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山水集團水泥生產(chǎn)線電氣自動化特點

  近幾年來,我集團大力發(fā)展新型干法水泥事業(yè),新建熟料生產(chǎn)線和水泥粉磨站30余條。已投產(chǎn)和在建生產(chǎn)線,無論是電氣自動化的裝備、自動化系統(tǒng)的軟件功能,還是電氣管理技術,都緊緊跟蹤了當今國際先進水平,并結合實際,在技術創(chuàng)新、降低投資方面有所突破,收到了較好經(jīng)濟效益。

  1 自動化技術和水平不斷提高
  
1.1 新建生產(chǎn)線全部采用新型DCS系統(tǒng)
  
水泥工藝流程的特性,決定了其開關邏輯控制的主導地位,同時模擬量的處理多為簡單的顯示和給定,控制回路基本上也多為并不復雜的單回路調(diào)節(jié),這些特點決定了傳統(tǒng)意義上DCS系統(tǒng)的逐漸淡出,如3號線使用的Bailey的INFl90系統(tǒng)等,這些早期的DCS系統(tǒng)同相對簡單的PLC加上位控制軟件所組成的控制系統(tǒng)相比較,并無明顯的優(yōu)勢,甚至某些方面還處于下風。因此,隨著PLC技術和產(chǎn)品的不斷發(fā)展,PLC的處理開關量的能力和較快的速度在水泥行業(yè)的工藝控制中得到充分的表現(xiàn),同時其靈活的結構為系統(tǒng)的升級和擴展留有很大的余地,加上價格優(yōu)勢更使其得到迅速的發(fā)展。與此同時,傳統(tǒng)DCS廠商紛紛推出其相應的PLC產(chǎn)品,如ABB的Freelance 2000、Honeywell的Plantscape及Siemens的PCS7等,它們作為基于PLC的DCS系統(tǒng)在水泥行業(yè)推廣,并已取得不俗的業(yè)績。

  目前我集團在自動化系統(tǒng)選型方面,從集團一盤棋的角度考慮,兼顧了投資和生產(chǎn)控制的可靠性,以及維護上的方便,在所有熟料生產(chǎn)線全部采用ABB公司的Freelance 2000系統(tǒng),幾乎所有粉磨站都采用了國產(chǎn)和利時公司的SmartPr0系統(tǒng)。這兩個系統(tǒng)的特點是投資低、可靠性高,并已基本為我集團技術人員所掌握。

  1.2 在總降壓變電站采用電站綜合自動化系統(tǒng)
  
我集團的110kV和35kV總降壓變電站采用了變電站綜合自動化系統(tǒng),不僅可以滿足與電力部門通訊的要求,而且可以將整個企業(yè)的高中壓電力設備的保護、控制和監(jiān)測集為一體,可實時顯示電站各回路電量、開關狀態(tài)、信號狀態(tài)及動作等,并完成數(shù)據(jù)累計;完成主接線圖、潮流負荷棒圖;可動態(tài)顯示和修改各種保護裝置的保護定值,可在線投、退保護裝置。變電站綜合自動化采集數(shù)據(jù)均為總降出線回路數(shù)據(jù),與生產(chǎn)自動化DCS系統(tǒng)具有相對獨立性。

  這里需要提到的是,因總降壓站具有相對的獨立性,為減少對生產(chǎn)控制的誤操作,以免影響正常生產(chǎn),有必要單獨設置綜合自動化系統(tǒng)。6kV(10kV)配電站只設置綜合保護器代替各種繼電器,通過生產(chǎn)線獨立的DCS系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)采集及控制,而不進入變電站綜合自動化系統(tǒng),即變電站綜合自動化采集數(shù)據(jù)、信息均為總降出線回路數(shù)據(jù)及信息。

  1.3 現(xiàn)場總線控制技術和現(xiàn)場總線智能控制器的應用
  
現(xiàn)場總線是用于現(xiàn)場設備與自動化控制系統(tǒng)之間的一種雙向多節(jié)點數(shù)字通信開放型測控網(wǎng)絡技術,是當前國際上自動化系統(tǒng)的熱點和發(fā)展趨勢。

  根據(jù)水泥生產(chǎn)線的特點和現(xiàn)場總線技術的優(yōu)勢,在預熱器和篦冷機等熱工測控點集中的區(qū)域,以及輥壓機系統(tǒng)等數(shù)據(jù)量較大的設備中局部采用現(xiàn)場總線方案,充分發(fā)揮現(xiàn)場總線技術的優(yōu)勢和特點,減少了大量隔離器、端子柜、I/O模塊及大量電纜和電纜橋架,同時提高了信號的測量、傳輸和控制精度,提高了系統(tǒng)與設備的性能。而在測控點較為分散的其他車間仍采用傳統(tǒng)的DCS分布式I/O系統(tǒng)。

  在現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)FCS中還使用了大量的Profibus現(xiàn)場總線的PA標準智能傳感器,主要使用了ABB的MTV型的壓力變送器和溫度變送器,在實際應用中系統(tǒng)不僅周期性地對這些設備進行輸入和輸出數(shù)據(jù)交換,還能對這些儀表的參數(shù)進行遠程調(diào)校,如量程滿點、量程零點等。據(jù)統(tǒng)計,隨著現(xiàn)場總線儀表制造成本的降低,它的綜合投資已非常接近傳統(tǒng)的DCS和常規(guī)模擬儀表。根據(jù)我集團統(tǒng)計比較,窯尾采用總線儀表的新建生產(chǎn)線,同3號線的Bailey控制系統(tǒng)比較,現(xiàn)場儀表的故障率大約降低了60%,系統(tǒng)設備維護費用相應下降了40%,提高了設備運轉率。

  現(xiàn)場總線儀表及其技術已經(jīng)成功應用在世紀創(chuàng)新、昌樂、濰坊、嶺子和安丘的熟料生產(chǎn)線,以及故城、濱州、淄川和東營等粉磨站上。

  1.4 應用變頻調(diào)速等節(jié)電技術及設備
  
風機、配料秤和板喂機等需要調(diào)速的設備全部采用全數(shù)字變頻調(diào)速技術進行控制,如:從4號線開始,將篦冷機對風壓要求不高的風機、窯頭排風機等改為變頻調(diào)速,既方便了工藝調(diào)節(jié)、又節(jié)約大量電能。從2005年開始,又逐步對l05臺大功率風機進行了高壓變頻技術改造,平均節(jié)電率15%左右,每年節(jié)約電費6000萬元,取得了顯著的節(jié)電效益。

  2 操作更方便實用性增強
  
2.1 DCS系統(tǒng)
  
ABB的Freelance 2000系統(tǒng)與和利時的SmartPro系統(tǒng),在國內(nèi)水泥行業(yè)市場占有率高,且隨著自動化技術的進步,其投資較過去降低,如Freelance 2000系統(tǒng)較3號線的INFI90系統(tǒng)降低投資100萬元。同時,僅選擇2種DCS系統(tǒng)有利于技術人員的掌握,有利于生產(chǎn)控制和全集團統(tǒng)一管理。

  2.2 配電站
  
6kV(10kV)配電站中,打破常規(guī)設計,取消兩段母線之間的聯(lián)絡。因為隨著供電可靠性和工藝生產(chǎn)連續(xù)性的大大提高,以及熟料及水泥生產(chǎn)線的實際布局,一個工段的設備停機,將直接或馬上導致其他主機設備也要停機,沒有必要在6kV(10kV)母線處進行聯(lián)絡,只在低壓設置聯(lián)絡即可。世紀創(chuàng)新、昌樂、濰坊、嶺子二期熟料生產(chǎn)線以及所有粉磨站全部采用了這種布置。實踐證明,這種設計方案筒潔,操控方便。

  2.3 操作界面方便簡潔
  
利用計算機控制系統(tǒng)的特點,將電氣工程師分析處理問題的過程形象化,對重點設備的正常運行、設備報警、設備故障等狀態(tài)信息綜合處理,例如ABB系統(tǒng)畫面設置滾動報警欄,滾動顯示報警設備編號,提示操作員及時發(fā)現(xiàn)、處理故障;操作員還可以通過重要設備模擬量波形圖來判斷設備的運轉情況,及時發(fā)現(xiàn)、及時處理。方使中控操作人員快速查找故障的原因,縮短故障處理時間。昌樂、濰坊、嶺子一期二期以及粉磨站都采用了這項措施,效果很好,嶺子二期設置了外置音響,效果更明顯。

  3  可靠性提高
  
3.1 控制系統(tǒng)
  
隨著大型先進設備、進口設備的不斷應用,配套控制系統(tǒng)越來越多,一條生產(chǎn)線中就形成了多個局部控制子系統(tǒng),這些控制子系統(tǒng)具有相對的獨立性和完整性,不但完成所配套設備的控制功能,而且保護功能做得非常好;子系統(tǒng)的存在,將控制風險分散,也增加了整個生產(chǎn)線控制的可靠性。如:生料立磨的控制系統(tǒng)(平陰)、煤磨控制系統(tǒng)(嶺子、平陰)、轉子秤控制系統(tǒng)(昌樂、濰坊、嶺子、平陰、安丘)、輥壓機控制系統(tǒng)(青島、聊城、故城、濱州、淄川、東營)、配料秤控制(3號線、世紀創(chuàng)新、嶺子一期)等。這些控制子系統(tǒng)在設備調(diào)試階段已經(jīng)將各種參數(shù)設置正常,除必要的定期校驗外,一般不需要頻繁的日常設置,只要把握好上電、清灰及清楚現(xiàn)場控制箱、按鈕盒等的操作,就能解決大多數(shù)問題?,F(xiàn)場出現(xiàn)的問題,操作不當(包括中控和現(xiàn)場)占大多數(shù),真正技術方面的問題不多。這就要求應不斷加強對現(xiàn)場和中控操作人員的培訓,提高工作人員的技術水平,多從設備的工作原理、動作過程和功能元件的分布人手來解決實際遇到的問題。

  3.2 開關柜及執(zhí)行機構
  
與固定式低壓開關柜相比,抽屜式低壓開關柜的模塊分區(qū)結構更具安全性,互換式的抽屜使故障處理時間大大縮短,操作維護非常方便。同時,電動執(zhí)行器采用機電一體化式,取消伺服放大器等外圍元件,減少了電氣接線,控制簡單、維護方便。昌樂、濰坊、嶺子、平陰熟料線,以及所有粉磨站全部使用了該類設備。

  4 故障的處理
  
現(xiàn)代化水泥企業(yè)的自動化水平較高,故障處理方面也是有據(jù)可依,據(jù)近幾年的現(xiàn)場經(jīng)驗,故障處理思路及方法應把握以下幾點:

  1)中控室是生產(chǎn)控制的心臟,幾乎所有設備的狀態(tài)、運行信息都有記錄,故障處理應首先從中控取得第一手原始資料,充分利用與故障有關的大量信息。平時應該多與操作員聯(lián)系,了解設備運行狀況,對問題早發(fā)現(xiàn),做到防微杜漸。

  2)掌握設備的工作原理,至少應熟悉設備現(xiàn)場操作箱、控制柜的物理位置、關聯(lián)關系以及操作順序。例如:某子公司的轉子秤曾出現(xiàn)既不能在中控也無法在現(xiàn)場開機情況,經(jīng)查,原因是現(xiàn)場按鈕盒上的急停按鈕被誤按下所致。

  3)處理故障時,要順藤摸瓜,逐項排除,不放過任何可能的原因。例如:生產(chǎn)正常運行中,電纜中間斷線并不常見,一次平陰廠立磨的振動信號丟失,經(jīng)檢查,上位機、I/O機柜、所有連接端子、振動傳感器正常,確認恰恰是信號電纜斷線所致。  

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