中卸烘干磨熱風系統(tǒng)的技術改造
我廠是新疆天業(yè)集團年產120萬噸聯(lián)合化工項目三期天偉化工年產40萬噸PVC項目的配套工程,于2013年12月正式投產,設計產量2*2500噸/天。
一、生料的生產工藝
生料系統(tǒng)有兩臺Ø3.8*13m烘干中卸磨,實際產能130噸/小時,主要工藝流程如下:輔助原料(硅石、爐渣、粉煤灰、銅渣、電石收塵灰等)入磨粉磨;初步粉磨物料入高效選粉機與干燥過的電石渣混合,經過選粉,成品經過斜槽、提升機入均化庫;粗粉經過回料斜槽三分之一回磨頭,三分之二回磨尾進行二次粉磨;一線入磨熱風來自干電石渣(水分5-7%)干燥后產生的廢氣;二線入磨熱風來自濕電石渣(水分32-35%)干燥后產生的廢氣;
生料磨工藝流程如圖1:
二、生料粉磨系統(tǒng)存在以下問題:
1、自2015年4月起,由于粉煤灰供應量不足,公司決定使用爐渣來代替粉煤灰作為鋁質矯正原料;爐渣的成分見表1:
由于爐渣的水分較大,在入磨生料中的配比占60%,造成入磨物料綜合水分達到15以上,超過了入磨物料綜合水分低于5%的要求;使用爐渣以后,磨內糊球、糊篦板現(xiàn)象嚴重,尤其是二線生料磨系統(tǒng),磨內通風不暢,磨頭負壓有時會變成正壓。
2、2014年12月-2015年3月間,二線熱風入磨溫度低,經常在60℃以下,而三倉溫度經常在0℃以下,造成物料在磨內烘干效果差,堵塞出料篦板,磨內負壓不穩(wěn)定,磨頭、磨尾吐料現(xiàn)象經常發(fā)生。
三、原因分析
1、二線使用烘干破碎機烘干來自化工的濕排電石渣(水分32-35%),產生的廢氣水汽含量較高,溫度較低(80℃左右);使用干燥濕電石渣后的廢氣作為烘干熱源無法達到烘干效果。
2、三倉只有冷風閥,沒有熱風系統(tǒng),無法控制三倉磨內溫度;
四、制定措施
1、增加烘干熱源,在保證磨內負壓的情況下,適當提高二線入磨熱風的溫度;在冬季或使用爐渣時保證入磨溫度在120-150℃;
2、在磨尾增加熱風管,保證冬季三倉溫度在20℃以上;
五、技改方案的實施
2015年7月,趁著二線窯大修的機會,我們對二線生料磨的熱風系統(tǒng)進行了改造,改造方案如下:
1、窯尾廢氣溫度在400℃左右,可在窯尾廢氣管和熱風機入口增加連通管(直徑Ø1200),通過閥門控制風量和溫度;
2、循環(huán)風機出口溫度在40℃,在循環(huán)風機出口和磨尾進料管之間增加連通管(直徑Ø500),通過閥門控制風量和溫度;
改造后的工藝系統(tǒng)如圖2:
六、技改后的效果
1、2015年8月二線磨技改完成后繼續(xù)使用爐渣,在熱風機開度保持不變的情況下,入磨熱風溫度可保持在140℃左右,磨頭負壓保持在-600Pa,出磨溫度在80℃左右,磨內沒有再出現(xiàn)正壓的情況;
2、2015年11月至今,室外環(huán)境溫度在-10℃時,三倉的溫度可保證在10℃左右,堵塞出料篦板的情況沒有再次發(fā)生;
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