" />

国产精品视频一区牛牛视频,二级黄绝大片中国免费视频0,成人黄色一级视频,久久狠,美女视频黄频免费看,刘涛婚礼现场视频,黄色操美女视频

分解窯質(zhì)量和臺時(shí)能力的提高與穩(wěn)定

  該生產(chǎn)線于1992年10月份首次點(diǎn)火,試生產(chǎn)期間熟料質(zhì)量差,臺時(shí)能力低的問題一直是制約達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)的難點(diǎn)之一,經(jīng)過幾年的實(shí)踐和探索,終于使窯的熟料質(zhì)量和臺時(shí)能力得以提高與穩(wěn)定,1995年7月份首次實(shí)現(xiàn)3d達(dá)標(biāo)即連續(xù)72h生產(chǎn)合格熟料3028t;1998年5月份實(shí)現(xiàn)跨年度年達(dá)產(chǎn),即1997年5月~1998年5月連續(xù)12個(gè)月生產(chǎn)合格熟料297019t;目前一直穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)在較高的產(chǎn)質(zhì)量水平上(見表1)。以下為我們穩(wěn)定提高熟料產(chǎn)質(zhì)量的具體做法。 

表1   1995~1998年6月窯運(yùn)轉(zhuǎn)狀況 

  1  改進(jìn)三通道噴煤嘴結(jié)構(gòu)及安放位置,建立維護(hù)制度 

  1.1 三通道噴煤嘴結(jié)構(gòu)的改進(jìn)  

   我廠窯頭喂煤用三通道噴煤嘴,原設(shè)計(jì)內(nèi)風(fēng)角度為45°,使用中出現(xiàn)刷窯皮、燒蝕耐火磚的現(xiàn)象,開始燒成帶用200mm厚的磷酸鹽磚,使用一周時(shí)間火點(diǎn)處就只剩下2mm厚,造成紅窯,后來使用不燒結(jié)鎂鉻磚和半直接結(jié)合鎂鉻磚也只能使用2~3個(gè)月。而短粗的火焰使高溫區(qū)過于集中也不利于熟料的燒成,此后,將內(nèi)風(fēng)角度改為15°,這樣雖然火焰細(xì)長,但角度太小不能將風(fēng)煤很好地?cái)嚢杌旌?燃燒效率低,降低了對熟料的燒成能力甚至造成不完全燃燒使窯尾斜坡和縮口結(jié)皮加重,進(jìn)而造成窯爐兩路風(fēng)的不匹配,引發(fā)塌料和堵塞,嚴(yán)重影響熟料質(zhì)量和臺時(shí)能力的提高,最后將內(nèi)風(fēng)角度改為30°,解決了問題。 

  1.2 三通道噴煤嘴在窯內(nèi)位置的調(diào)整 

  三通道噴煤嘴結(jié)構(gòu)改進(jìn)后,還存在燒成帶火點(diǎn)處窯皮薄,燒成帶偏短的現(xiàn)象,燒成帶耐火磚使用周期不足4個(gè)月,為此我們開始研究噴煤嘴在窯內(nèi)的位置。以窯中心為參照點(diǎn)(如圖1),原來的噴煤嘴在窯內(nèi)位置是入窯400~500mm,a=30~50mm,b=75~85mm,經(jīng)多次調(diào)整現(xiàn)在噴煤嘴在窯內(nèi)的位置是入窯150~250mm,a=10~30mm,b=25~35mm,從而使得窯皮薄厚均勻(200~300mm),長短合適(16~18m)。耐火材料的使用周期大大提高,一般按一年春秋兩次中修而形成的兩個(gè)周期計(jì)算,燒成帶前端火點(diǎn)處耐火磚可使用1個(gè)周期,而燒成帶后端,耐火磚可使用2個(gè)周期,為穩(wěn)定提高熟料質(zhì)量和臺時(shí)能力創(chuàng)造了條件。 

  1.3  完善三通道噴煤嘴的維護(hù)制度 

  三通道噴煤嘴由于其較傳統(tǒng)的單通道噴煤嘴風(fēng)速高,生產(chǎn)中磨損較快,磨損后,調(diào)整火焰能力減弱,火焰變短,嚴(yán)重時(shí),煤粉不能有效燃燒,造成燒成帶后結(jié)厚窯皮,且整個(gè)窯皮短,嚴(yán)重時(shí)在厚窯皮后部形成大蛋,1997年曾在此處形成過一次3個(gè)Φ1.0~1.2m大蛋,損壞耐火磚造成停窯,現(xiàn)在制定了每兩個(gè)半月左右利用停車維護(hù)時(shí)間換一次噴煤嘴制度。 

  2  穩(wěn)定提高入窯生料質(zhì)量 

  2.1  減少混料  

   我廠生料是用石灰石、粘土和鐵粉三組分配料,而粘土、鐵粉沒有均化庫,均儲(chǔ)存在老式聯(lián)合儲(chǔ)庫內(nèi),由同一料倉同一條皮帶輸送至立磨配料站的各自料倉內(nèi),在儲(chǔ)存和輸送中經(jīng)常造成粘土和鐵粉的混料,一旦混料,質(zhì)量就會(huì)失控,為此我們改變了粘土、鐵粉堆放位置,采取每放完一種料后徹底清庫的措施,基本解決了嚴(yán)重混料問題。  

   2.2 控制生料中有害成分  

   生料中的有害成分(K2O,Na2O,SO3),對窯外分解窯影響很大,它在預(yù)熱器—窯系統(tǒng)內(nèi)成幾倍至幾十倍的富集,易形成硫鉀鈣石、灰硅鈣石和硫硅鈣石等低熔點(diǎn)易結(jié)皮的礦物,造成預(yù)熱器的堵塞和塌料。我廠曾出現(xiàn)生料中SO3成分過高,造成頻繁堵塞和塌料現(xiàn)象,后改用低硫含量鐵粉解決了問題。  

  2.3  采用QCS生料質(zhì)量自動(dòng)控制系統(tǒng)提高配料精度 

  正常生產(chǎn)中,立磨操作員用自動(dòng)控制方式,每小時(shí)只需輸入生料分析結(jié)果,計(jì)算機(jī)將自動(dòng)調(diào)整三種原料配比,消除了人為調(diào)整誤差,提高了出磨生料質(zhì)量合格率;異常情況,如出現(xiàn)混料時(shí)改為手動(dòng)控制以減少由于混料而造成的質(zhì)量波動(dòng)。 

  2.4 努力提高均化庫均化值 

  我廠均化庫均化效果一直不理想,庫存低時(shí)幾乎無均化效果,出磨生料質(zhì)量的波動(dòng),造成出窯熟料質(zhì)量的波動(dòng)并影響窯臺時(shí)能力的提高,為此我們將均化庫每庫控制在半庫以上的料位,一般15m左右,最低不低于10m,盡量提高均化值,目前均化值也只能達(dá)到2.5左右。 

  3 控制煤粉質(zhì)量穩(wěn)定喂煤系統(tǒng) 

  3.1 安裝煤粉計(jì)量設(shè)備 

  我廠原設(shè)計(jì)的喂煤螺旋秤因達(dá)不到要求,影響生產(chǎn)而拆除,一度只靠喂煤雙管轉(zhuǎn)數(shù)計(jì)量,其數(shù)值只能做參考,操作員無法知道準(zhǔn)確喂煤量,而出現(xiàn)跑煤或不下煤時(shí)也無從知道,只能從反饋工藝參數(shù)上判斷,致使操作滯后,影響熟料質(zhì)量和窯的臺時(shí)能力,為此對喂煤系統(tǒng)進(jìn)行改造,安裝了沖擊流量計(jì),已收到良好效果。 

  3.2 控制喂煤精度,防止跑煤 

  該窯投料量在72t/h時(shí),分解爐喂煤量3.5t/h左右,而分解爐在雙管螺旋輸送機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)不變的情況下,卻多次出現(xiàn)過近20t/h的喂煤量,經(jīng)分析是喂煤雙管螺旋輸送機(jī)由于長期磨損,間隙過大所致,跑煤后系統(tǒng)溫度超限,形成倒掛現(xiàn)象,嚴(yán)重時(shí)造成結(jié)皮堵塞或塌料,為此我們采取了定期檢查,更換雙管螺旋芯子的措施,控制其間隙在2.0mm以內(nèi)。 

  3.3 控制入廠原煤質(zhì)量 

  我廠原煤質(zhì)量差主要是煤灰分高且波動(dòng)大(見表2),煤灰分的大幅度波動(dòng)使入窯生料和煤粉不對口,熟料率值忽高忽低,KH值高時(shí)熟料燒不住,fCaO高,KH低時(shí),熟料強(qiáng)度低且易發(fā)生結(jié)皮,導(dǎo)致堵塞或塌料,煤灰分高時(shí)熱值低,不易燃燒完全,滿足不了煅燒要求。為此,目前控制煤的灰分在28%±2%。 

表2  1995年~1998年6月煤粉質(zhì)量 

  3.4  做好原煤入廠后的均化工作  

  原煤卸入聯(lián)合儲(chǔ)庫后,以橫鋪豎切的方法進(jìn)行均化。即將不同質(zhì)量的原煤,在聯(lián)合儲(chǔ)庫中分層堆放在一起,用煤時(shí)吊車縱向抓取,使煤粉質(zhì)量在堆放和抓取中達(dá)到均化目的。 

  3.5 控制出磨煤粉質(zhì)量  

   我廠出磨煤粉水分控制1.0%以下,水分大時(shí)既不利于煤粉的燃燒,拉長黑火頭,影響熟料煅燒,又不利于下煤的穩(wěn)定,煤粉水分大,易造成棚庫,煤下不來,被迫人工砸?guī)?這樣又容易造成塌庫,誘發(fā)跑煤。由表2可見,出磨煤粉細(xì)度是很粗的,其主要原因是新建的5號窯系統(tǒng)沒有新建煤磨及原煤均化設(shè)施,而是利用原來老的煤粉生產(chǎn)設(shè)備。由于設(shè)備原因能力不足時(shí),被迫放粗,高時(shí)可達(dá)18%,低時(shí)也在12%以上。細(xì)度很粗的煤粉易造成不完全燃燒,系統(tǒng)出現(xiàn)溫度倒掛現(xiàn)象,進(jìn)而形成窯尾和預(yù)熱器系統(tǒng)結(jié)皮、堵塞或塌料。目前針對煤粉細(xì)度問題已經(jīng)采取措施,改造了煤磨并正處在調(diào)試階段,力爭將煤粉細(xì)度降至10%以下。 

  4  優(yōu)化工藝參數(shù),制定操作標(biāo)準(zhǔn) 

  4.1  窯的喂料量同轉(zhuǎn)速相匹配  
   窯的喂料量同轉(zhuǎn)速按以下關(guān)系式調(diào)整: 

  N=0.042G 

式中:N———窯轉(zhuǎn)速,r/min; 
  G———窯喂料量,t/h。 

  窯喂料量增加時(shí)必須增加窯轉(zhuǎn)速,而窯轉(zhuǎn)速達(dá)不到規(guī)定數(shù)值時(shí),不能增加喂料量,這樣就避免了窯內(nèi)物料量時(shí)大時(shí)小,填充率不穩(wěn)定而造成熱工制度不穩(wěn)定,為穩(wěn)定熟料質(zhì)量和提高臺時(shí)能力創(chuàng)造條件。  

  4.2  穩(wěn)定入窯物料分解率 

  入窯物料表觀分解率的高低是評價(jià)窯外分解窯預(yù)熱分解能力和系統(tǒng)工況的重要參數(shù),也是穩(wěn)定熟料質(zhì)量和窯臺時(shí)能力的關(guān)鍵。正常生產(chǎn)中均穩(wěn)定在90%以上,混合室出口溫度的設(shè)定值是在控制范圍內(nèi)根據(jù)入窯物料表觀分解率的高低而改變,并自動(dòng)控制分解爐喂煤量以穩(wěn)定溫度和入窯物料表觀分解率。 

  4.3  建立窯的拉風(fēng)投料標(biāo)準(zhǔn) 

  當(dāng)尾溫達(dá)900~950℃,窯速轉(zhuǎn)至2r/min時(shí),拉風(fēng)至1號筒出口負(fù)壓1000Pa左右,點(diǎn)分解爐,爐溫達(dá)700℃時(shí),設(shè)定喂料量56t/h,窯尾喂料提升機(jī)電流達(dá)29A時(shí)(提升機(jī)空載時(shí)電流為24A,額定投料量時(shí)電流為36A),拉風(fēng)至1號筒出口負(fù)壓3500~4000Pa,不需掛窯皮情況下在2h內(nèi)加至額定喂料量。這樣既可使點(diǎn)分解爐系統(tǒng)拉風(fēng)和投料時(shí)間相匹配,不致于造成拉風(fēng)過早,使系統(tǒng)處于超溫狀態(tài);又可使窯盡快達(dá)額定產(chǎn)量,因?yàn)轭A(yù)分解窯在額定產(chǎn)量下,各參數(shù)才能達(dá)到最佳值,工況也是最穩(wěn)定的。 

  4.4  確定合適掛窯皮制度 

  掛好窯皮是優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)低消耗的保證,尤其新?lián)Q磚時(shí)必須注重掛好窯皮。按升溫制度升溫至規(guī)定投料溫度時(shí),首次投料量為56t/h。穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)至第3個(gè)班后分兩次加至63t/h,再穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)3個(gè)班后加至正常投料量,正常生產(chǎn)中注意監(jiān)視筒體溫度,注意窯皮的變化,并及時(shí)調(diào)整和補(bǔ)掛。 

  4.5  熟料燒成系統(tǒng)主要控制參數(shù) 

  混合室出口溫度:880±20℃; 
  入爐三次風(fēng)溫度:700~800℃; 
  窯尾溫度:1000±50℃(最高≯1100℃);  
  燒成帶溫度:1300~1400℃; 
  窯頭負(fù)壓:-(20±5)Pa;  
  投料前預(yù)熱器出口負(fù)壓:-3500~-4 000Pa; 
  入窯物料分解率:90%±5%。 

  4.6  注重發(fā)揮趨勢圖的作用 

  中控室CRT畫面上的各重要參數(shù)趨勢圖能記錄過去、顯示當(dāng)前和預(yù)示將來。為此將原設(shè)計(jì)的各參數(shù)趨勢進(jìn)行了重新組合和優(yōu)化,操作員根據(jù)主要參數(shù)趨勢圖變化,作預(yù)調(diào)整,避免了工況的較大波動(dòng),穩(wěn)定了熟料的產(chǎn)質(zhì)量。 

  5  提高篦冷機(jī)冷卻能力,避免“堆雪人”和出紅料 

  5.1  增加淬冷風(fēng)量 

  在原來6室5臺冷卻風(fēng)機(jī)的基礎(chǔ)上,將原來的1室分隔成0室和1室。增加1臺0室淬冷風(fēng)機(jī)。 

  5.2 避免冷風(fēng)短路 

  一是進(jìn)行厚料層操作,原來篦床上高溫段平均料層只有350mm左右。在結(jié)粒不均時(shí),冷卻風(fēng)從阻力小的大顆粒部位短路,細(xì)顆粒部位冷卻不好,現(xiàn)熟料平均料層逐漸加至600mm;二是加強(qiáng)0室下4個(gè)鎖風(fēng)翻板閥的維護(hù),避免失靈造成冷卻風(fēng)短路。  

  5.3   篦冷機(jī)控制合適的高低溫度段速度比

  高溫段篦速∶低溫段篦速=1∶1.2。 

  5.4  操作中注意風(fēng)煤料的變化 

  尤其在煤料成分變化時(shí)加強(qiáng)操作及時(shí)聯(lián)系調(diào)整。當(dāng)煤灰分大,熟料中Fe2O3含量高或噴煤嘴磨損嚴(yán)重時(shí)均有“堆雪人”和出紅料的危險(xiǎn)。 

  6  提高窯運(yùn)轉(zhuǎn)率,穩(wěn)定提高產(chǎn)質(zhì)量 

  6.1  保證分廠入庫配件質(zhì)量 

  每次配件加工完或購回后,由技術(shù)人員驗(yàn)收后方可入庫,杜絕原來在設(shè)備或電器配件上曾多次發(fā)生的因質(zhì)量不合格而延誤生產(chǎn)的情況。 

  6.2  重視春秋兩次中修 

  中修期間各個(gè)檢修項(xiàng)目均落實(shí)到個(gè)人,明確責(zé)權(quán)利,重要項(xiàng)目完工后由分廠各副廠長親自組織驗(yàn)收,確保檢修質(zhì)量。 

  6.3  加強(qiáng)巡檢工作 

  日常生產(chǎn)中對機(jī)械設(shè)備、電器設(shè)備和生產(chǎn)工藝問題的巡檢是一項(xiàng)十分重要的工作。巡檢中可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)隱患,及時(shí)處理,避免造成事故。 

  6.4  做到計(jì)劃停車維護(hù)  

  原來除春秋兩次中修為計(jì)劃停車外,其它停車多為故障被迫停車。匆忙搶修既影響質(zhì)量又不能充分利用停車時(shí)間。為此分廠已逐步做到了日常的計(jì)劃停車維護(hù)。 

  7   穩(wěn)定提高窯產(chǎn)質(zhì)量的其它措施 

  7.1  穩(wěn)定增濕塔出口溫度 

  正常生產(chǎn)中,窯磨同時(shí)開,增濕塔出口溫度控制在270℃。原來手動(dòng)控制時(shí),溫度時(shí)高時(shí)低,溫度的變化造成氣體體積的變化,使系統(tǒng)拉風(fēng)量發(fā)生變化,而影響工況。為此,我們改造了增濕塔噴水系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了溫度自動(dòng)控制。 

  7.2  穩(wěn)定窯尾喂料秤的喂料量  

  原來多次因生料在輸送過程中進(jìn)雜物卡住稱重倉的下料閥門,造成下料不暢,甚至不下料的情況,為此我們在提升機(jī)入稱重倉的下料口安裝了過濾網(wǎng),定期檢查除去雜物。 

  7.3  加強(qiáng)堵漏密閉工作 

  日常生產(chǎn)中定期檢查系統(tǒng)密閉情況,對漏風(fēng)點(diǎn)及時(shí)處理。 

  7.4  定期進(jìn)行工藝標(biāo)定 

  定期分析系統(tǒng)工況,從標(biāo)定數(shù)據(jù)中,我們曾發(fā)現(xiàn)混合室出口溫度實(shí)際值同中控顯示值的差值隨環(huán)境溫度的降低而增大,經(jīng)分析是儀表熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線方面原因所致。如沒有定期的參數(shù)標(biāo)測就很難發(fā)現(xiàn)問題,將給操作員的操作帶來誤導(dǎo)。 

  總之,影響新型干法窯熟料質(zhì)量和臺時(shí)能力的原因是多方面的,不同的廠、不同的窯都有各自不同的情況,要提高熟料質(zhì)量和臺時(shí)能力必須做艱苦細(xì)致的工作,具體問題具體分析,不斷解決主要矛盾,才能使窯的產(chǎn)質(zhì)量不斷邁上新的臺階。 
                   

編輯:

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

最新評論

網(wǎng)友留言僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明水泥網(wǎng)立場

暫無評論

發(fā)表評論

閱讀榜

12.28水泥早報(bào):水泥行業(yè)利潤總額暴跌;多家水泥企業(yè)被申請破產(chǎn);2024混凝土企業(yè)百強(qiáng)評選

12.28水泥晚報(bào):長三角交通一體化大事;上市公司“出海”拓市場;12月27日晚間公告集錦

山水集團(tuán)舉辦碳排放權(quán)管理專項(xiàng)培訓(xùn)

天津:關(guān)于重點(diǎn)用能單位節(jié)能信用評價(jià)結(jié)果的公示

新年特輯之川渝篇︱2025,讓我們行動(dòng)起來

黑龍江:關(guān)于2024年度黑龍江省生態(tài)環(huán)境保護(hù)擬立項(xiàng)科研項(xiàng)目的公示

好山好水好風(fēng)光 | 建材家人們,昭通邀你來越冬啦~

浙江:浙江省生態(tài)環(huán)境廳 浙江省發(fā)展和改革委員會(huì) 浙江省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于印發(fā)《浙江省生 活垃圾焚燒廠超低排放改造實(shí)施方案》的通知

冀東水泥:關(guān)于冀東轉(zhuǎn)債回售結(jié)果的公告

經(jīng)濟(jì)日報(bào)點(diǎn)贊海螺綠色低碳發(fā)展成效

【書香繾綣?歲月生香】——2024年“玫瑰書香?悅讀悅美”女職工主題讀書活動(dòng)

綠色發(fā)展 | 走,去國家級綠色工廠看看④~

蘭州市窯街水泥廠重振雄風(fēng)

泛論水泥立窯及濕法窯的技術(shù)改造

2024年12月27日水泥企業(yè)風(fēng)機(jī)電機(jī)水泵采購招投標(biāo)項(xiàng)目報(bào)告

中國建材:摩根士丹利亞洲有限公司代表中國建材股份有限公司提出附帶先決條件現(xiàn)金要約按每股H股4.03港元回購最多841,749,304股H股申請清洗豁免及延長寄發(fā)要約文件的期限

2024-12-29 23:04:44