煤磨電收塵系統(tǒng)風(fēng)機(jī)葉片磨損失效的分析與改進(jìn)
1 事故經(jīng)過(guò)
2006年12月的一天,當(dāng)班中控操作員發(fā)現(xiàn)煤磨出口壓力短時(shí)間內(nèi)大幅下降,通知現(xiàn)場(chǎng)人員檢查該系統(tǒng)設(shè)備,現(xiàn)場(chǎng)巡檢人員檢查發(fā)現(xiàn)煤磨電收塵系統(tǒng)排風(fēng)機(jī)震動(dòng)劇烈,當(dāng)即停機(jī)。
停機(jī)后打開風(fēng)機(jī)觀察孔檢查,發(fā)現(xiàn)風(fēng)機(jī)葉片其中二片靠頂部約1/3部位向風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)的相反方向卷曲,每片葉片頂部約1/3部位厚度由原來(lái)的15mm磨薄到7mm~8mm,每片葉片根部靠進(jìn)風(fēng)口方向側(cè)均磨損出一個(gè)近似V形的不規(guī)則缺口,見圖1。
為保證生產(chǎn)連續(xù)性,我們立即將2006年4月份大修時(shí)更換下的經(jīng)修補(bǔ)過(guò)的舊葉片重新裝上,恢復(fù)5號(hào)煤磨系統(tǒng)正常生產(chǎn)。
2 原因分析
2.1 風(fēng)機(jī)入口含塵濃度過(guò)高
2001年底 4號(hào)窯(我廠第二條生產(chǎn)線)投產(chǎn)后,我廠5號(hào)窯改燒混合煤(70%無(wú)煙煤,30%煙煤),為解決5號(hào)窯煤磨產(chǎn)量低供煤不足的問(wèn)題,增設(shè)了從4號(hào)煤磨向5號(hào)煤磨補(bǔ)煤的氣力輸送系統(tǒng)。為解決補(bǔ)煤系統(tǒng)收塵問(wèn)題,從補(bǔ)煤管道末端的旋風(fēng)分離器上接了一根收塵管道至電收塵器排風(fēng)機(jī)進(jìn)口,導(dǎo)致風(fēng)機(jī)進(jìn)口氣體含塵濃度大幅提高,以補(bǔ)煤系統(tǒng)輸送量為4t/h、旋風(fēng)分離器分離效率70%計(jì)算,僅因補(bǔ)煤系統(tǒng)抽風(fēng)所增加的粉塵濃度就達(dá)40g/m3,致使風(fēng)機(jī)入口的含塵濃度超過(guò)設(shè)計(jì)含塵濃度,導(dǎo)致風(fēng)機(jī)葉片的磨損加劇。
2.2 忽視了新葉片的防磨損預(yù)處理
2006年4月份5號(hào)窯系統(tǒng)年度大修時(shí)該風(fēng)機(jī)更換了全套新葉片。之前使用的舊葉片為提高表面耐磨性,于2002年初在受風(fēng)表面噴涂了一層高分子耐磨材料,經(jīng)過(guò)幾年使用,葉片受風(fēng)表面磨損并不嚴(yán)重,2006年大修因葉片根部靠進(jìn)風(fēng)口側(cè)破損才將其更換。新更換的葉片未預(yù)先進(jìn)行防磨損處理,受風(fēng)面未噴涂表面耐磨層,葉片表面耐磨性能差。
以上兩方面的因素,導(dǎo)致新更換的葉片投入使用僅8個(gè)月左右即因磨損變薄后卷曲變形失效。
3 改進(jìn)及預(yù)防措施
(1)在5號(hào)煤磨煤粉倉(cāng)頂平臺(tái)增設(shè)一臺(tái)袋收塵器,用于補(bǔ)煤氣力輸送系統(tǒng)的除塵,切斷原另接的收塵風(fēng)管。新除塵系統(tǒng)在事故后一個(gè)月左右即完成安裝并投入使用。
(2)訂購(gòu)新葉片一套,葉片到貨后請(qǐng)專業(yè)廠家對(duì)葉片表面進(jìn)行耐磨層噴涂,2007年3月大修時(shí)將其更換上。
4 效果與體會(huì)
經(jīng)過(guò)兩年多的運(yùn)行,期間多次檢查風(fēng)機(jī)葉片情況,葉片整體完好,基本上沒有磨損。
技改設(shè)計(jì)中,應(yīng)充分考慮各方面的因素,避免設(shè)計(jì)不當(dāng)引起系統(tǒng)運(yùn)行工況的大幅變化,給系統(tǒng)運(yùn)行帶來(lái)不良影響。此外,帶塵運(yùn)行的風(fēng)機(jī)葉輪由于受進(jìn)入風(fēng)機(jī)氣流中粉塵顆粒沖刷,不可避免地產(chǎn)生磨粒磨損。因此,須盡量降低風(fēng)機(jī)入口氣體含塵濃度,最大限度降低粉塵顆粒對(duì)風(fēng)機(jī)葉輪的沖刷作用,同時(shí)對(duì)風(fēng)機(jī)葉輪采取有效的預(yù)防磨損技術(shù)措施,以提高風(fēng)機(jī)葉輪的使用壽命。
編輯:陳宗勤
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