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DF-5701中子活化分析儀在水泥廠的配料應(yīng)用

丹東東方測控技術(shù)股份有限公司 · 2016-08-25 16:32 留言

  【摘要】在當今新常態(tài)經(jīng)濟形勢下,如何降耗、增效成為廣大水泥生產(chǎn)廠家面臨的新的課題。利用DF-5701中子活化分析儀優(yōu)化配料技術(shù)是一種有效的促進生產(chǎn)降耗、提升質(zhì)量的方式之一。采用此技術(shù)不但使水泥生產(chǎn)線自動化程度得到提高,而且在降耗、增效的同時也起到了節(jié)能、環(huán)保等促進作用。本文重點闡述中子活化優(yōu)化配料技術(shù)及應(yīng)用,為廣大水泥生產(chǎn)行業(yè)在巨大挑戰(zhàn)面前提供可供參考的合理化意見,以此來促進水泥生產(chǎn)行業(yè)能夠健康的可持續(xù)發(fā)展。

  【關(guān)鍵詞】中子活化  優(yōu)化配料 降耗 增效

  1前言

  水泥生產(chǎn)從原料開采到生料制備、熟料煅燒,再到水泥制成,直至水泥出廠,需要用到上百種設(shè)備,生產(chǎn)過程十分復(fù)雜。隨著現(xiàn)代水泥科技水平不斷提高、生產(chǎn)設(shè)備的不斷升級,以預(yù)分解技術(shù)為代表的新型干法水泥生產(chǎn)進入了大型化和集約規(guī)?;焖侔l(fā)展時期,目前已成為現(xiàn)代水泥工業(yè)發(fā)展的主流和最先進的工藝[1]。從1978年開始,我國相繼從國外引進一批熟料新型干法水泥生產(chǎn)技術(shù)和成套設(shè)備,先后建成了冀東、寧國、柳州、云浮等大型水泥企業(yè)。如今,國內(nèi)廣大水泥生產(chǎn)企業(yè)均采用此生產(chǎn)技術(shù)和工藝,隨著計算機信息化和網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)的應(yīng)用,水泥生產(chǎn)技術(shù)現(xiàn)代化程度日漸提高。

  在新常態(tài)經(jīng)濟環(huán)境下,已是產(chǎn)能過剩的中國水泥行業(yè),如何主動適應(yīng)新的環(huán)境變化和未來市場價格格局變化,如何轉(zhuǎn)變行業(yè)發(fā)展思路,調(diào)整企業(yè)發(fā)展方式,成為廣大企業(yè)追求可持續(xù)發(fā)展的新的課題。解題的答案就是要實現(xiàn)行業(yè)的轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新[2]。

  轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新需要裝備的改造。多位水泥行業(yè)資深人士在做行業(yè)分析時提出了在裝備改造上要突出信息化和工業(yè)化的“兩化融合”的觀點,在水泥中控室實現(xiàn)自動化和信息化,用上ERP系統(tǒng),水泥裝備實現(xiàn)智能化應(yīng)用,提高技術(shù)水平,減員增效,以此來加速水泥工業(yè)現(xiàn)代化進程。與發(fā)達國家水泥生產(chǎn)工業(yè)相比,國內(nèi)的企業(yè)是有差距的。要解決這個問題就要依靠提高自動化程度,依靠兩化深度融合[3]。

  基于DF-5701中子活化在線分析儀的優(yōu)化配料技術(shù)正是響應(yīng)廣大水泥生產(chǎn)廠家技術(shù)提升迫切需求經(jīng)過很多現(xiàn)場應(yīng)用檢驗成功的先進技術(shù),在提升水泥自動化水平上起到突出作用。

  2 中子活化優(yōu)化配料原理

  利用中子活化在線檢測儀檢測出水泥原料中SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO等各元素含量并計算出KH、SM、IM三率值,通過通訊傳送給生料質(zhì)量計算機控制系統(tǒng),控制計算機對信號進行處理并把處理過的數(shù)據(jù)再回傳給中子活化檢測主機,通過KH、SM、IM三個率值的設(shè)定值進行優(yōu)化計算,實現(xiàn)閉環(huán)控制,動態(tài)實時調(diào)節(jié)各原料倉下料配比,使得入磨原料的KH、SM、IM三個率值不斷地接近設(shè)定值,使出磨生料的KH、SM、IM三個率值控制非常穩(wěn)定,從而起到生料合格率提高、降低成本,起到提高質(zhì)量作用。

  三率值通常的計算公式如下:

中子活化儀

  3 中子活化優(yōu)化配料方法

  目前,我國大部分水泥廠都使用KH、SM、IM三個率值作為水泥生料化學性質(zhì)檢驗的標準指標。生料配料就是依據(jù)該指標對石灰石、砂巖、鐵粉等原料按照一定比例搭配,中控室操作人員通過指令系統(tǒng)將各種原料配入生料磨,再粉磨至細度合格的生料。三個率值指標直接影響生料質(zhì)量。

  傳統(tǒng)的生料配料方式是通過人工取樣后進行化驗分析,然后由工藝人員根據(jù)化驗指標進行計算,給出生產(chǎn)配方,再通過配料控制系統(tǒng)依據(jù)給出的配方控制各原料的比例。這種方式存在明顯的缺點,首先,化驗周期長,滯后嚴重,無法自動適應(yīng)物料性質(zhì)的變化,生料質(zhì)量不穩(wěn)定。對于原料復(fù)雜的水泥廠情況尤為明顯,通常在這種生產(chǎn)條件下,無法保證水泥生料合格率,若遇磨機操作波動和物料入磨的均勻性出問題時便無法進行有效調(diào)整,給后段熟料生產(chǎn)帶來較大困難。其次,由于沒有實時數(shù)據(jù)來客觀的反映配料實時效果,人工調(diào)整原料配比又受到操作人員的接受能力,知識結(jié)構(gòu),專業(yè)水平,對質(zhì)量控制的能力等因素的影響,不同的操作員在調(diào)整配比時人為因素的影響相當明顯;若使用熒光分析和配料優(yōu)化系統(tǒng)進行控制的,也存在分析頻次、調(diào)整頻次等影響因素,取得的效果并不理想。

  采用中子活化在線多元素分析儀后,原始的配料控制系統(tǒng)發(fā)生了重大變革,由于有了飽和比系數(shù)KH,硅酸率SM,鋁氧率IM的實時檢測,水泥生料配料自動控制系統(tǒng)在原有生產(chǎn)流程控制功能基礎(chǔ)上,建立了優(yōu)化控制思想,在初始配方基礎(chǔ)上,依據(jù)在線多元素分析儀數(shù)據(jù)反饋,實時調(diào)整優(yōu)化配方配比,由電氣自動化執(zhí)行設(shè)備按配方要求控制各原料流量。

  基本控制方法:假定設(shè)定指標(預(yù)期配方)為KH0、SM0、IM0,實時檢測數(shù)值為KHr、SMr、IMr,當檢測數(shù)值反饋傳回控制主機時,控制主機會根據(jù)實時檢測數(shù)值與預(yù)期指標進行比較,進行配方優(yōu)化配比計算,調(diào)整原料配比,然后將新配比輸出至執(zhí)行機構(gòu)來調(diào)整原料配比,調(diào)整后的混合原料再經(jīng)過檢測得到新的檢測數(shù)據(jù)反饋給控制主機,如此形成閉環(huán)控制,對原料配比進行動態(tài)調(diào)整。如圖3.1所示:

中子活化儀

圖3.1 優(yōu)化配比工作過程

  控制系統(tǒng)設(shè)備組成聯(lián)系,見圖3.2:[Page]

中子活化儀

圖3.2 控制系統(tǒng)設(shè)備組成聯(lián)系圖

  該優(yōu)化配比方法已經(jīng)在諸多水泥生料配料現(xiàn)場得到成功驗證,在此成功經(jīng)驗基礎(chǔ)上,根據(jù)各現(xiàn)場工藝、控制需求的不同,衍生出按熟料配料、按元素含量配比的不同形式,使中子活化優(yōu)化配料方法得以日趨完善。

  4 中子活化優(yōu)化配料的特點

  (1)根據(jù)入磨生料成分檢測值,控制計算機自動調(diào)整原料配料的比例,實現(xiàn)在線實時動態(tài)調(diào)整,保證出磨生料達到設(shè)定指標,控制調(diào)整及時、穩(wěn)定。

  (2)利用PLC的報警功能,可以根據(jù)用戶需求設(shè)定故障報警和偏差提示報警,使配料過程監(jiān)控針對性更強,對異常狀態(tài)響應(yīng)更及時。

  (3)可與DCS系統(tǒng)聯(lián)機,在線直接修改原料配比;可以自動判斷皮帶秤工作狀態(tài),及時進行修改;用戶可以設(shè)定靈敏度和滯后系數(shù),控制更為精確。

  (4)實時監(jiān)視配料秤反饋流量,自動跟蹤原料成分波動,優(yōu)化配方控制,無需頻繁更改或測定原料成分。

  (5)用戶可根據(jù)需要設(shè)定各種原料的允許上限和下限,使生產(chǎn)在允許范圍內(nèi)進行調(diào)整,增強用戶控制的靈活性。

  (6)可以根據(jù)現(xiàn)場控制模式的不同采用不同的優(yōu)化配比策略,量身定制,以滿足使用需求。

  5 典型現(xiàn)場應(yīng)用

  DF-5701中子活化在線分析檢測及優(yōu)化配料技術(shù)已經(jīng)在國內(nèi)廣大水泥廠推廣,應(yīng)用該技術(shù)后,各個水泥廠生料配料質(zhì)量及熟料質(zhì)量均得到不同程度提高,給各水泥廠帶來實質(zhì)性的收益。這里以近期開展的某水泥現(xiàn)場實際應(yīng)用為例,來說明中子活化優(yōu)化配料技術(shù)的實際應(yīng)用效果。

  該水泥現(xiàn)場在未使用優(yōu)化配料技術(shù)前采用人工手動配料方式,原料波動造成的配料波動明顯,人力投入大,生產(chǎn)調(diào)整難度大,但產(chǎn)品質(zhì)量控制效果并不理想。采用優(yōu)化配料后,配料工作變得容易,調(diào)整及時,產(chǎn)品質(zhì)量也得到明顯改善。

  采用優(yōu)化配料方式后,合格率整體提高20%-30%以上,與人工手動配料方式相比,效果十分明顯。

  從圖5.1中兩種配料方式的效果對比可以看出,采用優(yōu)化配料后,生產(chǎn)波動始終圍繞著一定范圍小幅度波動,基本不存在人工手動配料大幅度抖動的情況,配料生產(chǎn)穩(wěn)定性強。

中子活化儀

圖5.1配料效果對比圖

  6 結(jié)論

  (1)DF-5701中子活化在線分析儀能夠?qū)崟r準確的分析出水泥原料中元素含量,通過分析儀進行優(yōu)化配礦,有效的彌補了原料均化不理想或無原料均化帶來的配料困難,使生料、熟料質(zhì)量控制智能化、簡易化。

  (2)中子活化優(yōu)化配料系統(tǒng)將檢驗和控制整合,避免了人工化驗的滯后性,減少人為因素的影響。整個系統(tǒng)工作穩(wěn)定,維護量少,節(jié)省了人力和維護成本,確保了生產(chǎn)穩(wěn)定性。

  (3)中子活化優(yōu)化配料系統(tǒng)使生產(chǎn)調(diào)整簡單容易,配合生料均化后熟料的合格率明顯提高,穩(wěn)定性能更好,對熟料及水泥質(zhì)量提升有明顯促進作用。在保證熟料品質(zhì)的前提下,可以增加混合材料添加量,降低了水泥的生產(chǎn)成本。

  (4)DF-5701中子活化分析儀及優(yōu)化配料系統(tǒng)在水泥生產(chǎn)企業(yè)生料配料控制方面具有廣泛的適應(yīng)性,該產(chǎn)品技術(shù)雖為“中國造”,但確實已經(jīng)達到國際領(lǐng)先水平,在水泥生產(chǎn)中推廣應(yīng)用的前景非常廣闊。

編輯:曾家明

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