CXS型窯尾高溫袋收塵的使用及技改體會(huì)
中國聯(lián)合水泥南陽分公司6000t/d一期工程自2004年4月15日點(diǎn)火投產(chǎn)以來,窯尾高溫袋收塵一直未能正常運(yùn)行,嚴(yán)重制約分公司生產(chǎn)的正常運(yùn)行。經(jīng)過不斷的摸索和探討,該公司和合肥水泥研究設(shè)計(jì)院從操作參數(shù)、維護(hù)、技術(shù)改造等多方面入手,取得了較為理想的效果,現(xiàn)對維護(hù)及改造過程加以闡述,以供同仁參考。
窯尾高溫風(fēng)機(jī)處理風(fēng)量560000Nm3/h,進(jìn)口壓力-7500Pa,介質(zhì)密度1.374kg/Nm3;生料磨循環(huán)風(fēng)機(jī)處理風(fēng)量550000Nm3/h,全壓10000Pa;袋收塵后排風(fēng)機(jī)處理風(fēng)量為560000Nm3/h,全壓2800Pa;高溫袋收塵處理風(fēng)量560000Nm3/h,總過濾面積16005m2,過濾風(fēng)速0.583m/min,承受負(fù)壓-4900Pa.一、改造前的情況收塵器在投入運(yùn)行之后,經(jīng)常出現(xiàn)①廢氣管道法蘭聯(lián)接處、收塵器進(jìn)口冷風(fēng)閥(該閥關(guān)閉不嚴(yán))冒灰;②收塵器壓差大(有時(shí)高達(dá)2500Pa,設(shè)計(jì)壓差<1500Pa);③收塵袋清灰效果不理想等現(xiàn)象。每當(dāng)出現(xiàn)這些現(xiàn)象的時(shí)候,不得不停機(jī)對收塵器進(jìn)行人工清理,清理后收塵器可以正常運(yùn)行一段時(shí)間,但是沒多久,這種現(xiàn)象就會(huì)再次出現(xiàn),嚴(yán)重影響了收塵器的正常運(yùn)行,而且影響了回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)的拉風(fēng),限制了回轉(zhuǎn)窯的產(chǎn)量。針對以上現(xiàn)象分析,認(rèn)為可能是以下原因造成的:①由于高溫袋收塵入口廢氣濃度高、水分大、溫度低,而選用的CXS(II)1000-2X7(F)窯尾袋收塵器過濾面積偏小、過濾風(fēng)速較高,導(dǎo)致收塵器阻力超出許可范圍、通風(fēng)量下降、回轉(zhuǎn)窯拉風(fēng)不暢,影響整個(gè)工藝系統(tǒng)正常運(yùn)行;②反吹風(fēng)機(jī)的選型也較小,處理風(fēng)量小,清灰效果差。
二、改造方案根據(jù)現(xiàn)場情況,經(jīng)過多次分析論證,決定在原窯尾收塵器旁并聯(lián)1臺(tái)高溫袋式收塵器,增大窯尾廢氣收塵系統(tǒng)袋收塵器總過濾面積。同時(shí)更換反吹風(fēng)機(jī),增大反吹風(fēng)量和風(fēng)壓。
此方案是利用原窯尾收塵器的側(cè)面空地,并聯(lián)1臺(tái)CXS1000-7(F)型高溫袋收塵器(其進(jìn)口連接混風(fēng)室,出口連接尾排風(fēng)機(jī)入口),設(shè)備及連接管道保溫可在設(shè)備安裝中同步進(jìn)行。結(jié)合公司具體情況,采用此種方案最為經(jīng)濟(jì),其造價(jià)較低,施工簡單,基本不影響水泥工藝線的正常生產(chǎn)。下面就該方案進(jìn)行具體闡述:
1.并聯(lián)的收塵器采用同原收塵器結(jié)構(gòu)相同的單排袋式收塵器將CXS1000-7(F)袋收塵器放置在混凝土支架平面上方,收塵器下料用新增拉鏈機(jī)收集輸送至總回灰系統(tǒng)。新增CXS1000-7(F)袋收塵器入口和混風(fēng)室連接(帶蝶閥),出口和尾排風(fēng)機(jī)入口連接,控制箱可以放在原窯尾收塵器控制室,清灰采用新?lián)Q反吹風(fēng)機(jī),新增反吹風(fēng)支管。
2.施工過程首先進(jìn)行收塵器支撐平臺(tái)施工,支撐平臺(tái)高度和原袋收塵器混凝土支撐平臺(tái)平面相同。將CXS1000-7(F)收塵器的支腿安置在支撐平臺(tái)上,并完成收塵器的設(shè)備結(jié)構(gòu)安裝和保溫。將CXS1000-7(F)收塵器下料口與新增拉鏈機(jī)連接,因此可以把收集的粉料輸送至總回灰系統(tǒng)。將制作好帶蝶閥的CXS1000-7(F)收塵器入口連接管道和混風(fēng)室連接;將制作好的CXS1000-7(F)收塵器出口連接管道和尾排風(fēng)機(jī)入口連接;將制作好的CXS1000-7(F)收塵器反吹風(fēng)入口連接管道和原CXS1000-2x7(F)收塵器反吹風(fēng)機(jī)出口連接;將制作好帶另一蝶閥的連接短管安裝在原CXS1000-2x7(F)收塵器出口管道上。為防止積灰,上述連接管道均有一定的斜度??刂葡到y(tǒng)的連接及壓氣系統(tǒng)的連接。關(guān)閉CXS1000-7(F)袋收塵器入口蝶閥,進(jìn)行CXS1000-7(F)袋收塵器冷態(tài)調(diào)試,正常后,打開此蝶閥進(jìn)行熱態(tài)運(yùn)行;調(diào)節(jié)蝶閥,調(diào)試并匹配CXS1000-7(F)收塵器和原CXS1000-2x7(F)收塵器風(fēng)量和阻力。
改造期間基本沒有影響窯系統(tǒng)的正常運(yùn)行。通過上述方案改造以后,使得整個(gè)窯尾收塵系統(tǒng)新增過濾面積8566.4m2,總過濾面積已達(dá)25699m2,而過濾風(fēng)速只有0.363m/min(通過調(diào)節(jié)新增CXS1000-7(F)袋收塵器進(jìn)風(fēng)口蝶閥和原CXS1000-2x7(F)收塵器出風(fēng)口蝶閥進(jìn)行匹配)?,F(xiàn)場生料立磨和管道冷風(fēng)閥處再無正壓現(xiàn)象,生產(chǎn)情況良好。
同時(shí)由于采用與原高溫袋收塵器相同結(jié)構(gòu),使得新增CXS1000-7(F)袋收塵器和原CXS1000-2x7(F)收塵器形成一個(gè)整體,維護(hù)方便、外形美觀。
改造以后,整個(gè)窯尾收塵器過濾風(fēng)速降低,可以采用普通玻纖濾料,使得運(yùn)行成本大大降低(整套濾袋約60萬元人民幣)。這樣,不僅緩解了原高溫玻纖袋收塵器承受負(fù)荷,降低收塵系統(tǒng)運(yùn)行阻力,增加窯內(nèi)實(shí)際通風(fēng)量,提高窯的產(chǎn)量;而且,由于整個(gè)系統(tǒng)氣路順暢,使得收塵器能高效、正常運(yùn)行,從而大大延長了濾袋的使用壽命,方便了維護(hù),節(jié)省了維護(hù)費(fèi)用,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
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