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Ф4.Om×13m水泥磨設(shè)計及運行中需注意的事項

  本文以我公司2006年新增3號水泥磨(Φ4.0m× 13m)為例,就項目建設(shè)過程中應(yīng)注意的事項做一總結(jié)。

  1  皮帶機的設(shè)計

  設(shè)計人員對皮帶機選型往往按照相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)進行,但實際生產(chǎn)中,熟料溫度夏季經(jīng)常高達l 50℃以上,超過了耐熱皮帶的使用上限,因而出現(xiàn)輸送皮帶使用壽命短、接口易斷裂等問題,影響設(shè)備的安全穩(wěn)定運行。對此,我公司主要從皮帶的帶速、滾筒直徑方面提出特別要求,選用帶速低一些、滾筒直徑大一些規(guī)格的設(shè)備,降低其疲勞次數(shù),以延長使用壽命。

  皮帶機頭部張緊滾筒運行中盡管有清掃器,但實際使用中仍難免在該滾筒下部產(chǎn)生積料,導(dǎo)致人工清掃工作量增加,清掃不及時還會導(dǎo)致設(shè)備運行故障,甚至損壞設(shè)備。對此我公司提出擴大下料口,將張緊滾筒包入下料口里面,物料直接進入下料口。改進前后結(jié)構(gòu)見圖1。通過此變更,達到節(jié)省人工、減少故障和提高運轉(zhuǎn)效率的目的。

圖1   皮帶機頭部滾筒處下料處置方式

  2  聯(lián)軸器的安裝

  減速器與磨機膜片聯(lián)軸器的安裝,按照圖紙要求精度<0. 8mm,但安裝單位實際操作中,先將減速器、磨機通過專用支架找正后,直接連接聯(lián)軸器法蘭盤,簡單對正,即認為磨機找正完成。該種安裝的前提是聯(lián)軸器廠家加工嚴格控制精度,滿足制作要求。該聯(lián)軸器安裝完畢檢查時,發(fā)現(xiàn)連接軸徑向偏差超標(biāo)嚴重,為聯(lián)軸器制作偏心所致(如圖2)。經(jīng)過計算確定用替換螺栓的方法來保證找正精度,用M30、M27螺栓全部替換原來M33螺栓,校正偏心,可以滿足滿負荷生產(chǎn)需要;同時對軸的精度要求控制< 0.4mm,盡量減少偏差量。經(jīng)過實際生產(chǎn)的檢驗,滿負荷運行幾個月以來一切正常,證實了理論計算。

圖2  聯(lián)軸器偏心示意

  當(dāng)然由于制作偏心,長時間偏載運行會影響減速器壽命,所以在定制的備件品到貨后要及時更換。

  3  重點部分軸承溫度的監(jiān)控

  磨機減速器試運行期間,對于各重點部位軸承溫度的監(jiān)控非常重要,運行初期不可避免的會因磨合不良或者油路問題導(dǎo)致局部溫度異常,該異常升溫曲線ΔK(單位時間的溫升量)值大,從圖3曲線的后半段可以看出升溫特別快,如不及時停車,即使在自動保護動作情況下,溫度也有可能超過軸瓦極限,引起設(shè)備損傷。

圖3  2種升溫曲線的對比

  于是依圖表分析,根據(jù)運轉(zhuǎn)實際適當(dāng)調(diào)低報警及停車溫度,以保護設(shè)備。調(diào)整后我公司試運轉(zhuǎn)期間發(fā)生減速器瓦溫異常升高時,報警停車后溫度仍然沖高到 70℃,但沒有導(dǎo)致軸承燒損,通過簡單處理,短時間內(nèi)即可恢復(fù)設(shè)備運轉(zhuǎn),有效保護了設(shè)備。當(dāng)然,有條件的工廠或新建工廠,對于此類情況也可以運用程序控制,要求設(shè)計編程過程中考慮該部分的控制,對溫度及時監(jiān)控自動判斷升溫速率即ΔK值,可以實現(xiàn)預(yù)先控制,達到保護設(shè)備的目的。

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