自應(yīng)力硫鋁酸鹽混凝土在預(yù)應(yīng)力電桿生產(chǎn)中的應(yīng)用研究
我廠自1991年8月至1993年3月都是用普通混凝土(以下簡稱普砼)生產(chǎn)預(yù)應(yīng)力電桿。普砼早期強(qiáng)度較低,電桿成型后,須蒸養(yǎng)8~10小時(shí)才可脫模。蒸養(yǎng)時(shí)間太長,消耗了大量熱能,影響了桿模周轉(zhuǎn),降低了產(chǎn)品產(chǎn)量。我們在自應(yīng)力管生產(chǎn)中注意到:自應(yīng)力硫鋁酸鹽混凝土(以下簡稱自硫砼)試件,在較低溫度(50℃左右)下蒸養(yǎng),在較短時(shí)間(100分鐘)內(nèi),就可達(dá)到較高的強(qiáng)度(25MPa以上)。因此,我們萌發(fā)了用自硫砼代替普砼生產(chǎn)預(yù)應(yīng)力電桿的念頭。在這種念頭的驅(qū)動(dòng)下,我廠于1992年12月著手進(jìn)行試驗(yàn)。依據(jù)試驗(yàn)的初步結(jié)果,于1993年3月使用自硫砼批量生產(chǎn)了預(yù)應(yīng)力電桿,并對(duì)其力學(xué)性能進(jìn)行了檢驗(yàn),結(jié)果符合GB4623-84的規(guī)定。因此,從1993年下半年起,我廠全部改用生硫砼生產(chǎn)預(yù)應(yīng)力電桿。
現(xiàn)將三年來有關(guān)試驗(yàn)、產(chǎn)品力學(xué)性能及產(chǎn)品使用等方面的情況介紹如下,僅供參考。
一、試驗(yàn)
1、普通水泥:廣州五羊牌,強(qiáng)度51.5MPa;
2、自應(yīng)力硫鋁酸鹽水泥:湖南冷水灘特種水泥廠生產(chǎn),45kg級(jí),強(qiáng)度36.8MPa。
3、集料:
(1)砂:中砂,細(xì)度模數(shù)2.9;
?。?)瓜米石:粒徑5~125mm;
(3)碎石:粒徑10~20mm。
4、試件尺寸:
?。?)自由膨脹試件:40×4×160mm;
?。?)限制膨脹試件:40×40×135mm;
?。?)強(qiáng)度對(duì)比試件:100×100×100mm;
?。?)耐酸性能對(duì)比試件:40×40×160mm;
?。?)抗硫酸鹽性能對(duì)比試件:40×40×160mm;
(6)鋼筋銹蝕對(duì)比試件:40×40×135mm(即限制試件);
5、普砼配合比:水泥:砂:瓜米石:碎石=1:1.26:0.56:1.68。
6、自硫砼配合比:水泥:砂:瓜米石:碎石=1:1.51:0.67:2.02。
7、試件成型條件:人工振動(dòng)成型。
8、試件蒸養(yǎng)制度:
?。?)普砼試件:成型后靜停1小時(shí)再蒸養(yǎng):升溫1小時(shí),恒溫85±2℃7小時(shí),降溫1小時(shí)。
?。?)自硫砼試件:成型后靜停1小時(shí)再蒸養(yǎng):升溫0.5小時(shí),恒溫85±2℃2.5小時(shí),降溫0.5小時(shí)。
二、試驗(yàn)結(jié)果及分析
1、自硫砼膨脹性能試驗(yàn)
試件脫模后,置于30±1℃的溫水中養(yǎng)護(hù),測定試件各有關(guān)齡期的自由膨脹率和自應(yīng)力值。表1中數(shù)據(jù)為10組試件測試結(jié)果的平均值。
表1 自硫砼膨脹性能試驗(yàn)結(jié)果
指標(biāo) |
自由膨脹率(%) |
自應(yīng)力值(MPa) | ||||||||||||
齡期 |
1d |
3d |
7d |
14d |
28d |
90d |
1年 |
1d |
3d |
7d |
14d |
28d |
90d |
1年 |
測定值 |
0.023 |
0.033 |
0.050 |
0.060 |
0.064 |
0.068 |
0.062 |
0.10 |
0.27 |
0.36 |
0.45 |
0.50 |
0.52 |
0.49 |
試驗(yàn)日期:1992年12月4日~1994年3月15日。
表1表明:自硫砼經(jīng)高溫蒸養(yǎng)后,仍有微量的膨脹能,具有類似補(bǔ)償收縮的微膨脹混凝土性質(zhì)。
2、自硫砼與普砼強(qiáng)度對(duì)比試驗(yàn)
試件脫模后,置于空氣中自然養(yǎng)護(hù),氣溫12~24℃,空氣濕度66~90%。測試試件脫模、7天和28天強(qiáng)度,結(jié)果見表2。表中數(shù)據(jù)為自硫砼和普砼各10組試件的測試結(jié)果平均值。
表2 自硫砼與普砼試件抗壓強(qiáng)度對(duì)比
齡 期
砼類別 |
脫模 |
7d |
28d |
自硫砼 |
37.4 |
50.2 |
54.7 |
普砼 |
31.8 |
51.5 |
60.7 |
試驗(yàn)日期:1992年12月4日~1993年1月30日。
由表2可知:自硫砼盡管水泥用量比普通砼少(約21%),蒸養(yǎng)時(shí)間比普通砼縮短了約三分之二,但仍達(dá)到了較高的脫模強(qiáng)度。這一點(diǎn)對(duì)水泥制品生產(chǎn)具有十分重要的意義。
3、自硫砼與普砼耐酸性能對(duì)比試驗(yàn)
試件脫模后,先在空氣中停放28天,并測試28天強(qiáng)度,然后將剩余試件置于pH值=2的酸性水中同池養(yǎng)護(hù),測試試件浸泡90天和2年齡期的強(qiáng)度及表觀變化情況,結(jié)果見表3。表中數(shù)據(jù)為自硫砼和普砼各3組試件測試結(jié)果的平均值。
表3 自硫砼與普砼耐酸能性對(duì)比
試驗(yàn)日期:1992年12月10日~1995年1月25日。
由表3可知,自硫砼的耐酸性能相當(dāng)于普砼。
4、自硫砼與普砼抗硫酸鹽侵蝕性能對(duì)比試驗(yàn)
試件脫模后,先在空氣中停放28天,測試28天強(qiáng)度,然后將剩余試件置于1%的Na2SO4溶液中同池養(yǎng)護(hù),測試試件浸泡90天和2年齡期的強(qiáng)度及表觀變化情況,4。表中數(shù)據(jù)為自硫砼與普砼各6組試件測試結(jié)果的平均值。
表4 自硫砼與普砼抗硫酸鹽侵蝕性能對(duì)比
試驗(yàn)日期:1992年12月25日~1995年3月15日。
由表4 可知:自硫砼抗硫酸鹽侵蝕性能相當(dāng)于普砼。
5、自硫砼和普砼試件中鋼筋銹蝕對(duì)比試驗(yàn)
試件脫模后,分成兩部分,一部分置于空氣中養(yǎng)護(hù),另一部分置于中性水中養(yǎng)護(hù)。檢查試件中鋼筋90天、1年和2年齡期的銹蝕情況,結(jié)果見表5。表中所列為自硫砼各5組試件檢查的綜合結(jié)果。
表5 自硫砼與普砼試件中鋼筋在不同養(yǎng)護(hù)條件下的銹蝕情況
試驗(yàn)日期:1992年12月26日~1995年1元月10日。
另外,對(duì)露天放置了1~3年和自硫砼預(yù)應(yīng)力電桿次品主筋的銹蝕情況進(jìn)行檢查得知:僅在靠近電桿兩端2~3cm范圍內(nèi)及桿身中出現(xiàn)蜂窩、麻面或折斷的部位有鋼筋銹蝕現(xiàn)象,而在桿身中沒有外部缺陷和損傷的部位均未見到有鋼筋銹蝕的跡象。可見,自硫砼對(duì)鋼筋具有良好的保護(hù)作用。
三、產(chǎn)品力學(xué)性能的檢驗(yàn)
用自硫砼生產(chǎn)出第一批預(yù)應(yīng)力電桿后,我廠即對(duì)9米、12米桿抽樣進(jìn)行力學(xué)性能檢驗(yàn)。
1、檢驗(yàn)基本條件
?。?)桿型:9米(D級(jí))、12米(G級(jí))預(yù)應(yīng)力錐形電桿;
?。?)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)彎距:9米桿:12690N*m;12米桿;24380 N*m;
(3)設(shè)計(jì)破壞彎矩:9米桿:25380N*m;12米桿;48760 N*m;
(4)預(yù)應(yīng)力主筋:Ф5碳素鋼絲,Ry=1570MPa;
?。?)檢驗(yàn)時(shí)砼試件抗壓強(qiáng)度:55.1MPa;
?。?)檢驗(yàn)方法:按GB4623-84進(jìn)行;
?。?)加荷方式:懸臂式;
?。?)桿段尺寸:
9米桿:L=9m L1=7.25m L2=1.5m L3=0.25m
?。↙1+L3)/70=107mm,(L1+L3)/10=750mm
12米桿:L=12m L1=9.75m L2=2.00m L3=0.25m
(L1+L3)/70=143mm,(L1+L3)/10=1000mm
2、檢驗(yàn)結(jié)果分析
檢驗(yàn)結(jié)果見表6。
表6 9米和12米自硫砼預(yù)應(yīng)力錐形電桿力學(xué)性能檢測結(jié)果
由表6可知:
?。?)加荷至標(biāo)準(zhǔn)彎矩時(shí),9米桿實(shí)測撓度為56mm,12米桿為78mm,小于相應(yīng)的(L1+L3)/70值,均符合GB4623-84的規(guī)定;
(2)加荷至標(biāo)準(zhǔn)彎矩200%時(shí),9米桿實(shí)測撓度為123mm,12米桿為166mm,小于相應(yīng)的(L1+L3)/10值,均符合GB4623-84的規(guī)定;
(3)9米桿加荷至標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)彎矩180%時(shí)出現(xiàn)第一條裂縫,抗裂安全系數(shù)為1.8。12米桿加荷至標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)彎矩190%時(shí)出現(xiàn)第一條裂縫,抗裂安全系數(shù)為1.9。
?。?)9米桿和12米桿分別加荷至標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)彎矩296%和318%時(shí),裂縫寬度超過1.5mm,均符合GB4623-84的規(guī)定。
四、結(jié)論
?。?)用自硫砼生產(chǎn)預(yù)應(yīng)力電桿在技術(shù)上是可行的。
?。?)自硫砼具有良好的抗硫酸鹽和保護(hù)鋼筋的性能。
?。?)自硫砼經(jīng)高溫蒸養(yǎng)后,仍有一定的膨脹能,可以減少因砼干縮而造成的預(yù)應(yīng)力損失,提高電桿的抗裂度和剛度。
(4)用自硫砼生產(chǎn)的預(yù)應(yīng)力電桿,可以節(jié)約水泥20%以上,并可縮短蒸養(yǎng)時(shí)間一半以上,從而可以降低生產(chǎn)成本,提高經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí),可以提高桿模的周轉(zhuǎn)率。
五、生產(chǎn)過程中可能遇到的問題及解決辦法
用自硫砼生產(chǎn)預(yù)應(yīng)力電桿,在夏秋兩季因氣溫較高,往往會(huì)碰到砼料硬化過快的問題。據(jù)我廠測定,當(dāng)氣溫高達(dá)30℃時(shí),自硫水泥的初凝時(shí)間只有14~18分鐘,塌落度為4~8cm的自硫砼料停放20~25分鐘就開始硬化了。桿長10米以上的電桿,從上料到張拉完畢,所需時(shí)間超過25分鐘,等到離心時(shí)砼料已硬化無法散開,從而導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)蜂窩、麻面,成為廢品。
為了解決這一問題,我們首先想到使用緩凝劑,但經(jīng)試用效果并不理想,后來在一次偶然的試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn),F(xiàn)DN-500型高效減水劑,除減水效果明顯外,還具有良好的緩凝和早強(qiáng)功能。進(jìn)一步的試驗(yàn)表明:在自硫砼料中摻加水泥用量0.3~0.5%的該種減水劑,減水率可達(dá)12~25%;30℃時(shí)塌落度4~5cm的砼料硬化時(shí)間可延長至50~70分鐘;在砼配合比和蒸養(yǎng)制度均保持不變的情況下,砼試件的脫模強(qiáng)度提高20~30%,28天強(qiáng)度提高10%以上。因此,用摻加FDN-500高效減水劑的辦法解決夏、秋季生產(chǎn)中自硫砼料硬化過快 的問題,效果十分理想。
六、產(chǎn)品使用情況
幾年來,我廠應(yīng)用自硫砼生產(chǎn)預(yù)應(yīng)力電桿近萬根,產(chǎn)品暢銷深圳、東莞、惠州、河源、潮州、汕尾等地。產(chǎn)品在使用過程中未出現(xiàn)過環(huán)裂、縱裂、折斷等現(xiàn)象。特別值得一提的是:1995年惠州市連續(xù)遭受五號(hào)和九號(hào)強(qiáng)臺(tái)風(fēng)襲擊,九號(hào)臺(tái)風(fēng)風(fēng)力十一級(jí),陣風(fēng)超過十二級(jí)。據(jù)報(bào)導(dǎo),該市被這兩次臺(tái)風(fēng)刮斷的各種電桿多達(dá)八千多根。臺(tái)風(fēng)過后喲遍訪我廠的用戶得知,我廠銷往該市的數(shù)千根電桿竟無一根被臺(tái)風(fēng)所刮斷。
由此可見,用自硫砼生產(chǎn)預(yù)應(yīng)有電桿效果是顯而易見的。
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