水泥企業(yè)煤粉計量不準的原因分析
摘要:煤粉計量與控制關(guān)系到窯的熱工制度穩(wěn)定,關(guān)系到熟料產(chǎn)、質(zhì)量以及熟料的能耗水平。本文就從設(shè)計失誤、選型失誤、采購失誤、操作控制與管理失誤等方面分析了水泥企業(yè)煤粉計量不準的原因。
準確計量在工業(yè)生產(chǎn)中不僅僅是穩(wěn)定控制生產(chǎn)的重要手段,也是考核員工的唯一依據(jù)。當(dāng)前我國水泥熟料的生產(chǎn)還絕對地依賴煤這種化石燃料,煤粉計量與控制關(guān)系到窯的熱工制度的穩(wěn)定,關(guān)系到熟料產(chǎn)、質(zhì)量以及熟料的能耗水平。窯頭、分解爐喂煤量不準確,波動失控,會導(dǎo)致煤粉不完全燃燒或熟料煅燒熱力不足,前者不僅造成能源浪費,同時使CO超標,給窯尾收塵系統(tǒng)安全運行帶來隱患;后者導(dǎo)致熟料欠燒,質(zhì)量下降。因此,水泥企業(yè)必須擁有計量準確,喂煤量穩(wěn)定、可調(diào),響應(yīng)速度快,對煤粉特性(煤種、細度、水分等)適應(yīng)能力強的計量與控制系統(tǒng),才能確保高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、能源消耗低的生產(chǎn)目標的實現(xiàn)。
事實上,水泥企業(yè)煤粉計量不準的現(xiàn)象比較普遍,很多計量與控制系統(tǒng)都是在生產(chǎn)管理中不斷改進才得以完善的。本文就水泥企業(yè)煤粉計量不準的原因進行探討。
1 設(shè)計失誤
設(shè)計是工程建設(shè)的靈魂,關(guān)系到工程投用的效果。江西某5000t/d水泥生產(chǎn)線窯頭、分解爐喂煤均采用了德國進口的菲斯特煤粉計量秤,其計量原理先進,運行可靠??墒?,在調(diào)試之初其分解爐供煤就極不穩(wěn)定,下煤不暢。其根本原因就是設(shè)計上出了問題,煤粉輸送管道的工藝參數(shù)配置不合理,導(dǎo)致羅茨風(fēng)機和煤粉輸送管道配置失衡。這樣的喂煤狀況,根本談不上計量的準確性。該煤粉輸送系統(tǒng)的基本參數(shù):一是煤粉輸送量與輸送風(fēng)的質(zhì)量比( 也稱料氣比),取值一般在3:1,根據(jù)實際情況略有變化;二是煤粉管道輸送時的管道風(fēng)速,取值一般>25m/s,否則煤粉無法正常輸送。
前者是羅茨風(fēng)機選型基礎(chǔ),后者是管道設(shè)計基礎(chǔ)。該線窯尾轉(zhuǎn)子秤羅茨風(fēng)機配置風(fēng)量93.51m3/min,風(fēng)壓59.6kPa,電機132kW,其輸送管道直徑為325mm(內(nèi)徑)。該廠經(jīng)過仔細分析和精確計算,認為是輸送管道直徑過大導(dǎo)致下料不穩(wěn),因為管道直徑過大,輸送風(fēng)速低,再加上水平管道較長,煤粉輸送會出現(xiàn)較為嚴重的管道煤粉沉積,引起輸送系統(tǒng)送煤不暢,從而導(dǎo)致喂煤不穩(wěn)。針對上述情況,該廠將輸送管道直徑改小為275mm(內(nèi)徑),并且拉直了部分水平管道以減少阻力。但如果管道直徑取值過小,則風(fēng)速過高,阻力過大,輸送就不經(jīng)濟,同樣不合理。
2 選型失誤
隨著燃料的漲價和能源危機意識的增強與水泥熟料燒成技術(shù)的進步,新型干法水泥企業(yè)燃用無煙煤的越來越多。對于采用無煙煤的喂煤系統(tǒng),就不能按采用煙煤的經(jīng)驗來選型。某水泥企業(yè)拒絕了設(shè)計院的建議,結(jié)果導(dǎo)致沖料,跑料,料流不連續(xù)、不均勻、不穩(wěn)定,喂煤量頻繁大幅波動,難以控制,直接影響燒成系統(tǒng)正常的熱工制度。殊不知,采用無煙煤的新型干法工藝線,對煤粉細度有嚴格的要求,通常需控制在1%以內(nèi),這樣的煤粉體積質(zhì)量低,流動性好,增加了煤粉計量系統(tǒng)穩(wěn)定給料、準確計量與控制的難度。因此不能隨意選擇喂煤系統(tǒng)。
這里順便推薦合肥水泥研究設(shè)計院“波特蘭”公司的KXT科氏力秤煤粉計量系統(tǒng),KXT科氏力秤煤粉計量系統(tǒng)是XT科氏力秤煤粉計量系統(tǒng)的升級設(shè)備。其在轉(zhuǎn)子腔水平回轉(zhuǎn)分格輪轉(zhuǎn)子和葉片上均采取彈性密封措施,實現(xiàn)全密封、零間隙。密封件采用特殊材料制作,具有良好的耐磨、耐溫性能,使用壽命2年以上。不需拆卸轉(zhuǎn)子,即可更換密封板,維護十分方便。彈性密封技術(shù)不僅從根本上解決了高流動性、高細度煤粉跑料、沖料問題;同時,解決了剛性葉輪磨損后必須整體更換問題,節(jié)約了維護成本和時間。技術(shù)升級后的穩(wěn)流給料機在上述兩條生產(chǎn)線上取得了良好的使用效果。實際觀察表明,在煤粉細度<1%的條件下,沒有跑料沖料現(xiàn)象,料流均勻、連續(xù)、穩(wěn)定。在設(shè)定值不變的前提下,給料機變頻器最大調(diào)節(jié)幅度始終保持在1Hz左右,為系統(tǒng)穩(wěn)定給料和準確控制提供了必備條件。
3 采購失誤
在新建水泥生產(chǎn)線的設(shè)備采購中,業(yè)主總希望用低的投資獲得好的設(shè)備,在計量設(shè)備的采購中也不例外。經(jīng)過近20年的發(fā)展,國內(nèi)也有計量原理先進,實際運行可靠的計量設(shè)備?;诘蛢r采購的思想,這些先進的國產(chǎn)設(shè)備難以中標,更何況進口的。這實際上是業(yè)主為了節(jié)約一時的投資,卻犧牲了生產(chǎn)中穩(wěn)定節(jié)能的大效益。這正應(yīng)了一句老話:便宜沒好貨。
4 操作控制與管理失誤
由于技術(shù)的進步、經(jīng)驗的積累和采購思想的改變,當(dāng)前建設(shè)的較多的新型干法水泥生產(chǎn)線的喂煤系統(tǒng)的配置合理、先進、性價比高。然而面對快速的發(fā)展,優(yōu)秀的操作控制和管理人才卻不能滿足企業(yè)的需求。
在先進的喂煤計量系統(tǒng)的使用中,因操作控制和管理失誤的情況有:
(1)倉重控制不穩(wěn),料位偏低,引起下料不暢。一些操作員將料位控制在倉有效容積30%左右,視轉(zhuǎn)子秤喂煤風(fēng)機電流下降而不顧,只看到相關(guān)部位溫度下降而減料減產(chǎn)。事實上,先進的喂煤計量系統(tǒng),比如菲斯特喂煤計量系統(tǒng)的料位一般應(yīng)保持在倉有效容積的40%以上。
(2)煤粉在倉內(nèi)起拱、堵塞,下煤不暢,甚至收塵管堵塞。這種現(xiàn)象多是因為煤粉濕度大,細度細,煤粉的流動性大為降低造成的,其實屬管理不到位的表現(xiàn)。如果進廠原煤水分高,煤粉又細,管理上一定要加強相關(guān)裝置的保溫,防止結(jié)露。
(3)喂料風(fēng)從轉(zhuǎn)子頂部間隙中向下料管回竄,阻礙物料下流造成波動及斷料。這應(yīng)著重檢查轉(zhuǎn)子上表面與頂板的間隙。
(4)助流裝置效果欠佳也會導(dǎo)致下料不暢,影響計量。
5 結(jié)束語
目前,喂煤計量設(shè)施已經(jīng)在技術(shù)上成熟,只要設(shè)計合理、選型科學(xué)、采購堅持性價比,操作控制不馬虎,計量誤差都會小于1%,甚至0.5%以內(nèi)。這不僅有利于企業(yè)高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn),還能降低能源消耗、生產(chǎn)成本,可為企業(yè)帶來實實在在的經(jīng)濟效益。
參考文獻
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編輯:王欣欣
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