鎂渣復合水泥通過鑒定
據(jù)了解,每生產(chǎn)1噸金屬鎂要排放7~8噸廢渣,全國為此每年排渣在100萬噸,而山西就占到全國的一半以上。鎂渣的排放既污染環(huán)境又占良田,成為鎂工業(yè)的一大害。
山西聞喜銀光鎂業(yè)集團公司是山西省首家金屬鎂生產(chǎn)企業(yè),也是目前我國利用白云石生產(chǎn)金屬鎂的最大企業(yè)。為了綜合利用鎂渣,該公司從1996年就著手進行鎂渣復合硅酸鹽水泥的研制,還專門成立了研制鎂渣復合硅酸鹽水泥的中試基地,并于1999年成立了華興水泥有限責任公司,在國家建材局成都建材研究所和山西省建材學校的水泥專家?guī)椭?,?jīng)過上千次的反復試驗,終于取得成功。產(chǎn)品經(jīng)國家、省、地檢測部門檢驗,各項技術指標完全達到了GB12958-91《復合硅酸鹽水泥》國家標準要求。
鎂渣復合硅酸鹽水泥的生產(chǎn)對鎂渣的質量要求很高,而不同企業(yè)及不同工藝所產(chǎn)鎂渣也不盡相同,經(jīng)中國建材科研院對聞喜鎂渣的鑒定與試驗研究,認為聞喜鎂渣是一種具有良好水硬性的工業(yè)廢渣,可作水泥混合材,其放射性很低,符合用于建材工業(yè)廢渣的放射性標準要求,用途可不受限制。
據(jù)專家介紹,鎂渣的化學成分介于水泥熟料和高爐礦渣之間,鎂渣中所含氧化鎂是以結晶和非結晶兩種狀態(tài)存在,鎂渣的活性和氧化鎂含量及形態(tài)與造渣條件密切相關。為減少或避免鎂渣中方鎂石的危害,應盡量使鎂蒸發(fā)完全,所以必須嚴格控制金屬鎂的生產(chǎn)工藝,控制氧化鎂的含量,確保鎂渣的質量,同時在作混合材生產(chǎn)復合水泥時,要嚴格控制摻渣量,對出廠水泥進行壓蒸安定性合格試驗。
專家同時介紹,由于鎂渣復合硅酸鹽水泥噸水泥鎂渣摻入量可達30%,可明顯降低生產(chǎn)成本,具有顯著的經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)保效益,市場前景廣闊。
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