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Φ2.8m×5m+3m風(fēng)掃式烘干煤磨的防爆改進(jìn)

  1 磨頭進(jìn)料裝置的改進(jìn) 

  原磨頭進(jìn)料裝置如圖 1 所示。 存在的問題: 

  1) 進(jìn)料螺旋葉片低, 高度只有 60mm, 碎煤進(jìn)磨不及時(shí), 常有一部分煤粉堆積在進(jìn)料口處。 
  2)在煙煤溜管下面的透風(fēng)階梯溜 后積有煤粉。 

 著火原因分析: 來自篦冷機(jī)的高溫?zé)犸L(fēng)溫度為260~280℃。堆在階梯溜板及進(jìn)料口的積煤, 在高溫的作用下發(fā)生自燃,產(chǎn)生火源。在系統(tǒng)風(fēng)機(jī)拉風(fēng)的作用下, 火星進(jìn)入煤磨烘干倉, 點(diǎn)燃濃度較大的懸浮煤粉,產(chǎn)生明火, 發(fā)生爆炸。 

  改進(jìn)措施: 
  1) 加高進(jìn)料螺旋葉片 50mm, 使其總高度達(dá)到110mm。 
  2) 在煙煤溜管最下面的階梯溜板后面, 焊上耙釘, 打上 G- 16 澆注料。澆注料打的要平滑, 附在熱風(fēng)管內(nèi)壁上,形成一定的坡度( 見圖 2), 使該處不再積存煤粉。 

  2 煤粉倉的改進(jìn)煤粉倉的底部是一個(gè)圓盤形稍帶傾斜的平倉底( 見圖 3), 設(shè)有邊風(fēng)和底風(fēng), 邊風(fēng)用 12 根 Φ20mm管道切向吹入倉底, 底風(fēng)用 6 根 Φ20mm 管道垂直向上吹入倉底。邊風(fēng)和底風(fēng)由時(shí)間控制儀定時(shí)控制, 交替吹風(fēng), 間隔時(shí)間60s, 每次吹堵時(shí)間 30s。在煤倉底部開有 2 個(gè) Φ500mm 的下料溜管, 一個(gè)去窯頭煤粉秤,一個(gè)去窯尾煤粉秤。中間設(shè)有一個(gè)攪拌器, 能清除底部的積煤。存在的問題: 

  1)6 根 Φ20mm 的底風(fēng)風(fēng)管容易堵。一種原因是在回轉(zhuǎn)窯點(diǎn)火時(shí), 預(yù)先要磨一些煤粉,進(jìn)行回轉(zhuǎn)窯升溫。而此時(shí)沒有熱風(fēng)對碎煤進(jìn)行烘干, 磨出的煤粉水分大, 煤粉漏入底風(fēng)風(fēng)管, 時(shí)間長了黏結(jié)而堵;另一種原因是在冬季時(shí), 來自空壓機(jī)的壓縮氣體容易結(jié)露,水珠附在管壁上, 與漏下的煤粉混合, 時(shí)間長了而產(chǎn)生堵塞。 

  2)在煤粉倉的底部, 存在攪拌器刮不著的兩個(gè)區(qū)域( 見圖 3), 面積分別為 0.3m2,該處的積煤不能及時(shí)被葉片帶走。特別在底風(fēng)管堵塞時(shí), 積煤較多。當(dāng)煤粉倉內(nèi)的煤粉需要放空時(shí), 該盲區(qū)的積煤遇到氧氣迅速發(fā)生自燃, 產(chǎn)生明火, 并點(diǎn)燃倉內(nèi)的煤粉, 濃度大時(shí)發(fā)生爆炸。 

  改進(jìn)措施: 
  1) 在煤粉倉底風(fēng)管路上, 靠近倉的底部, 增設(shè) 6個(gè)單向閥門(見圖 4)。當(dāng)?shù)罪L(fēng)吹風(fēng)時(shí), 閥門自動(dòng)打開。當(dāng)?shù)罪L(fēng)不吹風(fēng)時(shí),閥門自動(dòng)閉合, 煤粉進(jìn)不到管路中。 

  2) 加長攪拌器的葉片 120mm, 上面焊有一塊筋板加固(見圖 4)。加長的葉片與筋板材料要和原攪拌器葉片一致,均選耐熱鋼 1Gr18Ni9ti, 并用耐熱鋼焊條 r207 進(jìn)行焊接。葉片加長后, 我們對攪拌器功率進(jìn)行了測試:攪拌器配用功率 4kW, 額定電流 9.4A。葉片未加長時(shí),工作電流 5A; 葉片加長后, 工作電流 7.2A。因此,葉片加長后, 對攪拌器的配用功率影響不大, 在規(guī)定范圍之內(nèi)。 

  3 防爆器的改進(jìn) 

  防爆器的構(gòu)造見圖 5, 活動(dòng)蓋用 4 個(gè)彈簧壓著,彈簧的一端固定在槽鋼上。其原理是: 當(dāng)煤磨系統(tǒng)內(nèi)的煤粉發(fā)生自燃時(shí),在內(nèi)部氣體的壓力下活動(dòng)蓋打開。壓力釋放后, 活動(dòng)蓋在彈簧的作用下恢復(fù)原位。存在的問題: 當(dāng)煤磨系統(tǒng)內(nèi)堆積煤粉發(fā)生自燃,引起系統(tǒng)懸浮煤粉著火時(shí), 迅速膨脹的氣體產(chǎn)生巨大的壓力, 將會(huì)頂起活動(dòng)蓋, 撞開固定槽鋼,騰空而起,形成二次危險(xiǎn)源。改進(jìn)措施: 在活動(dòng)蓋的上面焊接 2 塊 12 號(hào)槽鋼,槽鋼的一端焊在軸上(見圖 

  6)。當(dāng)防爆器內(nèi)壓力增大時(shí), 活動(dòng)蓋打開, 撞在擋板上, 在重力的作用下會(huì)自動(dòng)閉合。該裝置設(shè)有強(qiáng)制約束力,避免了活動(dòng)蓋飛出的危險(xiǎn)。 

  4 注意的問題 

  1)煤磨進(jìn)料裝置改進(jìn)后, 要在其熱風(fēng)筒上開一個(gè)人孔門( 見圖 2), 應(yīng)經(jīng)常觀察該處澆注料的磨損剝落情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。 

  2)煤粉倉改進(jìn)后, 配用的攪拌器可定期攪拌。根據(jù)我廠的使用經(jīng)驗(yàn), 正常生產(chǎn)時(shí)每隔兩天開一次即可, 每次開1h。但在煤粉倉需放空時(shí), 攪拌器應(yīng)在磨頭停止喂煤時(shí)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn), 直到煤粉倉排空為止。 

  3)煤磨的安全生產(chǎn)至關(guān)重要, 雖然對工藝設(shè)備存在的問題進(jìn)行了改進(jìn), 但在操作和巡檢上也要嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程,時(shí)刻做到警鐘長鳴。 

  5 改進(jìn)后效果  

  煤磨系統(tǒng)自改進(jìn)后, 通過一年多的生產(chǎn)應(yīng)用, 再?zèng)]有發(fā)生煤粉自燃現(xiàn)象, 保證了煤磨安全生產(chǎn), 效果較好。 

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