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5000t新型干法窯試生產(chǎn)前后存在的問題及處理

  河南省建設(shè)投資總公司控股投資建設(shè)的駐馬店市豫龍同力水泥有限公司2x5000t/d熟料生產(chǎn)線一期工程由天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院設(shè)計,工程于2003年11月29日開工,2005年5月25日旋窯點火生產(chǎn)?,F(xiàn)將5000t/d新型干法窯系統(tǒng)主機設(shè)備在試生產(chǎn)前后存在的主要問題及處理方法闡述如下。 

  一、 5000t/d新型干法窯主要設(shè)備的技術(shù)參數(shù) 

  1、 旋窯:φ4.2x72m,采用三檔支承,筒體上下運動由液壓油缸擋輪控制,窯速0.39-3.89r/min,主電機功率630Kw

  2、預(yù)分解設(shè)備:TDF型分解爐帶雙系列五級旋浮預(yù)熱器,分解爐φ7.4x27m;一級旋浮預(yù)熱器4-φ4.5m;二級旋浮預(yù)熱器2-φ6.4m;三和四級旋浮預(yù)熱器2-φ6.6m;五級旋浮預(yù)熱器2-φ6.8m,系統(tǒng)設(shè)計阻力≤5500Pa。 

  3、篦冷機:篦冷機采用三段冷卻,通過調(diào)節(jié)液壓油缸供油量來控制篦板往復(fù)頻次,一段采用充氣梁篦板,二段采用高阻力低漏料篦板,三段用普通篦板,總有效冷卻面積119.3㎡;熟料錘式破碎機φ1x3.3m。 

  4、廢氣處理設(shè)備:高溫風(fēng)機2500Kw,風(fēng)量860000m3/h,風(fēng)壓7200Pa,轉(zhuǎn)速940r/min;窯頭電收塵器處理風(fēng)量580000m3/h,氣流通過速度0.86m/s,最高溫度≤400℃;窯尾玻璃纖維覆膜袋式除塵器處理風(fēng)量920000M3/h,入口氣體溫度≤250℃,過濾面積13800㎡,過濾風(fēng)速1.11m/min,濾袋規(guī)格φ160x6000mm,濾袋個數(shù)4576,通風(fēng)阻力≤1700Pa;窯尾排風(fēng)機功率1400Kw,轉(zhuǎn)速720r/min,處理風(fēng)量965000m3/h,全壓3500Pa。 

  二.設(shè)備試生產(chǎn)前后出現(xiàn)的問題及處理 

  1、高溫風(fēng)機空載試運轉(zhuǎn)及生產(chǎn)運行中產(chǎn)生的風(fēng)機振動問題。 

  1.1、在調(diào)試初期,單試電機運轉(zhuǎn)平穩(wěn),當(dāng)電機與液力偶合器聯(lián)動,特別是帶風(fēng)機轉(zhuǎn)動時,發(fā)現(xiàn)電機振動值超過生產(chǎn)廠家要求的≤5um/S控制值。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)電機與液力偶合器間的膜片彈性聯(lián)軸器螺栓孔在圓周和徑向的孔距分布不均,最多相差1.9mm;另外,發(fā)現(xiàn)安裝的軸線水平度誤差得到千分之二。經(jīng)過對軸線重新找平,對膜片彈性聯(lián)軸器螺栓孔配修,解決了空載試運轉(zhuǎn)的振動問題。 

  1.2、生產(chǎn)過程中風(fēng)機振動問題多是由于葉輪上發(fā)生不均勻粘接粉塵造成,粘接的粉塵較制密,多是在廢溫度超過400℃形成的。解決辦法:一是避免窯尾一級旋風(fēng)預(yù)熱器出口溫度超過400℃;二是注重風(fēng)機殼體密封,避免雨水進入出現(xiàn)風(fēng)機葉輪不均勻粘料;三是避免高溫風(fēng)機運轉(zhuǎn)中長時間出現(xiàn)正壓現(xiàn)象,應(yīng)采取微負壓操作;四是在檢修停車時及時檢查清理葉輪,避免因粘料增厚時局部脫落形成的偏重振動現(xiàn)象。我公司曾一次清理粘料約6Kg。 

  2、旋窯輪帶托輪軸瓦發(fā)熱問題:旋窯點火升溫投料后,托輪軸瓦先從窯中、窯頭、窯尾出現(xiàn)了發(fā)熱現(xiàn)象。經(jīng)分析:產(chǎn)生發(fā)熱的原因一是軸瓦與軸刮研時的接觸是在冷態(tài)情況下形成的,在窯升溫投料后,受輻射熱而膨脹,導(dǎo)致接觸面變化,形成初期試生產(chǎn)的發(fā)熱;二是旋窯在砌筑耐火磚過程中形成的變形,在窯投料提速情況下軸瓦因接觸不好而發(fā)熱;三是因潤滑油系統(tǒng)清洗不干凈,有顆粒雜質(zhì)進入軸瓦并鑲在瓦面上;四是制造商在淋油器上刷的油漆脫落,漆皮擠入瓦口。解決的辦法一是根據(jù)軸的接觸磨損情況對瓦座作微小調(diào)整,待發(fā)熱消退后再恢復(fù)到原安裝位置;二是對發(fā)熱軸瓦座進行清洗;三是采用粘度大的潤滑油;四是采取降溫和減少熱輻射;五是避免熱態(tài)窯急停。 

  3、旋窯液壓油缸擋輪不能上下運動問題:液壓油缸擋輪是控制旋窯上下運動的關(guān)鍵設(shè)備,液壓油缸不工作存在兩種情況:一是液壓安全閥或液壓元件出現(xiàn)故障;二是油缸活塞上的密封損壞。如果檢查油缸供油和回油壓力正常,則第一種情況可以排除,應(yīng)懷疑是油缸上的Yx型密封圈出現(xiàn)破損。我公司曾出現(xiàn)供油和回油壓力正常但油缸不運動情況,拆開油缸檢查是油缸上的Yx型密封圈損壞,產(chǎn)生損壞的原因是由于在安裝兩個Yx型密封圈時中間的渣滓沒有清理干凈。 

  4、旋窯傳動大小齒輪潤滑不好,運轉(zhuǎn)中有異響。旋窯小齒輪通過撥動帶油棒轉(zhuǎn)動而潤滑,受潤滑的小齒輪再與大齒輪嚙合而潤滑。帶油棒安裝時一般不被重視,其轉(zhuǎn)動軸固定座螺栓松動,會使帶油棒與小齒輪的嚙合錯位而被傳動的小齒輪頂壓,嚴(yán)重時形成帶油棒轉(zhuǎn)軸的彎曲,最終失去帶油作用。如發(fā)現(xiàn)大小齒輪嚙合面無潤滑油,要及時檢查帶油棒有無損壞,對于旋窯運轉(zhuǎn)中產(chǎn)生的異音,要高度重視,認真檢查大小齒輪嚙合面,大齒圈各部固定螺栓,避免因固定螺栓松動而損壞設(shè)備。  

  5、點火投料不久就發(fā)生窯筒體溫度過高問題:出現(xiàn)窯筒體表面局部區(qū)域溫度過高的原因,主要是噴煤管在窯內(nèi)的位置沒按要求認真找準(zhǔn)位置所致;其次是由于噴煤嘴內(nèi)有異物堵塞而使火焰燃燒形狀發(fā)生變化所致;三是要針對燃燒不同的煤質(zhì)確定噴煤管在窯口位置和噴煤管內(nèi)外一次風(fēng)量和風(fēng)壓。對于四通道噴煤管,如深入窯內(nèi)0-300mm,噴煤管端面中心應(yīng)位于窯端面第四項限X50mm和Y30-40mm的位置。 

  6、窯尾C5下料管堵塞或分解爐縮口結(jié)皮問題:這種現(xiàn)象在很多企業(yè)都遇到過,引起的原因各有不同,但共同點是在燃煤和生料成份變化情況下,分解爐內(nèi)的噴煤量、用風(fēng)量和喂料量出現(xiàn)操作不當(dāng)造成的。要首先從增大系統(tǒng)用風(fēng)量入手,提高分解爐內(nèi)的噴煤燃燒效果,避免不完全燃燒產(chǎn)生的CO氣體對Fe+3的還原;其次針對物料三率值和煤質(zhì)及Mgo高低情況,適當(dāng)降低分解爐和煙室溫度;再次是避免窯尾煙室和分解爐及下料管漏風(fēng);目前我公司對結(jié)皮的處理主要是用高壓水槍清理。 

  7、窯頭篦冷機堆雪人現(xiàn)象。篦冷機內(nèi)出現(xiàn)堆雪人現(xiàn)象,直接原因是出窯熟料溫度高呈軟化狀態(tài)造成的;間接原因是由于窯頭噴用煤量大,但窯內(nèi)通風(fēng)狀況差形成的;其次是篦冷機篦速低,在窯頭飛砂現(xiàn)象嚴(yán)重情況下篦床上堆放物料過厚,篦冷機篦下氣體壓力升高,造成通風(fēng)量減少。現(xiàn)在通過增大窯內(nèi)通風(fēng),減少窯頭噴煤量,控制窯速,提高篦冷機篦速較好的解決篦冷機堆雪人現(xiàn)象。發(fā)生堆雪人往往與分解爐縮口結(jié)皮相聯(lián)系并相互影響,分解爐縮口結(jié)皮在前,篦冷機堆雪人在后,避免窯尾煙室和分解爐縮口結(jié)皮是預(yù)防篦冷機堆雪人的關(guān)鍵。 

  8、窯頭電收塵底部拉鏈機卡死問題:收塵器下拉鏈機曾出現(xiàn)兩次卡死現(xiàn)象:一次是拉鏈機內(nèi)掉入鐵件;第二次是停車時拉鏈機內(nèi)粉塵沒有排放干凈,在雨天進入雨水造成粉狀熟料凝結(jié)所致。采取主要措施是:檢修后清出鐵件;在停開收塵器前要走空拉鏈機內(nèi)積灰。 

  9、熟料庫外庫儲量沒得到設(shè)計儲量問題:產(chǎn)生這一問題的原因主要是土建時中心筒的最上部四周開孔高度出現(xiàn)錯誤所致,豫龍同力因土建設(shè)計開孔比工藝圖開孔標(biāo)高高出1.5m,在中心筒裝滿熟料后,外庫仍然裝不滿,后采取在原開孔處下打1.5m,解決了此問題。 

  三.結(jié)束語 

  5000t/d新型干法窯生產(chǎn)半年以來,在煤粉發(fā)熱量≥22500Kj/Kg,揮發(fā)份≥26%情況下,最高日產(chǎn)量得到5580t。目前預(yù)熱器系統(tǒng)實際阻力4600-4800Pa,現(xiàn)存在的主要問題是:當(dāng)熟料KH≥0.92時,窯頭飛砂現(xiàn)象明顯。

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