提高Φ2.4m×7m生料磨產(chǎn)量的途徑
我廠1994年新增30萬t水泥生產(chǎn)線按3窯4磨設(shè)計,其中Φ2.4m×7m生料磨、水泥磨各2臺,均配Φ4m高效離心選粉機和8m2高壓靜電除塵器。石灰石破碎一級用1000×800顎式破碎機、二級用Φ1000×1000錘式破碎機。投產(chǎn)后生料磨產(chǎn)量一直徘徊在27~29t/h左右,1998年4月起開始對生料磨系統(tǒng)進行改造,在不增加任何投資的情況下,使產(chǎn)量穩(wěn)定在35t/h以上,比改造前提高了21.2%,電耗下降了10.7%。下面談?wù)劸唧w做法。
1 分析原因
1.1 作篩余曲線
Φ2.4m×7m生料磨篩余曲線如圖1所示。
圖1 篩余曲線
從圖1看出,整條曲線較平坦,尤其是磨機入口段無明顯變化,出口段近2m的范圍內(nèi)細度幾乎不變且出磨細度較大。而我廠入磨物料的平均粒徑約14mm,這說明磨機的破碎能力較差是由于平均球徑過低造成的。由于一倉能力不足,造成較大、較多的粗粒進入二倉,致使二倉粉磨能力下降,出現(xiàn)近2m長細度幾乎不變的現(xiàn)象,且細度值偏大。
1.2 計算選粉機選粉效率和循環(huán)負荷率
經(jīng)多次測定結(jié)果為:出磨、回料、成品三細度各為43%~44%、56%~58%、8.5%,計算循環(huán)負荷率K=246%,選粉效率E=46.4%。
從負荷率和選粉效率上看,效率明顯偏低,這是由于出磨生料細度過大,致使回料過多造成。因此必須降低出磨物料細度,重新級配。
2 技改措施
1)調(diào)整一倉平均球徑,適當(dāng)增加填充系數(shù),增強研磨能力。
原平均球徑為68mm,我們在參考Dcp=28(Dcp──平均球徑,dcp──平均粒徑)計算的基礎(chǔ)上把Dcp提高到79.5mm。之所以把生料磨Dcp提高到水泥磨用的平均球徑,有兩個理由:一是考慮生料的細度一般控制比水泥大許多,即粗粉可多些;二是在細度不超標(biāo)的情況下,生料細度對質(zhì)量的影響比水泥細度的影響要小得多,因而生料應(yīng)避免過粉磨,要以提高產(chǎn)量為主。具體級配如表1所示。
表1 技改后級配參數(shù)
項目 |
一倉鋼球 |
二倉錐段 | |||||
規(guī)格/mm |
Φ100 |
Φ90 |
Φ80 |
Φ70 |
Φ60 |
Φ25×30 |
Φ30×35 |
數(shù)量/t |
1.41 |
4.18 |
5.66 |
4.18 |
2.74 |
12 |
12 |
填充率φ/% |
36 |
34 |
此次改造將填充系數(shù)略為提高,由于Φ2.4m×7m磨機配用的是475kW電機,經(jīng)用B·B托瓦洛夫公式驗算電機工作能力指數(shù)為0.96,比正常值的1.05~1.10低,說明電機完全可以承受。實際運行至今,其工作電流最高也只有48A,比額定的50A還低,三個多月來一直運轉(zhuǎn)正常。
2)增設(shè)管道鎖風(fēng)裝置,并去掉一級旋風(fēng)除塵器,提高磨機通風(fēng)能力。
在磨機出口至成品入庫前的主要管道上安裝了自制的閃動閥,起鎖風(fēng)作用,減少了漏風(fēng)現(xiàn)象,使得風(fēng)機所抽取的風(fēng)基本上是磨內(nèi)氣體。此外,去掉磨尾收塵一級旋風(fēng)除塵器,將含塵氣體直接通入8m2高壓靜電除塵器,減少通風(fēng)阻力,加強了磨內(nèi)通風(fēng)。必須說明的是,這樣處理對收塵效果無任何影響。
3)改造后由于產(chǎn)量提高,回料量增多,曾出現(xiàn)磨頸漏粉現(xiàn)象。后來我們在磨機物料入口內(nèi)螺旋運輸機前加了一塊導(dǎo)料板伸入內(nèi)螺旋15cm,將物料盡可能直接送入內(nèi)螺旋中(如圖2),解決了漏粉問題。
圖2 加裝導(dǎo)料板示意
3 改造后的效果
1998年4月起進行改造,改造前后生料車間的臺時產(chǎn)量和電耗如表2。
項目 |
改造前(1997.10~1998.3) |
改造后(1998.4~7) |
對比 | ||||||||
10 |
11 |
12 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||
時產(chǎn)/(t/h) |
26.6 |
28.1 |
28.2 |
28.8 |
27.5 |
29.0 |
32.4 |
34.5 |
34.7 |
35.1 |
增21.2% |
電耗/(kWh/t) |
25.0 |
24.4 |
24.3 |
24.2 |
24.9 |
23.9 |
22.2 |
21.4 |
22.1 |
21.5 |
降10.7% |
經(jīng)多次測定出磨、回料、成品三者細度分別為:39%、63%、7%左右,計算得出循環(huán)負荷率K=133%,選粉效率E=65.4%。
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