5000t/d線篦冷機風(fēng)機改造優(yōu)化
摘要:隨著新型干法水泥生產(chǎn)方式在國內(nèi)水泥企業(yè)的普遍推廣,水泥生產(chǎn)過程中的能源消耗也在逐步降低。事實上,由于能源價格的不斷上漲,能量消耗占生產(chǎn)成本的比重越來越大,能量利用率的高低決定了企業(yè)在未來市場競爭中的優(yōu)劣。出篦冷機熟料溫度(冷卻效果)直接與熟料質(zhì)量相關(guān)。高溫熟料不能及時冷卻,會造成A礦含量減少,晶體粗大,易磨性變差,抗硫酸鹽性能降低。熟料冷卻的好壞對水泥粉磨工序的影響很大。如果篦冷機各段風(fēng)量分配不好,不僅影響入窯二、三次空氣溫度,對余熱發(fā)電的發(fā)電量影響巨大。
引 言
我公司為5000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線所配的篦冷機為空氣梁第三代篦冷。2010年生產(chǎn)線投產(chǎn)后,窯系統(tǒng)產(chǎn)量基本穩(wěn)定在5500 t/d,有時能到5800 t/d。此時發(fā)現(xiàn)出篦冷機熟料溫度高,遠超過設(shè)計值,經(jīng)測定熟料最高溫度有時達到230 ℃。由于熟料溫度過高,導(dǎo)致水泥磨的滑履軸承溫度過高而停機,降低了水泥磨的運轉(zhuǎn)率。針對此狀況,2015年12月對篦冷機冷卻風(fēng)機進行改造,改造后篦冷機冷卻效果明顯提高,經(jīng)濟效益明顯。
1 改造方案與實施
1.1 改 造
本著快速達到目標(biāo)而又少投入的原則,充分利用原有資源廠房空間,最大限度地利用原有的風(fēng)機基礎(chǔ)和保持風(fēng)機所配的高壓電機的功率不變的情況下,分廠組織召開由現(xiàn)場,中控,相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加的專門會議進行了討論,篦冷機存在主要問題有:
1. 篦冷機1段風(fēng)機2610-2617效率較低。
2. 篦床物料離析,料層熟料粒度分布不均,東側(cè)主要為大顆粒熟料,西側(cè)主要為細粉料;東側(cè)熟料結(jié)粒好穿透性較強料層厚薄不均易造成風(fēng)短路,西側(cè)粉料多吹散性效果差。
3. 篦冷機室間密封存在竄風(fēng)。
4. 一段東側(cè)密封箱漏風(fēng)。
5. 中控操作上對高溫煅風(fēng)流的控制不靈活。
針對上述問題,通過實際查看篦冷機熟料料層分布及穿透性均能滿足要求,通過以下方案進行問題解決:
圖(一)離心式通風(fēng)機特性曲線
1.)問題1,2中風(fēng)機效率低,西側(cè)粉料多風(fēng)量小的解決方案:根據(jù)離心風(fēng)機壓力、風(fēng)量特性曲線如圖(一)可以看出,在風(fēng)機效率發(fā)揮85%時風(fēng)機壓力、流量存在最佳效果,而我廠1,2段風(fēng)機實際效率只有52%。根據(jù)公式:風(fēng)機功率=風(fēng)壓*風(fēng)量=風(fēng)壓*風(fēng)速*截面積,在理想狀態(tài)假定風(fēng)壓、風(fēng)速不變的情況下,得出公式如下
計算(r-r1)= r1*k,(K為修正系數(shù)1.1-1.5)經(jīng)現(xiàn)場實際測量我們風(fēng)管直徑為102mm,所以改造后管徑為159mm,結(jié)合成都院新的配風(fēng)管尺寸,計算當(dāng)量直徑。因為我們篦冷機梁寬度為96mm,所以需要在15根充氣梁接口處變換為天圓地方結(jié)構(gòu)如下圖(改造前、改造后):
改造前:入口管徑A-A,B向
改造后: 入口直徑A-A,B向
2.)拆除脈沖風(fēng)機脈沖閥、供風(fēng)風(fēng)機閥門降低阻力,前后結(jié)構(gòu)對比如圖二、圖三:
圖二
圖三
3.)針對在篦床上出現(xiàn)的物料離析現(xiàn)象,造成東側(cè)大顆粒物料堆積,透氣效果好,而在中間偏西側(cè)則是細料較多,透氣效果也較差,邊緣易造成風(fēng)短路的問題,將東側(cè)風(fēng)管B根據(jù)篦床上物料的情況適當(dāng)移至充氣梁中部,并保留進風(fēng)口用盲法蘭進行封閉,在新加風(fēng)管處加裝放料口。如下圖:
改造前結(jié)構(gòu):
改造后結(jié)構(gòu):
4.)篦冷機室間密封的嚴(yán)重竄風(fēng)現(xiàn)象,結(jié)合水泥分廠室間密封結(jié)構(gòu),重新調(diào)整石棉板數(shù)量、厚度和緊固方式:
5.)在操作上,重點考慮窯頭用風(fēng)和熟料的冷卻效果,與發(fā)電有效結(jié)合操作。
2 改造效果
篦冷機風(fēng)機經(jīng)過技改后,窯系統(tǒng)的產(chǎn)量穩(wěn)定5500~5700 t/d時,出篦冷機熟料溫度比技改前降低40 ℃,去窯頭余熱發(fā)電的廢氣溫度提高約15 ℃(廢氣溫度375 ℃),熟料溫度基本達到設(shè)計要求。這樣降低了由于熟料溫度高導(dǎo)致水泥磨的滑履軸承溫度而停機的概率,提高了水泥磨的運轉(zhuǎn)率,降低了出水泥磨的水泥溫度,改善了水泥的物理性能。另外,去窯頭余熱發(fā)電的廢氣溫度提高,單位熟料的余熱發(fā)電量也相應(yīng)增加了約3 kW·h/kg熟料,每年增加發(fā)電5445000kW·h,約節(jié)省400萬,技改綜合效益明顯。但是,當(dāng)窯系統(tǒng)產(chǎn)量維持在5700 ~6000 t/d的高位時,出篦冷機熟料溫度還是偏高(約150~180 ℃)。
3 結(jié)束語
經(jīng)過改造篦冷機充氣梁管道擴容后,通過增加一段的冷卻風(fēng)量,實現(xiàn)了熟料的急冷,熟料的3天強度平均31MPa以上;熟料的易磨性得到了改善,并且降低了由于熟料溫度高導(dǎo)致水泥磨的滑履軸承溫度而停機的概率,提高了水泥磨的運轉(zhuǎn)率;降低了出水泥磨的水泥溫度,改善了水泥的物理性能,提升了工廠的經(jīng)濟效益。
編輯:馬佳燕
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