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RSP窯的操作經(jīng)驗淺談

  公司使用的是Φ4m×60m帶四級旋風(fēng)預(yù)熱器的RSP窯自1984年投產(chǎn)至今,經(jīng)歷了由儀表操作到利用infi-90集散控制系統(tǒng)操作的過程。但是,無論采用什么控制手段,要使窯爐系統(tǒng)穩(wěn)定在最佳工況,最大限度地發(fā)揮其生產(chǎn)能力,都離不開工作人員及時合理的科學(xué)操作。 

  窯與RSP爐是水泥熟料煅燒系統(tǒng)的“心臟”,因此,在生產(chǎn)控制操作過程中,窯爐操作始終占據(jù)主要位置。 

  傳統(tǒng)上窯、爐的用煤比例為40%~45%∶60%~55%,但在我公司實際操作中,窯爐的用煤比例經(jīng)常控制在30%∶70%。 

  入窯的熱風(fēng)除供煤粉燃燒外,還要考慮窯尾縮口處的風(fēng)速。窯尾空氣過剩系數(shù)一般控制在1.2左右,分解爐的過剩空氣系數(shù)控制在1.0以內(nèi)。 

  窯爐的操作過程中,關(guān)鍵是控制風(fēng)、煤、料的平衡。原則上以“料定煤,煤定風(fēng)”。具體操作中如何使窯爐“穩(wěn)定”在最佳狀態(tài),是對操作人員操作經(jīng)驗、綜合判斷能力的檢驗。 

  RSP爐用煤量主要根據(jù)入窯物料的分解率和SC室頂部溫度,以及斜煙道處溫度和mC室出口處溫度等參數(shù)進行調(diào)節(jié)控制;分解爐的用風(fēng)量以SC室能夠形成使料煤充分懸浮混合的旋流風(fēng)為基準。由于煤粉在SC室及斜煙道內(nèi)的停留時間僅夠煤揮發(fā)分及少量固定碳燃燒,因此SC室內(nèi)空氣過剩系數(shù)可以小于1.0。但是,風(fēng)量不能過少,否則不僅影響CaCO3的分解,還會出現(xiàn)火焰飄升燒損SC室頂蓋和噴煤嘴的現(xiàn)象。若三次風(fēng)量過大,一方面可能造成窯尾縮口處風(fēng)速低塌料,另一方面因SC室旋流效應(yīng)太強出現(xiàn)煤料“離析”現(xiàn)象,也會導(dǎo)致入窯料中CaCO3分解率下降。 

  回轉(zhuǎn)窯的操作中,當(dāng)風(fēng)、煤、料及窯速相對穩(wěn)定以后,窯尾溫度往往是一個比較“活躍”的參數(shù)。根據(jù)它的變化規(guī)律,并與其它參數(shù)相結(jié)合,可以對窯爐的變化趨勢作出較準確的判斷,及時作出相應(yīng)的調(diào)整,從而做到防患于未然。 

  當(dāng)窯尾溫度突然升高時,有可能窯尾煙室及預(yù)熱器系統(tǒng)嚴重掛料結(jié)皮,甚至已經(jīng)堵塞。這可結(jié)合各級預(yù)熱器的負壓變化情況對事故發(fā)生的具體位置作出判斷。若均無異常,就有可能是生料輸送系統(tǒng)出故障,應(yīng)及時減煤。 

  當(dāng)窯尾溫度緩慢升高時,生料的飽和比變低,入窯物料的CaCO3分解率相對提高或燒成帶溫度過高,可適量地加料及減少前煤用量。 

  當(dāng)窯尾溫突然降低時,預(yù)熱器內(nèi)塌料,塌料輕時可不作調(diào)整。若較嚴重時應(yīng)在減料的同時減慢窯速。 

  當(dāng)窯尾溫度緩慢降低時,入窯物料中CaCO3分解率降低,窯速與產(chǎn)量不匹配,致使窯內(nèi)物料填充率逐漸增大。若系前者可適當(dāng)增加窯用煤量,同時,進一步查清原因,究竟是來料量波動,還是原料的化學(xué)成分波動,亦或是入RSP爐煤量的波動所致。若系后者可適當(dāng)增加窯速,或減料。 

  熟料冷卻機的操作 

  冷卻機起著迅速冷卻高溫熟料,回收余熱,給窯爐系統(tǒng)及風(fēng)掃煤磨供熱風(fēng)的作用。因此熟料冷卻風(fēng)用量及余風(fēng)排量是否合適直接影響窯爐的工作狀態(tài),是冷卻機操作成敗的標志。 

  我公司使用的南京院設(shè)計的LBT32225水平推動篦式第二代熟料冷卻機自1995年投入使用以來,從未燒過篦板。入窯二次風(fēng)溫度1100℃,高時可達1200℃。入分解爐的三次風(fēng)溫度大于750℃,且冷卻效果始終很好。 

  在日常操作中,料層既不能控制太厚,也不能太薄。太厚則料層阻力增大使床下風(fēng)室內(nèi)風(fēng)壓增加,冷卻風(fēng)供應(yīng)量減少,從而導(dǎo)致二、三次風(fēng)溫度升高,窯頭罩內(nèi)負壓值變大,窯爐內(nèi)呈現(xiàn)還原氣氛的現(xiàn)象。此種狀態(tài)若不及時調(diào)整,就有可能因還原氣氛產(chǎn)生的低熔物過多而造成預(yù)熱器系統(tǒng)掛料及窯產(chǎn)黃心料等不良后果。 

  若料層太薄,則料層阻力變小,冷卻風(fēng)量增加,二、三次風(fēng)溫度下降,使窯內(nèi)出現(xiàn)長厚窯皮、料欠燒現(xiàn)象,預(yù)熱器出現(xiàn)結(jié)皮掛料現(xiàn)象,嚴重時會造成堵塞。 

  熟料冷卻風(fēng)由7臺離心式風(fēng)機供應(yīng),調(diào)節(jié)好總冷卻風(fēng)量,與7臺風(fēng)機間的風(fēng)量分配非常重要。首先,根據(jù)床下的壓力參數(shù)及三次風(fēng)溫度的高低調(diào)節(jié)好一、二段篦床上的冷卻風(fēng)量,然后再根據(jù)出口熟料的溫度及床下壓力參數(shù)調(diào)節(jié)三段篦床的用風(fēng)量。 

  余風(fēng)指的是冷卻機熱風(fēng)在滿足了窯爐及風(fēng)掃煤磨的用風(fēng)量后富裕的風(fēng)量。余風(fēng)排放量的大小對燒成系統(tǒng)影響較大。當(dāng)余風(fēng)排量太多時,煤磨會因熱風(fēng)不足而減產(chǎn),窯爐系統(tǒng)因供風(fēng)不足而出現(xiàn)連鎖的不良反應(yīng)。當(dāng)余風(fēng)排量太少時,窯系統(tǒng)處在正壓狀態(tài)下工作,將造成噴沙揚灰,甚至燒壞窯前、窯尾的密封設(shè)施及監(jiān)測儀器。一般通過窯頭罩內(nèi)的負壓值的指示將余風(fēng)調(diào)節(jié)到一個合適的排出量。 

  結(jié)束語 

  現(xiàn)代化窯外分解窯的操作系統(tǒng),檢測控制全面且連續(xù),提供操作人員參考的數(shù)據(jù)多,因此,在操作中要做到全面觀察,重點監(jiān)控,準確判斷,及時調(diào)整,以盡可能早,盡可能少的調(diào)整量來實現(xiàn)風(fēng)、煤、料三者間的“動態(tài)平衡”,以及給料量,窯速、冷卻機等單機間的合理匹配。這樣,就能保證窯爐系統(tǒng)熱工制度穩(wěn)定,從而實現(xiàn)連續(xù)穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)。 

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