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提高Φ2.4m×7m生料磨產(chǎn)量的途徑

我廠1994年新增30萬t水泥生產(chǎn)線按3窯4磨設(shè)計,其中Φ2.4m×7m生料磨、水泥磨各2臺,均配Φ4m高效離心選粉機和8m2高壓靜電除塵器。石灰石破碎一級用1000×800顎式破碎機、二級用Φ1000×1000錘式破碎機。投產(chǎn)后生料磨產(chǎn)量一直徘徊在27~29t/h左右,1998年4月起開始對生料磨系統(tǒng)進行改造,在不增加任何投資的情況下,使產(chǎn)量穩(wěn)定在35t/h以上,比改造前提高了21.2%,電耗下降了10.7%。下面談?wù)劸唧w做法。  

1 分析原因  

1.1 作篩余曲線  
  

Φ2.4m×7m生料磨篩余曲線如圖1所示。   
  
圖1 篩余曲線  
  

從圖1看出,整條曲線較平坦,尤其是磨機入口段無明顯變化,出口段近2m的范圍內(nèi)細度幾乎不變且出磨細度較大。而我廠入磨物料的平均粒徑約14mm,這說明磨機的破碎能力較差是由于平均球徑過低造成的。由于一倉能力不足,造成較大、較多的粗粒進入二倉,致使二倉粉磨能力下降,出現(xiàn)近2m長細度幾乎不變的現(xiàn)象,且細度值偏大。  

1.2 計算選粉機選粉效率和循環(huán)負荷率  
  

經(jīng)多次測定結(jié)果為:出磨、回料、成品三細度各為43%~44%、56%~58%、8.5%,計算循環(huán)負荷率K=246%,選粉效率E=46.4%。  
  

從負荷率和選粉效率上看,效率明顯偏低,這是由于出磨生料細度過大,致使回料過多造成。因此必須降低出磨物料細度,重新級配。  

2 技改措施  
  

1)調(diào)整一倉平均球徑,適當(dāng)增加填充系數(shù),增強研磨能力。  
  

原平均球徑為68mm,我們在參考Dcp=28(Dcp──平均球徑,dcp──平均粒徑)計算的基礎(chǔ)上把Dcp提高到79.5mm。之所以把生料磨Dcp提高到水泥磨用的平均球徑,有兩個理由:一是考慮生料的細度一般控制比水泥大許多,即粗粉可多些;二是在細度不超標(biāo)的情況下,生料細度對質(zhì)量的影響比水泥細度的影響要小得多,因而生料應(yīng)避免過粉磨,要以提高產(chǎn)量為主。具體級配如表1所示。 

表1 技改后級配參數(shù)

項目

一倉鋼球

二倉錐段

規(guī)格/mm

Φ100

Φ90

Φ80

Φ70

Φ60

Φ25×30

Φ30×35

數(shù)量/t

1.41

4.18

5.66

4.18

2.74

12

12

填充率φ/%

36

34


 此次改造將填充系數(shù)略為提高,由于Φ2.4m×7m磨機配用的是475kW電機,經(jīng)用B·B托瓦洛夫公式驗算電機工作能力指數(shù)為0.96,比正常值的1.05~1.10低,說明電機完全可以承受。實際運行至今,其工作電流最高也只有48A,比額定的50A還低,三個多月來一直運轉(zhuǎn)正常。  
  

2)增設(shè)管道鎖風(fēng)裝置,并去掉一級旋風(fēng)除塵器,提高磨機通風(fēng)能力。  
 

 在磨機出口至成品入庫前的主要管道上安裝了自制的閃動閥,起鎖風(fēng)作用,減少了漏風(fēng)現(xiàn)象,使得風(fēng)機所抽取的風(fēng)基本上是磨內(nèi)氣體。此外,去掉磨尾收塵一級旋風(fēng)除塵器,將含塵氣體直接通入8m2高壓靜電除塵器,減少通風(fēng)阻力,加強了磨內(nèi)通風(fēng)。必須說明的是,這樣處理對收塵效果無任何影響。  
  

3)改造后由于產(chǎn)量提高,回料量增多,曾出現(xiàn)磨頸漏粉現(xiàn)象。后來我們在磨機物料入口內(nèi)螺旋運輸機前加了一塊導(dǎo)料板伸入內(nèi)螺旋15cm,將物料盡可能直接送入內(nèi)螺旋中(如圖2),解決了漏粉問題。   
  
圖2 加裝導(dǎo)料板示意  

3 改造后的效果  
  

1998年4月起進行改造,改造前后生料車間的臺時產(chǎn)量和電耗如表2。

表2 改造前后生料情況對比

項目

改造前(1997.10~1998.3)

改造后(1998.4~7)

對比

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

時產(chǎn)/(t/h)

26.6

28.1

28.2

28.8

27.5

29.0

32.4

34.5

34.7

35.1

增21.2%

電耗/(kWh/t)

25.0

24.4

24.3

24.2

24.9

23.9

22.2

21.4

22.1

21.5

降10.7%

經(jīng)多次測定出磨、回料、成品三者細度分別為:39%、63%、7%左右,計算得出循環(huán)負荷率K=133%,選粉效率E=65.4%。

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