用鋰渣代替熟料生產(chǎn)通用硅酸鹽水泥
鋰渣是鋰鹽廠的工業(yè)廢渣,因其水分大,烘干難度大,烘干后又容易起灰揚(yáng)塵,污染環(huán)境,所以多數(shù)水泥廠只把鋰渣當(dāng)作混合材使用,摻入量很少。若能利用出窯熟料的余熱來烘干鋰渣,一方面可以解決鋰渣水分大、烘干難的問題;另一面能充分利用出窯熟料的顆粒多、起灰小的特點(diǎn),防止鋰渣在摻入過程中起灰揚(yáng)塵,污染環(huán)境。我廠經(jīng)過多年的試驗(yàn)研究,成功實(shí)現(xiàn)了在Φ4. 0m×80m余熱發(fā)電中空窯的出窯熟料中摻入鋰渣穩(wěn)定生產(chǎn)通用硅酸鹽水泥,本文作一介紹。
1 原燃材料及小磨試驗(yàn)
1.1原燃材料
鋰渣來自烏魯木齊鋰鹽廠,熟料產(chǎn)自本廠,其主要化學(xué)成分見表1和表2。
1.2小磨試驗(yàn)
取具有代表性熟料40 kg,烘干后的鋰渣15 kg,摻入不同配比的鋰渣,用Φ500mm×500mm標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)小磨進(jìn)行試驗(yàn),石膏[其w(SO3)為36.2%]摻入量為3%,粉磨時(shí)間30 min,水泥比表面積的測(cè)定依據(jù)GB8074-87,細(xì)度檢驗(yàn)依據(jù)GB l345-91,水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時(shí)間測(cè)定依據(jù)GB/Tl346-2001,水泥膠砂強(qiáng)度試驗(yàn)依據(jù)GB/Tl7671—1999,各試驗(yàn)樣的質(zhì)量配比及其物理化學(xué)性能見表3。
小磨試驗(yàn)結(jié)果表明:(1)水泥中隨著鋰渣摻入量的增加,水泥的細(xì)度(篩余值)呈下降趨勢(shì),比表面積和水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量呈上升的趨勢(shì),凝結(jié)時(shí)間延長(zhǎng),說明鋰渣能調(diào)解凝結(jié)時(shí)間,易磨性較好,具有助磨的作用。(2)隨著鋰渣摻入量的增加,水泥的強(qiáng)度也呈有規(guī)律的變化。當(dāng)鋰渣摻入量小于10%時(shí),對(duì)水泥的強(qiáng)度影響不大;而當(dāng)鋰渣摻入量大于15%時(shí),水泥的3d強(qiáng)度雖略有下降,但28d強(qiáng)度卻大幅度提高,特別是當(dāng)鋰渣摻入量達(dá)到30%時(shí),水泥28d強(qiáng)度達(dá)到最高值,28d抗壓強(qiáng)度比為120%,說明鋰渣中活性SiO2能與水泥水化產(chǎn)物Ca(OH)2進(jìn)行二次水化,從而大幅提高了水泥28 d抗壓強(qiáng)度;當(dāng)鋰渣摻入量大于40%,水泥的強(qiáng)度明顯下降,特別是3d抗壓強(qiáng)度大幅下降。試驗(yàn)說明用鋰渣等量代替熟料生產(chǎn)通用硅酸鹽水泥是完全可行的,但摻量不能過高,本試驗(yàn)條件下應(yīng)小于30%。
2 工業(yè)試生產(chǎn)及注意事項(xiàng)
2.1 工業(yè)試生產(chǎn)
在大量試驗(yàn)成功的基礎(chǔ)上,于 2007年6月1日開始用鋰渣代替熟料生產(chǎn)通用硅酸鹽水泥的工業(yè)試驗(yàn)。我們?cè)谝慌_(tái)Φ2.4m×7m的圈流磨上生產(chǎn)復(fù)合32.5水泥,細(xì)度指標(biāo)≤2.5%,w(SO3)值指標(biāo)控制在2.4%±0.3%,水泥配比為帶鋰渣熟料:水渣:自燃煤矸石:爐渣:石膏=70(鋰渣:熟料=40:30):15:10:3:2。而在另一臺(tái)Φ3.0m×9m的圈流磨上生產(chǎn)砌筑22.5水泥,細(xì)度指標(biāo)≤2.0%,w(SO3)值指標(biāo)控制在2.6%±0.3%。水泥配比為帶鋰渣熟料:水渣:自燃煤矸石:爐渣:石膏=42(鋰渣:熟料=22:20):34:16:5:3。生產(chǎn)的水泥產(chǎn)品性能分別見表4和5表,2008年5月經(jīng)新疆維吾爾自治區(qū)建材非金屬質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站抽檢符合GB/12598-1999和GB/T3183-2003標(biāo)準(zhǔn)要求。
2.2 工業(yè)生產(chǎn)中應(yīng)注意的問題
(1)鋰渣代替熟料生產(chǎn)通用硅酸鹽水泥,鋰渣在摻入出窯熟料時(shí),鋰渣的摻入量應(yīng)控制在30%,這樣才能充分發(fā)揮鋰渣活化性能好的特點(diǎn)。
(2)生產(chǎn)通用硅酸鹽水泥時(shí),應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行水泥國家標(biāo)準(zhǔn)GBl75-2007,根據(jù)水泥品種、強(qiáng)度等級(jí),合理搭配使用摻入量不同的帶鋰渣熟料,以避免混合材摻加量超國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(3)生產(chǎn)通用硅酸鹽水泥時(shí),應(yīng)選用3d強(qiáng)度高的熟料并且適當(dāng)提高火山灰質(zhì)混合材的摻入量,以提高水泥3d強(qiáng)度,避免因摻入鋰渣造成3 d強(qiáng)度偏低的影響。
(4)用鋰渣代替熟料生產(chǎn)通用硅酸鹽水泥時(shí),可適當(dāng)放寬水泥細(xì)度指標(biāo),避免造成水泥富余強(qiáng)度的浪費(fèi)。
3 效益分析
(1)鋰渣代替熟料生產(chǎn)通用硅酸鹽水泥能產(chǎn)生意想不到的經(jīng)濟(jì)效益。鋰渣90元/t,熟料200元/t,摻入20%的鋰渣代替熟料,每噸水泥生產(chǎn)成本下降22元,年產(chǎn)25萬t水泥,則可創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益550萬元。
(2)用鋰渣代替熟料后,提高了我廠的磨機(jī)產(chǎn)量,使我廠Φ 2.4m×7m的圈流磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量由原來的19t/h提高到20t/h;Φ3.0m×9m的圈流磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量由原來的32t/h提高到34t/h,且噸水泥粉磨生產(chǎn)成本可降低了1.6元,一年即可創(chuàng)造40萬元經(jīng)濟(jì)效益。
(3)鋰渣是工業(yè)廢渣,屬國家免稅范疇,利用鋰渣等量代替熟料生產(chǎn)通用硅酸鹽水泥,符合國家節(jié)能減排產(chǎn)業(yè)政策,實(shí)現(xiàn)了資源的綜合利用,即節(jié)約了資源,又減少了二次污染,促進(jìn)了我廠經(jīng)濟(jì)又好又快的發(fā)展。
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