一、 概述
1.1 項目介紹:
水泥工業(yè)發(fā)展到今天,工藝和設(shè)備技術(shù)水平有了長足進(jìn)步,盡管水泥生產(chǎn)過程的熱耗(燃煤)較以前下降了許多,但由于水泥窯的規(guī)模大,廢氣排量巨大,因此廢氣余熱量仍然很大,如果能將這些熱量回收用于發(fā)電,其發(fā)電量相當(dāng)可觀。水泥窯的廢熱排放主要集中在窯頭冷卻機和窯尾預(yù)熱機排放的廢氣,其中預(yù)熱機的廢氣還要用于原料烘干,我們利用預(yù)熱機的廢氣只能在回收其熱量后將它的溫度降至250℃,而冷卻機的廢氣不作其他用途,我們要充分利用其熱量,回收熱量后,它的排氣溫度可降至約90℃。因此,在充分考慮工藝流程和生產(chǎn)需要的基礎(chǔ)上,結(jié)合母公司花蓮廠二十年來在余熱發(fā)電方面積累的豐富建設(shè)和運行經(jīng)驗,決定采用日本JFE公司的系統(tǒng)。該項目進(jìn)展分兩期完成:第一期工程為一、二窯余熱發(fā)電項目自2004年12月破土動工,于2006年3月7日并網(wǎng)發(fā)電;第二期工程為配合三號窯2007年7月投產(chǎn),鍋爐熱氣于同年8月12日并入。
1.2 工藝流程:
目前系統(tǒng)將三套窯的廢熱回收合并發(fā)電,為了回收窯頭冷卻機的廢熱,設(shè)置AQC鍋爐(每套窯各一套),AQC鍋爐設(shè)計為水平管式強制循環(huán)鍋爐,帶汽水鼓,廢氣垂直方向通過鍋爐,鍋爐依廢氣流向依次布置過熱器、蒸發(fā)器和節(jié)熱器;由于冷卻機廢氣粉塵為
熟料顆粒,粘附性不強,除塵方式采用自然沉降不使用機械振打裝置,在AQC鍋爐之前設(shè)置了旋風(fēng)筒,降低熟料粉塵對鍋爐的影響。
在窯尾預(yù)熱機設(shè)置SP鍋爐(每套窯各一套),SP鍋爐采用垂直管式強制循環(huán)鍋爐,帶汽水鼓,廢氣水平方向通過鍋爐,鍋爐依廢氣流向依次只設(shè)過熱器和蒸發(fā)器,以使鍋爐出口廢氣溫度能達(dá)到250℃,用于原料干燥;預(yù)熱機廢氣粉塵為生料粉,粘附性較強,故SP鍋爐設(shè)置機械振打裝置來解決粉塵附著的問題。為充分回收熱能,系統(tǒng)配置了高、低壓閃蒸器,采用能使用不同壓力和溫度參數(shù)的汽輪機。其中一、二號水泥生產(chǎn)線配置一套高、低壓閃蒸器,而三號水泥生產(chǎn)線又配置一套高、低壓閃蒸器,采并聯(lián)方式運行。閃蒸技術(shù)在水位控制方面較復(fù)雜,尤其在三套窯共用一套渦輪發(fā)電機時互相影響的因素就更多了,但本系統(tǒng)采用了高度自動化控制系統(tǒng),且完全掌控三套蒸汽共推一套渦輪發(fā)電機的復(fù)雜控制問題。其簡要流程圖如下(圖一):
圖一
二、實際操作及改善措施
目前國內(nèi)在水泥生產(chǎn)線余熱發(fā)電技術(shù)也較成熟,一般的水泥生產(chǎn)線余熱發(fā)電站配置情況基本是一條水泥生產(chǎn)線配一套渦輪機及發(fā)電機,或者是兩條水泥生產(chǎn)線配一套渦輪機及發(fā)電機,很少有三條水泥生產(chǎn)線配一套渦輪機及發(fā)電機,而本公司的余熱發(fā)電站就是將三條水泥生產(chǎn)線共配一套渦輪機及發(fā)電機,并且為了充分降低窯頭的廢氣溫度,增設(shè)了兩套高、低壓閃蒸器來輔助發(fā)電。我們通過在從兩條水泥生產(chǎn)線配一套渦輪機及發(fā)電機的配置運行操作到今天的三條水泥生產(chǎn)線配一套渦輪機及發(fā)電機系統(tǒng)的操作中得出許多實踐操作經(jīng)驗,現(xiàn)就操作方面有如下幾種情況以及相應(yīng)的應(yīng)變方式:
第一種為閃蒸器管路內(nèi)的水錘現(xiàn)象:
在水泥生產(chǎn)線上的余熱發(fā)電站比較容易發(fā)生水錘現(xiàn)象的應(yīng)該是在補水管路內(nèi)。就本廠而言,就是當(dāng)#1AQC或#2AQC鍋爐停爐時,其本身節(jié)熱器出口水溫會逐步下降,而另外一套AQC鍋爐正常運轉(zhuǎn)中,使得進(jìn)入#1高壓閃蒸器的兩條管路水溫相差越來越大,在冷、熱水相遇時就會發(fā)生水錘現(xiàn)象,對此本公司在節(jié)熱器到#1高壓閃蒸器控制閥前各安裝一電動閥做自動控制排低溫水至冷凝器,即回收了冷凝水,且確保了沒有水錘現(xiàn)象發(fā)生。具體流程如下(圖二)中151.17、151.18和351.17馬達(dá)控制閥所示。
第二種為配合三號窯鍋爐并入增加#2高、低壓閃蒸器之后的水位控制問題:
原#1、#2水泥生產(chǎn)線的蒸汽共推一套渦輪機的配置,加上第三條水泥生產(chǎn)線的蒸汽并入,使得控制方面更是錯綜復(fù)雜,特別是配合#3AQC節(jié)熱器而增設(shè)的#2高、低壓閃蒸器的水位控制。當(dāng)只有第一和第二條水泥生產(chǎn)線時,鍋爐給水泵的水源只有#1低壓閃蒸器和真空冷凝器兩處,所以只要用控制閥(LV422)來控制#1低壓閃蒸器的水位即可達(dá)到整個水系統(tǒng)的穩(wěn)定。控制閥(LV422)的控制原理為:當(dāng)#1低壓閃蒸器的水位低于設(shè)定值時,自動調(diào)節(jié)控制閥LV422開大點,使得鍋爐給水泵的水源從真空冷凝器處來較多,從而保持#1低壓閃蒸器水位達(dá)到穩(wěn)定效果。加入#2高、低壓閃蒸器之后,鍋爐給水泵的水源就多了#2低壓閃蒸器,而控制閥LV452的控制原理如同控制閥LV422一樣。也就是控制閥LV422控制#1低壓閃蒸器水位,而控制閥LV452控制#2低壓閃蒸器水位。這樣的話使得#1、#2低壓閃蒸器的水位永遠(yuǎn)在忽高忽低的頻繁變化,導(dǎo)致整個余熱發(fā)電站的水位都無法自動控制。本公司經(jīng)試驗將控制閥LV452保持在全關(guān)不做自動控制用,只有通過一個控制閥LV422來調(diào)節(jié)#1低壓閃蒸器水位,而#2低壓閃蒸器的水位隨#1低壓閃蒸器水位升降,即靠補水連通管取得平衡達(dá)到水位控制。具體流程如下(圖二)所示。
第三種為#2高壓閃蒸器內(nèi)部壓力的建立及水位控制:
在三條水泥生產(chǎn)線均正常運轉(zhuǎn)時,對應(yīng)的余熱發(fā)電站各鍋爐也能正常運轉(zhuǎn),但當(dāng)?shù)谌龡l水泥生產(chǎn)線需要停修而再重新開機時,對應(yīng)的#2高壓閃蒸器水位控制就較困難。因為在#1、#2低壓閃蒸器有了直接連通的管路,使#1、#2低壓閃蒸器內(nèi)部壓力相等,這時#2低壓閃蒸器內(nèi)部壓力就大于#2高壓閃蒸器,因無法形成正常補水回路致#2高壓閃蒸器水位無法建立,所以在#2高壓閃蒸器內(nèi)部壓力沒有大于#2低壓閃蒸器時,其水位無法自動控制。故在第三條水泥生產(chǎn)線開機時,須利用旁路控制閥(LV431b)直接排放到真空冷凝器的管路來調(diào)節(jié)#2高壓閃蒸器水位,通過節(jié)熱器出口水溫的上升,再經(jīng)過#2高壓閃蒸器循環(huán)加熱,使#2高壓閃蒸器內(nèi)部壓力逐步上升到大于#2低壓閃蒸器時,將排放到真空冷凝器的控制閥LV431b關(guān)閉,讓#2高壓閃蒸器水位由控制閥LV431a經(jīng)#2低壓閃蒸器自動控制。通過#3AQC節(jié)熱器出口水溫度不斷地提高,至#2高壓閃蒸器內(nèi)部壓力繼續(xù)上升到正常值,完成#2高壓閃蒸器的壓力建立。具體流程如下(圖二)所示。
圖二
三、總結(jié)
綜上所述,閃蒸復(fù)合發(fā)電技術(shù)是一種能量最大限度地利用,也是將常規(guī)發(fā)電站無法利用的部分低品質(zhì)低溫?zé)崮?,通過閃蒸系統(tǒng)生產(chǎn)出飽和蒸汽,與過熱蒸汽一起進(jìn)入多參數(shù)混合渦輪機作功發(fā)電,從而增加余熱發(fā)電系統(tǒng)的發(fā)電效率。并且本公司為節(jié)約成本,在原二條水泥生產(chǎn)線的熱氣供一渦輪機發(fā)電的基礎(chǔ)上再增加第三條水泥生產(chǎn)線的熱氣合并發(fā)電,更加充分地利用了有限的能源,在操作上通過多次實際證明完全可以控制以上情況的發(fā)生。同時我們也相信通過廣大專家不斷地現(xiàn)場實踐和摸索總結(jié)出更多的經(jīng)驗,將來的水泥生產(chǎn)線上余熱發(fā)電站在工藝和自動化控制方面都有著不可估量的發(fā)展前景。