我公司余熱發(fā)電窯改用TJB型四風道燃燒器效果顯著
一、前言
我公司于1993年建設一條由Ø3.6×70m回轉(zhuǎn)窯、Ø3×30m單筒冷卻機、3000kW汽輪發(fā)電機組和單風道煤粉燃燒器組成的余熱發(fā)電窯生產(chǎn)線。投產(chǎn)后,產(chǎn)、質(zhì)量一直上不去,煤耗高,發(fā)電能力低下,對煤質(zhì)的適應能力很差。為改變這種狀況,降低水泥生產(chǎn)成本,提高經(jīng)濟效益和市場競爭力,于2000年初進行了窯頭改造。一是將原用的單風道煤粉燃燒器改為三風道煤粉燃燒器;二是為其配套,將原用的窯頭煤粉離心風機拆掉,改用三臺羅茨風機為三風道煤粉燃燒器供風;三是在原喂煤系統(tǒng)中增設了煤粉轉(zhuǎn)子稱等。改造后除熟料產(chǎn)量稍有提高外,其它都沒有效果,而且轉(zhuǎn)子秤故障頻繁,嚴重地影響了運轉(zhuǎn)率,最后不得不拆除。急需改變這種狀況,于是又訂購了另一廠家的三風道煤粉燃燒器,結(jié)果仍然沒有改善。2003年后,煤、油、電、運價格一路飆升,工廠運營更加艱難。為改變這種被動局面,經(jīng)過多方研究和調(diào)查,決定選購價格較貴的天津市博納建材高科技研究所在TJB-K型基礎上開發(fā)研制的TJB-KP-6型四風道煤粉燃燒器。于2005年5月16日投入使用,至今已有1年之余,取得了顯著的技術經(jīng)濟效果?,F(xiàn)將詳細情況作一簡介,供同行參考。
二、工藝流程簡介
我公司于2000年初改造后的工藝流程如圖1所示,所用設備配置見表1所列。
圖1 Ø3.6×70m余熱發(fā)電窯工藝流程圖
所用主要設備規(guī)格及性能 表1
注:序號2轉(zhuǎn)子秤只作為喂料設備使用,已失去計量和調(diào)節(jié)作用。
三、燃燒器供風羅茨風機的使用情況
在2000年初改造時,換用三風道煤粉燃燒器。這種燃燒器要求由三臺羅茨風機供風,一臺用于煤風,一臺用于外風,另一臺不是備用而是用于內(nèi)風,即旋流風,詳見表2。
三臺羅茨風機及所配電動機的主要性能參數(shù) 表2
改用TJB-KP-6型四風道煤粉燃燒器后,為了節(jié)省資金,決定不另換羅茨風機而利用原有的煤風風機和外風風機,停用一臺37kW的內(nèi)風風機。外風、旋流風和中心風利用原外風羅茨風機供給,作為凈風使用,通過閥門調(diào)節(jié)進行匹配。即使如此,一次風量(包括煤風)還仍然有較大的富裕量,見表3。
原用風機與應選用羅茨風機性能的比較 表3
由表3可見,利用原有的煤風風機,風量還大了33.1%。解決辦法有兩種:一是采用變頻調(diào)速,將轉(zhuǎn)速降下來,從而達到降低風量的目的;二是采用放風措施處理,這樣風量可以滿足要求,但浪費電能。根據(jù)廠里資金情況,暫時決定采用放風處理。凈風風機的風量基本合適,只是原用的電動機功率較大,造成大馬拉小車,如果更換一臺45kW的電動機更好。根據(jù)廠里的具體情況,也暫時沒動。
實踐證明,經(jīng)過這樣處理使用新?lián)Q的TJB-KP-6型四風道燃燒器后,基本上滿足了要求,各項技術經(jīng)濟指標都有很大的改善。原來的一次風率為25.5%,現(xiàn)在降到了14.8%。根據(jù)這種情況,我們進行了分析,認為一次風量(包括煤風)降低有以下好處:
1、一次風量減少,由冷卻機入窯的高溫二次風必然增多。不僅可以提高冷卻機的熱效率,同時還可提高二次風溫度。二次風溫度由原來的450~500℃提高到現(xiàn)在的550~650℃。從而提高了煤粉燃燒的環(huán)境溫度,使窯內(nèi)的溫度分布更加合理。不僅有利于窯產(chǎn)、質(zhì)量的提高,工藝事故減少,而且有利于節(jié)煤;
2、一次風量減少,可以降低窯內(nèi)的廢氣生成量,降低窯尾廢氣的熱損失,對進一步節(jié)煤有利;
3、一次風量減少,可以使窯內(nèi)熱煙氣的返混增強,進一步提高煤粉燃燒的環(huán)境溫度,使NOX的生成量減少,有利于環(huán)保。
眾所周知,一次風量不是想降低就能降低的,它與燃燒器的性能息息相關。只有性能好的燃燒器,一次風量才有可能降低下來。我們原用的三風道燃燒器,三臺羅茨風機必須全開,否則就形不成較好的火焰,窯不能正常運行。
四、改用四風道燃燒器后取得的技術經(jīng)濟效果
改用TJB-KP-6型四風道煤粉燃燒器噴燃管后,取得了顯著的技術經(jīng)濟效果,現(xiàn)分述如下:
1. 熟料產(chǎn)量提高
我公司這條窯,原來的熟料產(chǎn)量為18t/h,現(xiàn)在提高到19~20t/h。按平均19.5t/h計算提高了8.3%,年增產(chǎn)熟料11826t/a。
2. 熟料質(zhì)量改善
原來熟料的28天抗壓強度為50MPa左右?,F(xiàn)在提高到55MPa左右,還有60MPa的熟料出現(xiàn),平均約提高了4MPa。原來不能生產(chǎn)PⅡ42.5水泥,現(xiàn)在能夠生產(chǎn),提高了對水泥市場的適應能力。生產(chǎn)PS32.5水泥時,原來混合材的摻加量為30%,而現(xiàn)在提高到40%,粗估年增效益約為50多萬元。
3.節(jié)煤顯著
現(xiàn)在用煤的質(zhì)量與原來基本相同,如表4所列。原來的單位實物煤耗為380kg.co/t.cl,現(xiàn)在降低到了313 kg.co/t.cl,即降低了67 kg.co/t.cl。每年節(jié)煤10320t/a?,F(xiàn)在我公司進廠煤價為360元/t,則每年節(jié)煤費約為372萬元/a。
4.節(jié)電可觀
4.1按裝機功率計算
因為停用一臺37kW的羅茨風機,如果凈風風機更換一臺45kW的電動機,則每年節(jié)電為528228kWh/a。我公司平均電價為0.53元/kWh,則每年節(jié)電費約為28萬元。如果煤風風機換成15kW的電動機,則每年節(jié)電為646488 kWh/a,則每年節(jié)電費約為34萬元。
4.2按實用功率計算
因為在選用風機時,考慮異常情況必須留有很大的余量。通過操作優(yōu)化,一次風量(包括煤風)有可能降低到8%~10%,此時電動機功率還可降低23%左右。即每年還可節(jié)電150000 kWh/a,價值為7.95萬元。
以上兩項總和為41.95萬元,即每年僅節(jié)電費就約為42萬元。
5. 發(fā)電量提高
原來噸熟料單位發(fā)電量為105kWh/t.cl,改后提高到120 kWh/t.cl,即約為提高了14.3%。每年增加發(fā)電量為6918210kWh/a,如按外購電價計算,則每年增收121.9萬元/a。今年2月大修時,對窯頭窯尾密封裝置和煙室進行了整修改造,開窯后發(fā)電量達到了150kWh/t.cl還得放氣。按此計算,發(fā)電量提高了42.9%,每年增加發(fā)電量為6918210kWh/a。如按外購電價計算,僅此一項則每年就增收366.7萬元/a。
所用煤質(zhì)的工業(yè)分析 表4
6.火磚壽命延長
這種TJB-KP型四風道煤粉燃燒器所形成的火焰有一個特點,貌柔實剛。從火焰表面上看,十分順暢柔和,可實際上其熱力強度很高,但一點不傷窯皮。因此,窯皮特別平整規(guī)矩,堅固厚實,不出現(xiàn)雞窩現(xiàn)象,孰料結(jié)粒均勻適中。原來的燒成帶火磚壽命為120天,現(xiàn)在已使用了一年還沒有換過磚。這就是說,每年起碼少換兩次磚。平均換磚長度為10m,一次換磚量約為70t。我公司燒成帶火磚采用鎂鉻磚,價格為3000元/t,則每年節(jié)省火磚費42萬元。
綜上所述,通過改用TJB-KP-6型旋流式四風道煤粉燃燒器后,我公司每年約可取得500~750萬元的經(jīng)濟效益,可見是一本萬利。
五、存在的問題
我公司改用TJB-KP-6型四風道煤粉燃燒器后,與原來相比取得了很大的技術經(jīng)濟效果。但通過供貨單位的介紹,我公司所取得的技術經(jīng)濟效果與吉林遼源金剛水泥廠相比還存在較大差距。該廠Ø3.6×70m余熱發(fā)電窯生產(chǎn)線,主要設備的配置與我公司基本一致,單筒冷卻機的規(guī)格為Ø3×32m,余熱鍋爐都是20t/h,汽輪發(fā)電機組的容量也是3000kW。他們改用TJB-KP-6型四風道煤粉燃燒器后,現(xiàn)在燒低位發(fā)熱值為(3400~4500)×4.1868kJ/kg.co非常低劣的劣質(zhì)煤(表5),可效果還那么好,簡直難以置信。為了進一步提高我公司的經(jīng)濟效益,找出差距原因,于是我公司派人前去考察和學習。事實確實如此,詳見表6。
遼源金剛水泥廠所用幾種劣質(zhì)煤的工業(yè)分析值 表5
改用TJB-KP-6型四風道煤粉燃燒器前后各項指標 表6
通過考察,我們發(fā)現(xiàn)遼源金剛水泥廠與我公司的燒成系統(tǒng)雖然主要設備配置完全相同,但有以下幾處存在區(qū)別:
1.喂煤系統(tǒng)
遼源金剛水泥廠在改用四風道煤粉燃燒器后,在喂煤系統(tǒng)增設了沖板流量計、自行排氣分格輪和螺旋氣力輸送泵,徹底地避免了管路系統(tǒng)的返風,保證了沖板流量計的計量精度,達到了自動調(diào)節(jié)喂煤的目的,如圖2所示。我公司在改用四風道煤粉燃燒器時,也重新增設了計量設備,但不是沖板流量計,而是選用了單管螺旋計量秤。因不好用,根本不能調(diào)節(jié),剛上去就不得不拆除了。然后將已拆除的轉(zhuǎn)子秤重新安裝在螺旋泵的上方,實際上是利用轉(zhuǎn)子秤的喂料裝置而無計量功能,更無調(diào)節(jié)作用,參見圖1。
2. 窯尾喂料系統(tǒng)
遼源金剛水泥廠窯尾喂料系統(tǒng)和喂煤系統(tǒng)都設有沖板流量計計量設備,見圖2。
圖2 遼源金剛水泥廠Ø3.6×70m窯改后的喂煤及燃燒系統(tǒng)
喂煤喂料的均勻穩(wěn)定程度,對回轉(zhuǎn)窯產(chǎn)質(zhì)量等技術經(jīng)濟指標影響很大,因此現(xiàn)代化大型預分解窯生產(chǎn)線的喂煤喂料系統(tǒng)都配備精度很高的計量設備,實現(xiàn)自動調(diào)節(jié),從而達到定量喂煤喂料的目的。
1.窯頭窯尾和單筒冷卻機的密封
遼源金剛水泥廠窯頭窯尾及單筒冷卻機進料端的密封較好,而我公司的多年失修,漏風量太大。
2. 燃燒器供風匹配
遼源金剛水泥廠原來使用單風道煤粉燃燒器,改用四風道煤粉燃燒器后,為其供風的羅茨風機參數(shù)均按供貨單位提供的參數(shù)采購,因此風量風壓匹配,見表7。而我公司為節(jié)省資金,兩臺羅茨風機是在原用三風道煤粉燃燒器所用的三臺中選定的,風量風壓都不太匹配。
遼源金剛水泥廠兩臺羅茨風機參數(shù)
通過比較分析,我公司找到了差距和問題所在,說明我公司這條生產(chǎn)線還有很大潛力。根據(jù)資金情況,我公司準備逐步完善。可以肯定,屆時效果還會更好,所取得的經(jīng)濟效益還會更大。實踐已經(jīng)得到證明,于2月大修時將窯頭窯尾密封進行整修改進,減少了漏風,發(fā)電量就由120kWh/t.cl提高到150kWh/t.cl,比遼源金剛水泥廠的發(fā)電能力還稍高一些。如果再將窯頭喂煤和窯尾喂料的計量問題解決,達到遼源金剛水泥廠的主要技術經(jīng)濟指標我們認為毫無問題,因為我們的現(xiàn)用煤質(zhì)比他們好。
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