高壓變頻器在水泥行業(yè)中的應(yīng)用
大連小野田水泥有限公司是中日合資的大型水泥生產(chǎn)企業(yè),成立于1989年7月28日,總投資1.88億美元,現(xiàn)有員工400人。該公司日產(chǎn)熟料4000噸,年產(chǎn)水泥137萬(wàn)噸,是國(guó)內(nèi)規(guī)模較大,設(shè)備最先進(jìn)的水泥生產(chǎn)企業(yè)之一。生產(chǎn)線匯集了當(dāng)今世界水泥制造業(yè)最先進(jìn)的RSP五級(jí)窯外分解技術(shù)以及德國(guó)、法國(guó)、日本等工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家先進(jìn)的水泥制造設(shè)備。該公司注重挖掘企業(yè)自身潛力,強(qiáng)化節(jié)能意識(shí),并付諸于實(shí)施,對(duì)其窯尾EP羅茨風(fēng)機(jī)進(jìn)行高壓變頻器改造,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益。
一、窯尾EP羅茨風(fēng)機(jī)改高壓變頻器拖動(dòng)的必要性
大連小野田水泥廠冷卻機(jī)EP羅茨風(fēng)機(jī)(電除塵風(fēng)機(jī))為日本安川轉(zhuǎn)子繞線異步電動(dòng)機(jī)拖動(dòng),原有的運(yùn)行方式為電機(jī)全速運(yùn)行,依靠調(diào)整出口擋風(fēng)板的開度來(lái)調(diào)節(jié)風(fēng)量的大小,由于企業(yè)自身電網(wǎng)容量有限,電機(jī)不允許全壓直接啟動(dòng),因此選用轉(zhuǎn)子繞線式異步電動(dòng)機(jī),啟動(dòng)方式是轉(zhuǎn)子串水電阻啟動(dòng),啟動(dòng)結(jié)束后再自動(dòng)短接轉(zhuǎn)子滑環(huán),電機(jī)全速運(yùn)行(項(xiàng)目初期運(yùn)行時(shí),是采用水電阻調(diào)速運(yùn)行方式,但是投運(yùn)后發(fā)現(xiàn)這種調(diào)速方式反而比風(fēng)門調(diào)節(jié)更加不經(jīng)濟(jì),索性其只作為啟動(dòng)時(shí)使用),這樣的運(yùn)行方式存在如下弊端:
1、風(fēng)門調(diào)節(jié)反應(yīng)滯后,調(diào)節(jié)速度慢,調(diào)節(jié)精度不高。
依靠風(fēng)門調(diào)節(jié)執(zhí)行器來(lái)調(diào)節(jié)風(fēng)門開度,本身是一個(gè)不得已的舉措,因風(fēng)門調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)含有相當(dāng)一部分的機(jī)械機(jī)構(gòu),受機(jī)械部分限制調(diào)節(jié)速度有限,調(diào)節(jié)精度亦受到影響,往往對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的風(fēng)量控制不是很到位,甚至滿足不了現(xiàn)場(chǎng)工藝的要求 。
2、風(fēng)門調(diào)節(jié)浪費(fèi)電能,不科學(xué),不經(jīng)濟(jì)。
采用風(fēng)門調(diào)節(jié)固然結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,投資較小,但是在節(jié)能意識(shí)日益加強(qiáng)的今天顯然不合適,水泥廠初期投建的時(shí)候,出于后續(xù)可能擴(kuò)建及運(yùn)行安全的角度,電機(jī)及風(fēng)機(jī)的裕量選用較大,存在嚴(yán)重的大馬拉小車的現(xiàn)象。事實(shí)上,電機(jī)額定電流為45A,而電機(jī)實(shí)際運(yùn)行電流平均僅為35A 左右,采用風(fēng)門調(diào)節(jié),人為改變了風(fēng)道的阻力曲線,大量的能源白白浪費(fèi)在了風(fēng)門上,在能源日益緊缺的今天,顯然已經(jīng)嚴(yán)重落伍,改造勢(shì)在必行。
3、電機(jī)全速運(yùn)行受到考驗(yàn),維護(hù)周期短。
因電機(jī)全速運(yùn)行,電機(jī)軸承等機(jī)械部分磨損嚴(yán)重,另外,由于是轉(zhuǎn)子繞線式異步電動(dòng)機(jī),轉(zhuǎn)子的高速運(yùn)行對(duì)于其機(jī)械部分一樣有百害無(wú)一益,轉(zhuǎn)子滑環(huán)上的碳刷磨損相當(dāng)嚴(yán)重,更換周期短。
4、啟動(dòng)過(guò)程復(fù)雜,水電阻裝置維護(hù)工作量大。
由于企業(yè)自身電網(wǎng)容量有限,電機(jī)不允許全壓直接啟動(dòng),因此選用轉(zhuǎn)子繞線式異步電動(dòng)機(jī),啟動(dòng)方式是轉(zhuǎn)子串水電阻啟動(dòng),啟動(dòng)結(jié)束后再自動(dòng)短接轉(zhuǎn)子滑環(huán),這樣的啟動(dòng)方式附帶了很多電氣二次回路,啟動(dòng)過(guò)程復(fù)雜,而且本身水電阻裝置維護(hù)工作量就比較大,只有在啟動(dòng)過(guò)程的20幾秒內(nèi)投入使用,使用效率不高,然而卻不可缺,顯然已經(jīng)屬于落后工藝。
綜上所述,窯尾EP羅茨風(fēng)機(jī)改造勢(shì)在必行,要想徹底改變現(xiàn)有工藝,必須從源頭上下功夫,即通過(guò)改變電機(jī)轉(zhuǎn)速來(lái)調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,從而達(dá)到調(diào)節(jié)風(fēng)量的目的,以此來(lái)滿足現(xiàn)場(chǎng)工藝的要求。
二、調(diào)速方式的選擇
目前,大功率高壓異步電動(dòng)機(jī)的主要調(diào)速方式有以下幾種:串級(jí)調(diào)速、內(nèi)反饋串級(jí)調(diào)速、液力耦合器調(diào)速及變頻調(diào)速等。
1、串級(jí)調(diào)速—優(yōu)點(diǎn)是可以回收轉(zhuǎn)差功率,所以調(diào)速效率比較高,但存在的問(wèn)題也很多:它不適合于現(xiàn)有的轉(zhuǎn)子繞線式異步電機(jī),必須更換電機(jī):不能實(shí)現(xiàn)軟啟動(dòng),啟動(dòng)過(guò)程非常復(fù)雜;啟動(dòng)電流大;調(diào)速范圍有限;響應(yīng)慢,不易實(shí)現(xiàn)閉環(huán)控制;功率因數(shù)和效率低,并隨著轉(zhuǎn)速的調(diào)低急劇下降;很難實(shí)現(xiàn)同PLC和DCS等控制系統(tǒng)的配合,對(duì)提高裝置的整體自動(dòng)化程度和實(shí)現(xiàn)優(yōu)化控制無(wú)益;同時(shí)因控制裝置比較復(fù)雜、諧波污染大對(duì)電網(wǎng)有較大干擾;進(jìn)一步限制了它的使用,屬落后技術(shù)。
2、內(nèi)反饋串級(jí)調(diào)速—內(nèi)反饋串級(jí)調(diào)速是在串級(jí)調(diào)速基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的,它在普通繞線電動(dòng)機(jī)的定子繞組(稱主繞組)同槽放置一套繞組(稱調(diào)節(jié)繞組)而制造成的內(nèi)反饋串級(jí)調(diào)速電機(jī),將該電動(dòng)機(jī)部分轉(zhuǎn)子能量取出以改變電動(dòng)機(jī)用以產(chǎn)生拖動(dòng)轉(zhuǎn)矩,使主繞組從電網(wǎng)吸收的能量下降來(lái)實(shí)現(xiàn)節(jié)能。優(yōu)點(diǎn):具有串級(jí)調(diào)速的全部?jī)?yōu)點(diǎn),體積小。缺點(diǎn):需更換專用電機(jī),滑環(huán)處理不當(dāng)容易出現(xiàn)事故;雖采用頻敏變阻器啟動(dòng),但啟動(dòng)電流仍很大(3-4Ie),對(duì)電機(jī)和電網(wǎng)的沖擊很大,啟動(dòng)復(fù)雜;調(diào)速范圍很??;輸入功率因數(shù)和效率低;電機(jī)側(cè)由于可控硅的逆變衍生出大量的高次諧波,對(duì)電機(jī)的絕緣造成老化,引起電機(jī)的轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)、附加發(fā)熱和噪聲污染,所以電纜要求加粗使用;電機(jī)喘振現(xiàn)象無(wú)法消除。仍屬于落后技術(shù)。
3、液力耦合器調(diào)速—屬低效調(diào)速方式,調(diào)速范圍有限,高速丟轉(zhuǎn)約5%-10%,低速轉(zhuǎn)差損耗大,最高可達(dá)額定功率的15%,因效率與轉(zhuǎn)速成正比,低速時(shí)效率極低,精度低、線性度差、響應(yīng)慢、啟動(dòng)電流大、裝置大,必須加裝在設(shè)備和電機(jī)之間,不適合改造;無(wú)法軟啟動(dòng),耦合器故障時(shí),無(wú)法切換運(yùn)行,維護(hù)復(fù)雜、費(fèi)用大,不能滿足提高裝置整體自動(dòng)化水平的需要。
4、高壓變頻調(diào)速—由于應(yīng)用了先進(jìn)的電力電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)控制技術(shù)、現(xiàn)代通信技術(shù)和高壓電氣、電機(jī)拖動(dòng)等綜合性領(lǐng)域的學(xué)科技術(shù),因此具有其他調(diào)速方式無(wú)法比擬的優(yōu)點(diǎn):
?。?)變頻器采用液晶顯示數(shù)字界面,調(diào)整觸摸式面板,可隨時(shí)顯示電壓、電流、頻率、電機(jī)轉(zhuǎn)速,可非常直觀地顯示電機(jī)在任何時(shí)間的實(shí)時(shí)狀態(tài)。
(2)精確的頻率分辨率和高的調(diào)速精度,完全可以滿足各種生產(chǎn)工藝工況的需要。
?。?)高壓變頻器具有國(guó)際通用的外部接口,可以同可編程控制器(PLC)和工控機(jī)等各種儀表連接,并可以與原設(shè)備控制回路相連接,構(gòu)成部分閉環(huán)系統(tǒng),如與原DCS系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交換和聯(lián)鎖控制。
?。?)具有電力電子保護(hù)和工業(yè)電氣保護(hù)功能,保證變頻器和電機(jī)在正常運(yùn)行和故障時(shí)安全可靠。
?。?)電機(jī)可實(shí)現(xiàn)軟啟動(dòng)、軟制動(dòng);啟動(dòng)電流小,小于電機(jī)的額定電流;電機(jī)啟動(dòng)的時(shí)間可連續(xù)可調(diào),減少了對(duì)電網(wǎng)的影響。
?。?)具有就地和異地操作功能,另可通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控功能。
?。?)減少配件損耗,延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命,提高勞動(dòng)生產(chǎn)效率。
通過(guò)對(duì)幾種調(diào)速方式的比較,最終,大連小野田水泥廠決定采用高壓變頻器對(duì)EP風(fēng)機(jī)進(jìn)行改造,對(duì)比了國(guó)內(nèi)外的所有廠家,基于以下幾點(diǎn)原因,選用了利德華福生產(chǎn)的高壓變頻器:
?、賴?guó)內(nèi)高壓變頻器廠家中業(yè)績(jī)最多;
?、谙到y(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定;
?、廴形慕缑骘@示,適合國(guó)內(nèi)用戶;
④針對(duì)國(guó)內(nèi)用戶量身定做,盡量考慮國(guó)內(nèi)電網(wǎng)的綜合因素,在其可靠性,安全性方面有其獨(dú)到的技術(shù)優(yōu)勢(shì);
⑤內(nèi)置PLC,易于改變控制邏輯關(guān)系,適應(yīng)多變的現(xiàn)場(chǎng)需要。
三、改造項(xiàng)目具體實(shí)施方案及過(guò)程
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況,旁路柜采用了一拖一手動(dòng)方案。此結(jié)構(gòu)是手動(dòng)旁路的典型方案,原理是由3個(gè)高壓隔離開關(guān)QS1、QS2和QS3組成(見(jiàn)圖1,其中QF為原高壓開關(guān)柜內(nèi)的斷路器)。要求QS2和QS3不能同時(shí)閉合,在機(jī)械上實(shí)現(xiàn)互鎖。變頻運(yùn)行時(shí),QS1和QS2閉合,QS3斷開;工頻運(yùn)行時(shí),QS3閉合,QS1和QS2斷開。
圖1:高壓變頻器工頻旁路原理圖
優(yōu)點(diǎn)是:在檢修高壓變頻器時(shí),有明顯斷電點(diǎn),能夠保證人身安全,同時(shí)也可手動(dòng)使負(fù)載投入工頻電網(wǎng)運(yùn)行等。缺點(diǎn):高壓變頻器故障時(shí),不能自動(dòng)由變頻轉(zhuǎn)為工頻。
現(xiàn)場(chǎng)原有的水電阻裝置繼續(xù)保留,高壓變頻器安裝后,與原有的水電阻二次回路結(jié)合,取高壓變頻器的變頻狀態(tài)信號(hào)(QS1,QS2閉合后輸出變頻狀態(tài)信號(hào))送至水電阻二次回 路,該信號(hào)有效后通過(guò)原有水電阻二次回路,直接短接電機(jī)轉(zhuǎn)子滑環(huán),切除水電阻裝置,由高壓變頻器對(duì)電機(jī)實(shí)現(xiàn)軟啟動(dòng);取高壓變頻器工頻旁路信號(hào)(QS3閉合后輸出工頻旁路狀態(tài)信號(hào)),該信號(hào)有效后通過(guò)原有水電阻二次回路,恢復(fù)高壓電機(jī)的串水電阻調(diào)速功能,以備高壓變頻器故障期間,用戶仍可以通過(guò)原有啟動(dòng)回路啟動(dòng)設(shè)備工頻運(yùn)行。
小野田水泥廠目前高壓網(wǎng)絡(luò)共有兩條線路,一用一備,當(dāng)一條線路出現(xiàn)故障斷電時(shí),可以在2秒鐘內(nèi)自動(dòng)切換為備用高壓線路,期間負(fù)荷高壓開關(guān)并不分?jǐn)啵谶M(jìn)行高壓變頻器改造前,因風(fēng)機(jī)的慣性比較大,斷電2秒鐘,風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速稍有下降,2秒鐘后即恢復(fù)全速運(yùn)行,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工藝影響可以說(shuō)是微乎其微,進(jìn)行高壓變頻器改造后,這樣的切換對(duì)由功率器件組成的高壓變頻器而言則凸現(xiàn)隱患,這就需要高壓變頻器具備三秒不停機(jī)功能,滿足現(xiàn)場(chǎng)要求?,F(xiàn)場(chǎng)配備的高壓變頻器為5級(jí)功率單元多電平串聯(lián)結(jié)構(gòu),其每個(gè)功率單元內(nèi)部的控制單元電源取自移相變壓器的二次側(cè),當(dāng)高壓掉電瞬間,該控制單元隨即失電,高壓變頻器主控器所有的控制指令無(wú)法通過(guò)功率單元控制單元作用于各個(gè)功率單元,因此高壓變頻器將作為高壓失電作停機(jī)處理?;诖朔N情況,現(xiàn)場(chǎng)對(duì)原有的高壓變頻器內(nèi)部控制邏輯進(jìn)行適當(dāng)修改,即當(dāng)高壓電斷電瞬間,通過(guò)變頻器內(nèi)置PLC,對(duì)高壓變頻器主控器進(jìn)行復(fù)位,屏蔽所有功率單元在高壓掉電時(shí)所報(bào)的所有單元故障,直到高壓再次在3秒鐘內(nèi)正常,功率單元帶電正常后,記憶高壓斷電前的運(yùn)行頻率,執(zhí)行飛車啟動(dòng),因風(fēng)機(jī)慣性較大,此過(guò)程對(duì)風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速影響微乎其微,現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試期間,曾經(jīng)做過(guò)類似的實(shí)驗(yàn),高壓變頻器拖動(dòng)負(fù)載運(yùn)行時(shí),在高壓開關(guān)就地人為分?jǐn)喔邏洪_關(guān),三秒鐘內(nèi)再合開關(guān),高壓變頻器運(yùn)行正常,風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速稍有下降,結(jié)論表明,這樣的處理方式完全滿足現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行要求。
現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備名牌參數(shù)如下:
高壓變頻器參數(shù)
電機(jī)名牌參數(shù)
四、改造效果
1、節(jié)能效果相當(dāng)明顯,經(jīng)濟(jì)效益顯著
小野田水泥廠EP風(fēng)機(jī)變頻改造后,取得了顯著的節(jié)能效果,改造前風(fēng)機(jī)風(fēng)門的開度經(jīng)常在40%左右,電機(jī)全速運(yùn)行,改造后,風(fēng)機(jī)變速運(yùn)行,因現(xiàn)場(chǎng)工況變化不是很大,變頻調(diào)速系統(tǒng)經(jīng)常運(yùn)行在31赫茲左右,與調(diào)節(jié)檔板時(shí)的消耗功率大大減小,節(jié)電效果與經(jīng)濟(jì)效益顯著。變頻改造前后,電機(jī)的運(yùn)行數(shù)據(jù)如下表所示
上述表格中,改造前電機(jī)平均功率計(jì)算方法為:
32×1.732×6×0.8=266kW
改造后電機(jī)平均功率計(jì)算方法為:
7.5×1.732×6×0.95=74kW
注:變頻運(yùn)行時(shí),變頻輸入的功率因數(shù)為0.95;電機(jī)工頻運(yùn)行時(shí),功率因數(shù)為電機(jī)功率因數(shù)0.80。
根據(jù)以上實(shí)際數(shù)據(jù),可以得出,改造后EP風(fēng)機(jī)的節(jié)電率為:
?。?66-74)/266=72.2%
該設(shè)備每年檢修一次,檢修時(shí)間為30天,其余時(shí)間均運(yùn)行,我們按一年運(yùn)行300天,實(shí)際電費(fèi)按一度電0.5元計(jì)算,則一年節(jié)省電費(fèi)為:
?。?66-74)×300×24×0.5=69.1萬(wàn)元。
2.改善工藝。
現(xiàn)將改造前及改造后現(xiàn)場(chǎng)工況列表如下:
參考上述表格,可以看出:
EP電除塵風(fēng)機(jī)變頻改造后,取得的間接效果也是十分明顯的,因?yàn)樽冾l調(diào)速系統(tǒng)經(jīng)常運(yùn)行在30赫茲左右,電機(jī)及風(fēng)機(jī)旋轉(zhuǎn)速度降低,電機(jī)及風(fēng)機(jī)的軸溫降低,噪音降低,整體維護(hù)周期大大縮短;運(yùn)行人員在DCS側(cè)通過(guò)監(jiān)控界面很方便的調(diào)節(jié)電機(jī)的運(yùn)行頻率,高壓變頻器的頻率分辨率精確到0.01赫茲,調(diào)節(jié)及時(shí),調(diào)節(jié)精度高。
改造前用戶曾經(jīng)擔(dān)心電機(jī)降速后,自身冷卻風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速下降,電機(jī)散熱效果不好,電機(jī)可能會(huì)有過(guò)熱的問(wèn)題,實(shí)際該問(wèn)題并沒(méi)有出現(xiàn)。因?yàn)殡姍C(jī)降速后,雖然自身冷卻效果下降,但是電機(jī)降速后輸出功率大大降低(電機(jī)輸出功率與轉(zhuǎn)速的立方成正比),事實(shí)表明,改造后,電機(jī)的溫升不但沒(méi)有升高,反而有所下降。
五、結(jié)論
節(jié)約能源是我國(guó)的基本國(guó)策,國(guó)家制定了“節(jié)能中長(zhǎng)期專項(xiàng)規(guī)劃”,為落實(shí)此規(guī)劃目標(biāo),國(guó)家發(fā)改委最近啟動(dòng)了十大重點(diǎn)節(jié)能工程,作為耗能大戶的水泥行業(yè)是國(guó)家宏觀調(diào)控的重點(diǎn),也是節(jié)能的重點(diǎn)行業(yè),通過(guò)各種措施,如果能把生產(chǎn)每噸水泥電耗控制在100kW·h內(nèi),按我國(guó)水泥年產(chǎn)12億噸計(jì)算,如達(dá)到節(jié)能指標(biāo),則每年可節(jié)約百萬(wàn)噸煤,節(jié)電百億度,并且可使廢氣排放量降低,有利于保護(hù)環(huán)境,同時(shí)也降低了企業(yè)成本。大連小野田水泥廠EP電除塵風(fēng)機(jī)的變頻改造,達(dá)到了節(jié)電和改善工藝的效果,取得了圓滿成功。目前在我國(guó),水泥行業(yè)相對(duì)于其它如冶金、電力等行業(yè),高壓變頻器改造的進(jìn)度相對(duì)緩慢,如果中國(guó)大多數(shù)水泥制造企業(yè)都能如大連小野田水泥廠,合理、深度挖掘自身潛力,那么有理由相信,中國(guó)的天將會(huì)更藍(lán),水會(huì)更清,節(jié)能型的和諧社會(huì)美好前景定會(huì)展現(xiàn)在我們的面前!
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