.49 96.44
螢 石 64.58
表2 煤的工業(yè)分析平均成分
Mar Mad Vad FCad Aad Qnet,ad/(kJ/kg) Qnet,ar/(kJ/kg)
7.85 1.27 5.44 49.91 36.33 19 082 17 583
表3 煤灰平均化學(xué)成分
CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO Σ
5.43 66.77 13.87 7.03 2.11 95.15

注:堿性系數(shù)M0=(CaO+MgO)/(SiO2+Al2O3);質(zhì)量系數(shù)K=(CaO+MgO+Al2O3)/(SiO2+MnO+TiO2)
表4 不同礦點煤矸石成分
編號 化學(xué)成分/% Qnet,ar/(kJ/kg)
Loss CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO Σ
1 15.37 0.46 57.43 18.21 6.14 0.11 97.86 1 008
2 17.03 0.39 59.22 17.77 3.32 0.37 98.10 1 206
3 16.45 0.23 57.15 17.98 5.85 0.27 97.93 1 163
4 15.11 0.41 57.87 18.45 6.27 0.09 98.20 1 034
5 10.84 0.50 60.95 16.41 8.72 0.45 97.87 794
6 10.44 0.71 58.88 18.87 8.85 0.22 97.97 810
平均 14.21 0.45 58.58 17.95 6.53 0.25 97.99 1 003


1.2 主機設(shè)備
  

Φ3m×10m塔式機立窯一臺,Φ2.2m×6.5m生料磨及水泥磨各一臺,Φ4.0m離心式選粉機,烘干機規(guī)格為Φ1.5m×12m,逆流式。

2 應(yīng)注意的工藝問題

  
2.1 原燃材料及生料均化
  

該廠煤的質(zhì)量波動較大,發(fā)熱量低,入磨材料水分較大,飽磨現(xiàn)象頻繁出現(xiàn),造成出磨生料成分波動很大。加之未能重視生料均化,使得入窯生料CaO合格率僅為50%左右,F(xiàn)e2O3合格率亦低于60%,而SiO2、燒失量則未能作為控制項目,從而造成窯情極不正常,嚴重影響了立窯的產(chǎn)質(zhì)量。采用煤矸石后,由于煤矸石成分波動遠比粘土大(如表4所示),其不穩(wěn)定性不僅導(dǎo)致各成分合格率低,而且將會加劇生料配煤的不穩(wěn)定性。因此,如何提高入窯生料成分的均勻性將成為煤矸石應(yīng)用是否成功的關(guān)鍵。為此,我們首先加強了進廠原材料的質(zhì)量管理,重點加強了進廠煤炭質(zhì)量的管理工作。采取固定礦點,單人經(jīng)營的辦法。同時對進廠煤由原來單獨考核發(fā)熱量改為發(fā)熱量及發(fā)熱量均勻性兩方面指標同時考核,而且要求煤炭經(jīng)營者保證進廠煤儲量500t以上。通過以上措施,進廠煤發(fā)熱量基本能控制在18810±1254kJ/kg范圍。再通過堆場搭配,使得入磨煤發(fā)熱量基本可以控制在17974~19646kJ/kg之間,較好地滿足了配料要求。對于煤矸石質(zhì)量的管理,則采取專人承包負責(zé)的辦法。承包者根據(jù)化驗室對礦山煤矸石質(zhì)量普查數(shù)據(jù),按照廠內(nèi)質(zhì)量要求預(yù)先搭配進廠并分堆晾曬,使水分達到要求后再運入儲倉內(nèi)儲存,要求儲倉內(nèi)儲量不少于500t。最后由承包者用鏟車搭配破碎進配料庫。廠內(nèi)根據(jù)磨頭配料煤矸石水分及其成分波動情況對承包者進行考核。上述措施實施后,煤矸石質(zhì)量基本能夠滿足配料要求,發(fā)熱量基本在4598±418kJ/kg范圍內(nèi)。
  

為了確保出磨生料成分的均勻穩(wěn)定,電工班還派出專人對配料秤計量準確性負責(zé)。而化驗室控制項目亦由原來僅控制CaO、Fe2O3改為出磨生料CaO、Fe2O3、SiO2、燒失量同時控制,CaO、Fe2O3每小時控制一次,SiO2、燒失量每2h控制一次。通過上述措施,出磨生料CaO、Fe2O3合格率分別提高到70%及80%以上,SiO2、燒失量合格率分別可達65%左右,在此基礎(chǔ)上我們進一步加強了生料倒庫工作,使得入窯生料比出磨生料成分合格率提高15個百分點,為提高立窯產(chǎn)質(zhì)量打下了基礎(chǔ)。
2.2 配方問題
  

由于原有進廠煤質(zhì)較差,帶入的煤灰多,實際生產(chǎn)中粘土配料量不大,生料中Al2O3亦不高。而該廠習(xí)慣于高熔劑配方,因此,F(xiàn)e2O3控制值較高,生料中Fe2O3控制值大部分在3.2%左右。窯內(nèi)煅燒非常困難,經(jīng)常發(fā)生塌邊,出紅料或者抽心現(xiàn)象。中部通風(fēng)很差,窯工不得不經(jīng)常停料提火,嚴重影響了熟料產(chǎn)質(zhì)量。針對上述問題,在應(yīng)用煤矸石后,適當?shù)靥岣吡薾值,同時為了底火結(jié)實,便于用風(fēng),生料中Al2O3含量由原來的3.3%左右提高到3.6%左右,F(xiàn)e2O3含量則由3.2%左右降至2.6%左右,飽和比則基本不變。通過上述調(diào)整,窯的中部通風(fēng)狀況明顯好轉(zhuǎn),熟料質(zhì)量亦有所提高,但物料上火速度仍比較慢,窯的產(chǎn)量不高,一旦由于機械故障而停窯,窯內(nèi)很易結(jié)大塊。針對這種現(xiàn)象,我們又采取了三方面的措施:首先針對物料底火較厚,窯內(nèi)易結(jié)大塊的特點,適當?shù)亟档土耸炝吓錈崃?;其次針對物料上火慢的問題,改用了優(yōu)質(zhì)煤,進廠煤發(fā)熱量由原來的18810kJ/kg左右提高到22990kJ/kg左右;第三,螢石摻量由原來的0.4%提高到0.6%。利用煤矸石前后的生、熟料化學(xué)成分見表5。

表5 使用煤矸石前后水泥生、熟料成分變化
項 目 Loss CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO SO3 fCaO Σ KH n P
生料 使用前 41.37 37.80 11.76 3.38 3.19 1.58   99.08 0.94 1.79 1.06
使用后 40.53 38.20 12.06 3.65 2.61 1.56   98.61 0.93 1.93 1.40
熟料 使用前 1.45 64.25 19.33 5.47 5.48 2.50 0.41 3.45 98.89 0.98 1.77 1.0
使用后 0.96 64.75 20.23 6.13 4.62 2.26 0.87 2.82 99.82 0.94 1.88 1.33


2.3 成球問題
  

煤矸石沒有塑性,難以成球,而且料球不穩(wěn)定,入窯后容易爆裂,嚴重影響窯內(nèi)通風(fēng)。為此,我們將生料細度由原來的10%以內(nèi)降至8%以內(nèi),同時改善成球裝置,并適當增加成球水量,然后狠抓窯工操作,堅決杜絕明火或半明火煅燒,提倡深暗火操作。通過上述幾方面措施,成球質(zhì)量完全可以滿足立窯煅燒的需要,而且窯內(nèi)爆球現(xiàn)象很少發(fā)生。

2.4 窯體結(jié)構(gòu)問題
  

深暗火操作要求窯內(nèi)濕料層加厚,底火下移,而要做到這一點,原有窯內(nèi)喇叭口則已顯得不適應(yīng)。為此,我們將喇叭口高度由原來的1.5m加深到1.8m,角度則由原來的14.5°減小至12.5°。同時將風(fēng)機電機功率由原來的155kW加大至215kW。通過上述改造,較好地滿足了操作要求。

3 效益分析

  
3.1 提高了主機臺時產(chǎn)量
  利用煤矸石代替粘土后,提高了主機臺時產(chǎn)量,如表6。

表6 使用煤矸石前后各主機臺的產(chǎn)量 t/h
項目 生料磨 立窯 水泥磨
使用前 20.5 8.1 13.0
使用后 22.5 9.0 14.5

  由表6可知,使用煤矸石后,生料磨臺時產(chǎn)量由原來的20.5t/h提高至22.5t/h。其原因在于:①入磨物料水分降低,有利于提高磨機的研磨效率及選粉效率;②原有粘土含砂量達30%以上,而煤矸石中基本不含砂質(zhì),因此易磨性得以明顯改善;③適當改進了選粉機內(nèi)部結(jié)構(gòu),同時對研磨體級配進行調(diào)整。
 

 使用煤矸石后,立窯臺時產(chǎn)量由8.1t/h提高到9.0t/h。其原因是:①生料配方由原來的高鐵配方變成了高鋁配方,加之堅持暗火操作,改善了立窯煅燒狀況;②煤矸石中帶入了部分硫,并適當加大了螢石用量,使得礦化劑礦化效果更為明顯。
  

水泥磨機臺時產(chǎn)量由原來的13.0t/h提高到14.5t/h,其原因在于:①使用煤矸石后,熟料中熔劑礦物數(shù)量降低,且由高鐵配方變成了高鋁配方,出紅料現(xiàn)象基本消失,改善了熟料易磨性;②熟料強度得以提高,使得混合材摻入量由原來的8%左右提高到13%左右,改善了入磨物料的易磨性。

3.2 提高了熟料及水泥質(zhì)量
  

使用煤矸石前后半年的熟料及水泥質(zhì)量統(tǒng)計結(jié)果如表7。

表7 使用煤矸石前后熟料及水泥質(zhì)量對比情況
項目 時間 細度
/%
比表面積
/(m2/kg)
標準稠度
/%
抗折強度/MPa 抗壓強度/MPa 凝結(jié)時間/(h:min)
3d 28d 3d 28d 初凝 終凝
熟料 使用前 8.1 310 25.60 5.1 7.2 32.3 56.7 3:23 5:37
使用后 6.5 305 24.64 5.3 7.4 34.5 59.1 3:22 4:58
水泥 使用前 4.6 333 27.0 5.0 7.1 26.0 47.0 2:46 4:52
使用后 4.4 339 27.2 5.1 7.2 27.5 48.9 2:32 4:37

  由表7可以看出,使用煤矸石后熟料強度及其它性能均比使用前有所改善,水泥強度在混合材摻量增加5%左右的條件下仍比原有強度高。

3.3 顯著降低水泥生產(chǎn)成本
  

根據(jù)該廠財務(wù)統(tǒng)計,得到使用煤矸石前后半年的水泥直接生產(chǎn)成本如表8。

表8 使用煤矸石前后噸水泥生產(chǎn)成本對比情況
項目 石灰石 粘土 煤矸石 鐵粉 混合材 螢石 石膏 紙袋 工資 電費 維修 其它 Σ
使用前 18.81 1.4 0 2.8 41.7 3.2 0.8 9.2 30.3 24.7 66.5 11.7 3.2 214.31
使用后 17.5 0 3.2 2.1 28.4 2.5 1.0 9.1 30.5 21.3 56.5 8.4 2.5 183.0

  由表8可以看出,使用煤矸石后,噸水泥煤炭成本顯著降低,其原因是:①煤矸石帶入了相當部分的熱量;②節(jié)省了烘干粘土所需的煤量;③水泥中混合材摻量增加,減少了噸水泥中的熟料消耗,從而間接地降低了噸水泥煤炭消耗;④配方及窯工操作的改變對降低煤耗亦有貢獻。由表8還可看出,電耗成本亦在原有基礎(chǔ)上大大降低,其原因主要是主機臺時產(chǎn)量顯著提高及水泥中混合材摻量增加之故。據(jù)統(tǒng)計使用煤矸石后,噸水泥綜合電耗由原來的95kWh/t降至80kWh/t左右。

4 結(jié)語

  綜上所述,合理的配方是應(yīng)用煤矸石成敗的關(guān)鍵因素,而要達到配方合理,材料質(zhì)量及均化程度(尤其是煤矸石均化程度)則是先決條件。除此之外,改善料球質(zhì)量,提高料球在窯內(nèi)的體積穩(wěn)定性,確保窯內(nèi)通風(fēng)狀況良好亦十分重要。實踐證明,只要工藝措施合理,利用煤矸石代替粘土配料是完全可行的。既有利于環(huán)境保護,又可產(chǎn)生經(jīng)濟效益。

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