電動旋轉(zhuǎn)反沖洗二次濾網(wǎng)及膠球清洗裝置在電廠循環(huán)水中的應(yīng)用研究
查莊矸石熱電廠隸屬于肥城礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司電力分公司,位于肥城市石橫鎮(zhèn)境內(nèi),占地面積約2.6公頃。終期建設(shè)規(guī)模為三爐三機(jī),裝機(jī)容量3×6MW,分二期建設(shè),其中一期工程規(guī)模為二爐二機(jī),配兩臺35t/h中溫中壓循環(huán)流化床鍋爐(鍋爐型號:YG-35/3.82-M6)、兩臺可調(diào)整抽汽式汽輪發(fā)電機(jī)組(汽輪機(jī)型號:C6-3.43/0.49,發(fā)電機(jī)型號:QFW-6.8-2),裝機(jī)容量2×6MW,年設(shè)計發(fā)電量7800萬千瓦時,該工程于2001年11月20日開工建設(shè),2002年12月12日投產(chǎn)發(fā)電。電廠二期工程規(guī)模為一爐一機(jī),配一臺35t/h中溫中壓循環(huán)流化床鍋爐(鍋爐型號:YG-35/3.82-M6)、一臺可調(diào)整抽汽式汽輪發(fā)電機(jī)組(汽輪機(jī)型號:C6-3.43/0.49,發(fā)電機(jī)型號:QFW-6.8-2),裝機(jī)容量1×6MW,年設(shè)計發(fā)電量3900萬千瓦時,該工程于2004年4月份開工建設(shè),經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)同意,2004年首先施工安裝一臺35t/h中溫中壓循環(huán)流化床鍋爐及熱力系統(tǒng)、除灰渣系統(tǒng)、供水系統(tǒng)、熱工控制系統(tǒng)及附屬工程等,暫時形成三爐二機(jī)運行規(guī)模。
發(fā)電廠的凝汽設(shè)備是由表面式凝汽器、循環(huán)水泵、凝結(jié)水泵、抽氣器等組成。其中凝汽器的作用是將在汽輪機(jī)中做完功的蒸汽的排出壓力盡可能地降低,從而使蒸汽在汽輪機(jī)中的可用焓降達(dá)到最大,以提高汽輪機(jī)的工作效率;另一個作用是把在汽輪機(jī)內(nèi)做完功的排汽冷卻凝結(jié)成優(yōu)質(zhì)水,重新送回鍋爐循環(huán)使用。
查莊矸石熱電廠的凝汽器冷卻面積是560m2,冷卻水量為1748 m3/h,銅管直徑Ф20 mm。隨著電廠運行時間的增長,汽輪機(jī)的汽耗率越來越高,由電廠新建投產(chǎn)時的4.9kg/kwh左右增加到目前的5.406kg/kwh左右(注:汽輪機(jī)汽耗率=汽機(jī)進(jìn)汽量/發(fā)電量,是反映汽機(jī)效率的一個重要指標(biāo)),分析其主要原因就是凝汽器銅管內(nèi)壁結(jié)垢,導(dǎo)至循環(huán)水進(jìn)水量的降低,熱交換減少,真空降低,從而嚴(yán)重影響了汽輪機(jī)工作效率,造成汽耗較高;針對凝汽器銅管內(nèi)壁結(jié)垢的現(xiàn)象,每年必須對凝汽器清洗一次,造成設(shè)備維修費用的持續(xù)增長。經(jīng)過一段時間的現(xiàn)狀調(diào)查研究分析,對電廠汽輪機(jī)凝汽器清洗技術(shù)進(jìn)行改造,加裝連云港市萬達(dá)電站輔機(jī)廠制造的電動旋轉(zhuǎn)反沖洗二次濾網(wǎng),可有效清除或減少冷卻管內(nèi)的污垢,降低凝汽器端差,提高凝汽器真空,以提高汽輪機(jī)運行效率。
1、凝汽器冷卻管清洗現(xiàn)狀
1.1、現(xiàn)使用二次濾網(wǎng)為固定網(wǎng)芯,水流外旋清污,自清污能力差,根據(jù)現(xiàn)場安裝情況分析,根本無清潔功能,導(dǎo)致循環(huán)水流量受阻,影響膠球清洗系統(tǒng)的正常投運及機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運行。
2.2、收球網(wǎng)為固定漏斗網(wǎng),該收球網(wǎng)無反洗功能,膠球系統(tǒng)剛投運時,收球網(wǎng)板污物也隨著增加,由于污物的影響,導(dǎo)致收球率下降,使凝汽器銅管內(nèi)壁產(chǎn)生污垢,銅管換熱量減少,機(jī)組真空下降,端差上升,形成惡性循環(huán)。由于過濾精度、排污能力及收球網(wǎng)、收球率達(dá)不到國家標(biāo)準(zhǔn),而全部停運。既達(dá)不到清洗過濾目的,也影響循環(huán)水通流面積。
2、系統(tǒng)實現(xiàn)目標(biāo)
系統(tǒng)的總體目標(biāo)就是要確保循環(huán)水進(jìn)水壓力、流量達(dá)到凝汽器正常工作的要求,凝汽器銅管不結(jié)垢,真空值提高到-0.095MPa以上,汽輪機(jī)汽耗率降低到電廠設(shè)計值5.077kg/kwh以下,提高汽輪機(jī)運行效率。整體工藝流程見下圖:
3、設(shè)計方案
3.1更換加裝電動旋轉(zhuǎn)反沖洗二次濾網(wǎng)及旋擺自鎖反沖洗收球網(wǎng),網(wǎng)孔Φ6.5mm,自清污能力強(qiáng),網(wǎng)芯旋轉(zhuǎn),刮污板刮污,反向水流從網(wǎng)芯內(nèi)側(cè)向網(wǎng)芯外側(cè)反沖洗清污,以阻礙雜物進(jìn)入凝汽器,確保凝汽器進(jìn)水壓力。
其工作原理是:經(jīng)過一次濾網(wǎng)過濾的冷卻水中還含有不少懸浮物和有機(jī)物,經(jīng)過循環(huán)水泵壓入二次濾網(wǎng)再過濾,使水質(zhì)進(jìn)一步凈化,當(dāng)懸浮物和有機(jī)物及其它雜物在二次濾網(wǎng)中積聚到一定程度時,濾網(wǎng)的前后水壓差增加到規(guī)定數(shù)值時,便開啟壓力水泵、旋轉(zhuǎn)電機(jī)、排污閥門等,使網(wǎng)芯以5-10轉(zhuǎn)/分旋轉(zhuǎn),自動進(jìn)行清理積聚的污物,當(dāng)污物排出后,濾網(wǎng)前后水壓差恢復(fù)正常時則自動關(guān)閉配電箱的控制機(jī)構(gòu),完成排水工作過程。
3.2對膠球清洗裝置進(jìn)行改造,更換原固定漏斗網(wǎng),加裝連云港市萬達(dá)電站輔機(jī)廠旋擺自鎖反沖式洗收球網(wǎng),以使膠球在此循環(huán)水進(jìn)出口壓力差的作用下,被擠壓通過冷卻管,對冷卻管內(nèi)徑進(jìn)行一次抹擦,使管內(nèi)壁污垢隨水流帶出,膠球經(jīng)循環(huán)水進(jìn)入收球網(wǎng)收回,從而保證凝汽器銅管不結(jié)垢堵塞,確保了汽輪機(jī)真空。
其工作原理是:將膠球從裝球室手孔處投入裝球室內(nèi),數(shù)量為凝汽器進(jìn)水室銅管數(shù)的20%左右。然后啟動膠球泵,打開系統(tǒng)兩端蝶閥,膠球就在此循環(huán)水進(jìn)出口壓力差的作用下,被擠壓通過冷卻管,對冷卻管內(nèi)徑進(jìn)行一次抹擦,使管內(nèi)壁污垢隨水流帶出,膠球隨循環(huán)水經(jīng)出水管進(jìn)入旋擺自鎖反沖洗收球網(wǎng),在收球網(wǎng)板的阻攔下,把膠球分離出來,由膠球泵抽出重新回到裝球室,如此循環(huán)往復(fù)地對凝汽器冷卻管實現(xiàn)連續(xù)自動清洗。
連云港市萬達(dá)電站輔機(jī)廠的膠球清洗裝置在冷凝器清洗工藝流程見下圖:
4、主要特點
4.1膠球清洗裝置是汽輪發(fā)電機(jī)組在運行當(dāng)中對凝汽器冷卻管進(jìn)行清洗的最佳設(shè)備。該裝置使用性能的好壞,直接影響到凝汽器的清洗程度和傳熱效率。該裝置的適用范圍相當(dāng)廣泛,它不僅適用于汽輪機(jī)的凝汽器,同樣也適用于石油、化工等單位固定管板式熱交換器的冷卻管清洗,在連續(xù)工作不降低負(fù)荷的狀態(tài)下,該裝置可隨時投入使用,始終保持冷卻管的清潔狀態(tài),延長冷卻管的使用壽命,減輕勞動強(qiáng)度,是提高電廠經(jīng)濟(jì)效益,保障凝汽器安全經(jīng)濟(jì)運行不可缺少的必備裝置。
其具有以下特點:
(1)、設(shè)計結(jié)構(gòu)新穎合理;
(2)、操作方便;
(3)、膠球回球率高(≥90%);
(4)、二次濾網(wǎng)過濾能力強(qiáng)。
4.2旋轉(zhuǎn)式反沖洗二次濾網(wǎng),用于火力發(fā)電廠凝汽器冷卻水的過濾與去雜質(zhì),它安裝在凝汽器兩側(cè)的進(jìn)水管道上,每個凝汽器左右各裝一只,它可隔斷固態(tài)顆粒及大部分泥沙進(jìn)入凝汽器銅管,隔斷塊狀物質(zhì)與軟性物質(zhì),避免堵塞銅管從而改善凝汽器的工作性能,增加發(fā)電量,其特點是:
(1)、傳動網(wǎng)芯的齒輪與循環(huán)水隔絕,封閉式潤滑,齒輪不再受水中砂粒的磨損和腐蝕。
(2)、傳動齒輪的尺寸小,密封室對水流通道,不造成任何阻礙。
(3)、網(wǎng)芯因故卡住,電動機(jī)自身的熱敏保護(hù)起到保護(hù)作用。
(4)、傳動機(jī)構(gòu)的軸與濾網(wǎng)之間采用花鍵聯(lián)接,使裝拆大為方便。
(5)、網(wǎng)芯上的雜質(zhì)無論沉與浮的均可在壓力水反沖洗時全部沖走。
(6)、所有零件均按電力傳動最大扭矩設(shè)計,機(jī)械強(qiáng)度可靠。
(7)、可使網(wǎng)芯潔凈永不堵塞。
5、結(jié)論
電動旋轉(zhuǎn)反沖洗二次濾網(wǎng)及新型膠球清洗裝置在查莊矸石熱電廠應(yīng)用后,通過2009年的實際運行分析,制約電廠經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)鍵指標(biāo)――汽耗率大大降低,由原來的5.406kg/kwh可降至5.014kg/kwh。汽耗率降低為:5.406-5.014=0.392kg/kwh。
5.1、參照2006年至2009年查莊矸石熱電廠平均發(fā)電量1億kwh電計算,每年節(jié)約新蒸汽1億kwh×0.392 kg/kwh=39200噸,按電廠每噸新蒸汽耗標(biāo)煤120kg計算,節(jié)約標(biāo)煤為39200噸×120kg/T=4704噸,按發(fā)熱量5000kcal/kg計算,折原煤4704噸×7000kcal/kg/5000kcal/kg=6585.6噸,按每噸原煤500元/噸計算,每年可節(jié)約資金:6585.6×500=329.28萬元。
5.2、通過此次改造,凝汽器真空提高,兩臺機(jī)組運行時由原來的開啟三臺循環(huán)水泵變?yōu)殚_啟一臺循環(huán)水泵即可滿足運行。經(jīng)核算,廠用電率由原來的15.28%降為現(xiàn)在的12.2%,廠用電率降低了15.28%-12.2%=3.08%,節(jié)約廠用電量為1億kwh×3.08%=308萬kwh,按每kwh電0.53元計算,節(jié)約資金:308萬kwh×0.53元/kwh=163.24萬元。
5.3、每年節(jié)約清洗凝汽器費用約4萬元。
5.4、改造后,無需專門停機(jī)清洗凝汽器,按每次清洗凝汽器需停機(jī)48小時,影響發(fā)電量為48小時×0.6 kwh=28.8萬kwh計算,兩臺機(jī)組每年節(jié)約費用為:2×28.8×0.53=30.5萬元。
合計:年增加效益為:329.28+163.24+4+30.5=527.02萬元。
電動旋轉(zhuǎn)反沖洗二次濾網(wǎng)在電廠應(yīng)用后,大大降低了汽輪機(jī)的汽耗率,提高了汽輪機(jī)運行效率,減少了設(shè)備維修費用,減輕了勞動強(qiáng)度,提高了電廠的經(jīng)濟(jì)效益,確保了電廠的安全經(jīng)濟(jì)運行。
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