我公司2臺Φ2.4m×13m開流水泥磨,在1994~1996年的生產(chǎn)運行中,由于細(xì)度偏粗,只能生產(chǎn)425號水泥,臺產(chǎn)最高只能達(dá)22t/h,主機(jī)電耗達(dá)33kWh/t,因此決定采用篩分磨技術(shù)進(jìn)行改造。
1 改造內(nèi)容
改造工作內(nèi)容主要有:增大進(jìn)料螺旋截面,提高過流能力;磨內(nèi)設(shè)置篩分裝置,二、三倉隔倉板加裝篩板,限制大顆粒流入三倉;三倉內(nèi)安裝3道微段激發(fā)裝置,激活物料拋撒死區(qū);對倉位進(jìn)行調(diào)整,滿足粉磨特性要求;出料裝置改造;磨機(jī)配套布袋收塵器由原反吹風(fēng)清灰改為壓縮空氣強(qiáng)制脈沖清灰,增加磨內(nèi)通風(fēng)以提高磨機(jī)產(chǎn)量。改造后磨機(jī)工藝參數(shù)如表1。
表1 改造后磨機(jī)工藝參數(shù)
項目 |
一倉 |
二倉 |
三倉 |
合計 |
有效長度/m |
3.00 |
2.00 |
7.25 |
12.25 |
研磨體/mm |
Φ70~Φ100 |
Φ40~Φ60 |
Φ12×12 Φ10×10 |
|
裝載量/t |
16.5 |
10.2 |
35 |
61.7 |
填充率/% |
29.4 |
27.3 |
25.3 |
|
襯板形式 |
階梯 |
階梯 |
小波紋 |
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2 調(diào)試過程和生產(chǎn)能力
收塵器加裝反吹風(fēng)裝置于1997年3月14日下午完成,上表填充量考慮了調(diào)整余地,一、二倉按設(shè)計裝載量85%裝入,三倉按90%裝入,14日開始試車,按18t/h喂料,混合材摻加量為5%,細(xì)度1%~2%。
15日產(chǎn)量調(diào)至23t/h,混合材不變,細(xì)度2%~3%。
16日產(chǎn)量調(diào)至28~29t/h,細(xì)度4%左右,18時左右空壓機(jī)故障,清灰系統(tǒng)失效,通風(fēng)條件惡化,磨機(jī)出現(xiàn)吐料,產(chǎn)量下調(diào)至25~26t/h,細(xì)度3%~4%。
17日一倉補(bǔ)球1.5t,后產(chǎn)量上調(diào)至28t/h,細(xì)度4%左右,混合材仍為5%。
18日,混合材增加至10%,細(xì)度4%~5%,產(chǎn)量仍保持28t/h。18日混合材繼續(xù)增加至12%,磨音沉重,產(chǎn)量下調(diào)至27t/h。
18日四點班至20日白班,我們對磨機(jī)適應(yīng)水分的能力進(jìn)行了摸索,方法是逐漸增加混合材摻加量,從10%逐漸增加至14%,相當(dāng)于入磨物料水分在3.5%左右,調(diào)試結(jié)果出現(xiàn)多次飽磨現(xiàn)象,磨機(jī)產(chǎn)量只能調(diào)至24t/h。
19日,摻混合材14%,產(chǎn)量23t/h,細(xì)度3%~4%。
20日,混合材摻量增至15%(相當(dāng)于入磨水分3.7%)產(chǎn)量下調(diào)至21~23t/h,細(xì)度2%~3%,下午開始生產(chǎn)525號水泥,混合材摻加量為7%,磨機(jī)產(chǎn)量逐漸調(diào)至28t/h,細(xì)度始終在1%~2%范圍內(nèi)。
通過調(diào)試,總結(jié)出了篩分磨機(jī)的規(guī)律:
1)入磨水分<2.4%時,磨機(jī)能正常生產(chǎn);
2)入磨水分2.5%~3.0%時,產(chǎn)量下降10%~15%;
3)入磨水分在3.0%~3.5%時,產(chǎn)量下降20%~25%;
4)入磨水分在≤2%時,磨機(jī)具有28t/h以上的生產(chǎn)能力。
磨機(jī)改造后喂料暢通,解決了堵料問題,收塵器改造后阻力下降,磨內(nèi)通風(fēng)良好,粉塵排放濃度達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。
3 出現(xiàn)的問題及解決措施
磨機(jī)改造試驗達(dá)標(biāo)對生產(chǎn)來說是新技術(shù)管理的開始。由于篩分高產(chǎn)磨的結(jié)構(gòu)特點對工藝要求更加嚴(yán)格,對管理提出了更高的要求。在一年多的運轉(zhuǎn)基礎(chǔ)上,我們對其管理使用中易出現(xiàn)的問題及解決問題的措施作了總結(jié)。
1)出料篩板為鑄造件,篩縫為5mm±1mm,在實際制造中會出現(xiàn)偏大,個別的達(dá)7~8mm。Φ10mm×10mm微段尺寸較小,因制造方面的原因,出現(xiàn)了比設(shè)計尺寸還小的情況,磨損后容易卡在篩板縫上,造成磨機(jī)通風(fēng)不良,出料不暢,降低臺產(chǎn)。
針對這一問題我們做兩方面的工作,一是篩板采用45號鋼板,用銑床加工2~4mm篩縫,并進(jìn)行淬火處理,提高其耐磨性。二是在使用一段時間后,用10mm孔的振動篩選微段,將尺寸不合格的去除,新進(jìn)的微段采用Φ10mm×12mm圓柱型微段,通過這兩項措施,解決了篩板被堵的問題。
2)鐵塊進(jìn)磨后,造成磨內(nèi)篩板損壞。生產(chǎn)過程中,難免鐵塊混入物料進(jìn)入磨機(jī)??此坪苄〉膯栴},會造成嚴(yán)重的后果,篩分磨中二、三倉間設(shè)有篩分隔倉板,碎鐵塊能將篩板堵死或損壞。我們在入磨皮帶上加裝一電磁除鐵器,解決了這一問題。
3)磨機(jī)通風(fēng)差會嚴(yán)重影響生產(chǎn),磨尾收塵經(jīng)過清灰改造后效果很好,其管理也要求嚴(yán)格,清灰空壓機(jī)壓力應(yīng)為0.5~0.7MPa,在其工作壓力0.3~0.5MPa時,清灰效果明顯下降,會發(fā)生細(xì)粉吸附濾袋上的情況,增加通風(fēng)系統(tǒng)的阻力,使風(fēng)量減小,收塵袋骨架發(fā)生變形,濾袋破裂就會出現(xiàn)排放超標(biāo)的現(xiàn)象。
針對這些問題,我們在日常工作中加強(qiáng)了對收塵器輔助設(shè)備小空壓機(jī)的管理,保證清灰正常工作。濾袋采用品質(zhì)好的針刺呢,半年檢查骨架情況,對變形嚴(yán)重的及時清除更換,保證磨內(nèi)的通風(fēng)。
4)磨機(jī)沒有配套的烘干設(shè)備,混合材水分過大,造成磨機(jī)臺產(chǎn)的嚴(yán)重下降。
為保證入磨物料水分<2.5%的要求,我們采用干粉煤灰和部分石灰石代替濕粉煤灰及青砂,對其加入量進(jìn)行嚴(yán)格控制,青砂、礦渣等含水較多的混合材改到立窯下加到鏈板機(jī)上,用熟料的熱量對其烘干,基本解決了入磨水分高的問題。
5)入磨物料粒度仍較大。因為250mm×1000mm的熟料細(xì)顎破,出料粒度有的達(dá)70~80mm,影響磨機(jī)產(chǎn)量。
針對這一問題,我們已決定在合適機(jī)會,磨機(jī)前加裝二級破碎機(jī),控制進(jìn)磨粒度<30mm。
4 結(jié)語
有了嚴(yán)格的管理,使改造取得的明顯效果得以鞏固。5號水泥磨與4號磨工藝條件一致,但未經(jīng)改造,操作實際情況對比如表2。
表2 數(shù)據(jù)對比
項目 |
4號 |
5號 |
提高 |
臺時產(chǎn)量/(t/h) |
26 |
22 |
18% |
細(xì)度/% |
4 |
6.4 |
|
電耗/(kWh/t) |
25.65 |
31.82 |
19.4%(節(jié)電) |
從統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出,改造后的增產(chǎn)節(jié)電效果是明顯的,只計電費每年可節(jié)約30萬元左右,磨機(jī)改造合計投入48萬元,一年半的時間即可收回投資。
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