煤炭固硫劑在水泥行業(yè)的應(yīng)用
一、煤炭固硫劑在重慶正陽新材料有限公司使用效果
1、水泥生產(chǎn)線基本情況簡介
(1)重慶正陽新材料有限公司隸屬東方希望集團,地處重慶市黔江區(qū)正陽工業(yè)園區(qū),距離縣城14Km,公司有一條2500t/d新型干法水泥生產(chǎn)線,于2012年6月建成投產(chǎn),公司周圍有豐富的石灰石礦山,但是黔江地處武陵山腹地、渝東南中心地帶,缺乏優(yōu)質(zhì)煤燃料,本地主要以高硫半煙煤及高硫無煙煤為主(灰分高32%,揮發(fā)分低10%,熱值中偏下,全硫含量高達(dá)6.0%以上)。
(2)在未使用固硫劑前,主要采用黔江境內(nèi)高硫煤與外地優(yōu)質(zhì)低硫煤搭配(低硫煤:高硫煤=1:2.5)使用。搭配后燃煤SO3=3.0%,熟料中SO3=1.05%,煙氣SO2<50mg/Nm3,熟料產(chǎn)量2780t/d,熟料28d=53.8MPa,分解爐結(jié)皮較多,每班必須清理三次,每次清理時間20-30min,并且回轉(zhuǎn)窯內(nèi)結(jié)長厚窯皮嚴(yán)重。
選用重慶千卡牌“QK” 系列QK -102煤炭固硫劑目的是:在原生產(chǎn)條件下使用本地高硫煤S03<6.0%(Q=5500Kcal/Kg,A=32%,V=10%),不影響窯產(chǎn)量、質(zhì)量,不增加SO2的排放。
2、試驗前準(zhǔn)備(一周時間)
(1)采集水泥廠原燃材料及生產(chǎn)工藝狀況數(shù)據(jù),針對性制定實施方案,并安排產(chǎn)品生產(chǎn)。需時2天;
(2)固硫劑儲存罐制作、運輸、現(xiàn)場安裝及試機,需時5天。
3、試驗過程
(1)固硫劑廠方指派專業(yè)技術(shù)人員到水泥廠配合試驗;
(2)固硫劑試驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計,如表1
表1固硫劑試驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計
試驗數(shù)據(jù)表明:使用重慶千卡牌“QK”系列QK -102煤炭固硫劑技術(shù)能夠適應(yīng)含SO3<6.0%的燃煤在回轉(zhuǎn)窯上的正常煅燒,超預(yù)期達(dá)到各項生產(chǎn)指標(biāo)。
4、試驗期經(jīng)濟效益統(tǒng)計:
A.低硫煤價格550元/噸,高硫煤價格360元/噸,加固硫劑前,低硫煤:高硫煤=1:2.5,搭配后煤綜合價414元/噸;使用固硫劑后全用高硫煤,煤炭價為360元/噸,煤炭差價54元/噸,噸熟料實物煤耗按135公斤計算,折合噸熟料可節(jié)約成本54*135/1000=7.29元;
B.使用固硫劑后,噸熟料節(jié)電0.9度,電價按0.5元/度計算,折合噸熟料可節(jié)約成本0.45元;
C.使用固硫劑后,噸熟料節(jié)約標(biāo)煤1.6公斤(實物煤1.92公斤),使用固硫劑前煤價按414元/噸計算,折合噸熟料節(jié)約成本0.8元;
D.使用固硫劑后,固硫劑按入磨煤炭摻入量為≤0.15%,折合噸熟料成本增加≤3.5元;
E.使用固硫劑后,熟料日產(chǎn)量提高2858-2780=78t,按照生產(chǎn)成本(按2016年上半年統(tǒng)計)最低180元/噸計算,噸熟料成本下降(2858×180-2780×180)÷2858=4.9元;
F.使用固硫劑后噸熟料成本節(jié)約,合計7.29+0.45+0.8+4.9-3.5=9.9元。
4、結(jié)論
試驗及后期使用結(jié)果表明,重慶千卡牌“QK”系列煤炭固硫劑技術(shù)能夠適應(yīng)含SO3<6.0%的燃煤在回轉(zhuǎn)窯上的正常煅燒,固硫反應(yīng)快,設(shè)備配置精簡、工期短、不需要廠方投入資金,最關(guān)鍵的是不影響回轉(zhuǎn)窯的產(chǎn)、質(zhì)量,且熟料成本下降9.9元/噸。
年熟料成本節(jié)約:9.9×300天/年×2858÷10000=848萬元
二、“千卡”煤炭固硫劑技術(shù)簡介
重慶千卡牌“QK”系列煤炭固硫劑是由重慶千卡科技有限公司與相關(guān)科研機構(gòu)及專業(yè)技術(shù)人員聯(lián)合研發(fā),該技術(shù)采用納米活性催化劑、助催化劑、溶解助劑、表面活性劑、滲透劑和非離子溶媒等介質(zhì)精良配制。千卡牌“QK”系列煤炭固硫劑有:QK-10x系列、QK-66x系列、QK-88x系列;是新型節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品。
重慶千卡牌“QK”系列煤炭固硫劑產(chǎn)品常溫下為無毒、無味、抗爆、不易揮發(fā)的液體。經(jīng)過多家水泥廠使用證實,千卡牌“QK”系列煤炭固硫劑可實現(xiàn)含SO3<6.0%的燃煤在回轉(zhuǎn)窯上的正常煅燒,不會增加SO2的排放,真正迎合了燃煤資源含硫量高的企業(yè),能大幅降低生產(chǎn)成本。
三、煤炭固硫劑固硫機理及使用方法
1、固硫劑的固硫機理主要可從高溫區(qū)和低溫區(qū)兩部分實現(xiàn):
(1)高溫區(qū):即熟料燒成段,煤粉進入窯內(nèi)直接燃燒,煤中硫在高溫下主要生成SO2,固硫劑中的催化劑可以將SO2催化氧化成SO3,SO3同催化劑和灰份中的堿土金屬與生料中的金屬離子Men+反應(yīng)生成高溫穩(wěn)定的硫酸鹽及硫鋁酸鈣(MeSO4)等,被固化在熟料中帶出窯外,不但抑制SO2的排放,還有效的解決了SOx在窯、爐系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)富集,避免造成長厚窯皮、結(jié)圈、結(jié)球等工藝事故。
(2)低溫區(qū):即固相反應(yīng)段,此階段的固硫方式主要有兩種。
A.這一階段煤以無焰燃燒方式,煤中硫主要生成H2S和SO2兩種氣體,若沒有固硫劑作用,這兩種氣體會在預(yù)熱器系統(tǒng)循環(huán)富集或直接排放到大氣中。固硫劑中催化劑成分可以迅速將H2S和SO2轉(zhuǎn)化成單質(zhì)S,固定在生料中,隨生料一起進入燒成帶,化學(xué)反應(yīng)成SO2,重復(fù)高溫區(qū)的固硫過程。
B.催化劑中納米催化成分表面活性多,可以增大新生CaO表面的孔徑分布,有利于SO2和O2在其表面發(fā)生化學(xué)反應(yīng),形成硫酸鹽被液相包覆在熟料中。
2、固硫劑使用方法及摻加量
(1)重慶千卡牌“QK”系列煤炭固硫劑的摻入無需對現(xiàn)有工藝、設(shè)備進行施工改造,只需一臺計量泵將其均勻地噴灑在煤磨入磨皮帶秤的原煤表面即可。加劑示意圖如圖1。
圖1加劑示意圖
(2)重慶千卡牌“QK”系列煤炭固硫劑摻加量為煤炭用量的1.0~1.5‰,根據(jù)煤質(zhì)和回轉(zhuǎn)窯工藝狀況變化可適當(dāng)進行增減。
編輯:孔雪玲
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