大型多管冷卻器的研制與應用
多管冷卻器是利用風管表面散熱的原理,通過管內(nèi)高溫煙氣與管外空氣的熱交換達到管內(nèi)煙氣降溫的目的。多管冷卻器分為自然對流風冷與強制風冷兩種方式。自然對流風冷方式的冷空氣流速低、熱交換效果不明顯。若想降溫效果好,則安裝的熱交換器的體積會比較龐大,投資費用也會相應增高,難于滿足要求。強制風冷方式將自然對流速度從2~3m/s提高至10m/s以上,大大提高了散熱效果,減小了熱交換器的體積。
前幾年,國內(nèi)1500~2200t/d水泥生產(chǎn)線多采用強制風冷的多管冷卻器,為了適應更大規(guī)模水泥企業(yè)的發(fā)展,研制6000t/d及以上大型篦冷機出口余風冷卻器是技術發(fā)展的必然趨勢。中聯(lián)青州水泥有限公司(以下簡稱青州公司)對大型多管冷卻器的成功使用,為大型水泥企業(yè)篦冷機煙氣使用袋收塵器奠定了基礎。青州公司大型多管冷卻器的主要設計參數(shù)見右表。
多管冷卻器工作原理
篦冷機產(chǎn)生的廢氣有量大、溫度高且波動范圍廣等特點,溫度一般在290~360℃,瞬時溫度可達450℃;煙氣粉塵濃度為10~30g/m3,出黃料時可達80g/m3;粉塵顆粒硬度大、比電阻高。
從篦冷機出來的高溫煙氣首先進入換熱器上部的集氣箱,集氣箱分為3個單元,每個單元供應2個模塊,進入3個單元的煙氣分別進入6個模塊的列管中,每個模塊由若干個無縫鋼管的管束組成。高溫煙氣進入管束內(nèi)部,大型軸流風機吹入的冷風與管束相互垂直,強制冷風在冷卻管外表面使列管迅速降溫,以達到冷卻管內(nèi)高溫煙氣的目的。冷卻后的煙氣進入灰斗,大顆粒粉塵落入拉鏈機輸出,其余煙氣(130℃左右)經(jīng)灰斗出口排出后,進入窯頭袋除塵器。
青州公司多管冷卻器的設計
換熱器結構設計。由于青州公司換熱器的處理風量較大,散熱面積達5500平方米,考慮到運輸、安裝等原因,換熱器主體分為6個模塊設計,每一個模塊由4根立柱組成一個框架,在設計管板和管束時,應充分考慮熱膨脹。工作管束高寬比為3,管板和管束成一整體,高度方向設計成完全自由膨脹,此方向的熱膨脹量最大。冷卻管口處磨損最為嚴重,為此設計一耐磨短管,當管束出現(xiàn)磨損時可插入耐磨短管,不影響整個管束的使用壽命。或在運行初期直接加入耐磨短管,這樣更換短管也較為方便。考慮到制作的難易及成本,短管的材質(zhì)可用高錳鋼管代替高鉻鑄鋼。
在結構設計中,應盡量避免受迫振動頻率f與管子的固有頻率f0由于接近相等而出現(xiàn)的共振現(xiàn)象(f/f0<1)。如果f>f0,則冷卻器振動嚴重,無法正常使用。為了解決這一問題,冷卻管的長度不能太長。當冷卻管長度為11000~12000mm時,應將管束長度控制在6000mm以內(nèi),并用管板隔開。管板和管子之間密閉焊接,考慮到熱膨脹效應,管板和立柱及橫梁之間應留有一定的間隙。支座模塊與現(xiàn)場混凝土框架采用活動連接。
管程。通常把氣流從一端流進管子里,經(jīng)另一端流出稱之為單管程??紤]到流速、阻力、換熱管排布及安裝等因素,青州公司大型多管冷卻器的管程設計采用單管程形式。
管子類型。換熱管多采用冷拔無縫鋼管。根據(jù)青州公司的情況,設計人員選擇使用45號鋼管。雖然采用翅片鋼管或螺紋管的冷卻效果可能會更好,但其制作工藝復雜,安裝繁瑣,且通過計算,鋼管冷卻即可滿足要求。管徑越小的換熱器結構越緊湊,價格越低,但是管徑越小的換熱器壓降也越大。因為壓降和速度的平方成正比,和管子內(nèi)徑成反比,所以在滿足允許壓降的情況下選用45號鋼管。經(jīng)過實際測試,冷卻管進風口的流速為7.9m/s、溫度為311.9℃、動壓為27Pa、靜壓為1200Pa,出風口的流速為14.5m/s、溫度為132.1℃、動壓為130Pa、靜壓1500Pa,冷卻管束阻力為300Pa。
管長。在相同的散熱面積下,采用長管則流動截面積小、流速略大、管程數(shù)少、煙氣在冷卻管內(nèi)沒有回彎次數(shù),因而壓降也較小,但是管子過長給防振動、安裝及制造帶來了困難。在設計時,設計人員選取了L1=5985mm、L2=5470mm兩種規(guī)格。
冷卻管排列。管束的排列通常有順排和叉排兩種方式。橫向中心距a=S1/D,縱向中心距b=S2/D,a/b值大則流動性好,但b值過小,縱向散熱效果差,尤其對強制風冷來說。若采取圖3中Ⅱ的排列方式,則強制風冷器換熱管干擾較嚴重,故設計采用Ⅰ的順排方法,a/b=1.2,使用實踐證明,效果比較理想。
大型軸流風機。通過計算,熱交換器空氣冷卻風量為32萬m3/h,風壓為194Pa,軸流風機的直徑應為Ф3300mm。這種大型軸流風機以前沒有在國內(nèi)出現(xiàn)過,通過合肥水泥研究設計院與江蘇溧陽風機廠的聯(lián)合攻關,設備研制取得成功并得到應用,滿足了冷卻器大風量、低風壓的要求。
控制系統(tǒng)。整個系統(tǒng)包括灰斗的輸灰(采用FU拉鏈機輸送粉塵)、卸灰(剛性葉輪給料機)及軸流風機的變頻控制。變頻器采用ABBACS800-0040-3型,每臺變頻器控制3臺風機,控制柜具有機旁手動控制、機旁自動控制及DCS自動控制功能。根據(jù)降溫效果,可變頻風機轉(zhuǎn)速,達到節(jié)電的目的。選擇開關帶有遠控、零位、機旁3個位置。在遠控位置控制柜由工廠控制系統(tǒng)控制;在零位,機旁和遠控均不能控制;在機旁位置,可以通過控制柜的功能按鈕操作。溫度控制采用溫度模塊控制,在冷卻器進風口和出風口分設測溫點。當進口溫度高于450℃時,控制器報警,冷風閥打開,進風口摻冷風;當進風口溫度低于300℃時,觀察出口溫度顯示,調(diào)停風機。這些步驟均在中控室完成。
小結
2006年12月,設備經(jīng)安裝、調(diào)試,點火成功,一次性通入煙氣調(diào)試成功。系統(tǒng)正常運行后,經(jīng)測試,入口溫度保持在300℃左右,出口溫度保持在130℃左右,完全達到設計要求。從圖4中可以明顯看出,降溫效果明顯,符合設計要求。設備運行至今狀態(tài)良好,且延長了濾袋的使用壽命。
通過大型多管冷卻器在青州公司6000t/d生產(chǎn)線的成功使用,證明采用模塊化方式進行設計,現(xiàn)場組裝的方式是可行的。采用強制風冷方式,設備體積是采用自然風冷方式設備體積的1/8??紤]到多管冷卻器熱脹冷縮的要求,采取三維方向均能活動的方式,吸收由熱脹冷縮而產(chǎn)生的變形。大型軸流風機和多管冷卻器本體之間采用柔性連接,有效地防止了因熱脹冷縮引起的風機與冷卻器本體之間產(chǎn)生的變形,克服了因風機振動對多管冷卻器正常運行的影響。
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