改進(jìn)P·O42.5水泥與混凝土外加劑適應(yīng)性
0 前 言
隨著混凝土技術(shù)的發(fā)展,外加劑已成為混凝土中不可或缺的重要組成部分,用戶(hù)對(duì)水泥與外加劑適應(yīng)性的要求越來(lái)越高。近幾年來(lái)水泥與外加劑適應(yīng)性已逐漸成為用戶(hù)應(yīng)用關(guān)注的主要方面。2009年初,階段出現(xiàn)泗宿高速公路等反映P·O42.5級(jí)水泥性能波動(dòng)大、混凝土坍落度損失快,經(jīng)時(shí)損失高時(shí)達(dá)到40%以上,致使無(wú)法保證現(xiàn)場(chǎng)正常使用的嚴(yán)峻局面。
1 原因分析
筆者從2009年4月起對(duì)區(qū)域內(nèi)其它水泥企業(yè)產(chǎn)品與混凝土外加劑適應(yīng)性情況、區(qū)域內(nèi)商品混凝土攪拌站生產(chǎn)應(yīng)用情況以及筆者公司P·O42.5級(jí)水泥其它用戶(hù)使用情況進(jìn)行了考察,并咨詢(xún)了東南大學(xué)材料學(xué)院專(zhuān)家教授,查閱了相關(guān)資料,進(jìn)行了系統(tǒng)性的對(duì)比試驗(yàn)分析,根據(jù)試驗(yàn)分析作出了各項(xiàng)影響因素的排列圖(見(jiàn)圖1)。
由排列圖確定主要因素為:
(1)閉路磨系統(tǒng)成品水泥顆粒分布較窄。
(2)混合材流變性能差。
(3)熟料與混凝土外加劑適應(yīng)性不穩(wěn)定。
2 改進(jìn)措施
2.1 改善閉路磨系統(tǒng)成品水泥顆粒分布
筆者公司水泥粉磨系統(tǒng)主要配置為:
水泥磨:椎4.2×13.12m;選粉機(jī):合肥院DS(O)-2500型O-Sepa選粉機(jī);系統(tǒng)收塵:磨尾除塵與選粉機(jī)成品收集各用一臺(tái)袋收塵。
對(duì)水泥磨相關(guān)操作參數(shù)調(diào)整如下:主要調(diào)整出磨風(fēng)路上的靜態(tài)分離器風(fēng)門(mén)開(kāi)度和磨尾排風(fēng)機(jī)風(fēng)門(mén)開(kāi)度:
(1)靜態(tài)分離器風(fēng)門(mén)開(kāi)度由正常生產(chǎn)時(shí)的40%,每次增加10%開(kāi)度;
(2)水泥磨磨尾排風(fēng)機(jī)風(fēng)門(mén)開(kāi)度由正常生產(chǎn)時(shí)的34%,每次增加10%開(kāi)度。對(duì)應(yīng)取樣檢驗(yàn)比表面積、顆粒級(jí)配、45um方孔篩篩余、標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、強(qiáng)度、水泥凈漿流動(dòng)度損失,結(jié)果見(jiàn)表1、表2。
試驗(yàn)結(jié)果表明:
(1)隨著靜態(tài)分離器風(fēng)門(mén)的開(kāi)大,水泥成品相關(guān)參數(shù)及性能無(wú)明顯變化,對(duì)系統(tǒng)影響不大;
(2)隨著磨尾風(fēng)機(jī)風(fēng)門(mén)的逐步開(kāi)大,水泥顆粒分布變寬,細(xì)度明顯變粗,水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度和強(qiáng)度均略有下降,水泥凈漿流動(dòng)度略有減少,但凈漿流動(dòng)經(jīng)時(shí)損失下降幅度明顯,當(dāng)磨尾風(fēng)機(jī)風(fēng)門(mén)開(kāi)度達(dá)到64%時(shí),半小時(shí)凈漿流動(dòng)度較初始值逐漸增大,反映出水泥與外加劑適應(yīng)性得到顯著改善。
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注:1、顆粒級(jí)配分析采用LS-C(I)型激光粒度分析儀;
2、混凝土外加劑選用本區(qū)域有代表性的一種萘系高效減水劑,按GB/T8077混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗(yàn)方法中水泥凈漿流動(dòng)度測(cè)定方法檢測(cè)初始流動(dòng)度及半小時(shí)經(jīng)時(shí)損失。
2.2 調(diào)整混合材品種結(jié)構(gòu)
我公司P·O42.5級(jí)水泥配料:熟料+石膏+沸騰爐渣+粉煤灰+石灰石。在對(duì)比試驗(yàn)時(shí),我們對(duì)混合材摻量及品種結(jié)構(gòu)進(jìn)行如下調(diào)整:
(1)使用粉煤灰替代火山灰質(zhì)混合材沸騰爐渣;
(2)停止使用沸騰爐渣,減少混合材摻量;
(3)使用礦渣替代沸騰爐渣、粉煤灰。具體見(jiàn)表3所示。
結(jié)果表明:
(1)在現(xiàn)有條件下,單純使用粉煤灰替代火山灰質(zhì)混合材沸騰爐渣,水泥的標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量略有下降,對(duì)凈漿流動(dòng)度經(jīng)時(shí)損失影響不大;
(2)停止使用沸騰爐渣,減少混合材摻量后,水泥的標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量出現(xiàn)明顯下降,但對(duì)水泥凈漿流動(dòng)度經(jīng)時(shí)損失影響亦不大;
(3)使用礦渣替代沸騰爐渣、粉煤灰,少量摻加礦渣對(duì)水泥的標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、水泥凈漿流動(dòng)度損失影響不大;礦渣摻量超過(guò)10%后,水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量變化不大,但水泥凈漿流動(dòng)度經(jīng)時(shí)損失與前期相比明顯減小,水泥與外加劑適應(yīng)性得到明顯改善。
2.3 穩(wěn)定和提高熟料與混凝土外加劑適應(yīng)性
2009年5月起,我們適當(dāng)降低熟料中C3A含量,由原先的7.0%~9.0%調(diào)整到7.0%~8.0%,在提高生料配比合格率的同時(shí),要求制造分廠提高燒成溫度,穩(wěn)定熱工制度,嚴(yán)格控制出窯熟料fCaO,考核指標(biāo)由原先的fCaO<1.5%調(diào)整到fCaO<1.2%,確保熟料質(zhì)量穩(wěn)定。
2009年5~8月與2009年1~4月熟料與外加劑適應(yīng)性對(duì)比情況見(jiàn)表4。
熟料調(diào)整后,水泥凈漿流動(dòng)度平均值略有提高,經(jīng)時(shí)損失有一定幅度的降低,波動(dòng)明顯減小,且出現(xiàn)半小時(shí)凈漿流動(dòng)度逐漸增大的良好趨勢(shì)。
3 小結(jié)
調(diào)整水泥磨磨尾風(fēng)機(jī)風(fēng)門(mén)開(kāi)度、改變水泥顆粒分布,對(duì)水泥適應(yīng)性的改善是顯著的,但對(duì)水泥強(qiáng)度會(huì)產(chǎn)生一定影響;使用礦渣替代沸騰爐渣、粉煤灰后,水泥凈漿流動(dòng)度經(jīng)時(shí)損失能夠得到明顯改善。
從2009年下半年開(kāi)始,在穩(wěn)定和降低熟料中C3A含量、fCaO含量,穩(wěn)定出窯熟料質(zhì)量性能的同時(shí),水泥磨生產(chǎn)時(shí)以采用固定磨尾排風(fēng)機(jī)風(fēng)門(mén)開(kāi)度54%的手段為主,以摻加適量礦渣生產(chǎn)為輔,P·O42.5級(jí)水泥與外加劑適應(yīng)性均得到了明顯改善,能夠保證水泥凈漿流動(dòng)度半小時(shí)經(jīng)時(shí)損失在10%以下,滿(mǎn)足了高速公路高性能混凝土的應(yīng)用需求,混凝土攪拌站普遍反映水泥適應(yīng)性較好,應(yīng)用經(jīng)濟(jì)性得到明顯提高。
4 遺留問(wèn)題
從P·O42.5級(jí)水泥顆粒分布檢測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)看:水泥中小于3um的細(xì)粉含量偏多,3~30um含量偏低,>60um含量有4%以上,整體顆粒分布不盡合理,需要在對(duì)不同粒徑范圍的水泥顆粒進(jìn)行物化檢測(cè)的基礎(chǔ)上,系統(tǒng)分析、制定改進(jìn)方案,在后續(xù)檢修時(shí)對(duì)水泥磨研磨體級(jí)配作出調(diào)整優(yōu)化予以解決。
編輯:王欣欣
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